裴 雙
(山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司,山西 稷山 043200)
我國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)決定了必須大力發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)。煤氣化技術(shù)作為現(xiàn)代煤化工裝置的龍頭,決定了煤化工項(xiàng)目的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性以及煤的轉(zhuǎn)化率。目前,我國應(yīng)用的煤氣化技術(shù)較多,但從技術(shù)先進(jìn)性、成熟度和單爐生產(chǎn)能力來看,適宜于大型煤化工裝置的以氣流床氣化技術(shù)為主。
水煤漿氣化作為氣流床氣化技術(shù)的一種,由于國內(nèi)大量引進(jìn)并進(jìn)行了多年的消化吸收,如今水煤漿氣化技術(shù)在中國已有大量成功應(yīng)用的案例。從最初引進(jìn)的Texaco水煤漿氣化(GE水煤漿氣化)工藝,到現(xiàn)在國內(nèi)自行開發(fā)的多元料漿氣化工藝、多噴嘴水煤漿氣化工藝等,都在大大小小的煤化工企業(yè)氣化裝置中取得成功應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2017年年底,我國水煤漿氣化爐投產(chǎn)量超過300臺(tái)。目前,水煤漿氣化技術(shù)在我國的應(yīng)用仍處在一個(gè)迅速發(fā)展的階段,但尚存在以下問題亟需解決。
(1)制漿用煤選擇范圍窄。國內(nèi)水煤漿氣化用煤逐步向低階煤過渡,但低階煤成漿性較差,采用傳統(tǒng)工藝無法制備出高濃度以及流動(dòng)性、穩(wěn)定性好的氣化用水煤漿,制約了水煤漿氣化工藝技術(shù)的發(fā)展。
(2)工藝缺乏創(chuàng)新,專用設(shè)備少?,F(xiàn)有水煤漿氣化工藝均采用棒磨機(jī)制漿,不適用于低階煤制備高濃度水煤漿,且制漿設(shè)備單線規(guī)模?。ǎ?00kt/a),不能滿足以水煤漿氣化為龍頭的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要。
上述我國水煤漿氣化工藝技術(shù)發(fā)展中的瓶頸問題,解決這些問題的關(guān)鍵在于必須開發(fā)制漿新工藝、新裝備和適配性好的高效添加劑。制漿工藝和裝備是水煤漿氣化工藝技術(shù)的核心之一,完善的制漿工藝和裝備對于提高水煤漿質(zhì)量和降低制漿成本起著至關(guān)重要的作用。因此,近年來符合市場需求的制漿濃度高、煤種適應(yīng)性寬、效率高、能耗更低的水煤漿制漿新工藝逐漸被研發(fā)出來,將來勢必取代能耗高、效率低的常規(guī)棒磨機(jī)制漿工藝。
山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司(簡稱陽煤泉稷公司)水煤漿提濃改造項(xiàng)目就是在我國水煤漿制漿煤源向低階煤過渡的發(fā)展形勢下提出的,旨在開發(fā)適宜低階煤的提濃制漿工藝和關(guān)鍵設(shè)備,以拓寬水煤漿制漿煤種的選擇范圍,降低制漿能耗,提高水煤漿氣化工藝的氣化效率和經(jīng)濟(jì)性,促進(jìn)煤炭的高效、清潔利用,為我國水煤漿制備技術(shù)的進(jìn)步和水煤漿氣化技術(shù)的健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
水煤漿提濃改造項(xiàng)目為陽煤泉稷公司和中煤科工清潔能源股份有限公司聯(lián)合完成的科研項(xiàng)目。項(xiàng)目前期的理論及基礎(chǔ)試驗(yàn)研究、工藝開發(fā)、設(shè)備研制和系統(tǒng)集成由中煤科工清潔能源股份有限公司承擔(dān)并完成;項(xiàng)目后期的工程建設(shè)、工藝設(shè)備調(diào)試及氣化指標(biāo)考核主要由陽煤泉稷公司負(fù)責(zé)完成。
陽煤泉稷公司“稷山焦?fàn)t氣綜合利用生產(chǎn)尿素聯(lián)產(chǎn)LNG轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目”,設(shè)計(jì)產(chǎn)能為300 kt/a合成氨、520kt/a尿素,聯(lián)產(chǎn)65kt/aLNG(簡稱“30·52”項(xiàng)目),是全國單套產(chǎn)能最大的焦?fàn)t氣綜合利用項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)期間,受焦炭市場萎縮的影響,所在園區(qū)原來擬建的部分焦化項(xiàng)目遲遲未能落地,如此一來,“30·52”項(xiàng)目生產(chǎn)所需焦?fàn)t氣無法保障,迫不得已,公司又上了2臺(tái)4.0MPa水煤漿水冷壁氣化爐(晉華爐),2臺(tái)氣化爐全開,單臺(tái)爐設(shè)計(jì)投煤量為750 t/d,單臺(tái)爐設(shè)計(jì)最大有效氣(CO+H2)產(chǎn)量為50000m3/h,氣化裝置設(shè)計(jì)有效氣(CO+H2)產(chǎn)量為80000m3/h。其煤漿制備系統(tǒng)設(shè)有2臺(tái)φ3300mm×5800mm棒磨機(jī)(2臺(tái)全開),干煤處理量為2×46t/h;若采用單磨機(jī)制漿工藝,煤漿粒度級(jí)配不盡合理,水煤漿濃度偏低,制得的水煤漿流動(dòng)性、穩(wěn)定性和霧化性能較差,不僅降低了氣化效率,氣化裝置煤耗和氧耗也偏高,而且會(huì)加劇氣化爐噴嘴的磨損,增加氣化爐的停車次數(shù)與運(yùn)行成本。因此,為降本增效、擴(kuò)大產(chǎn)能,陽煤泉稷公司決定實(shí)施水煤漿提濃改造。
氣化爐內(nèi)的水分分為兩部分,一部分是水煤漿中所含的水,另一部分是激冷水。水煤漿中的水隨煤的燃燒迅速汽化,溫度升到1250℃,這部分水是完全參與氣化反應(yīng)的;而激冷水的溫度只有220℃左右,在無催化劑的條件下,反應(yīng)幾乎不能進(jìn)行,即這部分水是不參與氣化反應(yīng)的。水煤漿中水的溫度為50℃,要將水煤漿中50℃的水加熱汽化至1250℃,需要消耗大量的熱量,所需熱量主要由反應(yīng)提供,這2個(gè)反應(yīng)均為放熱反應(yīng),但生成CO2的反應(yīng)放出的熱量為395.2kJ/mol,生成CO的反應(yīng)放出的熱量僅為110.5kJ/mol,且1mol碳(C)無論是生成CO2還是CO,生成氣體的總體積是一樣的,僅是氧耗和放出的熱量不一樣。因此,在進(jìn)氣化爐干煤量固定不變的情況下,水煤漿濃度提高后,進(jìn)入氣化爐的水分就減少了,所消耗的熱量也少了,若要保證氣化爐的熱量平衡,煤中的部分碳就僅需反應(yīng)生成CO,而不需生成CO2,如此反應(yīng)生成的粗煤氣中CO含量提高、CO2含量降低,最終所產(chǎn)有效氣(CO+H2)總量得到提高、氧耗得到降低。
可見,水煤漿濃度是影響氣化反應(yīng)效率的主要因素,水煤漿濃度低,將會(huì)增加氣化反應(yīng)的煤耗和氧耗,從而降低氣化反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率,進(jìn)而增加運(yùn)行成本。故水煤漿提濃是提高水煤漿氣化效率和經(jīng)濟(jì)性的有效途徑之一。
為提高現(xiàn)有氣化裝置原料水煤漿濃度,在原有煤漿制備系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加1套煤漿提濃裝置,采用中煤科工清潔能源股份有限公司開發(fā)的三峰級(jí)配煤漿提濃技術(shù);提濃裝置由1臺(tái)CEXM250A型細(xì)磨機(jī)、1臺(tái)CECXM560A型超細(xì)磨機(jī)及其附屬罐、泵等設(shè)備組成,通過細(xì)磨機(jī)和超細(xì)磨機(jī)制備細(xì)漿,細(xì)漿制備系統(tǒng)中還設(shè)置有2臺(tái)添加劑泵,將合格的添加劑輸送至各需用點(diǎn)。
三峰級(jí)配水煤漿提濃技術(shù)工藝流程:棒磨機(jī)出料槽的氣化水煤漿通過配漿泵計(jì)量后,與界區(qū)外來的生產(chǎn)工藝水、添加劑按照設(shè)定的目標(biāo)稀釋濃度一同進(jìn)入粗漿槽進(jìn)行混合;混合合格的粗漿通過粗漿泵計(jì)量后進(jìn)入細(xì)磨機(jī)進(jìn)行細(xì)磨,細(xì)磨機(jī)出料(平均粒徑約為30μm)自流至細(xì)漿槽,細(xì)漿槽內(nèi)的大部分煤漿至一定液位后溢流至超細(xì)漿槽,細(xì)漿槽內(nèi)的小部分煤漿通過細(xì)漿泵送至超細(xì)磨機(jī)進(jìn)行超細(xì)研磨,研磨合格的超細(xì)漿(平均粒徑約為5μm)也自流至超細(xì)漿槽,與細(xì)漿槽溢流的細(xì)漿混合;混合后的細(xì)漿和超細(xì)漿通過超細(xì)漿泵送至棒磨機(jī)中,最終形成煤漿的三峰粒度級(jí)配。
水煤漿經(jīng)過三峰級(jí)配煤漿提濃裝置提濃后,氣化用水煤漿的粒度級(jí)配更加合理,水煤漿濃度得到提高,煤漿的流動(dòng)性、穩(wěn)定性及霧化性能得到改善,反應(yīng)活性得到提高,有利于氣化爐燃燒室內(nèi)流場的穩(wěn)定,可有效減少爐壁局部超溫現(xiàn)象,降低粗渣和細(xì)灰中可燃物的含量,提高原料煤的轉(zhuǎn)化率。
水煤漿提濃改造項(xiàng)目于2018年2月完成設(shè)備安裝,結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)一安排,3月10日完成吹掃試漏和單體試車,3月14日開始投料試運(yùn)行,試運(yùn)行半個(gè)多月后,陽煤泉稷公司組織內(nèi)部驗(yàn)收,水煤漿提濃裝置各設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,氣化裝置各項(xiàng)工藝指標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果。水煤漿提濃改造前后煤漿數(shù)據(jù)及粗煤氣中有效氣含量的對比見表1,氣化裝置消耗對比見表2。
表1 改造前后煤漿數(shù)據(jù)及粗煤氣中有效氣含量的對比
表2 改造前后氣化裝置消耗的對比
由表1可以看出:水煤漿提濃改造項(xiàng)目實(shí)施后,水煤漿濃度由平均60.1%提高至64.19%,提高了4.09個(gè)百分點(diǎn);粗煤氣中有效氣(CO+H2)含量由平均79.91%提高至82.12%,提高了2.21個(gè)百分點(diǎn)。
由表2可以看出:水煤漿提濃改造項(xiàng)目實(shí)施后,在投煤量不變的情況下,噸氨煤耗由平均1.44t降至1.39t,降低0.05t;生產(chǎn)1000m3有效氣(CO+H2)的耗煤量由平均614kg降至594kg,降低20kg;生產(chǎn)1000m3有效氣(CO+H2)的耗氧量由平均420m3降至385m3,降低35m3;合成氨產(chǎn)量由平均902.5t/d增至928.4t/d,增產(chǎn)25.9t/d,按年運(yùn)行300d計(jì),年增產(chǎn)合成氨約7770t。
以提濃前合成氨產(chǎn)量(平均值)1019.39t/d、提濃后合成氨產(chǎn)量(平均值)1051.09t/d計(jì),陽煤泉稷公司水煤漿提濃改造項(xiàng)目實(shí)施前后合成氨生產(chǎn)完全成本計(jì)算見表3。
表3 水煤漿提濃前后合成氨生產(chǎn)完全成本計(jì)算表 元/t
按提濃前合成氨產(chǎn)量300kt/a、提濃后合成氨產(chǎn)量307.770kt/a、液氨售價(jià)2100元/t(含17%的增值稅)進(jìn)行粗略估算,提濃前年效益為300000×(2100÷1.17-1722.35)÷10000=2175.65萬元,提濃后年效益為307770×(2100÷1.17-1697.06)÷10000=3010.35萬元,即水煤漿提濃改造項(xiàng)目實(shí)施后理論上年增效益834.70萬元。若液氨市場行情好,年增效益將更為可觀。
陽煤泉稷公司水煤漿提濃改造項(xiàng)目,通過在原有煤漿制備系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加1套煤漿提濃裝置,使得原漿料中增加了細(xì)漿和超細(xì)漿,實(shí)現(xiàn)了煤漿粒度的三峰級(jí)配,使煤漿的堆積效率和水煤漿濃度得到提高,煤漿的流動(dòng)性、穩(wěn)定性和霧化性能得到改善,從而大幅降低了氣化裝置的能耗。項(xiàng)目投運(yùn)后,在投煤量不變的情況下,煤漿濃度提高約4.09個(gè)百分點(diǎn),噸氨煤耗降低約0.05t,粗煤氣中有效氣(CO+H2)含量提高約2.21個(gè)百分點(diǎn),有效氣產(chǎn)量增加約2214m3/h,年增產(chǎn)合成氨約7770t,年增效益約834.70萬元,效益非??捎^。