(四川大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院,四川成都,610065)
隨著經(jīng)濟和社會的發(fā)展,能源的供求矛盾日益加劇。同時,原油供應(yīng)的短期、原油品質(zhì)的惡化、化工耗能的增加、環(huán)境污染等問題也日益嚴重,并成為制約經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸[1]。作為耗能大戶的煉油企業(yè),一定要高度重視煉油生產(chǎn)中的節(jié)能降耗工作[2]。
為提高蠟油加氫裂化裝置能源利用率,全面降低能耗,某石化廠針對自身情況,對蠟油加氫裂化裝置做了關(guān)于降低能耗的技術(shù)改造,并在實際生產(chǎn)中取得了很好的效果,在全廠增產(chǎn)增效、節(jié)能減排中發(fā)揮了積極的作用。
某石化蠟油加氫裂化裝置設(shè)計年處理量270萬t/a,采用UOP工藝技術(shù),由反應(yīng)、分餾和脫硫三部分組成,采用雙劑串聯(lián)一次通過加氫裂化工藝[3]。裝置主要以減壓蠟油為原料,生產(chǎn)液化氣、石腦油、航煤、柴油,尾油等產(chǎn)品。
簡單工藝為:原料升壓、升溫后與加熱爐出來的高溫氫氣混合,進入加氫精制、加氫裂化反應(yīng)器進行脫金屬、加氫脫硫、加氫脫氮、加氫脫氧、烯烴飽和、芳烴加氫飽和等精制反應(yīng)和加氫裂化反應(yīng)。反應(yīng)產(chǎn)物降溫、分離后得到主要產(chǎn)品液化氣、輕石腦油、重石腦油、航空煤油、柴油及尾油[4]。
裝置的節(jié)能降耗可以減少消耗,增加經(jīng)濟效益。節(jié)能降耗的工作主要采取以下兩個方面的措施。
通過技術(shù)改造優(yōu)化,淘汰掉落后設(shè)備,更新工藝技術(shù),采用新的高效設(shè)備[5]。
對于能耗高而利潤低的產(chǎn)品生產(chǎn)方案,可以少生產(chǎn)或不生產(chǎn),例如多產(chǎn)柴油方案;對于經(jīng)濟利益高的航煤生產(chǎn)方案,可以多生產(chǎn)。
在2015年初,某石化公司加氫裂化裝置集中進行了技術(shù)改造優(yōu)化。此次優(yōu)化以本裝置內(nèi)部能量優(yōu)化為主,包括優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò)流程、優(yōu)化新氫壓縮機無級變速系統(tǒng)、投用熱高分底液力透平等[6]。
3.1.1 新氫壓縮機增加無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)
因為反應(yīng)系統(tǒng)氫氣耗量經(jīng)常變化,且長期處于低負荷工況運行,一臺壓縮機提供的氫氣量不足,兩臺壓縮機提供的氫氣量又太大,于是長期使用具有三返一功能的K2002C運行,再加一臺A機或者B機搭配運行。如此一來,在低負荷運行時K2002C基本接近全量返回,即使是在高負荷運轉(zhuǎn)時,全部氫耗也只有9萬Nm3/h,即C機有接近27%的氫氣量在返回。
新氫壓縮機K2002A/B/C型號為3HHE-VL-3三級往復(fù)式壓縮機,軸功率4365 kW,入口流量52000 Nm3/h,共有三臺。驅(qū)動壓縮機運行的原動機為沈鼓集團生產(chǎn)的型號TAW5100-20/325OW電機,功率5100 kW。
新氫壓縮機沒有賀爾碧格系統(tǒng),無法實現(xiàn)無級量調(diào)節(jié),在裝置氫耗發(fā)生變化時,往往造成新氫壓縮機滿負荷運行,而實際效率卻只有50%或60%,大大浪費了電功。
2015年2月開始改造投用賀爾碧格無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng),且分別對K2002A和K2002B都增設(shè)了無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng),以降低新氫壓縮機的能耗。
表1 賀爾碧格投用前后K2002C各參數(shù)對比
根據(jù)電功率的計算公式,在75%負荷運行工況下,節(jié)約電功率=1.732×10×(270-204)×0.89=1143 kW,運行時間按8400小時計算,電價按0.61元計算,則每年僅電費就可節(jié)約585萬元左右[7]。
3.1.2 空冷器、鼓風(fēng)機、引風(fēng)機增設(shè)變頻電機
(1)因為空冷器有很多沒有百葉窗,也沒有安裝變頻電機,在對工藝介質(zhì)進行溫度調(diào)整時只能人工啟停電機,這樣就會存在停一臺空冷介質(zhì)溫度過高,啟一臺空冷介質(zhì)溫度過低。于是在此次節(jié)能改造中對空冷增設(shè)了變頻電機。根據(jù)表2的相關(guān)數(shù)據(jù),經(jīng)過計算,40臺變頻空冷每小時節(jié)省355kW·h,每年按8400小時計算,變頻空冷可節(jié)省180萬元左右。
(2)鼓風(fēng)機K801、K802型號G4-73-1550D,軸功率110kW。驅(qū)動鼓風(fēng)機的原動機為型號YBPT315L-6的主電機,功率132 kW。
引風(fēng)機K803型號Y4-73-1850D,軸功率138kW。驅(qū)動引風(fēng)機的電機型號YB355L1-6,功率220kW。經(jīng)過測算,變頻鼓風(fēng)機和引風(fēng)機每小時節(jié)約用電87kW·h,每年按8400小時計算,電價按0.61元計算,每年節(jié)省電費44萬元左右。
表2 空冷電機相關(guān)參數(shù)表
在此次節(jié)能改造項目中,加氫裂化裝置增設(shè)了熱高分底部液力透平,充分回收熱高分液的能量來驅(qū)動反應(yīng)進料泵。
加氫裂化裝置熱高分壓力13.151MPa,溫度276℃,底部液體流量160m3/h。此次設(shè)置TLKS0500液力透平后,熱高分液經(jīng)液力透平傳輸能量后,熱高分液壓力降低到2.596MPa,溫度基本保持不變,熱高分液密度約0.8t/m3,液力透平效率按90%計算,則液力透平每小時可回收能量160×(13.151-2.596)×1817.7×0.8×0.9/367=2210kW·h。全年按8400小時計算,電價按0.61元計算,則每年可節(jié)省費用1100萬元左右。
3.3.1 優(yōu)化反應(yīng)流出物和熱高分氣換熱流程
原料油和循環(huán)氫在精制反應(yīng)器和裂化反應(yīng)器中進行放熱反應(yīng),反應(yīng)結(jié)束后在裂化反應(yīng)器底出來,這一部分流體我們稱為反應(yīng)流出物。高溫的反應(yīng)流出物與循環(huán)氫和反應(yīng)進料換熱,供給熱能,使循環(huán)氫和反應(yīng)進料溫度升高,節(jié)省反應(yīng)加熱爐的燃料氣消耗量。
此次在反應(yīng)流出物換熱流程最后增加了一臺與汽提塔底油換熱的換熱器,汽提塔底油經(jīng)反應(yīng)流出物加熱后溫度可以提升8-10℃,然后進入預(yù)閃蒸罐,后經(jīng)分餾塔進料泵升壓輸送進分餾塔進料加熱爐,而后進入分餾塔進行分離。
改造后充分利用了反應(yīng)流出物高品質(zhì)熱能來加熱分餾塔進料,達到節(jié)省燃料氣的目的。
3.3.2 優(yōu)化熱高分氣換熱流程
反應(yīng)流出物經(jīng)過換熱之后冷卻到274℃,進入熱高壓分離器進行油、氣兩相分離。熱高壓分離器頂部出來的氣體我們稱為熱高分氣。
此次優(yōu)化的點在于充分讓熱高分氣與冷原料、冷循環(huán)氫換熱,充分使用高溫位的熱量。換熱后的熱高分氣溫度已經(jīng)降得很低,非常容易在后面的換熱器中產(chǎn)生銨鹽結(jié)晶現(xiàn)象,導(dǎo)致?lián)Q熱器管束堵塞。于是放棄熱高分氣與低分油的換熱,低分油全部走副線。
3.3.3 優(yōu)化石腦油分餾塔再沸器換熱流程
石腦油再沸器的熱源是航煤中段回流,航煤中段回流是分餾塔的一個內(nèi)回流。在2014年生產(chǎn)調(diào)整中,中段回流量始終保持在280t/h左右。后來,發(fā)現(xiàn)石腦油塔底溫度偏低造成重石腦油水含量增加,于是調(diào)整中段回流量來增加石腦油分餾塔底的熱量。在作出調(diào)整后,分餾塔內(nèi)的熱量得到及時排除,降低了分餾塔頂空冷的負荷,同時,也增加了石腦油塔底溫度,保證了重石腦油水含量合格。
3.3.4 分餾塔進料加熱爐出口溫度優(yōu)化
為了實施節(jié)能降耗目的,不斷摸索調(diào)整操作參數(shù),分析產(chǎn)品質(zhì)量。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,降低分餾塔進料加熱爐出口溫度(其設(shè)計值377℃)。將其調(diào)整到350℃后,分餾塔的氣相回流正常,各產(chǎn)品收率和流程切割、重疊現(xiàn)象不明顯。故將分餾塔進料加熱爐出口溫度降至350℃,是一次成功的節(jié)能降耗舉措。
通過高通量測序技術(shù)、重點針對郎酒高溫制曲過程中的6個階段,研究高溫制曲過程中“醬香功能菌群(細菌與真核微生物)”的組成與演化規(guī)律。該項研究結(jié)果對解析郎酒高溫制曲機制奠定基礎(chǔ),同時亦為優(yōu)化制曲工藝、監(jiān)測曲塊品質(zhì)、提升醬香型酒產(chǎn)量以及品質(zhì),提供理論指導(dǎo)。
在2014年里,加氫裂化裝置負荷只有39.69%,裝置處理量嚴重不足,回?zé)捨灿土看螅瑢?dǎo)致能耗增加。后來,在公司協(xié)調(diào)、統(tǒng)一安排、有機結(jié)合的統(tǒng)籌下,增加常三線組分中柴油組分的比例,以此來增加加氫裂化裝置的原料。同時,增加催化裂化裝置來的一條線,將催化柴油作為原料引進裝置。再者,公司通過外購一部分蠟油來增加加氫裂化裝置處理量。最終,在2015年里加氫裂化裝置負荷上升至60.5%。
反應(yīng)進料泵運行過程中最低流量為320 t/h,而通常反應(yīng)系統(tǒng)進料量在200 t/h,反應(yīng)進料泵運行工況效率低,大大增加了電耗。此次原料結(jié)構(gòu)進行調(diào)整后,反應(yīng)進料泵的效率有大幅增加,使單位能耗有所降低。
而摻煉柴油導(dǎo)致精制反應(yīng)器溫度需要提升,冷氫量增加,需要提高循環(huán)氫壓縮機轉(zhuǎn)速,這些都是4.0MPa蒸汽消耗增加的問題所在。
摻煉催化柴油,因為催化柴油里烯烴含量高而使反應(yīng)放熱量有所增加。與反應(yīng)產(chǎn)物換熱的原料油、循環(huán)氫的溫度會得到提高,使加熱循環(huán)氫的反應(yīng)加熱爐的燃料氣消耗有所降低。
將2015年的單位能耗和2014年的數(shù)據(jù)進行對比,相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表3。
表3 優(yōu)化前后各項單位能耗和綜合能耗值(單位:kgEO/t)
從表3的數(shù)據(jù)比對,不難看出,實施科學(xué)的石化生產(chǎn)過程管理、技術(shù)改造優(yōu)化以及原料、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整等一系列節(jié)能降耗的舉措之后,加氫裂化裝置綜合能耗由41.84 kgEo/t下降到34.263 kgEo/t,下降幅度18.1%。
在經(jīng)歷了初步能耗優(yōu)化舉措后,加氫裂化裝置在能量消耗方面取得了重大成績。但是,深挖效益,查找短板,繼續(xù)在過程管理、技術(shù)改造優(yōu)化以及原料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整三個大的方面挖潛增效,持續(xù)改進,勢在必行。2015年到2017年近三年的綜合能耗數(shù)據(jù)見表4。
表4 2015至2017年各項單位能耗值
從表4可以看出,2016年全年裝置累計加工量2357053噸,年生產(chǎn)負荷85.24%,比2015年高出24.74%,裝置綜合能耗較設(shè)計值低3.98 kgEo/t。2017年全年裝置累計加工量2223180噸,年生產(chǎn)負荷82.34%,裝置綜合能耗較設(shè)計值低2.065 kgEo/t。
在各項方案措施得到有效實施后,裝置能耗得到明顯降低,加氫裂化裝置綜合能耗由41.84 kgEo/t下降到34.263 kgEo/t,下降幅度18.1%。至2017年,裝置全年生產(chǎn)負荷為82.34%,裝置綜合能耗31.885 kgEo/t,較2014年下降23.8%,較設(shè)計值低6.2%。
通過分析與研究,本文得到以下主要結(jié)論。
通過增加新氫壓縮機無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng),可以大大降低新氫壓縮機對電的消耗,每年節(jié)省585萬元左右。通過增設(shè)空冷器、鼓風(fēng)機、引風(fēng)機變頻電機,每年可節(jié)省電費224萬元。
在此次節(jié)能改造項目中,加氫裂化裝置增設(shè)了熱高分底部液力透平,充分回收熱高分液的能量。每年可節(jié)省電量2210 kWh,節(jié)省費用1100萬元左右。
通過優(yōu)化反應(yīng)流出物和熱高分氣換熱流程、優(yōu)化熱高分氣換熱流程、優(yōu)化石腦油分餾塔再沸器換熱流程、優(yōu)化分餾塔進料加熱爐出口溫度,實現(xiàn)充分利用高品位能量、實現(xiàn)降低燃料氣消耗的目的。