鄭 燁 李新令 許 朕 喬信起 黃 震
(上海交通大學(xué)動力機(jī)械與工程教育部重點實驗室 上海 200240)
隨著柴油機(jī)顆粒排放法規(guī)的日益嚴(yán)苛,各種顆粒凈化技術(shù)在柴油機(jī)的排放控制領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。目前,DPF被普遍認(rèn)為是去除效率最高的顆粒捕集裝置,因此具有最大的市場占有率。然而,DPF由于自身壁流式的結(jié)構(gòu)特點,在經(jīng)過一段時間的使用后,容易被截留在內(nèi)部的顆粒堵塞氣路,引起排氣背壓的升高,造成發(fā)動機(jī)性能惡化、油耗升高,因此DPF必須定期進(jìn)行再生[1]。POC作為一種折中的技術(shù)裝置,盡管去除效率不如DPF,但它能較好地解決排氣背壓升高過快的問題,降低裝置的再生頻率,提高發(fā)動機(jī)的燃料經(jīng)濟(jì)性[2-5]。本文分別比較了不同氧化催化型后處理凈化裝置(DOC、POC和DPF)在不同工況條件下對常規(guī)氣體排放以及顆粒的去除轉(zhuǎn)化效率,為實現(xiàn)柴油機(jī)顆粒物的達(dá)標(biāo)排放提供參考。
試驗用發(fā)動機(jī)為一臺四缸、廢氣渦輪增壓、高壓共軌直噴式柴油機(jī)作為原型機(jī),進(jìn)行了一系列的結(jié)構(gòu)調(diào)整和改造。該發(fā)動機(jī)的主要特征參數(shù)如表1所示,本試驗所用燃油為市售國IV標(biāo)準(zhǔn)的0#柴油,其中硫含量為47 mg/kg。在發(fā)動機(jī)排氣管上安排了3個采樣點,第一個采樣點設(shè)置在距離發(fā)動機(jī)排氣道出口近1 m處,用以連接兩級稀釋系統(tǒng),后2個采樣點則分別用于連接氣體分析儀和煙度計。稀釋通道與排氣管的連接管道通過電加熱溫度控制在190°C,以避免揮發(fā)性碳?xì)涑煞衷谶B接管壁面上凝結(jié),兩級稀釋通道稀釋溫度設(shè)置為室溫。在二級稀釋通道末端設(shè)置一出氣口用于連接顆粒分析儀器——SMPS,進(jìn)行顆粒粒徑分布測試。兩級稀釋通道的顆粒采樣口均安裝了溫度傳感器,以檢測濾膜采樣器和SMPS的入口溫度,同時,利用氣體分析儀分別測定排氣、一級稀釋、二級稀釋管路內(nèi)和空氣背景中的CO2濃度,用以計算各級稀釋比。在本次試驗中,由于不同發(fā)動機(jī)工況,兩級稀釋通道的總稀釋比在67.5~89.6之間變化。
表1 發(fā)動機(jī)主要參數(shù)
試驗用DOC、POC和DPF裝置的結(jié)構(gòu)參數(shù)如表2所示,其中DOC、POC和DPF載體結(jié)構(gòu)分別為流通型、半流通型和壁流式結(jié)構(gòu),其中DOC為金屬載體,DPF為堇青石材料,POC為金屬泡沫載體,內(nèi)部集成了DOC功能,氣流以中心向四周輻射的流動方式。
表2 各顆粒捕集裝置的結(jié)構(gòu)尺寸
在不同的轉(zhuǎn)速和負(fù)荷水平下考察了各顆粒捕集裝置的凈化效率,選擇在1 450 r/min和1 820 r/min 2個轉(zhuǎn)速下依次對5%、25%、50%和75%的負(fù)荷水平進(jìn)行了測試,采用單次噴油,噴油時刻固定在0°CA ATDC,噴油壓力為80 MPa。在不同工況條件下分別比較各裝置對油耗、壓降、氣體、煙度和顆粒排放等的影響。
圖1為2 h活化階段結(jié)束后不同顆粒捕集裝置對于各工況條件下油耗和壓差的影響情況。如圖1所示,發(fā)動機(jī)裝備了顆粒捕集裝置后,油耗相較于原機(jī)(未配備任何裝置,w/o Device)均略有上升,總體上呈現(xiàn)DPF>POC>DOC>w/o Device的變化規(guī)律,這是由于不同裝置帶來的額外壓差(排氣壓力損失)引起的。如圖1所示,在相同負(fù)荷下裝置兩端的壓差以DPF>POC>DOC>w/o Device的順序遞減。壓差越大表明裝置內(nèi)的氣流阻力越大,發(fā)動機(jī)需要額外地做功以補(bǔ)償這部分的排氣損失,從而導(dǎo)致油耗量的增加。此外,從圖中可以發(fā)現(xiàn),該部分壓差隨著發(fā)動機(jī)負(fù)荷和轉(zhuǎn)速的提高逐漸上升。這是由于負(fù)荷和轉(zhuǎn)速的提高增加了單位時間內(nèi)的排氣量,對于工作容積一定的顆粒捕集裝置,排氣處理量的增加將導(dǎo)致其流動阻力升高,流通性變差。相對于壁流式的DPF,流通式、半流通式的裝置結(jié)構(gòu)能有效地降低排氣阻力,從試驗結(jié)果來看,POC和DOC兩端的壓差僅在高轉(zhuǎn)速、大負(fù)荷工況下才有所上升,而在低負(fù)荷工況下,排氣阻力能始終維持在較低的水平。
圖2、圖3分別為各裝置在不同工況下的CO、HC、煙度、NOx和NO/NO2測試結(jié)果。對比各裝置的CO和HC排放結(jié)果發(fā)現(xiàn),在測試工況范圍內(nèi),DPF能實現(xiàn)對CO和HC的“近零”排放,DOC和POC也僅在5%的負(fù)荷水平下對CO去除效率較低,而3種裝置對HC的去除效率在整個工況范圍內(nèi)都能維持在較高的水平。由于測試的顆粒捕集裝置內(nèi)均涂覆有Pt催化劑,有助于排氣中的CO和HC再被氧化去除[6]。
圖1 不同工況下各裝置對比油耗和裝置前后端壓差的影響
圖2 各后處理裝置在不同工況條件下的CO和煙度排放值
圖3 各后處理裝置在不同工況條件下的NOx和NO/NO2的變化情況
對于DOC、POC而言,由于排氣在裝置內(nèi)的停留時間較短,因而在低負(fù)荷下CO的轉(zhuǎn)化缺乏足夠的反應(yīng)速度和反應(yīng)時間,導(dǎo)致效率下降,而DPF由于壁流式的結(jié)構(gòu),既保證了排氣在裝置內(nèi)的反應(yīng)時間,也增強(qiáng)了壁面對CO等氣體的吸附效果,因此能始終對CO保持較高的去除效率。而當(dāng)負(fù)荷進(jìn)一步升高(達(dá)到50%和75%),POC出口的CO濃度略有增加。這可能是由于當(dāng)排氣溫度上升達(dá)到400℃后,沉積在POC裝置內(nèi)的顆粒開始發(fā)生“被動”再生,出現(xiàn)了如下的反應(yīng)[5,7]:
因此部分CO可能經(jīng)由反應(yīng)R1和R3產(chǎn)生后隨著排氣被帶出裝置,導(dǎo)致CO排放濃度略有升高。
對于各工況的煙度水平而言,3種裝置對于碳煙顆粒的去除效果差別明顯。傳統(tǒng)的DOC技術(shù)對于排氣煙度的降低效果不甚理想。這是由于煙度水平與排氣顆粒中的碳煙(Soot)濃度直接相關(guān),由于DOC對于顆粒的去除主要以降低顆粒中的SOF組分來實現(xiàn),而對于顆粒Soot部分的凈化效果有限。
從NOx的排放結(jié)果來看,發(fā)動機(jī)在裝備后處理裝置以后,NOx排放量均略高于原機(jī),而在3種裝置之中,DPF對NOx排放量的提升效果又相對較強(qiáng)。這可能是由于在相同工況下,各裝置使循環(huán)噴油量增加,從而有助于提高缸內(nèi)的燃燒溫度,導(dǎo)致NOx生成量的增加。各裝置對于NO/NO2比例的影響作用更為顯著。從原機(jī)的結(jié)果來看,NO/NO2比值較大,排氣中的NOx主要以NO的形式存在,且該比值隨著負(fù)荷的增加而上升。Shudo等人[8]認(rèn)為在發(fā)動機(jī)缸內(nèi)NO向NO2的轉(zhuǎn)化主要通過如下反應(yīng)進(jìn)行:
其中HO2作為燃燒過程的一種中間產(chǎn)物,其生成量與缸內(nèi)的氧氣含量呈正相關(guān),因此隨著負(fù)荷的增加,缸內(nèi)氧濃度逐漸下降,從而減少了HO2的生成量,使NO向NO2轉(zhuǎn)化的效率降低,NO/NO2比值上升。而當(dāng)排氣系統(tǒng)引入顆粒捕集裝置后,排氣中的NO容易在催化劑的作用下經(jīng)反應(yīng)R6被氧化成NO2,從而使NO2/NO比值進(jìn)一步升高。
分別在不同工況下對各裝置下游的顆粒粒徑分布進(jìn)行了測定。如圖4所示,DPF在測試工況范圍內(nèi)始終保持對顆粒的高效去除,對顆??傮w的質(zhì)量和數(shù)量去除率均達(dá)到99%以上。而從表3中可以發(fā)現(xiàn),除1 820 r/min、5%負(fù)荷率的工況外,DOC對于積聚態(tài)顆粒數(shù)量的去除效率僅維持在10%~30%的水平,因而其對顆粒質(zhì)量的去除率也較低。而POC對于積聚態(tài)顆粒數(shù)量的去除效率可達(dá)到60%~75%,而對于顆??傮w質(zhì)量的平均去除率可達(dá)到66%。同時,DOC和POC對于核模態(tài)顆粒的去除效率受工況變化的影響較大,隨著負(fù)荷的增加呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢。
圖4 不同工況條件下各裝置下游的顆粒粒徑分布比較
表3 各測試條件相應(yīng)的顆粒數(shù)量和質(zhì)量去除效率
從表3中還可以發(fā)現(xiàn),隨著發(fā)動機(jī)負(fù)荷水平提高,DOC對于核模態(tài)顆粒的去除率尤為顯著,在1450 r/min、75%負(fù)荷率的工況下甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。造成這一現(xiàn)象的原因除了以上因素的影響外,裝置內(nèi)部在高溫下進(jìn)行的化學(xué)轉(zhuǎn)化也可能發(fā)揮了重要的作用。Kittelson等人[9]認(rèn)為隨著負(fù)荷的增加,在低負(fù)荷狀態(tài)下排氣中的部分硫分在裝置的催化劑涂層內(nèi)被存儲下來,而隨著排氣溫度的升高,這部分先前存儲下來的硫分開始以SO2的形式進(jìn)行釋放,并在裝置內(nèi)先經(jīng)過氧化形成SO3,再與排氣中的H2O結(jié)合形成H2SO4,從而為VOF提供了更多的成核核心,導(dǎo)致出口的核模態(tài)顆粒濃度反而有所增加。
1)單獨使用DOC僅能實現(xiàn)10%~20%顆粒質(zhì)量去除率,且對顆粒數(shù)量去除同樣不十分顯著,某些高負(fù)荷工況下,由于尾氣中SO2的催化氧化會產(chǎn)生SO3組分,從而在排氣稀釋過程中發(fā)生均相成核作用,引起核模態(tài)粒子(<50 nm)排放增加。
2)DOC結(jié)合POC能夠?qū)崿F(xiàn)核模態(tài)粒子和積聚模態(tài)粒子的有效去除,核模態(tài)粒子去除率達(dá)到80%~95%,而積聚模態(tài)的去除率為60%~76%,總顆粒質(zhì)量去除率達(dá)到65%~75%。
3)DPF能夠?qū)崿F(xiàn)顆粒高效去除,顆粒數(shù)量和質(zhì)量去除率均達(dá)到99%以上,DPF會引起尾氣NO2的升高,需要進(jìn)一步將NO2消耗去除。