武 昊
(潞安集團潞安金源煤層氣開發(fā)有限責任公司,山西 襄垣 046204)
潞安集團常村煤礦1151(3)綜放工作面根據(jù)掘進過程中突出危險性預測預報結果,明確指出該面具有突出危險性,如何消突已成為該面能否順利投產(chǎn)的關鍵。該工作面走向長1674m,傾斜長231.8m,煤層傾角12.8°,厚度約5.4m,于2016年1月16日貫通。煤炭研究院太原分院定的消突方案是在工作面上、下順槽相應區(qū)域施工一定數(shù)量的順層長鉆孔,提前對煤層進行預抽和卸壓(本煤層預抽率須大于30%)。為了提高鉆孔施工深度,推薦采用空壓機供風排渣法從切眼向收作線位置依次施工,鉆孔深度:上順槽100m,下順槽120m。1151(3)工作面平面示意圖見圖1。
1151(3)工作面從掘進至貫通這段時間內(nèi),防突措施一直采用麻花鉆桿系統(tǒng)壓風排渣法鉆進,施工孔深多在17~80m,進尺較為緩慢。由于消突任務重,增加上、下順槽鉆孔施工深度已成為消突工作的首要任務。經(jīng)過對SGZ-IB鉆機的性能和現(xiàn)場施工情況分析,決定仍采用Ф73mm麻花鉆桿、SGZ-IB型鉆機、井下系統(tǒng)壓風排渣法鉆進,通過技術創(chuàng)新,實現(xiàn)進尺突破。
圖1 1151(3)工作面平面示意圖
改用Ф91mm三翼合金片鉆頭,具有降低埋鉆次數(shù)的優(yōu)點,同時提高打鉆速度。不同規(guī)格鉆頭對鉆孔深度的影響見表1所示。
鉆機的穩(wěn)固性直接關系到成孔的質(zhì)量和施工的難易程度,安置鉆機前必須將鉆場浮煤雜物清理干凈,以見巷道實底為準,并將穩(wěn)固鉆機的絲杠由4根增加到6根,在鉆機四角各打上1根,對角再垂直打上2根,各絲杠均要迎山有力,施工過程及時用牙鉗上緊,保證鉆機在施工過程中穩(wěn)固不動。
表1 不同規(guī)格鉆頭對鉆孔深度的影響
以前工人為了節(jié)約上鉆桿的時間,將鉆機與煤壁距離拉大到加兩根麻花鉆桿(約2m),但在實際開孔及進尺過程中,由于鉆桿鉆頭擺動幅度大,鉆頭不能按照設計角度開孔,鉆進過程中容易增加鉆機負荷,嚴重影響施工質(zhì)量。另外,外露鉆桿過長也容易造成孔口煤體破碎。應嚴格控制鉆機與煤壁距離,使得孔口距立軸距離控制在1.5m以內(nèi),有利于鉆孔施工。
(1)加強鉆工操作技能培訓和鉆機的維修保養(yǎng)工作,做到能合理熟練操作,各部分緊固件連接可靠,運轉(zhuǎn)靈敏。
(2)停鉆前鉆頭要退離孔口一個行程,做到先停機后停風,先開風后開機。
(3)操作人員要動作協(xié)調(diào),停鉆卸鉆加尺動作要快,盡量減少停風時間。另外為便于計尺,可一次拿10根鉆桿作為一組施工,易計算總進尺。
(4)鉆進時應隨時注意孔口返風情況,壓力表的指示有異常時要停止鉆進,并且反復進退旋轉(zhuǎn)排屑,待孔內(nèi)正常后方可繼續(xù)鉆進,嚴禁在鉆孔堵塞或排屑不暢情況下盲目加壓進尺。
(5)孔內(nèi)有鉆具時實行現(xiàn)場交接班作業(yè),歇人不停機。
孔口設兩個5芯噴霧頭解決粉塵問題,噴霧積水再被干鉆屑吸收,作業(yè)環(huán)境得到改善。但須防止噴霧降塵用水進入鉆孔內(nèi)。
轉(zhuǎn)速:開孔采用140r/min,開好孔后采用235r/min;鉆進速度:0.5~0.7m/min;給進壓力:1.0~1.5MPa;采用風壓:0.31~0.48MPa;單孔需風量:0.3~1.0m3/min。
順層孔成孔后下5cm套管8m,采用壓風排聚氨酯法封孔工藝,即用井下壓風將裝在特制容器內(nèi)的聚氨酯混合液,在沒有發(fā)泡前壓進待封鉆孔內(nèi),用這種方法封孔,長度可達6m以上,孔口負壓最大達50kPa。
1153(3)工作面上、下順槽采用新的鉆孔施工方法和革新技術后,打鉆進尺均取得了重大突破,上順槽單孔進尺突破100m,下順槽單孔進尺突破120m。用時9個月完成了該面消突鉆孔施工,評價區(qū)域內(nèi)煤層預抽率平均達到32.4%。太原分院對打鉆及預抽結果評價后,認為預抽區(qū)域已經(jīng)達到了消突效果,可以采用放頂煤法回采?;夭善陂g,消突效果非常明顯,各項預測指標無一超標。