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淺談電渦流傳感器測量系統(tǒng)中信號干擾的消除

2019-04-23 11:23:18穆衛(wèi)京
石油化工自動化 2019年1期
關(guān)鍵詞:控制室渦流前置

穆衛(wèi)京

(陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司,陜西 西咸新區(qū) 712000)

電渦流傳感器測量系統(tǒng)易受外界磁場的干擾,引起測量值的瞬間跳變,導(dǎo)致機組保護(hù)系統(tǒng)誤動作,電渦流傳感器測量系統(tǒng)主要由以下幾部分組成:

1) 前置器。前置器內(nèi)置的電子線路可以產(chǎn)生1個無線電頻率信號,通過該頻率信號可以探測到能量的損耗;同時產(chǎn)生1個輸出電壓,該電壓與所測間隙成正比。前置器有兩種: 一種配置5 m電特性的電纜,另一種配置9 m電特性的電纜。在低無線電頻率下的1 m物理長度的理想同軸電纜的電特性再加上某安全系數(shù),即為1 m電特性。對于一個完整的傳感器測量系統(tǒng),探頭所帶電纜和延伸電纜均應(yīng)有正確的電特性,以保證測量系統(tǒng)的正確運行。

2) 探頭。探頭是測量系統(tǒng)的傳感器部分,靠近旋轉(zhuǎn)機械軸的表面,能探測出探頭頂部與旋轉(zhuǎn)機械軸表面之間的間隙。探頭實際上是由1個直徑約5 mm的線圈與厚度約3 mm的聚苯撐硫保護(hù)層組成,從而使探頭直徑增加到約8 mm。聚苯撐硫保護(hù)層可以增加探頭的強度,在危險環(huán)境中對探頭起保護(hù)作用。

3) 延伸電纜。延伸電纜兩端連接探頭和前置器,并使整個測量系統(tǒng)配置的電纜滿足5 m或9 m電特性的要求。延伸電纜和探頭所配置的電纜,均帶有編織鎧裝屏蔽層,電纜外部還有一層絕緣的特氟隆外皮。該編織鎧裝與不銹鋼鎧裝屏蔽層不同,編織鎧裝屏蔽層可防止內(nèi)部電纜被切壞。

1 電渦流傳感器測量系統(tǒng)工作原理

電渦流傳感器測量系統(tǒng)的前置器會產(chǎn)生1個低功率無線電頻率信號,該信號由延伸電纜送至探頭端部的線圈上。在信號傳輸過程中,如果周邊不存在導(dǎo)體,則釋放的能量都會傳送到探頭;如果有導(dǎo)體接近探頭頂端,則該信號會在導(dǎo)體表面形成小的電渦流,該電渦流使無線電頻率信號產(chǎn)生能量損耗。導(dǎo)體表面距離探頭頂部越近,能量損耗越大,電渦流傳感器測量系統(tǒng)通過測量該能量損耗,并將其轉(zhuǎn)換為前置器的輸出電壓,用于測量旋轉(zhuǎn)機械軸位移或軸振動。

前置器輸出電壓與探頭頂部和旋轉(zhuǎn)機械軸表面之間的間隙在一定的寬度范圍內(nèi)成線性比例關(guān)系。Bently3300系列8 mm電渦流傳感器測量系統(tǒng)線性測量范圍為2 mm,在該范圍內(nèi),該系統(tǒng)前置器輸出電壓與間隙間的曲線斜率為7.78 V/mm,在較大的溫度范圍內(nèi),測量間隙時,系統(tǒng)具有靈敏度高的性能,滿足了測量精度的需求。

2 傳感器測量系統(tǒng)存在的問題

某公司現(xiàn)有2套空分裝置,單套設(shè)計生產(chǎn)能力為4.3×104m3/h,每套空分裝置帶有2臺膨脹機,一開一備。膨脹機軸系上2個振動測點呈90°安裝,2個振動測點的測量值參與膨脹機的聯(lián)鎖保護(hù),任意1個測點的測量值達(dá)到聯(lián)鎖值時,振動探頭經(jīng)過前置器,將電壓信號轉(zhuǎn)換為4~20 mA信號送至控制室,實現(xiàn)膨脹機停機。

2012-02-09T22: 40,該公司空分工段工藝操作人員反映,第2套空分A膨脹機膨脹端軸向軸承溫度指示出現(xiàn)波動。儀表人員先在中心控制室檢查溫度測點,未發(fā)現(xiàn)溫度測量信號異常;現(xiàn)場檢查過程中,中心控制室監(jiān)測到A膨脹機膨脹端軸振動B波動較大,儀表人員測量完熱電阻阻值后,返回中心控制室后得知A膨脹機已跳車。在工程師站服務(wù)器上打開SOE事件記錄,查找跳車原因,事件記錄顯示2012-02-09T22: 50 A膨脹機膨脹端軸振動B振動值高高,膨脹機跳車,歷史趨勢如圖1所示。

圖1 膨脹機振動和溫度測點DCS歷史趨勢

從圖1可以看出,故障時的振動值波動幅度較為明顯,而且是尖脈沖。停車后經(jīng)過反復(fù)實驗,模擬事故發(fā)生時的操作,發(fā)現(xiàn)當(dāng)膨脹機就地控制柜柜門打開測量溫度測點時,振動測點的測量值波動幅度就很大,最高達(dá)到滿量程100 um。放大曲線觀看,達(dá)到跳車值49.8 um時的持續(xù)時間已經(jīng)超過了3 s的延時時間,造成膨脹機停車,其歷史趨勢如圖2所示。

圖2 測量溫度測點時振動測點波動曲線

3 膨脹機振動測量回路

3.1 工作原理

膨脹機上有2個振動測點,監(jiān)測信號從電渦流傳感器探頭經(jīng)延伸電纜進(jìn)入膨脹機就地電控柜,再接入安裝在就地電控柜中的前置器;前置器將轉(zhuǎn)換信號引至分散控制系統(tǒng)(DCS),操作人員可以在中心控制室DCS電腦屏幕上監(jiān)視到膨脹機軸系振動的測量值。

3.2 干擾原因分析

檢查振動測量回路中的所有環(huán)節(jié),首先檢查現(xiàn)場控制柜至機柜間的控制電纜,發(fā)現(xiàn)電纜的絕緣性能等良好。對于膨脹端軸向軸承溫度指示出現(xiàn)波動的原因,現(xiàn)場經(jīng)過多次試驗,波動呈無規(guī)律且有峰值現(xiàn)象。膨脹機的振動測量回路和膨脹機就地控制柜安裝在同一只機柜內(nèi),當(dāng)柜門關(guān)閉時,由于機柜的屏蔽作用,能起到一定的抗干擾作用;當(dāng)柜門打開后,振動測量回路易受環(huán)境中的電磁干擾,測量值產(chǎn)生波動。最初分析主要原因是電磁干擾引起的:

1) 膨脹機振動測量回路中,從電渦流傳感器出來的延伸電纜與電氣控制電纜敷設(shè)在同一層電纜橋架內(nèi),控制電纜與電氣電纜沒有分開,從而導(dǎo)致出現(xiàn)信號干擾。

2) 前置器是無線電頻率信號的發(fā)生和接收裝置,將其安裝在膨脹機的就地電控柜內(nèi),是整個電渦流傳感器測量系統(tǒng)中易受干擾的環(huán)節(jié),因此柜門打開時,就會出現(xiàn)振動測量值跳變的現(xiàn)象。

3.3 測量系統(tǒng)中信號干擾的消除

膨脹機振動測量回路中,探頭至前置器是回路中易受電磁干擾的部分;同時延伸電纜的敷設(shè)及前置器的安裝位置存在缺陷。因此,從上述兩方面入手,可消除膨脹機軸振動測點信號的干擾問題:

1) 電渦流傳感器至前置器的延伸電纜敷設(shè)時,應(yīng)遠(yuǎn)離電氣電纜并單獨穿管敷設(shè),以增加延伸電纜的抗干擾能力。

2) 將前置器放置在儀表接線箱內(nèi),該儀表接線箱應(yīng)密閉且接地良好。

2012年7月檢修過程中,筆者對膨脹機測量回路進(jìn)行了改造,改造后電渦流傳感器測量系統(tǒng)的測量值非常穩(wěn)定,徹底解決了該公司膨脹機安全穩(wěn)定運行存在的隱患。

4 結(jié)束語

利用電渦流傳感器測量大型旋轉(zhuǎn)機械的軸系振動時,傳感器探頭至前置器的測量回路易受電磁信號的干擾,設(shè)計、施工和安裝時,應(yīng)采取抗干擾措施,將影響降至最低。此外,儀表電纜的規(guī)范敷設(shè)、前置器單端接地等在抗干擾過程中也是非常必要的。

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