唐 華
(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江銅貴溪冶煉廠熔煉車間工藝過程中,產(chǎn)生高濃度的SO2煙氣需要處理,同時環(huán)集煙氣二氧化硫污染物是國家在“十二五”期間環(huán)境保護、節(jié)能減排的重點監(jiān)管指標之一,2010年國家頒布了《GB 25467-2010銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》[1],SO2排放濃度限值為400 mg/Nm3;國家對SO2排放濃度要求很高,且有越來越嚴之勢。近年來,隨著國家政策對環(huán)保問題的日益重視,大氣污染物排放濃度限值還有可能下調(diào),這對含硫尾氣處理工藝提出了更高的要求。為能適應(yīng)新形勢下的排放標準貴溪冶煉廠對環(huán)集脫硫系統(tǒng)進行了改造。
貴溪冶煉廠熔煉車間環(huán)集煙氣目前采用活性焦脫硫技術(shù),于2011年建成投產(chǎn),項目改造前對現(xiàn)有系統(tǒng)進行了分析,認為存在以下問題及缺陷:
活性焦脫硫裝置進口SO2濃度原設(shè)計值較低,在生產(chǎn)過程中一旦出現(xiàn)SO2濃度峰值時,原有裝置出口SO2濃度接近排放限值。
一系統(tǒng)設(shè)計處理煙氣能力為55萬m3/h,實際檢測一系統(tǒng)峰值風(fēng)量達到65萬m3/h[2],因?qū)嶋H氣量超設(shè)計值,環(huán)集煙氣通過床層反應(yīng)時間縮短,造成脫硫效率偏低。
一系統(tǒng)環(huán)集風(fēng)機入口壓頭偏小,閃速爐放銅口及轉(zhuǎn)爐環(huán)集口負壓偏低,因抽風(fēng)能力不足,易發(fā)生冒煙,造成低空污染。
活性焦脫硫工藝電耗高,且消耗大量活性焦,勞動強度大,需要專人維護裝置的運行[3]。
經(jīng)過對石膏脫硫、堿法脫硫、有機胺脫硫三種工藝優(yōu)缺點的比較以及反復(fù)探討,貴冶最終決定熔煉車間一系統(tǒng)環(huán)集煙氣脫硫工藝采用布袋收塵+負壓再生有機胺脫硫工藝,替代現(xiàn)有活性焦脫硫工藝,其脫硫效率高,運行穩(wěn)定,自動化程度高,也能適應(yīng)一系統(tǒng)環(huán)集煙氣量大、濃度波動大的特點[4]。
本工藝采用的脫硫液對SO2氣體具有良好的吸收和解吸能力,循環(huán)吸收法是在常溫下吸收SO2,在加熱條件下高溫將脫硫液中SO2再生出來,從而達到脫除和回收煙氣中SO2的目的[5]。
SO2的吸收:SO2在水中有一定的溶解度,會發(fā)生如式(1)、式(2)所示的可逆水合和電離過程,而將有機胺液溶解于水中后,水中的氫離子與有機胺結(jié)合,形成胺鹽,促進式(1)、式(2)正向反應(yīng),增大SO2在溶液中溶解量,如反應(yīng)式(3)。式(1)~(3)為可逆反應(yīng),正向為放熱反應(yīng)。
SO2的解吸:采用蒸汽等方式間接加熱有機胺富液,可逆轉(zhuǎn)式(1)~(3)[6]的反應(yīng),進而實現(xiàn)SO2的解吸以及有機胺富液的再生,回收高濃度的SO2。
有機胺脫硫工藝流程主要包括煙氣收集、煙氣除塵、煙氣洗滌除酸、煙氣脫硫、有機胺液再生解析、有機胺液凈化脫鹽工序,如圖1所示。
通過環(huán)集風(fēng)機及配套管道將閃速爐、轉(zhuǎn)爐、陽極爐的環(huán)集煙氣收集,在混合管道內(nèi)進行脫濕,再經(jīng)過布袋除塵器對煙氣進行除塵。除塵后的煙氣進入脫硫塔洗滌段進行除酸以及進一步除塵,隨后煙氣進入脫硫塔的吸收段,煙氣在吸收段的填料里與逆向的貧硫脫硫液(以下稱貧液)接觸,從而脫除大部分所含的二氧化硫,脫硫后的煙氣進一步上升過程中,經(jīng)過回收段捕集煙氣夾帶的脫硫液后經(jīng)80米的煙囪排向大氣。
吸收二氧化硫后的富硫脫硫液(以下稱富液)經(jīng)過離心泵打至再生塔,富液在再生塔的填料里與來自再沸器的蒸發(fā)氣體逆向接觸,富液在吸熱后解析出二氧化硫,解析出的二氧化硫被輸送至硫酸車間進行制酸,解析后的脫硫液再經(jīng)泵打至脫硫塔吸收段。
貧液在打至脫硫塔的過程中,分支一部分貧液進入陰離子與陽離子交換柱內(nèi)進行離子交換脫除貧液中的SO42-、SO32-、Cl-與 Na+、Fe3+,后在回到系統(tǒng)內(nèi),從而達到凈化脫硫液的目的。
圖1 熔煉環(huán)集煙氣有機胺脫硫工藝流程圖
熔煉環(huán)集有機胺脫硫工藝改造后,于2017年08月投入運行至今,尾排SO2濃度、脫硫效率、作業(yè)率等指標明顯優(yōu)于活性焦脫硫工藝,處理后的煙氣SO2濃度100mg/m3左右,脫硫效率達到80%以上,脫硫作業(yè)率>99%。
(1)環(huán)集尾排SO2濃度明顯降低,如圖2所示。
(2)有機胺環(huán)集脫硫效率明顯優(yōu)于活性焦,如圖3所示。
(3)有機胺環(huán)集脫硫運行穩(wěn)定,作業(yè)率高于活性焦脫硫,如圖4所示。
圖2 活性焦與有機胺脫硫環(huán)集尾排SO2濃度對比圖
圖3 活性焦與有機胺環(huán)集脫硫效率對比圖
圖4 活性焦與有機胺環(huán)集脫硫作業(yè)率對比圖
運用有機胺脫硫工藝是減少污染、回收二氧化硫的一項重要措施,有機胺脫硫不產(chǎn)生大量的脫硫副產(chǎn)物,避免了環(huán)境的二次污染,工藝投入運行后,折算工廠能減少排放二氧化硫約560t/年[2],實現(xiàn)了熔煉車間一系統(tǒng)環(huán)集排放濃度遠低于國家標準,較好地維護了公司世界五百強的良好形象;同時再生高純度SO2通過管道返回至硫酸車間制酸,實現(xiàn)了環(huán)境保護和企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的和諧關(guān)系。但在運行過程中仍存在一些問題,在今后的工作中工廠仍會持續(xù)改進,充分發(fā)揮有機胺脫硫工藝的作用,進一步響應(yīng)減排二氧化硫的政策。