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稀介磁選機(jī)脫介裝置技術(shù)改造

2019-05-07 11:04萬(wàn)寶成
山東煤炭科技 2019年4期
關(guān)鍵詞:磁選機(jī)懸浮液尾礦

萬(wàn)寶成

(山西晉神能源有限公司沙坪洗煤廠,山西 忻州 034000)

重介質(zhì)消耗作為衡量生產(chǎn)工藝水平和管理水平的一個(gè)重要指標(biāo)日益受到重視,介耗量的大小與重介分選工藝、介質(zhì)凈化回收系統(tǒng)中設(shè)備性能、工藝環(huán)節(jié)中的參數(shù)變化、選煤廠的管理水平及重介質(zhì)自身性質(zhì)等多方面因素有關(guān)。

介質(zhì)消耗包括技術(shù)損耗(工藝損耗)與管理?yè)p耗。技術(shù)損耗是指重介各產(chǎn)品(精煤、中煤和矸石)和各磁選機(jī)尾礦帶走的介質(zhì)折合到每噸入洗原煤的重量;管理?yè)p耗是指介質(zhì)的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、添加及生產(chǎn)過(guò)程中的跑、冒、滴、漏而損失的介質(zhì)折合到每噸入洗原煤的重量。

洗煤廠選用重介選煤工藝過(guò)程中,合介可以直接回收利用,稀介需采用稀介磁選機(jī)回收,稀介磁選機(jī)的滾筒主要由靜止的永磁鐵及旋轉(zhuǎn)筒皮組成,而粘附在滾筒上的精礦介質(zhì)主要通過(guò)安裝在滾筒上的聚氨酯刮介皮來(lái)回收。

1 現(xiàn)狀分析

介質(zhì)進(jìn)廠只測(cè)試全水、粒度、磁性物含量,有的批次磁性物含量在95%以上,但現(xiàn)場(chǎng)使用效果不好,密度不易提起,且不穩(wěn)定。

介質(zhì)質(zhì)量在我國(guó)設(shè)計(jì)規(guī)范中規(guī)定,用磁鐵礦作加重質(zhì)時(shí),真密度須大于4.5g/cm3;磁性物含量需達(dá)到95%以上;全水小于8%;分選洗混煤時(shí)-0.044mm粒度含量必須達(dá)到80%以上,才能保證懸浮液穩(wěn)定。磁鐵礦磁性物含量越高,加重質(zhì)回收再利用的數(shù)量也越大,介質(zhì)消耗量越少;另外磁鐵礦粉水分對(duì)介耗也是有影響的,如水分高,會(huì)使介質(zhì)結(jié)團(tuán)成塊,不僅造成加介困難,而且介質(zhì)進(jìn)入懸浮液中難于分散,造成懸浮液不穩(wěn)定。因此必須加強(qiáng)介質(zhì)質(zhì)量化驗(yàn)管理,及時(shí)準(zhǔn)確地反映每批介質(zhì)的質(zhì)量情況。

傳統(tǒng)的磁選機(jī)磁選精礦是通過(guò)硬質(zhì)的塑料板,將磁選精礦從滾筒上刮入精礦收集槽內(nèi)。這種方式雖然能達(dá)到收集精礦的目的,但是由于塑料板與滾筒外皮接觸緊密,再加上滾筒上的磁性物顆粒加劇了塑料板與滾筒外皮的磨損,由于滾筒長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,刮介皮不能均勻的依靠在滾筒表面,導(dǎo)致刮介皮與滾筒之間的受力出現(xiàn)不勻現(xiàn)象,最后導(dǎo)致滾筒筒皮出現(xiàn)凹凸不平現(xiàn)象后,會(huì)減少滾筒的使用壽命,生產(chǎn)中需頻繁更換滾筒,滾筒外皮最薄處僅有2mm。一旦磨損透后,會(huì)增加生產(chǎn)成本,且外筒皮磨穿后,如果發(fā)現(xiàn)不及時(shí),致使磁鐵礦粉進(jìn)入了滾筒內(nèi)部,直接導(dǎo)致磁極的損壞,整個(gè)磁選機(jī)報(bào)廢,造成生產(chǎn)事故,影響正常生產(chǎn)。

吸附于滾筒表面的煤泥含有少量介質(zhì),這部分介質(zhì)在磁選機(jī)正常工作時(shí),無(wú)法從精礦口排出,到達(dá)尾礦溢流口后即被水流沖走,從而使尾礦中磁性物含量上升引起介耗增加。

為了避免滾筒筒皮的磨損,同時(shí)能提高介質(zhì)回收率,并降低材料消耗,沙坪洗煤廠對(duì)稀介磁選機(jī)脫介裝置進(jìn)行設(shè)計(jì)改造。

2 磁選機(jī)脫介技術(shù)改造

2.1 磁選機(jī)脫介裝置方案設(shè)計(jì)

高密度區(qū)介質(zhì)回收工藝改造使用方案比較表如表1所示。

方案一:根據(jù)原有磁選機(jī)磁選尾礦磁性物含量高這一特點(diǎn),提出串聯(lián)一臺(tái)磁選機(jī),即讓磁選機(jī)尾礦進(jìn)入串聯(lián)的第二臺(tái)磁選機(jī),達(dá)到提高磁性物回收率的目的。

方案二:將原刮介裝置拆除,順著拆除刮介皮的位置重新安裝一根6分噴水管,噴水管內(nèi)水源取用于系統(tǒng)內(nèi)的澄清水,噴水管的安裝位置在空間上距離滾筒40mm左右,噴水管上的噴水孔角度正對(duì)滾筒向下傾角10°。

表1 方案優(yōu)缺點(diǎn)比較表

由對(duì)比可知,方案二為優(yōu)選最佳方案。拆除刮介皮的位置重新安裝一根6分噴水管,增加大量補(bǔ)水,提高稀介桶液位,降低入料濃度,確保磁選機(jī)入料穩(wěn)定;另一方面,在磁選機(jī)尾礦槽下加設(shè)一個(gè)閥門(mén),提高尾礦溢流堰,根據(jù)磁選機(jī)分流槽液位情況,隨時(shí)調(diào)控磁選機(jī)尾礦溢流量,保證最大溢流,確保磁選機(jī)滾筒與入料液面最大接觸面積,延長(zhǎng)接觸時(shí)間。與此同時(shí),加強(qiáng)設(shè)備巡檢力度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,以使磁選機(jī)凈化回收工藝效果時(shí)時(shí)保持最佳狀態(tài)。改造前后刮介方式如圖1所示。

圖1 改造前后刮介方式對(duì)比

2.2 磁選機(jī)脫介裝置工作原理

設(shè)計(jì)者在原磁選機(jī)滾筒刮介位置重新安裝噴水管,噴水管上鉆有均勻且直徑為2mm的數(shù)個(gè)小孔,澄清水通過(guò)數(shù)個(gè)小孔孔眼連續(xù)、密集地沖刷粘附在磁選滾筒上的介質(zhì),被沖刷的介質(zhì)順著水流向下流入合介槽,進(jìn)行回收利用。這樣連續(xù)的噴水清除了旋轉(zhuǎn)滾筒吸附的介質(zhì),當(dāng)生產(chǎn)系統(tǒng)停車后噴水也同時(shí)停止。由于噴水進(jìn)入合介,可通過(guò)調(diào)節(jié)分流解決噴水對(duì)合介系統(tǒng)的影響。

稀介磁選機(jī)噴水裝置如圖2所示,在使用過(guò)程中,孔眼噴水壓力的大小可通過(guò)管道上安裝的手動(dòng)閥門(mén)控制。另一方面噴水管尾部采用球閥封閉,噴水孔發(fā)生堵塞時(shí),通過(guò)打開(kāi)球閥來(lái)及時(shí)疏通噴水管道。

圖2 稀介磁選機(jī)噴水裝置

稀介磁選機(jī)噴水裝置噴水管采用6分鍍鋅管,鉆眼Φ2mm,眼距10mm,均勻布置。該裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且使用方便,噴水管入料端加有手動(dòng)球閥,可通過(guò)球閥直接控制水壓大小。該裝置的噴角調(diào)整方便,噴管管道疏通簡(jiǎn)單。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況可調(diào)整噴水角度,當(dāng)管道堵塞時(shí),及時(shí)打開(kāi)球閥或停車拆卸6分管直接疏通。由洗煤廠自行設(shè)計(jì)、實(shí)施,整體改造價(jià)格比較低廉,節(jié)約了成本,減少投資。

3 應(yīng)用效果

3.1 技術(shù)應(yīng)用

改造后的高密度區(qū)分流箱的出口直徑增大,減少了合格懸浮液循環(huán)量,使得懸浮液分配比例趨于合理化,隨著中精煤排出的懸浮液流量降低,消除了中精煤脫介篩一段懸浮液往二段串料的情況,減少進(jìn)入高密度區(qū)稀介桶的懸浮液,減輕了高密度區(qū)磁選機(jī)的負(fù)荷。

3.2 經(jīng)濟(jì)效益

經(jīng)過(guò)方案改造、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施,洗煤廠介耗控制在1.25kg/t原煤以內(nèi)。介耗由2月份1.75kg/t原煤降至現(xiàn)在1.24kg/t原煤,每月入洗原煤平均18萬(wàn)t,每噸介質(zhì)1280元,增加經(jīng)濟(jì)效益為:18×(1.75-1.24)÷1000×1280=11.75(萬(wàn)元);從經(jīng)濟(jì)的角度考慮,聚氨酯刮介皮每年使用4片,每片500元,每年節(jié)約近2000元。而且磁選機(jī)滾筒更換周期為5年左右,滾筒價(jià)格為6.3萬(wàn),按延長(zhǎng)5倍壽命計(jì)算可節(jié)約31.5萬(wàn)元。

4 結(jié)論

通過(guò)這次對(duì)脫介裝置技術(shù)改造,拆除刮介皮的位置重新安裝6分噴水管,增加大量補(bǔ)水,噴水裝置投入使用后,提高了介質(zhì)回收率,降低了介質(zhì)損耗,控制了介質(zhì)的成本。在避免滾筒磨損的同時(shí)延長(zhǎng)滾筒使用壽命,預(yù)計(jì)使用壽命提高了5倍,減少了更換刮介皮的工序,降低了檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,基本達(dá)到了免維護(hù)。

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