陳文華
(浙江天地環(huán)保科技有限公司,杭州 310013)
濕法脫硫技術(shù)是目前世界上燃煤發(fā)電廠煙氣脫硫應(yīng)用最廣泛的方法[1-2],其脫硫效率一般不超過(guò)95%。近年來(lái)隨著超低排放概念的提出,對(duì)脫硫效率提出了更高的要求,已建的濕法脫硫系統(tǒng)已經(jīng)無(wú)法滿足要求。
在已建濕法脫硫系統(tǒng)中,較大一部分是采用單篩板石灰石/石膏法,篩板上可形成一層持液層,增加氣液傳質(zhì)時(shí)間,同時(shí)改善吸收塔內(nèi)煙氣流場(chǎng)均勻性,較空塔可有效提高脫硫效率[3-4],但也存在一些問(wèn)題,比如:篩板開(kāi)孔率取值不當(dāng),導(dǎo)致無(wú)法有效提高脫硫效率且大幅提升吸收塔阻力;液氣比取值不當(dāng),使氣液傳質(zhì)不暢,或使脫硫能力下降,或堵塞篩板孔[5-6]。另外,也有在單篩板基礎(chǔ)上再增加一層篩板的方法來(lái)提高脫硫效率,但該方法會(huì)導(dǎo)致較大幅度的阻力增加[7],增加投資和運(yùn)行費(fèi)用。因此,研究針對(duì)單篩板濕法脫硫系統(tǒng)的提效技術(shù)十分必要。
某發(fā)電廠為2×300 MW燃煤供熱發(fā)電機(jī)組,同步配套建設(shè)石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),采用單篩板設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)煤種含硫量為1.1%,折合SO2濃度為2 419 mg/m3(已換算成標(biāo)準(zhǔn)狀況下,以下同),設(shè)計(jì)脫硫效率95%,煙囪出口SO2濃度為120 mg/m3。
2臺(tái)機(jī)組自投運(yùn)以來(lái),燃煤的實(shí)際含硫量為0.5%~0.7%,最高約0.85%,煙囪出口SO2濃度為50~100 mg/m3,無(wú)法滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)中SO2濃度不超過(guò)35 mg/m3的要求,勢(shì)必需要進(jìn)行脫硫提效改造。
篩板能有效改善吸收塔內(nèi)煙氣分布的均勻性。同時(shí),當(dāng)循環(huán)漿液霧化噴淋后,篩板上可保持一層漿液,沿小孔均勻流下,形成一定高度的液膜,使?jié){液均勻分布;液膜使煙氣在吸收塔內(nèi)的停留時(shí)間增加,當(dāng)煙氣通過(guò)篩板時(shí),氣液充分接觸,篩板上方湍流激烈,強(qiáng)化了SO2向漿液的傳質(zhì),形成的漿液泡沫層擴(kuò)大了氣液接觸面,提高了吸收劑利用率。降低篩板開(kāi)孔率使煙氣通過(guò)篩板的速度加快,進(jìn)一步強(qiáng)化了氣液傳質(zhì)效果,可有效提高脫硫效率。這與何蘇浩等學(xué)者[8]得到的結(jié)論類似,即增大煙氣速度可促進(jìn)氣相傳質(zhì)。
液氣比是影響濕法脫硫系統(tǒng)脫硫效率的重要參數(shù),該參數(shù)的變化將直接影響脫硫性能。液氣比增大時(shí),煙氣與石灰石漿液的接觸面積增加,可提高SO2的吸收,但液氣比過(guò)大可能會(huì)導(dǎo)致霧化效果不佳,不利于脫硫效果[9],該結(jié)論在杜謙等學(xué)者[10]的研究中也可得知,即當(dāng)液氣比小于8 L/m3時(shí),增加液氣比能更有效地提高脫硫效率,也有學(xué)者認(rèn)為當(dāng)液氣比超過(guò)15.5 L/m3時(shí),液氣比對(duì)脫硫效率的影響逐漸減小[5],從而可知,在一定范圍內(nèi),液氣比增加可使脫硫效率得到較明顯的提升。因此,在實(shí)際的工程應(yīng)用中,適當(dāng)?shù)卦黾右簹獗葘⒂欣跐穹摿蛳到y(tǒng)性能的提升。
3.1.1 降低篩板開(kāi)孔率實(shí)施方法
整個(gè)篩板系統(tǒng)由多個(gè)模塊組成,其開(kāi)孔率調(diào)整的主要施工方法是:利用專用工具將橡膠塞嵌入篩板空隙中,密封部分篩板開(kāi)孔,以達(dá)到封堵的效果。對(duì)于單個(gè)篩板模塊,封堵其周邊一圈開(kāi)孔及中間一列開(kāi)孔,從而在整體上實(shí)現(xiàn)整個(gè)篩板系統(tǒng)的均勻封堵,最終實(shí)現(xiàn)符合工藝要求的篩板開(kāi)孔率。通過(guò)對(duì)以往改造案例進(jìn)行分析,橡膠塞可緊固于篩板孔隙中。該施工方法簡(jiǎn)單,易于操作,無(wú)需對(duì)吸收塔做大的改造。本工程每臺(tái)吸收塔封堵了1 200個(gè)橡膠塞,將篩板開(kāi)孔率從30%降到29%。篩板改造項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)封堵情況見(jiàn)圖1。
圖1 篩板改造施工現(xiàn)場(chǎng)
3.1.2 結(jié)果討論
當(dāng)脫硫系統(tǒng)同時(shí)開(kāi)啟3臺(tái)循環(huán)泵且其他運(yùn)行參數(shù)相同時(shí),堵孔前后的脫硫運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)圖2,其中開(kāi)孔率30%時(shí),機(jī)組負(fù)荷為100%,開(kāi)啟全部3臺(tái)循環(huán)泵,原煙氣SO2濃度為1 900 mg/m3,原煙氣量為961 245 m3/h,平均pH值5.6;開(kāi)孔率29%時(shí),機(jī)組負(fù)荷為100%,開(kāi)啟全部3臺(tái)循環(huán)泵,原煙氣SO2濃度為2 048 mg/m3,原煙氣量為1 069 032 m3/h,平均pH值5.6。
圖2 不同篩板開(kāi)孔率下的脫硫效率對(duì)比
從圖2可知,堵孔前脫硫效率平均值為97.8%,堵孔后脫硫效率平均值為98.9%,脫硫效率提高了1.1%,可見(jiàn)適當(dāng)降低篩板開(kāi)孔率有利于脫硫效率的提高。經(jīng)過(guò)阻力降測(cè)試發(fā)現(xiàn),堵孔前阻力降平均值為2 187 Pa,堵孔后阻力降平均值為2 369 Pa,增加了182 Pa,這是由于開(kāi)孔率降低后,流速增大導(dǎo)致的阻力增加,但僅182 Pa的阻力增加對(duì)實(shí)際運(yùn)行和能耗的影響較小。
3.2.1 增加液氣比實(shí)施方法
增加脫硫系統(tǒng)的液氣比主要采取增大漿液循環(huán)流量的方式,即吸收塔系統(tǒng)采用“1層交互式噴淋+2層標(biāo)準(zhǔn)式噴淋+1層篩板+塔外漿池”的型式,主要措施如下:
(1)原有 3臺(tái)循環(huán)泵 A,B,C(流量 4 580 m3/h)維持不變。吸收塔第二層噴淋層由標(biāo)準(zhǔn)式更改為交互式,對(duì)應(yīng)1臺(tái)原有漿液循環(huán)泵B和1臺(tái)新增循環(huán)泵D(流量4 580 m3/h,揚(yáng)程20.9 m漿液);其他2層為標(biāo)準(zhǔn)式噴淋層不變。
(2)為了保證漿液的停留時(shí)間(3.5 min以上),循環(huán)漿液量增大后,原有吸收塔漿池容積不夠,需要在吸收塔旁增加1個(gè)塔外漿池,尺寸為Φ7.6 m×8.5 m。塔外漿池靠近吸收塔布置,并與吸收塔底部和上部均連通,同時(shí)配置側(cè)入式攪拌器及氧化空氣。新增的漿液循環(huán)泵D從塔外漿池中將石膏漿液輸送至吸收塔交互式噴淋層進(jìn)行噴淋。塔外漿池設(shè)置排空接口,周邊設(shè)置漿液溝連接至原有漿液溝道。
實(shí)施后,漿液循環(huán)泵對(duì)應(yīng)噴淋層為:A是上層泵,B,D是中層泵,C是下層泵。B,C,D組合是中、下2層噴淋層;A,B,D組合是上、中2層噴淋層;A,C,D組合是上、中、下3層噴淋層;A,B,C,D組合是上、中、下3層噴淋層。
3.2.2 結(jié)果討論
開(kāi)啟A,C,D 3臺(tái)泵和開(kāi)啟 A,B,C,D 4臺(tái)泵時(shí)主要參數(shù)對(duì)比如圖3所示。
由圖3可知,增加1臺(tái)漿液循環(huán)泵后,即液氣比增加后,不同負(fù)荷下脫硫效率及阻力降都有所增加:低負(fù)荷時(shí),脫硫效率提高了0.8%,阻力降增加了220.1 Pa;高負(fù)荷時(shí),脫硫效率提高了1.5%,阻力降增加了352.8 Pa。由此可推斷,在66%~100%負(fù)荷段內(nèi),液氣比的增加可有效增加脫硫效率,類似的結(jié)論可從凌有基、柯昌華等人的研究成果中見(jiàn)到[11-12]。
圖3 不同液氣比下的脫硫效率和阻力降對(duì)比
同時(shí)從圖3也可得知,2種液氣比工況下,隨著機(jī)組負(fù)荷的增加,脫硫效率均呈下降趨勢(shì),阻力降則呈明顯的上升趨勢(shì)。這是由于機(jī)組負(fù)荷的增加使得煙氣流量增加,進(jìn)而煙氣流速上升,導(dǎo)致阻力增加且煙氣在塔內(nèi)停留時(shí)間變短,脫硫效率下降。
圖4為開(kāi)啟A,C,D 3臺(tái)泵,機(jī)組負(fù)荷100%,原煙氣流量平均值1 127 604 m3/h,pH值平均5.6時(shí),不同原煙氣SO2濃度下的脫硫效率對(duì)比。由圖4可見(jiàn),隨著原煙氣SO2濃度的逐漸上升,脫硫系統(tǒng)的脫硫效率逐步下降。雖然SO2濃度的提高可以增加氣相傳質(zhì)速率,但同時(shí)其對(duì)漿液中的鈣離子需求量增加,而在漿液量不變的情況下,CaCO3的溶解飽和度一定,來(lái)不及有新的鈣離子參與SO2反應(yīng),從而導(dǎo)致脫硫效率的下降[13-14]。
圖4 不同原煙氣SO2濃度下的脫硫效率
圖5為開(kāi)啟A,C,D 3臺(tái)泵,機(jī)組負(fù)荷66%,平均原煙氣SO2濃度1 792 mg/m3,不同漿液pH值下的脫硫效率對(duì)比。由圖5可知,當(dāng)pH值低于5.6時(shí),隨著吸收塔內(nèi)pH值的升高,脫硫效率有較大幅度的增加,當(dāng)pH值達(dá)到5.6以上后,pH值對(duì)脫硫效率的影響極微。這是由于高pH值有利于SO2的吸收[14-15],低pH值則有利于石灰石的溶解,而高的脫硫效率必須同時(shí)滿足SO2的吸收和石灰石的溶解,因此必然會(huì)有一個(gè)最佳的pH值區(qū)間使得脫硫效率達(dá)到最高。從本次試驗(yàn)來(lái)看,最佳的pH值為5.6左右。
圖5 不同吸收塔pH值下的脫硫效率
經(jīng)過(guò)以上研究與分析,得到結(jié)論如下:
(1)在其他條件不變的情況下,適當(dāng)降低篩板開(kāi)孔率有利于脫硫效率的提高,在本文試驗(yàn)條件下,當(dāng)篩板開(kāi)孔率從30%降至29%后,脫硫效率增加了1.1%,同時(shí)阻力降增加182 Pa。
(2)在其他條件不變的情況下,增加液氣比可以提高脫硫效率。
(3)機(jī)組負(fù)荷的增加會(huì)導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)脫硫效率的降低。
(4)原煙氣SO2濃度的增加會(huì)導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)脫硫效率的降低。
(5)在一定區(qū)間內(nèi),隨著吸收塔內(nèi)pH值的升高,脫硫效率增加,在本文的試驗(yàn)條件下,該區(qū)間為5.28~5.6,且最佳pH值約為5.6。