于萬琦
摘 要:興隆臺(tái)油田近年來,部分注水井由于因鉆井停注、動(dòng)態(tài)停注、泵壓不穩(wěn)定或地層壓力高造成地層返排,導(dǎo)致井下注水管柱內(nèi)積聚了大量的從地層內(nèi)返出的油污或泥砂,堵塞井下水嘴和注水通道,影響了注水效率,最終導(dǎo)致受效油井產(chǎn)量下降。造成的井下水嘴堵塞、堵塞測(cè)試通道、油污粘附儀器傳感器無法工作等問題,使注水井分層資料錄取效率下降,造成測(cè)試工作量的增加、運(yùn)行成本的增加、無效注水和水的浪費(fèi)。
關(guān)鍵詞:偏心分注、防返吐堵塞器
1 前言
隨著興隆臺(tái)采油廠的持續(xù)開發(fā)生產(chǎn)已40多年,油田進(jìn)入開發(fā)中后期,油井含水普遍提高,與之對(duì)應(yīng)注水井的措施也在不斷調(diào)整。因此,將“注好水、注夠水、精細(xì)注水、有效注水”的理念貫穿始終,努力控制油田含水上升速度和產(chǎn)量遞減,提高油田注水開發(fā)水平和水驅(qū)采收率。 由于部分注水井因鉆井停注、動(dòng)態(tài)停注、泵壓不穩(wěn)定或地層壓力高造成地層返排,導(dǎo)致井下注水管柱內(nèi)積聚了大量的從地層內(nèi)返出的油污或泥砂,堵塞井下水嘴和注水通道,影響了注水效率,最終導(dǎo)致受效油井產(chǎn)量下降。造成的井下水嘴堵塞、堵塞測(cè)試通道、油污粘附儀器傳感器無法工作等問題,使注水井分層資料錄取效率下降,造成測(cè)試工作量的增加、運(yùn)行成本的增加、無效注水和水的浪費(fèi)。
2 現(xiàn)狀調(diào)查
據(jù)統(tǒng)計(jì),去年橋式偏心分注井測(cè)調(diào)未成原因多種,可分為三類:一是井筒內(nèi)油污、出砂影響導(dǎo)致測(cè)調(diào)儀器與堵塞器無法對(duì)接或?qū)雍鬁y(cè)調(diào)不動(dòng);二是受地面井場(chǎng)或井口條件限制測(cè)調(diào)車和儀器無法進(jìn)入井場(chǎng);三是受水井壓力過高或過低影響,測(cè)調(diào)儀器無法正常工作等?,F(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,影響因素出現(xiàn)頻次最多的是井筒內(nèi)油污、出砂影響導(dǎo)致測(cè)調(diào)儀器與堵塞器無法對(duì)接或?qū)雍鬁y(cè)調(diào)不動(dòng),出現(xiàn)頻率達(dá)到60%。
3 分析原因
針對(duì)油污、泥砂影響測(cè)調(diào)儀和堵塞器對(duì)接及準(zhǔn)確測(cè)調(diào)的問題,分析影響因素。通過采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、驗(yàn)證等方法最終確定了影響測(cè)調(diào)成功率的要因有以下兩點(diǎn):
3.1注采比高,地層疏松
注水井注水過程中可能會(huì)因鉆井影響關(guān)井,或動(dòng)態(tài)停注,在注采比較高的區(qū)塊,地層能量補(bǔ)充較好,地層壓力較高,當(dāng)水井停注時(shí)較為疏松的地層就會(huì)出現(xiàn)返吐現(xiàn)象,污染井筒,甚至附著于分注工具上。目前我們降低這種因停注造成返吐影響的方法只有洗井,即在測(cè)調(diào)下入工具前進(jìn)行充分熱洗,然而對(duì)于堵塞器的狹小位置,死油一旦附著很難清洗干凈。
3.2堵塞器不合適
分注井目前所用堵塞器為采購凱山STJC型和STJG型,堵塞器開關(guān)材質(zhì)為陶瓷,底部進(jìn)水口不同:STJC采用早期的割縫的方式;STJG型采用內(nèi)外套組合出4種進(jìn)水角度的方式。調(diào)節(jié)開關(guān)大小是擰開底部螺紋,即可調(diào)節(jié)水嘴開度。由于堵塞器構(gòu)造原因,油井返吐贓物會(huì)堵在水嘴開口位置,造成無法測(cè)調(diào)。
4 實(shí)施對(duì)策
堅(jiān)持“注的進(jìn),堵的住”原則,注的進(jìn)就是要保證正常注水不受影響,堵的住是堵住地層內(nèi)返排物向井下管柱內(nèi)返排。通過反復(fù)論證對(duì)比研制 “注水井偏心堵塞器單流閥濾管”,并重點(diǎn)應(yīng)用于注采比較高,地層較為疏松的區(qū)塊。
4.1技術(shù)原理
井下單流閥外螺紋連接到可調(diào)式堵塞器的下部,注水井正常注水時(shí),注入水進(jìn)入井內(nèi),水流通過濾管,利用注水壓差,來水通過進(jìn)水口進(jìn)入推動(dòng)球閥離開球座,克服球體重力,形成通道,注入水進(jìn)入通道流入出水口,進(jìn)入可調(diào)式水嘴進(jìn)口并直接注入地層,當(dāng)系統(tǒng)壓力波動(dòng)時(shí),井底地層壓力大于井內(nèi)來水壓力時(shí),球閥自動(dòng)回落在球座上,實(shí)現(xiàn)井底、井筒的壓力穩(wěn)定,防止地層出砂或油污返排到井筒內(nèi)。
4.2地面試驗(yàn)
由測(cè)試防噴管上的放空閘門,引出實(shí)驗(yàn)水原,經(jīng)過流量表注水井單流閥及放空閥門,這是正注實(shí)驗(yàn),當(dāng)時(shí)記錄井口壓力—13.2MPa,水嘴流量每小時(shí)20m3水。把截止單流閥反方向?qū)嶒?yàn)。三個(gè)單流閥實(shí)驗(yàn),其中有一個(gè)漏水,原因分析可能是井內(nèi)有雜質(zhì)或污油,排除后再實(shí)驗(yàn),和第一次實(shí)驗(yàn)一樣,漏水?;貋砗蟀讶齻€(gè)閥卸開對(duì)比,是球座光潔度不夠的原因。增加光潔度再實(shí)驗(yàn),加壓到16MPa—30MPa無滲漏。
5 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施
截止到9月,分別在大11-20井、洼9-17井、榮15-36井、洼16-16井、馬19-2-23、榮18-36井、馬19-2-23、洼16-16, 8口井26個(gè)注水層位實(shí)施安裝投放了偏心堵塞器單流閥,到目前截至各井注水狀況優(yōu),達(dá)到地質(zhì)對(duì)各注水層位配注要求,其中洼9-17井更換安裝應(yīng)用以來,井內(nèi)無污油砂,水質(zhì)發(fā)生了很明顯的改變,測(cè)試資料結(jié)果顯示該井注水各層均達(dá)到地質(zhì)的配注要求,洼9-18井和洼10-16C井受效明顯,洼9-18井日產(chǎn)油從1.5噸升至4.8噸,日產(chǎn)液由7方升至18方,洼10-16C井由日產(chǎn)油1.1噸升至2.3噸, 見到很好的效果, 該技術(shù)的應(yīng)用,將更好的解決分層注水井地層返排情況,減少注水井的洗井費(fèi)用,提升受效井的產(chǎn)液量,增加油井產(chǎn)量。
注水井偏心堵塞器單流閥濾管的經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)的多井次應(yīng)用和反饋的結(jié)果來看,該技術(shù)設(shè)計(jì)合理,成本少(350元/個(gè)),保證了分層注水井的注水效率,提高了測(cè)試成功率,減少了測(cè)試洗井費(fèi)用和卡掉儀器作業(yè)費(fèi)用,增加了注水受效油井產(chǎn)量,為我廠穩(wěn)油上產(chǎn)做出貢獻(xiàn)。
6 結(jié)束語
為了確保我廠注水工作高效開展,圍繞降本增效理念,創(chuàng)新開展分注井防返吐示范工程,以集中治理推進(jìn)“注水井偏心堵塞器單流閥濾管”成熟技術(shù)。將專業(yè)技術(shù)和施工管理相結(jié)合,保證工藝措施的施工質(zhì)量。今后,我們會(huì)不斷提高施工水平、增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神,創(chuàng)造出更多的優(yōu)質(zhì)措施工程。