王雪超,秦斌
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
除塵灰是鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品,對(duì)除塵灰的回收利用一直是鋼鐵企業(yè)治理環(huán)境污染和資源再利用的主要措施。對(duì)各類(lèi)除塵灰的綜合回收利用,不僅能減輕環(huán)境壓力,還可增加資源的供應(yīng)量,使得大部分的除塵灰變“廢”為寶,很大程度上能夠降低企業(yè)生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、減污增效。
目前八鋼公司有三座2500m3高爐、一座歐冶爐和兩臺(tái)265m2、一臺(tái)430m2燒結(jié)機(jī)在線生產(chǎn),每年產(chǎn)出鐵水600萬(wàn)t,八鋼每年產(chǎn)生的可利用各類(lèi)除塵灰36萬(wàn)余噸。結(jié)合燒結(jié)工藝的特性以及國(guó)內(nèi)外消化處理除塵灰的經(jīng)驗(yàn),在確保燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定的條件下通過(guò)試驗(yàn)研究,探索燒結(jié)配加除塵灰的最佳配加比例,在降低燒結(jié)返礦率及成本的同時(shí)降低廢舊除塵灰對(duì)環(huán)境的污染。通過(guò)對(duì)各類(lèi)除塵灰進(jìn)行綜合回收利用,不僅解決了除塵灰消化困難等問(wèn)題,也實(shí)現(xiàn)了一定的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
鋼鐵冶煉過(guò)程中各種窯爐排出的工藝廢氣中含有大量的固體微粒,經(jīng)除塵系統(tǒng)處理收集后形成的灰,因其中含鐵較高,稱(chēng)之為含鐵粉塵,其產(chǎn)生量約為生鐵產(chǎn)量的2.5%。同時(shí)因除塵處理方法不同,其產(chǎn)出形態(tài)也不同。
濕法除塵收集物即污泥,呈現(xiàn)半固態(tài),含水較高,脫水困難,一般采用晾曬等方法。干法除塵收集物稱(chēng)作除塵灰,呈固態(tài)狀。常見(jiàn)的有燒結(jié)粉塵、高爐粉塵、轉(zhuǎn)爐粉塵、電爐粉塵等。
各類(lèi)除塵灰一般都具有以下特性:(1)粒度小,直徑多在0.07mm,在除塵系統(tǒng)中會(huì)發(fā)生惡性循環(huán)。(2)價(jià)值高,質(zhì)量、品質(zhì)均與成品礦相近,同時(shí)有較多的其它有價(jià)資源。
除塵灰在燒結(jié)過(guò)程中循環(huán)利用需解決的問(wèn)題:
(1)除塵灰種類(lèi)繁多、量多、成分偏差大,嚴(yán)重影響燒結(jié)精準(zhǔn)配料,導(dǎo)致燒結(jié)礦指標(biāo)不穩(wěn)定。
(2)除塵灰的燒結(jié)性能差。國(guó)內(nèi)外研究資料表明,過(guò)多配加除塵灰,會(huì)降低燒結(jié)設(shè)備的生產(chǎn)能力。
(3) 部分除塵灰中含有 K、Na、Zn、Cd、Pb 等元素,極易在高爐冶煉過(guò)程中富集,影響生產(chǎn)穩(wěn)定順行,誘發(fā)二次生產(chǎn)事故。
(4)除塵灰在裝卸、運(yùn)輸中極易揚(yáng)塵,除塵灰外排污染環(huán)境。
隨著關(guān)于廢棄物綜合利用技術(shù)的發(fā)展,除塵灰的資源化綜合回收利用也備受關(guān)注,除塵灰既能用于制造活性炭,還原鐵粉、鐵氧體,也可通過(guò)混合造塊作為煉鋼原料加以利用。
鋼鐵企業(yè)對(duì)除塵灰的利用主要途徑:
(1)作為燒結(jié)混勻原料綜合回收利用。根據(jù)除塵灰不同種類(lèi)的特點(diǎn),應(yīng)用于燒結(jié)配料、料場(chǎng)混勻,多措并舉,綜合使用。在進(jìn)一步降低處理難度的同時(shí),資源綜合利用最大化,進(jìn)而達(dá)到降低成本的目的。
(2)集中參與燒結(jié)生產(chǎn)循環(huán)再利用,以分類(lèi)處理、配料優(yōu)化、配比優(yōu)化等方式達(dá)到一定的處理效果。但此技術(shù)水平未能根本消化處理,部分有害元素通過(guò)燒結(jié)、高爐冶煉、富集轉(zhuǎn)而影響到后道工序及設(shè)備穩(wěn)定。
(3)國(guó)內(nèi)外多種綜合利用方法表明,環(huán)境類(lèi)除塵灰可以作為部分原料參與燒結(jié)生產(chǎn),但布袋類(lèi)除塵灰不能在燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程中循環(huán)利用。
2015年,八鋼鐵前系統(tǒng)原料分廠中控室前建設(shè)3×150m3的灰倉(cāng),儲(chǔ)灰量150t/倉(cāng),因除塵灰處理能力約780t/d。近幾年隨著八鋼鐵水產(chǎn)能的提升,為了進(jìn)一步改善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,在八鋼鐵前系統(tǒng)新增12個(gè)除塵點(diǎn),新增除塵灰量200t/d,導(dǎo)致原料除塵灰倉(cāng)處理能力無(wú)法滿足現(xiàn)在產(chǎn)塵量,富余量需要直接配加在燒結(jié)配料倉(cāng)進(jìn)行處理。對(duì)此,在燒結(jié)礦堿度1.80倍不變的基礎(chǔ)上,2019年7~8月制定燒結(jié)配加除塵灰的生產(chǎn)試驗(yàn),通過(guò)6組燒結(jié)配礦試驗(yàn),研究不同配比的除塵灰配加量,對(duì)燒結(jié)礦產(chǎn)量造成的影響。
試驗(yàn)配加除塵灰的化學(xué)成分見(jiàn)表1,除塵灰配礦方案見(jiàn)表2。
表1 八鋼除塵灰、重力灰化學(xué)成分%
表2 燒結(jié)生產(chǎn)實(shí)踐中除塵灰配礦方案 %
對(duì)配加不同配比除塵灰的對(duì)燒結(jié)礦技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行分析,見(jiàn)表3,配加除塵灰對(duì)燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響見(jiàn)表4。
6組燒結(jié)試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,除塵灰配比從0%逐漸提高到3.0%的過(guò)程中,燒結(jié)機(jī)負(fù)壓整體呈上升趨勢(shì)、垂直燒結(jié)速度、利用系數(shù)呈下降趨勢(shì)。除塵灰配比<2%時(shí),燒結(jié)生產(chǎn)情況基本無(wú)變化,利用系數(shù)基本不變,對(duì)燒結(jié)產(chǎn)量無(wú)影響。但是從2%開(kāi)始燒結(jié)負(fù)壓開(kāi)始呈上升、垂直燒結(jié)速度和利用系數(shù)開(kāi)始下降。在達(dá)到2.5%時(shí),燒結(jié)利用系數(shù)有了明顯下降,特別是提高到3.0%后,燒結(jié)利用系數(shù)下降幅度較大,降至0.858t/m2.h,對(duì)燒結(jié)礦產(chǎn)量影響較大。
表3 燒結(jié)礦主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
6組燒結(jié)試驗(yàn)證明,在燒結(jié)礦堿度和料層厚度保持不變的情況下,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)股指數(shù)無(wú)明顯變化。但是除塵灰配比達(dá)到3.0%后,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)股指數(shù)最低。
表4 除塵灰配比試驗(yàn)燒結(jié)礦轉(zhuǎn)股指數(shù)指標(biāo)
在正常的燒結(jié)配料方案中,配加比例約在1.5%,對(duì)燒結(jié)各項(xiàng)工藝指標(biāo)均未產(chǎn)生較大變化,同時(shí)燒結(jié)礦品位維持在55%,料層厚度也可以保證。當(dāng)配比逐步增加至2.5%以上時(shí),燒結(jié)整體過(guò)程呈現(xiàn)出不良狀態(tài),燒結(jié)過(guò)程不理想,透氣性差,返礦率上升。對(duì)比生產(chǎn)實(shí)踐,在除塵灰配加比例超過(guò)2.5%以上,配比每增加0.5%,燒結(jié)礦品位降低0.1%~0.3%,燒結(jié)產(chǎn)量降低8%~10%,進(jìn)而影響到高爐成本以及綜合焦比。
通過(guò)表3、表4看出,除塵灰配加比例逐步增加,對(duì)燒結(jié)礦轉(zhuǎn)股、利用系數(shù)影響最大。在6個(gè)試驗(yàn)方案中,當(dāng)配比增加到2.5%以上,其所帶來(lái)的最終經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。
綜合考慮認(rèn)為,隨著除塵灰的配入量的增加,對(duì)燒結(jié)成品礦的各項(xiàng)指標(biāo)以及高爐冶煉都帶來(lái)了較大的影響,所以在保證燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量穩(wěn)定的情況下,燒結(jié)生產(chǎn)中除塵灰的配比不易超過(guò)2.5%。
(1)目前八鋼公司總體生產(chǎn)節(jié)奏,每月所產(chǎn)出的除塵灰量約3萬(wàn)t,為保證燒結(jié)工藝的連續(xù)性,燒結(jié)礦各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)滿足高爐生產(chǎn)需要的情況下,除塵灰在燒結(jié)配料工藝中按照2.5%配比的配入量進(jìn)行使用,燒結(jié)礦堿度控制在1.80~1.90,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)達(dá)到81%~82%。
(2)隨著除塵灰配加比例的升高,燒結(jié)礦主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)受到影響,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)由80.6%降至80.2%,燒結(jié)產(chǎn)能下降明顯。
(3)從生產(chǎn)實(shí)踐情況來(lái)看,配加除塵灰雖然對(duì)燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)(實(shí)際下降約1.2%),但從循環(huán)經(jīng)濟(jì)和降低燒結(jié)礦生產(chǎn)成本的角度考慮,配加比例控制在一定范圍內(nèi),其所產(chǎn)生的影響是可以接受的。
(4)根據(jù)八鋼原料打灰系統(tǒng)處理能力和燒結(jié)配加除塵灰生產(chǎn)實(shí)踐,除塵灰配比在燒結(jié)生產(chǎn)實(shí)踐基本保持在2%的配比,八鋼內(nèi)部除塵灰產(chǎn)銷(xiāo)基本保持平衡狀態(tài)。