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(中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán),內(nèi)蒙古阿拉善盟 750333)
H1735重型振動篩由鞍山重型機(jī)械廠制造,1994年安裝投用到今天。它結(jié)構(gòu)簡單,為單層振動篩,篩框內(nèi)安裝五塊篩板,篩板孔徑為36 mm,只能篩分石灰石。該振動篩外形尺寸是2260×870×1380 mm,重量為3 960 kg,雙振幅8~10 mm,振動次數(shù)750 r/min,配用15 kW電機(jī)三角帶輪傳動,篩框用八根主彈簧支撐,篩板為五塊1740×700×16 mm帶孔錳鋼板組成。振動篩由偏心輪產(chǎn)生激振力帶動篩框作直線搖擺,篩板采用單層布置6 m2,傾斜25°安裝,處理量為180 t/h。我廠石灰工序石灰石粒度要求在75~100 mm。在進(jìn)入石灰窯內(nèi)煅燒前必須篩除沙石和粒度小于36 mm石灰石。振動篩單機(jī)運(yùn)行,每天1 500 t的石灰石篩分全靠它來保證。
食用堿需求量逐漸增加,為避免食用堿中帶有黑渣堿,壓縮機(jī)抽吸的窯氣需要進(jìn)一步凈化。2018年之前沒有進(jìn)行篩分,碎末進(jìn)窯時被壓縮機(jī)抽走,窯氣含塵量大。現(xiàn)在要求焦炭全部篩選除去碎末,粒度保證在20~40 mm之間。焦炭用量為100 t/班。到貨粒度為10~40 mm,焦炭粉末率為8%。
利用原有的石灰石振動篩對焦炭進(jìn)行篩分,篩板孔徑36 mm,其中30 mm以下的焦炭被篩分出來,每班篩選后產(chǎn)生焦炭末約為30 t,經(jīng)過翻斗車送到煤場,煤場上另外安裝有一套篩分裝置,再一次利用孔徑10 mm的慣性小型振動篩回收大顆粒焦炭,二次篩選產(chǎn)生粒度為5 mm碎末6 t。小型振動篩篩分能力小,生產(chǎn)受到制約,粉塵飛揚(yáng)、環(huán)境污染嚴(yán)重,因此石灰石振動篩+小型振動篩的方式不能滿足生產(chǎn)需要。若不使用小型振動篩再次篩分,那么30 mm以下的焦炭被篩選出去,造成浪費(fèi);若投資購買新設(shè)備,現(xiàn)場沒有空余場地。最佳方法是改造單層振動篩,實(shí)現(xiàn)不同物料的篩選。在廠房空間不足以安裝新設(shè)備的情況下,只能在原有振動篩篩框內(nèi)改造。
初步改造方法:在原來的進(jìn)料料槽中,裝設(shè)一塊活動翻板,上料時焦炭由皮帶機(jī)輸送至下料溜口,經(jīng)過翻板控制自流到振動篩上層篩板,經(jīng)振動篩篩分進(jìn)入下料口。篩上物由篩末端出料,經(jīng)皮帶直接輸送到煤倉。篩下碎末由振動篩下部出料,進(jìn)入碎石倉,操作工必須將碎石倉排干凈,利用碎石倉裝焦炭碎末,以免混料。
圖1 改造前的單層篩
如果將單層篩板上方再加一層孔徑為10 mm的篩板,改造成雙層振動篩,篩框傳動軸位置處在中上部位,上篩板避開中軸,因此在上層篩板上方300 mm處,中軸下方,加裝一層12 mm厚、孔徑為10 mm的篩板,篩板要有支撐梁,計(jì)劃用槽鋼預(yù)制,這樣安裝后,振幅足夠,從而實(shí)現(xiàn)一次性篩分焦炭。
篩框內(nèi)只能安裝兩塊980×1740×12 mm的篩板,位于底層篩板上方高度300 mm,既要保證上下空間足夠,又要不堵振動篩下料溜槽,上層篩板距邊緣高度為350 mm不至于焦炭顛簸出去。其次難度大的問題是改造進(jìn)料溜槽,進(jìn)料溜槽內(nèi)割除東側(cè)的鋼板,改造成一塊活動翻板,焊接有活動銷軸,篩框外設(shè)置有活動拉桿,上焦炭時,翻板傾斜,進(jìn)料為上層篩板,上料結(jié)束,恢復(fù)翻板,物料可以進(jìn)入下層篩板篩選,也就是實(shí)現(xiàn)石灰石篩分;這樣設(shè)計(jì)成上下雙層進(jìn)料口,可以一物多用,上層溜槽做成簸箕狀700×1200 mm,與進(jìn)料端銜接,按次序進(jìn)行篩分。
改造過程,在不停產(chǎn)的情況下,安排運(yùn)行皮帶機(jī)上滿石倉,給檢修提供4 h以上作業(yè)時間。將兩根1 700 mm長的12#槽鋼相對焊接成型備用,篩板吊裝到位,制造壓板9塊,翻板700×1200×16 mm一塊。振動篩體內(nèi)沿下篩板平行高度300 mm處均布四道槽鋼橫梁,并用加強(qiáng)筋板焊接牢固,槽鋼梁支撐好后,將篩板從下開始安裝,每根梁上開9個直徑24 mm的孔,篩板上用壓板壓牢固,并用螺栓穿過篩板、橫梁壓緊,依次安裝相鄰的篩板,同樣壓緊。其二,在原有的溜槽上東側(cè)安裝翻板,割開700×1200 mm的口,在下方焊接50×1100 mm軸一根,兩側(cè)焊接活動銷軸,活動翻板為700×1200×10 mm耐磨鋼板,上石灰石時,垂直不動,需要篩分焦炭時,將翻板傾斜,即可實(shí)現(xiàn)切換,在溜槽外翻板軸上焊接推拉杠桿,作為翻板的執(zhí)行機(jī)構(gòu),以此來切換物料。
圖2 改造后的焦炭篩分
圖3 改造后的石灰石篩分
加裝篩板改造后,整體篩框重量增加了400 kg,試車運(yùn)轉(zhuǎn)振幅偏小,因此在偏心輪內(nèi)改進(jìn),減震塊去除合適量,將振幅增加,實(shí)現(xiàn)了流水線作業(yè),不至于堵塞篩框。另外偏心輪激振器,通過調(diào)解緩沖塊的厚度,改變激振力大小。
圖4 偏心輪激振器
利用石灰原來的單層振動篩改造成雙層振動篩,上層篩板篩分焦炭,僅此項(xiàng)節(jié)約設(shè)備安裝費(fèi)20萬元,又能物盡其用。焦炭篩上物經(jīng)皮帶直接輸送到煤倉,篩分后的碎末用于鍋爐燃煤使用,鍋爐熱值足夠。石灰振動篩改造試車取得成功,目前已經(jīng)投用,每班篩選焦炭100 t,碎末控制在10 mm以下10 t以內(nèi)。
通過近期的試驗(yàn),從數(shù)據(jù)分析焦炭篩分在一定程度上可以降低煤耗、提高灰乳與石灰窯氣濃度,從而有利于產(chǎn)能的提升。