柴偉東,趙清森
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CPR1000機(jī)組蒸汽發(fā)生器裕度問題分析
柴偉東1,趙清森2
(1.大亞灣核電運(yùn)營管理有限公司,廣東 深圳 518124; 2.蘇州熱工研究院有限公司,江蘇 蘇州 215004)
國內(nèi)新投產(chǎn)的CPR1000機(jī)組普遍存在蒸汽發(fā)生器(SG)裕度試驗(yàn)不滿足驗(yàn)收準(zhǔn)則要求的問題,表現(xiàn)為蒸汽發(fā)生器出口壓力低,已影響到汽輪機(jī)出力。對(duì)此,本文通過設(shè)計(jì)分析、試驗(yàn)驗(yàn)證和現(xiàn)場(chǎng)視頻檢查等手段進(jìn)行了系統(tǒng)分析。以Framtone公司和Westinghouse公司設(shè)計(jì)的55/19型、60F型和Δ125型蒸汽發(fā)生器為研究對(duì)象,利用設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)搭建數(shù)學(xué)模型,對(duì)傳熱面積進(jìn)行了校核計(jì)算;考察了堵管率、一回路流量和一回路平均溫度對(duì)蒸汽發(fā)生器出口壓力的影響;驗(yàn)證計(jì)算了早期及新投產(chǎn)核電廠蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)數(shù)據(jù);最后根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)蒸汽發(fā)生器的視頻檢查情況,確定新投產(chǎn)的CPR1000機(jī)組裕度考核不合格的根本原因?yàn)槎蝹?cè)的結(jié)垢。
CPR1000;蒸汽發(fā)生器;傳熱面積;裕度;結(jié)垢;堵管率;流量;出口壓力
蒸汽發(fā)生器(steam generator, SG)是核電廠的重要關(guān)鍵敏感設(shè)備之一,其可靠性影響電站的經(jīng)濟(jì)性和安全性。核電站蒸汽發(fā)生器的主要功能是作為熱交換設(shè)備將一回路冷卻劑中的熱量傳給二回路的給水,使其產(chǎn)生飽和蒸汽供給二回路動(dòng)力裝置。蒸汽發(fā)生器堵管和結(jié)垢會(huì)造成總體傳熱效率降低,出口蒸汽壓力降低,汽輪機(jī)新蒸汽進(jìn)汽量受到限制,無法達(dá)到額定出力。一般設(shè)計(jì)時(shí)都會(huì)為蒸汽發(fā)生器留有一定的面積裕量,以提高其總體傳熱效率,使其出口壓力略高于設(shè)計(jì)值,保證在蒸汽發(fā)生器發(fā)生堵管或結(jié)垢的情況下,汽輪機(jī)仍能以額定功率運(yùn)行。
為驗(yàn)證蒸汽發(fā)生器的實(shí)際裕度,須進(jìn)行蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)[1]。我國CPR1000機(jī)組的蒸汽發(fā)生器參照法國Framatone公司的55/19型蒸汽發(fā)生器設(shè)計(jì),其裕度試驗(yàn)的要求是考慮有88×10-7m2·K/W污垢再疊加10%堵管,在滿功率情況下驗(yàn)證蒸汽發(fā)生器出口壓力是否滿足≥6.68 MPa(6.71í(1-0.5%))的要求[2-3]。然而,目前我國新投產(chǎn)的CPR1000機(jī)組普遍存在蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)結(jié)果未達(dá)到該驗(yàn)收準(zhǔn)則要求的問題,表現(xiàn)為蒸汽發(fā)生器出口壓力略低,有些機(jī)組已影響到發(fā)電機(jī)出力。
對(duì)此,本文以Framtone公司和Westinghouse公司設(shè)計(jì)的55/19型、60F型和Δ125型蒸汽發(fā)生器為研究對(duì)象,通過設(shè)計(jì)分析、裕度試驗(yàn)驗(yàn)證和現(xiàn)場(chǎng)視頻檢查,尋找蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)不合格的原因。
設(shè)計(jì)蒸汽發(fā)生器時(shí),一般可增加計(jì)算傳熱面積的8%~10%,這部分增加的傳熱面就是傳熱面積裕量。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn),比布里斯A核電站蒸汽發(fā)生器的實(shí)際傳熱面積比計(jì)算值大9.5%[4],Westinghouse設(shè)計(jì)的秦山二期核電站60F蒸汽發(fā)生器實(shí)際傳熱面積比計(jì)算值大約5%[5],其設(shè)計(jì)的AP1000機(jī)組Δ125型蒸汽發(fā)生器實(shí)際傳熱面積比計(jì)算值大約10%[6-7]。
通常,在考慮傳熱面積裕量的基礎(chǔ)上,對(duì)蒸汽發(fā)生器仍需考慮一定的污垢系數(shù)。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn),比布里斯A核電站蒸汽發(fā)生器選用的污垢熱阻為257.94×10-7m2·K/W[4],Westinghouse公司設(shè)計(jì)的AP1000機(jī)組Δ125型蒸汽發(fā)生器推薦污垢熱阻為193.89×10-7m2·K/W[6-7],Westinghouse設(shè)計(jì)的秦山二期核電站60F型蒸汽發(fā)生器設(shè)計(jì)污垢熱阻為134×10-7m2·K/W[5];而加拿大B&W公司建議,結(jié)合10%的堵管裕量,設(shè)計(jì)污垢熱阻可取為88×10-7m2·K/W,核電站啟動(dòng)時(shí)污垢熱阻取為35×10-7m2·K/W[8]。
在蒸汽發(fā)生器傳熱計(jì)算中,通??紤]4層傳熱熱阻[9-10]:管內(nèi)對(duì)流傳熱熱阻、管壁導(dǎo)熱熱阻、污垢熱阻和管外沸騰傳熱熱阻。
一次側(cè)熱阻值均采用Dittus-Boelter公式計(jì)算。管壁熱阻與采用的材料相關(guān),55/19型、60F型和Δ125型蒸汽發(fā)生器均采用inconel 690材質(zhì),因此管壁熱阻也應(yīng)接近。對(duì)于污垢熱阻,不同公司采用不同的參考值。而對(duì)于管外沸騰傳熱熱阻,不同公司采用的二次側(cè)沸騰傳熱模型有很大不同。根據(jù)文獻(xiàn),Westinghouse公司設(shè)計(jì)的蒸汽發(fā)生器采用修正的Jens-Lottes公式[5,7],而法國Framtone公司則采用Thom公式[1]。通過不同公式計(jì)算得到的傳熱系數(shù)偏差較大。通常,采用Thom公式計(jì)算得到的傳熱系數(shù)最小,因此計(jì)算所需的傳熱面積最大;Rohsenow公式次之;修正的Jens-Lottes公式計(jì)算得到的傳熱系數(shù)最大,因此計(jì)算所需的傳熱面積最小。導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果產(chǎn)生偏差的原因在于不同經(jīng)驗(yàn)公式選取的系數(shù)不同。
3種蒸汽發(fā)生器的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)參數(shù)見表1,利用不同傳熱模型對(duì)3種類型蒸汽發(fā)生器進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果見表2、表3。由表2、表3可知,對(duì)于Framtone公司的55/19型蒸汽發(fā)生器,采用Rohsenow算法、Thom算法和Jens-Lottes算法得到的傳熱面積裕量分別為3.35%、0.64%和9.65%,其中采用Jens-Lottes算法得到的傳熱面積裕量9.65%與蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)要求的10%裕量和88×10-7m2·K/W污垢熱阻相符[3]。不同的算法對(duì)應(yīng)不同的傳熱面積裕度。55/19型蒸汽發(fā)生器在設(shè)計(jì)中預(yù)留了36根傳熱管的裕度(0.8%傳熱面積裕量),是基于Thom算法[1],但在蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)中,驗(yàn)證10%堵管和88×10-7m2·K/W污垢熱阻是基于Jens-Lottes算法[3]。計(jì)算中,蒸汽發(fā)生器的循環(huán)倍率均采用各工況下的設(shè)計(jì)值。
表1 蒸汽發(fā)生器設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)參數(shù)
Tab.1 Design structural parameters of the SG
表2 蒸汽發(fā)生器污垢熱阻為88×10-7m2·K/W時(shí)的計(jì)算傳熱面積
Tab.2 The calculated heat transfer area of the SG when the fouling factor is 88×10-7 m2·K/W
鑒于Westinghouse公司設(shè)計(jì)的蒸汽發(fā)生器均采用修正的Jens-Lottes公式,在本文分析中也采用該公式進(jìn)行對(duì)比計(jì)算。3種蒸汽發(fā)生器污垢熱阻均為0時(shí)的計(jì)算所需傳熱面積見表3。由表3可知:采用Jens-Lottes公式計(jì)算的55/19型蒸汽發(fā)生器傳熱面積裕量與同時(shí)期設(shè)計(jì)的60F蒸汽發(fā)生器相近,分別為17.26%和15.93%;而新型Δ125型蒸汽發(fā)生器的傳熱面積裕量最大,為27.31%。
表3 蒸汽發(fā)生器污垢熱阻為0時(shí)的計(jì)算傳熱面積
Tab.3 The calculated heat transfer area of the SG when the fouling factor is 0
1.4.1 堵管率對(duì)蒸汽發(fā)生器出口壓力的影響
利用上述數(shù)學(xué)模型對(duì)CPR1000機(jī)組55/19型蒸汽發(fā)生器熱工設(shè)計(jì)工況在不同堵管率與出口壓力下進(jìn)行變工況計(jì)算,結(jié)果如圖1所示。由圖1可知:蒸汽發(fā)生器堵管率與出口壓力基本呈線性關(guān)系;蒸汽發(fā)生器堵管10%時(shí),熱工設(shè)計(jì)工況出口蒸汽壓力為6.72 MPa,滿足裕度試驗(yàn)規(guī)定的出口蒸汽壓力≥6.68 MPa的要求;在熱工設(shè)計(jì)工況下直至堵管率超過12%后,出口蒸汽壓力線與保證值線相交,降至保證值線以下。
圖1 熱工設(shè)計(jì)工況下蒸汽發(fā)生器堵管率與出口蒸汽壓力關(guān)系
1.4.2 一回路流量對(duì)蒸汽發(fā)生器出口壓力的影響
55/19型蒸汽發(fā)生器不同堵管率工況下一回路流量與出口蒸汽壓力變化關(guān)系如圖2所示。圖中有污垢指污垢熱阻88×10-7m2·K/W。
由圖2可知:在流量最小的熱工設(shè)計(jì)工況下,零堵管、無污垢工況,零堵管、有污垢工況,10%堵管、無污垢工況和10%堵管、有污垢工況下蒸汽發(fā)生器出口蒸汽壓力分別為6.988、6.859、6.867、6.720 MPa,均滿足裕度試驗(yàn)規(guī)定的SG出口蒸汽壓力≥6.68 MPa的要求;而在正常運(yùn)行工況和機(jī)械設(shè)計(jì)工況下,流量更大,亦能滿足裕度試驗(yàn)要求。
1.4.3 一回路平均溫度對(duì)蒸汽發(fā)生器出口壓力的影響
在核電站實(shí)際運(yùn)行過程中,一回路平均溫度對(duì)蒸汽發(fā)生器出口壓力的影響如圖3所示。圖中以熱工設(shè)計(jì)工況數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),零堵管、零污垢。
圖3 一回路平均溫度對(duì)出口蒸汽壓力的影響
由圖3可知,一回路平均溫度每變化1 ℃,出口蒸汽壓力變化約0.106 MPa,其對(duì)出口蒸汽壓力的影響較大。在實(shí)施蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)時(shí),須精確計(jì)算和控制好一回路平均溫度。在實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)3個(gè)環(huán)路出口蒸汽壓力不均衡時(shí),可首先比對(duì)其平均溫度是否發(fā)生了變化。
利用Thom公式對(duì)早期核電廠的蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果見表4。
由表4可以看出:電廠實(shí)際運(yùn)行過程中,溫降為2.88 ℃,通過Thom公式計(jì)算得到的溫降為2.65 ℃,小于實(shí)際溫降,說明蒸汽發(fā)生器裕度滿足要求;若采用Jens-Lottes公式進(jìn)行計(jì)算,考慮污垢和堵管后的溫降為2.68 ℃,蒸汽發(fā)生器裕度亦滿足要求。
表4 早期核電廠蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果
Tab.4 The SG margin test data of NPP in early stage
某新投產(chǎn)CPR1000核電廠的蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表5。由表5可知:實(shí)際溫降為2.42 ℃,而采用Thom公式計(jì)算,考慮污垢和堵管后的溫降為2.74 ℃,即所需溫降大于實(shí)際溫降,說明蒸汽發(fā)生器裕度不滿足要求;采用Jens-Lottes公式進(jìn)行計(jì)算,考慮污垢和堵管后的溫降為1.64 ℃,蒸汽發(fā)生器裕度能滿足要求。
表5 某新投產(chǎn)CPR1000核電廠蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)數(shù)據(jù)
Tab.5 The SG margin test data of a newly built CPR1000 NPP
校核2種計(jì)算方法的差異,發(fā)現(xiàn)蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)中管壁熱阻的計(jì)算方法存在不同。試驗(yàn)程序中規(guī)定,蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)期間,蒸汽發(fā)生器為新投產(chǎn),理論上應(yīng)該是清潔的,即污垢熱阻為0,在計(jì)算管壁熱阻t時(shí)直接利用總體傳熱熱阻減去管內(nèi)傳熱熱阻和管外傳熱熱阻,如式(1)所示。
而實(shí)際上,在蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)期間,蒸汽發(fā)生器已運(yùn)行一定時(shí)間,受機(jī)組調(diào)試啟動(dòng)期間二回路水質(zhì)控制的影響,蒸汽發(fā)生器可能存在一定的污垢。計(jì)算得知,某新投產(chǎn)機(jī)組在試驗(yàn)期間蒸汽發(fā)生器污垢熱阻為69×10-7m2·K/W,該值已相當(dāng)可觀,而早期機(jī)組采用該方法結(jié)果合格的原因在于調(diào)試期間二回路水質(zhì)控制較好,試驗(yàn)期間污垢熱阻僅為33×10-7m2·K/W。
若依照現(xiàn)蒸汽發(fā)生器裕度計(jì)算方法,則實(shí)際上在88×10-7m2·K/W污垢熱阻的基礎(chǔ)上,冗余考慮了已存在的69×10-7m2·K/W的污垢熱阻,實(shí)施蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)不合格。若拋棄現(xiàn)存的69× 10-7m2·K/W的污垢熱阻,則計(jì)算得到的考慮污垢和堵管后的溫降為1.64 ℃,小于實(shí)際溫降2.42 ℃,即蒸汽發(fā)生器的裕度試驗(yàn)合格。
早期運(yùn)行和新投產(chǎn)的CPR1000機(jī)組,在蒸汽發(fā)生器設(shè)計(jì)、管束面積和材料等方面是相同的,一些小的改進(jìn)與蒸汽發(fā)生器壓力降低無關(guān),上述理論計(jì)算分析需要現(xiàn)場(chǎng)檢查蒸汽發(fā)生器的結(jié)垢情況以進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。
蒸汽發(fā)生器材料、設(shè)計(jì)和二回路水化學(xué)控制工藝不斷改進(jìn),但蒸汽發(fā)生器性能下降仍然一定程度上影響其安全性和熱力性能。壓水堆核電站立式蒸汽發(fā)生器性能緩慢下降的一個(gè)主要原因是在其內(nèi)部關(guān)鍵部位如管束、支撐板和管板上有大量沉積物積聚并結(jié)垢,導(dǎo)致沉積物底層腐蝕,蒸汽發(fā)生器水位震蕩,上升流道堵塞引起碳鋼支撐板FAC和高周疲勞引起傳熱管失效[11-12]。這些沉積物主要來自二回路的腐蝕產(chǎn)物,在機(jī)組正常運(yùn)行或起機(jī)過程中不斷遷移到蒸汽發(fā)生器中。
蒸汽發(fā)生器傳熱性能與時(shí)間、給水中顆粒物濃度和溶解性鹽類物種濃度相關(guān)[13-14],表現(xiàn)為傳熱管外側(cè)垢層的厚度和形貌特征各有不同,通常垢層內(nèi)部致密,外層相對(duì)疏松。
蒸汽發(fā)生器的傳熱性能變化可分為3個(gè)階段:熱阻快速增加、熱阻快速降低和熱阻持續(xù)緩慢增加(圖4)。這些階段的持續(xù)時(shí)間不能嚴(yán)格定義,取決于給水中顆粒物的濃度和溶解性鹽類的濃度[15-16]。
通常,沉渣沉積在熱側(cè)上部,對(duì)于U型管區(qū)域,越靠上,則沉積越多。冷側(cè)沉積量小于熱側(cè)。圖5為某核電廠蒸汽發(fā)生器泥渣分布,可見腐蝕產(chǎn)物集中在熱側(cè)上部和冷側(cè)下部。
圖4 理想的蒸汽發(fā)生器污垢系數(shù)變化趨勢(shì)
圖5 渦流檢查泥渣分布
為此,在換料大修中,對(duì)蒸汽發(fā)生器管板上表面冷、熱側(cè)進(jìn)行視頻檢查。檢查了第1層管板下表面的中心管廊,冷端、熱端管間及第9層管板的外圍,發(fā)現(xiàn)在第1層管板的冷側(cè)管間存在較嚴(yán)重的污垢,傳熱管部分表面有≥0.3 mm的污垢層,梅花孔已有部分堵塞(圖6)。
結(jié)合上述熱工計(jì)算得到的較大的污垢熱阻,最終確定二次側(cè)污垢是主蒸汽壓力下降的主要原因,也是蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)不合格的原因。確定根本原因后,電廠采取相應(yīng)措施,大修后蒸汽發(fā)生器的壓力得以恢復(fù),已不限制機(jī)組出力,后續(xù)蒸汽發(fā)生器出口壓力已逐漸提高。
圖6 第1層管板熱端、冷端檢查結(jié)果對(duì)比
1)不同公司對(duì)蒸汽發(fā)生器傳熱面積裕量的設(shè)計(jì)值不同,對(duì)污垢熱阻的選取標(biāo)準(zhǔn)不同,對(duì)二次側(cè)沸騰傳熱計(jì)算模型的選取更是不同,直接導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器傳熱面積裕量的差異。
2)蒸汽發(fā)生器堵管率與出口蒸汽壓力基本呈線性關(guān)系。熱工設(shè)計(jì)工況下,在堵管率10%時(shí),蒸汽發(fā)生器出口蒸汽壓力滿足裕度試驗(yàn)要求;堵管率超過12%后,出口蒸汽壓力降低至保證值線以下。
3)在流量最小的熱工設(shè)計(jì)工況下,是否堵管、有無污垢,均不影響蒸汽發(fā)生器滿足裕度試驗(yàn)要求。因此,對(duì)于正常運(yùn)行工況和機(jī)械設(shè)計(jì)工況,其流量更大,亦能滿足蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)要求。
4)一回路平均溫度對(duì)蒸汽發(fā)生器出口壓力影響較大,實(shí)際運(yùn)行中應(yīng)控制好一回路平均溫度。
5)新投產(chǎn)機(jī)組蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)不合格是由于在計(jì)算中認(rèn)為裕度試驗(yàn)時(shí)蒸汽發(fā)生器是清潔的,而實(shí)際上機(jī)組已運(yùn)行了一段時(shí)間,蒸汽發(fā)生器存在一定的污垢熱阻。去除這部分疊加的污垢熱阻,蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)合格。
6)二次側(cè)污垢是主蒸汽壓力下降的主要原因,也是蒸汽發(fā)生器裕度試驗(yàn)不合格的原因。
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CHAI Weidong1, ZHAO Qingsen2
(1. Daya Bay Nuclear Power Operations and Management Co., Ltd., Shenzhen 518124, China; 2. Suzhou Nuclear Power Research Co., Ltd., Suzhou 215004, China)
The design margin test results of steam generator (SG) does not meet the requirements of acceptance criterion in CPR1000 units in China, the outlet steam pressure of the SG is low, and the low steam pressure has affected the output of steam turbine. Taking the 55/19, 60F and Δ125 steam generators designed by Framtone and Westinghouse as the research objects, a mathematical model was established based on the design data, and the heat transfer area was checked and calculated. The influence of pipe plugging rate, primary loop flow rate and primary loop average temperature on the SG outlet pressure were investigated. The test data of SG margin in nuclear power plant were verified and calculated. Finally, according to the video inspection of SG on site, it found that the root cause for the unqualified SG margin test of new CPR1000 units was the scaling on the secondary side.
CPR1000, steam generator, heat transfer area, design margin, fouling, tube-plugged fraction, flow rate, outlet steam pressure
Peak Plan of China General Nuclear Power Group (012-GN-B-2017-C31-P.T.99-00052)
TM623.9; TK172
A
10.19666/j.rlfd.201807150
柴偉東, 趙清森. CPR1000機(jī)組蒸汽發(fā)生器裕度問題分析[J]. 熱力發(fā)電, 2019, 48(3): 126-131. CHAI Weidong, ZHAO Qingsen. Research on design margin of steam generator in CPR1000 units[J]. Thermal Power Generation, 2019, 48(3): 126-131.
2018-07-18
中廣核集團(tuán)2016年尖峰計(jì)劃項(xiàng)目(012-GN-B-2017-C31-P.T.99-00052)
柴偉東(1967—),男,工學(xué)碩士,高級(jí)工程師,主要研究方向?yàn)楹穗姀S性能試驗(yàn)及熱效率分析診斷,chaiweidong@cgnpc.com.cn。
(責(zé)任編輯 李園)