葉田友
(山西焦煤五麟煤焦開發(fā)有限責(zé)任公司,山西 呂梁 032202)
甲醇作為化學(xué)工業(yè)的源頭,是非常重要的有機(jī)化工原料。隨著工業(yè)中對甲醇的需求量越來越大,對甲醇制備的方法提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。目前,我國主要以煤氣和焦煤為原材料制備甲醇,而且采用上述兩種原料制備甲醇的工藝水平已相對成熟[1]。根據(jù)甲醇制備過程中所采用催化劑的不同,將甲醇制備流程分為高壓和低壓流程。目前,工業(yè)制備甲醇的主流工藝為低壓法合成。
本文以XX廠為研究對象,該廠制備甲醇的工藝為低壓合成法,制備甲醇的原料為焦?fàn)t煤氣,在制備過程中主要經(jīng)歷濕脫硫、壓縮、精脫硫、甲烷轉(zhuǎn)化合成以及精餾等工藝。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),該廠在采用上述工藝制備甲醇過程中的產(chǎn)量無法達(dá)到最大。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),造成甲醇產(chǎn)量上不去的主要原因有壓縮機(jī)打氣量有限、合成塔負(fù)荷大以及轉(zhuǎn)化效率低等問題。本文將針對上述甲醇制備工藝中的不足進(jìn)行改造,已達(dá)到提升甲醇產(chǎn)量的目的。
經(jīng)研究可知,造成甲醇制備產(chǎn)量低下的主要原因包括有壓縮機(jī)打氣量有限、合成塔負(fù)荷大以及轉(zhuǎn)化效率低等問題[2]。具體闡述如下。
在實(shí)際生產(chǎn)中,由于溫度的升高導(dǎo)致焦?fàn)t煤氣的體積增大,導(dǎo)致其密度降低,進(jìn)而影響單位體積內(nèi)焦?fàn)t煤氣的有效成分,從而使得甲醇的產(chǎn)量降低。以焦?fàn)t煤氣為例,對于6萬m3/h的煤氣量而言,隨著溫度從19 ℃升至32 ℃,其體積可膨脹4 057 m3/h。以該廠當(dāng)?shù)貧鉁貫榛A(chǔ),不同季節(jié)壓縮機(jī)打氣量隨溫度變化的曲線,如圖1所示。
圖1 壓縮機(jī)打氣量隨溫度變化曲線
如圖1所示,在一年中該廠壓縮機(jī)打氣量呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢,此種變化趨勢完全取決于溫度先升高后降低的變化趨勢。1月份的氣溫最低,此時(shí)壓縮機(jī)打氣量為3.26 m3/h;8月份的氣溫最高,此時(shí)的壓縮機(jī)的打氣量為2.96 m3/h。
通過對該廠以往甲醇產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析可知,當(dāng)氣溫最低時(shí),此時(shí)甲醇的產(chǎn)量為最大,大約為750 t/d;當(dāng)氣溫最高時(shí),此時(shí)甲醇的產(chǎn)量為最小,大約為687.67 t/d。即,夏天較冬天每天可減產(chǎn)62.33 t。
該廠單塔制備甲醇的設(shè)計(jì)產(chǎn)量為每天10萬t(已達(dá)到最大負(fù)荷),以某次甲醇制備為例,焦?fàn)t煤氣中所含CO和CO2的比例分別為6.06%和4.51%,檢測出口氣體中的CO和CO2的比例分別為4.5%和4.23%。作為制備甲醇的關(guān)鍵原料CO和CO2,通過試驗(yàn)表明,在實(shí)際制備過程中CO和CO2的轉(zhuǎn)化率較低,不僅造成原料的浪費(fèi),在制約了甲醇的產(chǎn)量[3]。
因此,在實(shí)際制備過程中可將為被轉(zhuǎn)化的CO和CO2進(jìn)行回收,避免對原料浪費(fèi)的同時(shí),達(dá)到提升甲醇產(chǎn)量的目的。
基于對影響甲醇產(chǎn)量因素的分析,針對焦?fàn)t煤氣壓縮機(jī)和合成塔甲醇制備工藝中必不可少的設(shè)備進(jìn)行改造。
針對壓縮機(jī)打氣量有限的問題,將采用對壓縮機(jī)進(jìn)行擴(kuò)能的措施進(jìn)行改造;此外,鑒于溫度是影響壓縮機(jī)打氣量的關(guān)鍵因素,擬采用人工降低溫度的措施以確保單位體積內(nèi)焦?fàn)t煤氣的有效成本未減少[4]。具體措施改造方案如下。
1) 在壓縮機(jī)前段增加煤氣冷卻器,確保焦?fàn)t煤氣的進(jìn)入壓縮機(jī)時(shí)其有效成分為最高;
2) 可增設(shè)一臺(tái)焦?fàn)t煤氣壓縮機(jī)或?qū)ΜF(xiàn)有的壓縮機(jī)進(jìn)行擴(kuò)缸改造。就該方案而言,其成本及改造周期,如表1所示。
表1 壓縮機(jī)改造方案對比
對比表1可知,在新增打氣量相當(dāng)?shù)那闆r下,增設(shè)一臺(tái)壓縮機(jī)的成本比對現(xiàn)有壓縮機(jī)進(jìn)行擴(kuò)缸改造的成本高372萬元;且新增一臺(tái)壓縮機(jī)需9個(gè)月的改造周期,而對現(xiàn)有壓縮機(jī)進(jìn)行擴(kuò)缸改造僅需3個(gè)月的時(shí)間。綜上所述,對現(xiàn)有壓縮機(jī)進(jìn)行擴(kuò)缸改造具有低成本、改造周期短等優(yōu)勢。因此,該廠采用對現(xiàn)有壓縮機(jī)進(jìn)行擴(kuò)缸改造的方案。
針對現(xiàn)有合成塔負(fù)荷大、轉(zhuǎn)化率低的問題,擬采用增加一臺(tái)合成塔的改造方案??紤]到新增合成塔與老合成塔存在串聯(lián)和并聯(lián)的問題,將分析新老合成塔串聯(lián)和并聯(lián)的改造效果。
2.2.1 新老合成塔串聯(lián)
甲醇制備過程中必不可少的為催化劑,為了保證催化劑能夠在單位時(shí)間內(nèi)處理更多的原料,要求催化劑盡可能的在原料層上長時(shí)間停留,以確保原料能夠得到充分反應(yīng)。要求新老合成塔串聯(lián)時(shí),合成塔的空速更小或在原空速的基礎(chǔ)上增加催化劑的裝填量及其他附近設(shè)置[5]。
2.2.2 新老合成塔并聯(lián)
當(dāng)新老合成塔采用并聯(lián)的方式連接是,原料焦?fàn)t煤氣可分為兩部分進(jìn)入合成塔中。為保證新老合成塔中CO和CO2的轉(zhuǎn)化率能夠提升,降低新老合成塔中的空速。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)計(jì)算可知,串聯(lián)系統(tǒng)和并聯(lián)系統(tǒng)改造方案的成本,如表2所示。
表2 串聯(lián)與并聯(lián)系統(tǒng)改造成本對比
分析表2可知,采用并聯(lián)方式新增合成塔的直徑小于串聯(lián)方式下的合成塔的直徑;采用并聯(lián)方式新增合成塔催化劑的裝填量小于串聯(lián)方式,間接了降低了甲醇的制備成本;采用并聯(lián)方式改造的成本低于串聯(lián)方式。因此,針對合成塔的改造方案為新增一臺(tái)直徑為2.8 m的合成塔與老合成塔并聯(lián)。新老合成塔連接方式,如圖2所示。
圖2 新老合成塔連接示意圖
針對甲醇制備中存在的問題,采用對現(xiàn)有壓縮機(jī)擴(kuò)缸+增設(shè)合成塔與老合成塔并聯(lián)的改造方案,將其應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)中,試運(yùn)行一年期間內(nèi)甲醇的產(chǎn)量與改造前的對比,如表3所示。
表3 改造前后甲醇產(chǎn)量對比
分析表3可知,改造后該廠甲醇產(chǎn)量不會(huì)隨著季節(jié)溫度的變化而存在波動(dòng),各個(gè)季節(jié)甲醇的產(chǎn)量相當(dāng);改造后夏季甲醇的產(chǎn)量較改造前有明顯提升,且改造后甲醇夏季產(chǎn)量與冬季產(chǎn)量相當(dāng),說明此次改造的可行性和有效性。
甲醇作為工業(yè)生產(chǎn)中重要的原料之一,當(dāng)前對甲醇的需求量越來越大。目前,所采用的低壓合成催化法制備甲醇工藝存在產(chǎn)量受季節(jié)波動(dòng)大、產(chǎn)量低下的問題。為此,應(yīng)對甲醇制備工藝中的壓縮機(jī)進(jìn)行擴(kuò)缸,新增合成塔與老合成塔并聯(lián)的改造方案以達(dá)到穩(wěn)定并提升甲醇產(chǎn)量的目的。