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深井復(fù)雜條件礦井煤矸運輸實現(xiàn)互聯(lián)互通的研究與實踐

2019-05-07 11:04:42韓柏青
山東煤炭科技 2019年4期
關(guān)鍵詞:運煤主井煤倉

韓柏青

(中煤新集能源股份有限公司,安徽 淮南 232000)

1 礦井概況

劉莊煤礦位于安徽省阜陽市潁上縣境內(nèi),核定生產(chǎn)能力1140萬t/a。井田東西走向長16.0km,南北傾斜寬3.5~8.0km。井田內(nèi)共含煤30余層,13層可采煤層,其中5層主要可采煤層。礦井采用立井、集中大巷、分區(qū)開拓、分區(qū)通風(fēng)、集中出煤的開拓方式。礦井設(shè)計兩個水平,目前正在開采一水平(-762m),二水平(暫定-1000m)尚未開拓。礦井以F25斷層為界劃分為東區(qū)和西區(qū),東區(qū)工業(yè)場地內(nèi)設(shè)有主井、副井、矸石井和中央風(fēng)井四個井筒,西區(qū)工業(yè)場地設(shè)有進、回風(fēng)井兩個井筒。東區(qū)劃分為東一、東二、東三采區(qū),西區(qū)劃分為西一、西三、西四采區(qū)。

2 礦井提升運輸系統(tǒng)存在的問題

2.1 運煤系統(tǒng)能力大,運量不飽和

東區(qū)膠帶輸送機運煤系統(tǒng)核定生產(chǎn)能力為1198萬t/a,西區(qū)膠帶輸送機運煤系統(tǒng)核定生產(chǎn)能力為962萬t/a,合計為2160萬t/a,劉莊煤礦2013~2017年最高原煤產(chǎn)量為993.13萬t,遠未達到膠帶輸送機運煤系統(tǒng)的運輸能力。

2.2 運矸系統(tǒng)不完善,系統(tǒng)能力不能充分發(fā)揮

矸石井提升能力為150萬t/a。井底車場設(shè)有矸石膠帶系統(tǒng),但未延深至各采區(qū),部分掘進矸石仍需要通過副井提升,矸石井和矸石膠帶機系統(tǒng)能力未能充分發(fā)揮。2013年前矸石井年度最高提矸量為49.79萬t,遠未達到設(shè)計提升能力。

2.3 煤矸混運,主井提升負擔重

由于煤矸混運,2013~2017年主井提毛煤(煤矸混合物)量在1000~1100萬t/a左右,主井提升能力接近飽和,增加主井負擔。

2.4 毛煤洗選量大,選煤廠需要二期擴建

大量掘進矸石進入煤流后,造成毛煤含矸量高,需進入選煤廠洗選處理,造成洗選量大,選煤廠洗選能力不足,需要進行擴建。

2.5 商品煤回收率低,煤質(zhì)差

因矸石摻入造成毛煤入洗量大,煤質(zhì)差,商品煤回收率低。

2.6 矸石運輸不連續(xù),運輸效率低

隨著礦井不斷開拓延伸,矸石運輸距離增長,最遠掘進工作面距離副井約7km,采用礦車運輸矸石存在運輸時間長(單趟約需45min)、運輸不連續(xù)、轉(zhuǎn)載環(huán)節(jié)多、自動化程度低、運輸崗位人員多等缺點,偏遠掘進頭運矸困難,問題越來越突出,制約著生產(chǎn)效率的提高。

礦井自投產(chǎn)以來,運矸問題不能有效解決,造成煤質(zhì)不穩(wěn)定、掘進單進低、工作面接替緊張等問題,需要對礦井運輸系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。

3 系統(tǒng)優(yōu)化改造方案

3.1 井下系統(tǒng)優(yōu)化方案

3.1.1 主系統(tǒng)改造

建立井下運煤運矸系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)通道,使進入運煤系統(tǒng)的矸石能夠分流至運矸系統(tǒng),實行煤矸分流。

東區(qū):在東三膠帶大巷與進風(fēng)石門之間施工出矸聯(lián)巷,鋪設(shè)一臺轉(zhuǎn)載機,在煤倉上口設(shè)置動態(tài)分流裝置,東一、東三采區(qū)的矸石通過分流裝置進入出矸聯(lián)巷,轉(zhuǎn)運至進風(fēng)石門矸石膠帶機,通過矸石主運輸系統(tǒng)提升至地面。

西區(qū):在矸石膠帶機巷與主井中煤倉下口之間施工主井中倉出矸聯(lián)巷,利用主井中倉儲存矸石,在主井南倉至中倉上口鋪設(shè)一部轉(zhuǎn)載機,與東西膠帶大巷膠帶機機頭卸載處聯(lián)接,并在煤倉上口卸載處設(shè)置動態(tài)分流裝置,使西區(qū)進入運煤系統(tǒng)的矸石轉(zhuǎn)運至主井中倉,經(jīng)出矸聯(lián)巷、矸石膠帶機巷、矸石井提升至地面。

3.1.2 區(qū)域系統(tǒng)改造

(1)在西一煤倉與西三煤倉上口施工聯(lián)巷,中部施工矸石倉,自兩煤倉至矸石倉各鋪設(shè)1部1.0m皮帶機,兩煤倉上口設(shè)置動態(tài)分流裝置,利用矸石倉實現(xiàn)矸石臨時存儲,實現(xiàn)矸石分時運輸。

(2)通過東三采區(qū)矸石倉、西一矸石倉、西區(qū)掘進翻車機硐室矸石倉、巖巷掘進工作面矸石窖等分區(qū)建立臨時存矸系統(tǒng),再集中分時進入運煤系統(tǒng)。

(3)回采工作面過斷層期間,采取分割分運措施,在出矸時間采出矸石并集中運輸。

3.2 地面系統(tǒng)優(yōu)化方案

(1)地面主井棧橋改造,實現(xiàn)煤矸系統(tǒng)地面互通。在905矸石皮帶棧橋與102原煤皮帶棧橋之間新建一條皮帶棧橋,使兩個獨立系統(tǒng)連接起來,主井檢修期間可利用矸石井來提升掘進煤及矸石,確保掘進工作面連續(xù)作業(yè),緩解掘進圍面緊張局面。

(2)改造選煤廠緩沖倉,利用動態(tài)平衡法增加系統(tǒng)緩沖能力。在入洗301皮帶機頭后方增設(shè)分煤器,在分煤器與702皮帶之間增設(shè)下貨溜槽,將緩沖倉原煤經(jīng)過分煤器,再通過下貨溜槽直接進入選煤廠精煤702皮帶,最后由精煤運輸系統(tǒng)將緩沖倉原煤運至產(chǎn)品倉或落地。將主井提煤,一半分流進緩沖倉,另一半分流進產(chǎn)品倉,達到動態(tài)平衡,實現(xiàn)主井連續(xù)提煤。

(3)主運輸系統(tǒng)施行視頻監(jiān)督、調(diào)度統(tǒng)一指揮、分時運輸,通過分時、分運,實現(xiàn)井下煤矸分流。

圖1 劉莊煤礦運煤矸系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化示意圖

4 取得效果

(1)主井提矸量減少,運煤能力得到保障

礦井2013、2014年主井提毛煤分別為1100萬t、1099萬t,其中含矸石量分別為108萬t、96萬t,基本滿負荷運行。2017年主井提毛煤896.31萬t,其中矸石量為0,不僅減輕主井負擔,而且為增加原煤、商品煤的產(chǎn)量創(chuàng)造條件。

(2)矸石連續(xù)運輸實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化

2013~2017年矸石井提矸量由17.84萬t增加至77.92萬t,矸石井的提升能力得到有效發(fā)揮。系統(tǒng)改造后,軌道運輸僅需負責(zé)物料、人員運輸,運輸量大幅降低,運輸崗位人員減少約1/3。

(3)選煤廠洗選量大幅度降低

優(yōu)化運矸系統(tǒng)后,從井下源頭對摻入煤流系統(tǒng)中的矸石進行分流,大部分末煤達到商品煤煤質(zhì)要求,洗煤量大幅下降。2013~2017年洗煤量由560萬t降低為30.89萬t,原計劃洗煤廠二期擴建工程無需施工。

(4)回收率提高,煤質(zhì)穩(wěn)定

優(yōu)化運矸系統(tǒng)后,從源頭降低了進入主井提升系統(tǒng)的矸石量,洗煤量降低,減少了煤泥量,大大提高了煤炭資源回收率,煤質(zhì)也得到穩(wěn)定。2017年較2013年,商品煤回收率提高4.62%,原煤煤質(zhì)提高735cal/g,商品煤煤質(zhì)提高209cal/g。

(5)瓦斯抽排巷單進顯著提高

優(yōu)化運矸系統(tǒng)后,瓦斯抽排巷推廣應(yīng)用巖巷綜掘,單進水平逐步提高,由2013年97.1m/月提高至2016年170.3m/月,最高實現(xiàn)380m/月。2017年基本與順槽掘進工期同步,瓦斯抽排巷不再制約工作面接替。

(6)主井檢修不再制約掘進工作面正常生產(chǎn)

地面主井棧橋改造投用后,實現(xiàn)煤矸系統(tǒng)地面互通,礦井檢修期間實現(xiàn)多提煤約1.5萬t,多進尺約1000m。

(7)礦井年回采推進度明顯下降

系統(tǒng)改造后,在工作面長年產(chǎn)量穩(wěn)定的前提下,年度工作面回采總推進度大幅降低,經(jīng)統(tǒng)計2017年較2013年年推進度減少約1700m,有效緩解接替壓力,具體見表1。

(8)地軌運輸量大幅減少

經(jīng)統(tǒng)計,系統(tǒng)改造后地軌運輸量減少約50%,運輸事故率明顯下降,安全效果十分明顯。

(9)實現(xiàn)矸石封閉裝車外運

主井、矸石井實現(xiàn)聯(lián)通后,矸石可通過選煤廠動篩進入產(chǎn)品倉。利用火車裝運,直接外運至塌陷區(qū)回填,實現(xiàn)矸石廢物利用的同時,有效解決地面矸石山等環(huán)保問題。

表1 2013~2017年工作面推進度統(tǒng)計表

5 效益測算

(1)優(yōu)化系統(tǒng)投入成本,見表2。

表2 優(yōu)化系統(tǒng)投入項目及成本統(tǒng)計表

(2)系統(tǒng)優(yōu)化取得效益如下:

① 選煤廠洗煤量減少,降低洗選成本。2013~2017年洗煤量由560.06萬t降低為71.68萬t,洗煤費用也由2770萬元降低為355萬元,降低成本約2415萬元,而且今后每年均可以降低不少于2000萬元的洗煤成本。

② 通過主井提升至選煤廠的矸石量大大減少,選煤廠洗矸、排矸帶走煤泥量相應(yīng)減少,間接增加了商品煤的產(chǎn)量。

③ 洗煤廠二期擴建工程不需要再施工,降低投資成本。

④ 主井檢修時,矸石井可正常提煤矸,掘進工作面正常掘進,增加年度掘進工程量,緩解接替壓力。

⑤ 主井短期內(nèi)出現(xiàn)故障,矸石井可輔助提煤。

⑥ 矸石連續(xù)運輸,提高運輸效率,降低地軌礦車運輸量,有效減少運輸崗位人員,且運輸事故率大幅降低,安全效果明顯。

⑦ 地面煤矸系統(tǒng)連通,實現(xiàn)矸石封閉裝車,直接外運利用,取消地面矸石山,有效解決環(huán)保難題。

6 結(jié) 語

通過對劉莊煤礦運輸系統(tǒng)優(yōu)化,實行煤矸分時、分流、網(wǎng)絡(luò)化、連續(xù)運輸,最大限度地實現(xiàn)系統(tǒng)集中控制,從源頭保證煤質(zhì)穩(wěn)定,降低煤炭洗選成本,提高系統(tǒng)運輸保障能力,且有效減少崗位人員,降低運輸事故率,保證安全效果,為礦井安全高效可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ),同時為其他類似礦井提供重要的指導(dǎo),具有很高的借鑒價值。

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