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冷卻風機軸承振動案例分析

2019-04-11 05:13:00陳遠彬
水泥技術(shù) 2019年2期
關(guān)鍵詞:波形圖頻域時域

陳遠彬

1 設(shè)備基本情況

1.1 設(shè)備型號

Fg2冷卻風機,型號:PCF 0537 順90°,生產(chǎn)廠家:四平鼓風機公司,配套電機型號:Y315S-2,功率110kW,轉(zhuǎn)速2 980r/min。

F1冷卻風機,型號:PCF 0833 順180°,生產(chǎn)廠家:四平鼓風機公司,配套電機型號:Y315L1-2,功率160kW,轉(zhuǎn)速2 980r/min。

1.2 風機軸承及其特征頻率(見表1)

1.3 風機振動測點簡易布置(見圖1)

2 設(shè)備故障簡述

2.1 案例一

2.1.1 Fg2冷卻風機振動分析

我公司Fg2冷卻風機傳動裝置,在2016年3月監(jiān)測時發(fā)現(xiàn)電機整體振動上升,徑向振動時域波形呈正弦波,頻譜圖以轉(zhuǎn)速頻率為主,同時存在極小幅值的2X、3X轉(zhuǎn)頻率的諧頻,類似于不平衡的典型特征(見圖2)。

表1 風機軸承及其特征頻率

圖1 風機振動測點簡易布置圖

圖2 Fg2冷卻風機電機水平方向速度測點時/頻域波形圖

該傳動裝置運行到5月設(shè)備檢修前,最大振動部位為電機前端,振動值為22.9mm/s;電機前端垂直方向速度測點時域波形以穩(wěn)定的周期波形為主,每轉(zhuǎn)出現(xiàn)3個波峰,頻譜圖中以1X、2X、3X電機轉(zhuǎn)頻分量為主,但2X轉(zhuǎn)頻分量最大,類似于不對中的典型特征(見圖3)。

2.1.2 故障判斷及處理

根據(jù)文中2.1.1分析,判斷該風機傳動裝置電機存在不平衡、不對中現(xiàn)象,可能是電機軸承內(nèi)外圈松動或電機轉(zhuǎn)子出現(xiàn)故障。

2.1.3 檢修驗證

2016年5月窯系統(tǒng)檢修時,對該風機傳動裝置進行拆檢,發(fā)現(xiàn)電機前后兩端軸承外圈松動且軸承壓蓋已有明顯的磨損(見圖4),而電機轉(zhuǎn)子未見異常,檢修后該風機最大振動值下降到4.4mm/s。

圖3 檢修前Fg2冷卻風機電機前端垂直方向速度測點時/頻域波形圖

圖4 Fg2冷卻風機電機軸承壓蓋及軸承外圈

圖5 F1冷卻風機03V測點加速度時/頻域波形圖(6月11日)

2.2 案例二

2.2.1 F1冷卻風機振動分析

我公司2號熟料生產(chǎn)線于2015年6月13日至24日進行系統(tǒng)大修,F(xiàn)1冷卻風機因振動狀態(tài)監(jiān)測未發(fā)現(xiàn)異常情況、設(shè)備運行平穩(wěn),所以在系統(tǒng)大修時無該臺風機的作業(yè)計劃。但系統(tǒng)檢修結(jié)束后,在對該設(shè)備進行監(jiān)測的過程中發(fā)現(xiàn)了異常,具體分析如下:

檢修前(6月11日)檢測該風機03V測點,加速度值為48.6m/s2,時域波形較雜亂,無明顯周期,時域指標未見異常,頻譜圖以轉(zhuǎn)速頻率及其諧頻為主(見圖5)。

檢修后(6月25日)檢測該風機03V測點,加速度值為74.4m/s2,時域波形中有明顯的沖擊現(xiàn)象,時域峭度指標、峰值指標、脈沖因子等指標上升,振動幅值烈度上升(時域波形幅值由檢修前的159上升到334),頻譜圖以轉(zhuǎn)速頻率及其諧頻為主(見圖6)。

持續(xù)跟蹤監(jiān)測該風機運行情況,7月15日監(jiān)測該風機時發(fā)現(xiàn)03V測點加速度值飆升到254.7m/s2,時/頻域幅值大幅上升,各時域指標也同時上升,時域波形圖中有明顯的轉(zhuǎn)頻周期沖擊,且在轉(zhuǎn)頻周期當中又有4~5次的稍次烈度沖擊,即:轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)一圈,軸承缺陷部位在受力面與滾動體相遇一次,產(chǎn)生一次強烈的沖擊,而與滾動體在非受力面相遇4~5次,產(chǎn)生4~5次的稍次烈度沖擊(見圖7)。

2.2.2 故障判斷及處理

根據(jù)文中2.2.1所述設(shè)備停機前后運行情況的時/頻域及時域無量綱分析,推測F1冷卻風機03V測點部位軸承內(nèi)圈或外圈存在局部缺陷,并且急速惡化,于是在7月16日立即組織維修力量對該風機軸承進行更換。

2.2.3 檢修驗證

檢查更換下的軸承發(fā)現(xiàn),軸承內(nèi)圈等距于相鄰兩個滾子距離的部位存在兩個電蝕凹坑,原因可能是:熟料燒成系統(tǒng)檢修過程中,鉗工進行電焊作業(yè)時,不小心將焊接地線搭在該風機軸承座上,致使電流在該軸承的滾道與滾動體接觸部位流動時,通過潤滑油膜發(fā)出火花,而在軸承表面出現(xiàn)局部的熔融和凹凸現(xiàn)象(見圖8)。軸承更換后,該軸承測點加速度值恢復正常(見圖9)。

圖6 F1冷卻風機03V測點加速度時/頻域波形圖(6月25日)

圖7 F1冷卻風機03V測點加速度時/頻域波形圖(7月15日)

圖8 F1冷卻風機故障軸承

圖9 F1冷卻風機03V測點加速度趨勢圖

3 結(jié)語

本文所述案例一主要反映通過持續(xù)的周期性監(jiān)測,跟蹤設(shè)備故障的擴展趨勢,指導設(shè)備維修;案例二主要介紹通過動態(tài)監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備檢修過程中操作不當引起的軸承滾道電蝕問題,避免因軸承突發(fā)性故障引起不必要停機損失。振動狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷技術(shù)已在現(xiàn)代化的設(shè)備管理中扮演著越來越重要的角色,企業(yè)在運用新的技術(shù)手段管理設(shè)備的同時,設(shè)備檢修過程及檢修質(zhì)量的管控同樣不可忽視?!?/p>

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