王祿史,曾平,陳曉鏈,熊盛勇
(廣州汽車集團乘用車有限公司,廣東廣州 511434)
隨著人們對汽車品質(zhì)的要求不斷提升,汽車感知質(zhì)量成為汽車主機廠汽車質(zhì)量評價的重要指標(biāo)[1]。間隙面差是影響整車外觀品質(zhì)的主要因素之一[2]。某車型轎車的發(fā)動機罩在實際裝配時,出現(xiàn)面差配合不良缺陷,該配合不良嚴(yán)重影響整車商品性。因此,必須在正式量產(chǎn)前解決。
零件尺寸不穩(wěn)定的因素主要有:工裝的穩(wěn)定性、工裝設(shè)備故障、來料質(zhì)量變化、制造工藝缺陷、工藝變化[3]。針對涂裝烘烤變形,國內(nèi)外一些專家對其進行了研究。WU等[4]基于有限元模擬,探究了烘烤距離對涂裝變形的影響。陳興等人[2]通過實驗驗證的方法,探究了結(jié)構(gòu)膠對烘烤變形的影響,提出更改結(jié)構(gòu)膠的組成成分,減小結(jié)構(gòu)膠的模量能改善烘烤變形。王得天等[5]研究了減震膠的固化特性及結(jié)構(gòu),預(yù)測了頂蓋烘烤變形,指出膠模量與膨脹特性是烘烤變形的主要原因。
本文作者采用工程過程控制方法(Engineering Process Control),即對于一個系統(tǒng)檢測量,它有一個明確并且恒定的控制界限,當(dāng)檢測量超出該控制界限時系統(tǒng)即可報警[6]。明確了導(dǎo)致發(fā)動機罩面差不良產(chǎn)生的工序;分析了發(fā)動機罩烘烤變形產(chǎn)生的主要原因;通過實驗驗證,確定了改善發(fā)動機罩涂裝烘烤變形的有效措施。
電泳前后精度對比如圖1所示。
圖1 電泳前后精度對比
某國產(chǎn)兩廂轎車在試制過程中,整車前圍環(huán)境與發(fā)動機罩配合間隙段差較差,主要是發(fā)動機罩總成面差不良問題,檢具檢測總成電泳前和電泳烘烤后精度數(shù)據(jù)如圖1所示,精度最大變化量為2.3 mm,位于測量點2處??芍娪厩翱偝删群细瘢瑖娡亢罂偝删炔缓细?。該面差不良直接影響整車相關(guān)間隙配合,影響商品美觀性。
機罩的尺寸測量和評價主要通過檢具,檢具具有迅速、準(zhǔn)確、直觀、方便等優(yōu)點。機罩檢測定位方式有3種:內(nèi)板定位、外板定位、鉸鏈定位。選擇內(nèi)板定位能夠直觀準(zhǔn)確地評價其各工序前后變量。其檢具定位為一圓一菱銷,7個支撐基準(zhǔn)面,RPS點分布如圖2所示,其中,A1—A7為第一基準(zhǔn),控制Z向移動、X向轉(zhuǎn)動、Y向轉(zhuǎn)動;B為第二基準(zhǔn),控制X、Y向的移動;C為第三基準(zhǔn),控制Z向轉(zhuǎn)動。
發(fā)動機罩總成GD&T定義為:間隙配合公差帶為1.4 mm,極差為0.7 mm;面差配合公差帶為1.4 mm,極差為0.7 mm,如圖3所示。
圖2 發(fā)動機罩定位點布置圖
圖3 發(fā)動機罩總成GD&T要求
一般發(fā)動機罩由零件單品到總成,白車身裝配后清潔再到涂裝各工序,其加工工序為:(1)內(nèi)板與各加強件焊接成分總成;(2)分總成與外板滾邊包合;(3)機罩鉸鏈安裝工序;(4)白車身四門兩蓋裝配;(5)除去車內(nèi)雜物粉塵;(6)涂裝治具安裝;(7)電泳前處理;(8)涂裝電泳;(9)涂裝電泳烘烤;(10)鈑金修后密封膠等。
為了調(diào)查發(fā)動機罩總成精度不良主要由哪個工序影響,采用工程過程控制方法,對發(fā)動機罩相關(guān)的各工序進行質(zhì)量監(jiān)控。對涂裝各工位進行工序變量調(diào)查,測量工序前后發(fā)動機罩總成精度數(shù)據(jù)變化。此次調(diào)查涉及工序有涂裝電泳、涂裝烘烤、噴涂。
此次工序變量調(diào)查是在保證電泳前的發(fā)動機罩總成已滿足以下條件:
(1)機罩總成在檢具上間隙段差符合要求;
(2)機罩滾邊后厚度符合公差符合要求;
(3)機罩折邊膠工序,打膠的位置和膠直徑均符合工藝要求;
(4)機罩內(nèi)板修邊線和外板包邊間隙符合要求;
(5)折邊膠產(chǎn)品出廠各項指標(biāo)符合要求;
(6)白車身裝配調(diào)整不影響機罩尺寸。
分別將涂裝電泳、烘烤、噴涂前后的發(fā)動機總成裝檢具,測量發(fā)動機罩測量點2處的面差,測量數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 發(fā)動機罩各工序面差 mm
由表1可知,發(fā)動機罩面差變化主要發(fā)生在涂裝烘烤工位,烘烤前后面差為2.03 mm。另外,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機罩總成在經(jīng)過涂裝烘烤后,發(fā)蓋內(nèi)外板錯動,包邊處出現(xiàn)明顯脫邊現(xiàn)象,如圖4所示。
圖4 發(fā)動機罩總成脫邊現(xiàn)象
為了保證白車身電泳充分性,涂裝電泳工藝采用的是翻轉(zhuǎn)工藝(如圖5所示),即白車身進入電泳池內(nèi)進行翻轉(zhuǎn)運動。焊裝流動時,發(fā)動機罩與車身的固定只有鉸鏈連接。為了防止發(fā)動機罩翻轉(zhuǎn)過程中打開,在電泳前,位于機罩鎖扣環(huán)處安裝涂裝定位治具。發(fā)動機罩與車身連接如圖6所示。
圖5 電泳翻轉(zhuǎn)示意圖
圖6 發(fā)動機罩與車身連接示意圖
在電泳過程中,由于白車身和液體均是運動的,電泳液對白車身產(chǎn)生浮力和阻力作用。由于發(fā)動機罩總成自身內(nèi)外板間折邊膠未完全固化,機罩受電泳液沖擊作用,機罩內(nèi)外板相對位置會產(chǎn)生脫邊現(xiàn)象。在烘烤過程中,由于內(nèi)外板造型不同,熱變形方向不同,且沒有了折邊膠的固定作用,內(nèi)外板連接強度不夠,經(jīng)過烘烤后,發(fā)動機罩應(yīng)力釋放產(chǎn)生永久變形,精度超差。
發(fā)動機罩內(nèi)外板結(jié)合采用的是滾邊工藝,由于內(nèi)外板包合連接強度小于電泳液的沖擊力,導(dǎo)致脫邊現(xiàn)象。為此,在電泳前通過增加焊點,固化內(nèi)外板相處位置,增強內(nèi)外板連接強度,以改善發(fā)罩內(nèi)外板脫邊問題。焊點數(shù)量是影響生產(chǎn)節(jié)拍和成本的關(guān)鍵因素,為此,需要對焊點數(shù)量進行驗證。
對滾邊后的發(fā)動機罩總成分別增加5、7、9、11個焊點進行驗證,驗證結(jié)果如表2所示。
表2 焊點數(shù)量驗證表
綜上考慮生產(chǎn)節(jié)拍和成本因素,最終采取增加7個焊點,焊點位置示意圖如圖7所示。實施該方案后,通過多批次不斷驗證和數(shù)據(jù)采集,發(fā)動機罩總成精度變化量均控制在0.5 mm以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)≤0.7 mm),解決了發(fā)動機罩烘烤變形問題。
圖7 焊點位置示意圖
基于過程控制,通過工序變量調(diào)查,明確了烘烤變形產(chǎn)生的工序,分析了烘烤變量產(chǎn)生的原因,通過實驗論證,最終解決了烘烤變形。通過此次研究,可以得到以下結(jié)論:
(1)發(fā)動機罩內(nèi)外板的連接強度和涂裝烘烤應(yīng)力釋放是導(dǎo)致發(fā)動機罩總成變形的主要原因;
(2)通過增加焊點,增強發(fā)動機罩內(nèi)外板連接強度、相對位置的固化,能有效解決發(fā)動機罩變形問題。