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(天津渤化工程有限公司,天津 300193)
能源是人們生活的物質(zhì)基礎(chǔ),能源利用反應(yīng)了整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,企業(yè)熱能綜合利用日益受到人們的關(guān)注。在設(shè)計(jì)工作中應(yīng)充分考慮熱能綜合利用問題,以節(jié)約能源、降低消耗、減少污染、增加效益。
2008年,我公司承擔(dān)了某公司100萬(wàn)t/a聯(lián)堿項(xiàng)目及全廠總體設(shè)計(jì)工作。項(xiàng)目包括有:120萬(wàn)t/a真空制鹽裝置,40萬(wàn)t/a合成氨裝置,100萬(wàn)t/a聯(lián)堿裝置,及配套的公用工程。
其中,聯(lián)堿裝置在正常生產(chǎn)過程中,各工序產(chǎn)生冷凝水共260 m3/h(0.6 MPa ,70~170 ℃)。熱電站要求冷凝水回?zé)犭娬镜膮?shù)為:0.6 MPa,<80 ℃。按照以往常規(guī)設(shè)計(jì),需配置換熱器,以循環(huán)水為冷源,將蒸汽冷凝水冷卻至80 ℃以下。這樣既消耗了循環(huán)水,增加了配套公用工程的負(fù)擔(dān),又浪費(fèi)了蒸汽冷凝水的熱量。無(wú)論是從能源消耗方面還是經(jīng)濟(jì)效益方面分析,此回收工藝均不是一個(gè)較好的方案。
作為全廠總體設(shè)計(jì)方,我們從全局出發(fā),對(duì)各系統(tǒng)各裝置進(jìn)行了全面的能量平衡分析,考慮到真空制鹽裝置為用熱單位,我公司在設(shè)計(jì)過程中增加了一套能量的回收裝置, 將聯(lián)堿裝置產(chǎn)生的冷凝水的熱量進(jìn)行回收,用于真空制鹽裝置,最大限度利用這部分冷凝水的余熱,節(jié)約能源。熱量回收的同時(shí)蒸汽冷凝水溫度降低,滿足了熱電站的要求。
某公司聯(lián)堿裝置在正常生產(chǎn)過程中共有三個(gè)工序產(chǎn)生冷凝水,各工序產(chǎn)生冷凝水共260 m3/h。參數(shù)詳見表1。
表1 蒸汽冷凝水參數(shù)表
聯(lián)堿裝置產(chǎn)生的蒸汽冷凝水通過管道輸送至本裝置,根據(jù)蒸汽冷凝水的參數(shù)特點(diǎn)進(jìn)行余熱回收,余熱回收分以下三個(gè)單元進(jìn)行:
1)第一單元:將工序1和工序2來的蒸汽冷凝水(0.6 MPa,170 ℃)送入蒸汽回收器,回收蒸汽(0.2 MPa,140 ℃)并入真空制鹽裝置蒸汽管線,作為真空制鹽裝置的加熱蒸汽。初步回收工序1和工序2蒸汽冷凝水的部分熱量。
2)第二單元:蒸汽回收器排出的冷凝水與真空制鹽裝置中進(jìn)入硝蒸發(fā)系統(tǒng)的鹵水(85 ℃)通過冷凝水熱量回收器Ⅰ和冷凝水熱量回收器Ⅱ間接換熱,進(jìn)一步回收工序1和工序2蒸汽冷凝水的熱量。回收器Ⅰ和回收器Ⅱ串聯(lián)使用,鹵水最終被加熱至90 ℃,再進(jìn)入硝蒸發(fā)系統(tǒng)。
3)第三單元:換熱后的蒸汽冷凝水通過冷凝水冷卻器繼續(xù)與廢液換熱。常溫廢液由廢液輸入泵送入冷凝水冷卻器,被加熱至40 ℃后由廢液輸出泵送至礦區(qū),注井回收,提高采鹵效率。
工序1、工序2蒸汽冷凝水經(jīng)過余熱回收后進(jìn)入儲(chǔ)水裝置,與來自工序3的蒸汽冷凝水合并。合并后溫度<80 ℃,達(dá)到熱電站的回收要求。用輸水裝置送回?zé)犭娬狙h(huán)利用。工藝流程詳見圖1。
圖1 工藝流程示意圖
2.3.1 蒸汽回收器節(jié)能分析
來自工序1和工序2來的蒸汽冷凝水溫度為170 ℃,溫度較高,含有一定的余熱。此部分冷凝水經(jīng)蒸汽回收器,能夠回收蒸汽7.6 t/h(0.2 MPa,140 ℃),同時(shí)并入系統(tǒng)蒸汽管線,作為系統(tǒng)熱源回收利用。
蒸汽回收器回收的熱量為:7.6 t/h×2 730 kJ/kg×1 000=2.07×107kJ/h;
折標(biāo)煤:2.07×107kJ/h÷29 307 kJ/kgce=706 kgce/h;
根據(jù)真空制鹽裝置的產(chǎn)能,蒸汽熱量回收器使綜合能耗降低了4.7 kgce/t鹽。
2.3.2 冷凝水熱量回收器節(jié)能分析
設(shè)置兩臺(tái)冷凝水熱量回收器,兩臺(tái)冷凝水熱量回收器串聯(lián)使用,將1 080 t/h鹵水由85 ℃提高至90 ℃。
冷凝水熱量回收器回收的熱量為1 080 t/h×(90 ℃-85 ℃)× 3.3 kJ/kg·℃×1000=1.78×107kJ/h;
折標(biāo)煤:1.78×107kJ/h÷29 307 kJ/kgce=608 kgce/h;
根據(jù)真空制鹽裝置的產(chǎn)能,冷凝水熱量回收器使綜合能耗降低了4.0 kgce/t鹽。
2.3.3 冷凝水冷卻器節(jié)能分析
冷凝水通過冷凝水冷卻器將500 t/h廢液的溫度由35 ℃提高至40 ℃。
冷凝水冷卻器回收的熱量為500 t/h×(40 ℃-35 ℃)×4.2 kJ/kg·℃×1 000=1.05×107kJ/h;
折標(biāo)煤:1.05×107 kJ/h÷29 307 kJ/kgce=358 kgce/h;
根據(jù)真空制鹽裝置的產(chǎn)能,蒸汽熱量回收器使綜合能耗降低了2.4 kgce/t鹽。
節(jié)能分析結(jié)果詳見表2。
本裝置已成功運(yùn)行4年,據(jù)我們跟蹤了解,真空制鹽裝置實(shí)際蒸汽消耗小于0.7 t/t鹽,目前國(guó)內(nèi)真空制鹽裝置蒸汽消耗平均水平在0.85~0.9 t/t鹽(產(chǎn)濕鹽),與原工藝包設(shè)計(jì)蒸汽消耗0.8 t/t鹽為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比,年節(jié)約蒸汽約12萬(wàn)t。
表2 節(jié)能分析結(jié)果
本項(xiàng)目蒸汽消耗達(dá)到了制鹽行業(yè)多效蒸發(fā)工藝的極低值。
1)本技術(shù)響應(yīng)國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策,最大化地進(jìn)行能源綜合利用,對(duì)聯(lián)堿裝置產(chǎn)生的蒸汽冷凝水的熱量進(jìn)行了回收利用,降低了真空制鹽裝置蒸汽消耗,工藝技術(shù)在國(guó)內(nèi)外及制鹽行業(yè)屬于領(lǐng)先水平。
2)本工藝設(shè)計(jì)結(jié)合了項(xiàng)目的總體情況,解決了蒸汽冷凝水在不消耗循環(huán)水的情況下達(dá)標(biāo)返回?zé)犭娬镜膯栴},蒸汽冷凝水余熱用于產(chǎn)生蒸汽、加熱鹵水、加熱注井廢水,提高了系統(tǒng)熱利用率。