趙治華
摘? 要:文章簡單介紹了內(nèi)蒙古京海煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司330MW循環(huán)流化床鍋爐輸煤系統(tǒng)琴弦篩的改造及應(yīng)用。希望通過文章的研究,可以為相關(guān)人士提供一定的參考和借鑒。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐輸煤系統(tǒng)琴弦篩;粘堵煤控制;應(yīng)用
中圖分類號:TM621.2? ? ? ?文獻標(biāo)志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2019)05-0172-02
引言
燃料費用在電廠發(fā)電成本中占70%左右。由于近年來受煤炭市場變化,燃料成本較高,國內(nèi)大多數(shù)循環(huán)流化床鍋爐都在摻燒煤泥來降低燃料成本,但由于煤泥顆粒較細、水分及粘度較高,給輸煤系統(tǒng)上煤帶來很大困難,尤其是細篩機粘煤嚴(yán)重,布料器頻繁跳閘。我廠兩臺機組分別于2010年8月和10月投產(chǎn),2014年至2018年因細篩設(shè)備粘堵煤情況較為突出,導(dǎo)致布料器與細篩機故障頻繁發(fā)生,多次造成原煤倉煤位較低事件,我廠經(jīng)過對細篩機篩面的改造,很好的解決了細篩機篩面粘煤問題,下面結(jié)合我公司的一些實際情況,就細篩機篩面改為琴弦篩面后的應(yīng)用效果與大家進行分析探討。
1 系統(tǒng)介紹
京海發(fā)電公司一期工程裝機容量為2×330MW,鍋爐燃用周邊礦區(qū)及洗煤廠的原煤或洗中煤,按設(shè)計一臺機組在額定負荷的耗煤量為266.5T/h。燃煤運輸采用公路運輸由汽運到達京海發(fā)電公司卸煤溝,卸煤溝緩沖量為2000T,再由1號皮帶機、1號轉(zhuǎn)運站、2號皮帶機、2號轉(zhuǎn)運站、3號皮帶機輸送至煤場或經(jīng)4號皮帶機、5號皮帶機輸送至1、2號筒倉。每個筒倉設(shè)計容量為3000T。篩碎設(shè)備采用兩級篩分破碎,粗碎機室和細碎機室分開布置。粗篩碎設(shè)計為滾軸篩與環(huán)錘破碎機,粗篩的額定出力為1600T/h,粗碎額定出力為1200T/h。細篩使用高幅振動篩,細篩額定出力為800~1000T/h,細碎機為可逆式破碎機,細碎額定出力為600T/h。
2 輸煤篩碎設(shè)備布置
目前多數(shù)循環(huán)流化床鍋爐輸煤系統(tǒng)形式以“粗碎+篩分+細碎”為基本形式,出于入爐煤粒度均勻分配的考慮,我公司輸煤系統(tǒng)采用兩級篩分兩級破碎形式(見圖1)。
此布置方式為:來煤通過粗篩機,篩上物進入粗碎機,粗碎機破碎后的煤和粗篩機篩下物直接進入下一級皮帶機,經(jīng)過皮帶機的煤全部進入細篩機篩分,細篩機篩分的篩上物進入細碎機,細篩機篩分的篩下物直接進入下一級皮帶機,然后經(jīng)皮帶機至原煤倉,經(jīng)過細碎機的煤全部進入下一級皮帶機后進入原煤倉。設(shè)計二級篩分布置形式,可減輕破碎機磨損,也能避免煤顆粒過于破碎。
3 輸煤細篩機存在問題分析
我廠細篩機使用高幅振動篩,由于近幾年煤炭市場原因,煤泥摻配比例較大,摻配煤泥較多時可達到70%左右。由于摻配煤泥原因,導(dǎo)致細碎下落煤管堵煤次數(shù)較多,布料器跳閘頻繁發(fā)生,細篩機篩面粘煤嚴(yán)重?zé)o法徹底清理干凈,造成細篩機篩分效率較低,其主要表現(xiàn)有以下幾方面:
3.1 煤泥比例較大,篩面粘煤嚴(yán)重
我廠入爐煤灰分為48%左右,當(dāng)煤泥摻配比例較大時,細煤泥粉附著力較強,煤泥逐層在篩面上附著形成硬塊的煤泥,每班上煤約3500噸左右,上煤完畢后篩面附著煤泥約100mm厚,篩孔基本全部堵死(詳見圖2),清理特別困難。
3.2 細篩機篩分效率較低
細篩機入料粒度:≤50mm? 篩下物粒度:≤8mm,設(shè)計篩分效率大于85%,由于篩面粘煤嚴(yán)重,目前實際篩分效率小于10%,由于細篩機篩分效率較低,篩面負載較大,細篩機電流升高,發(fā)生細篩機跳閘現(xiàn)象。
3.3 布料器頻繁跳閘
由于細篩機粘煤嚴(yán)重,細篩上部90%以上的煤直接進入布料器,造成布料器滾筒及側(cè)壁粘煤嚴(yán)重,由于布料器滾筒及側(cè)面粘煤泥嚴(yán)重,形成互相摩擦,布料器運行電流升高,導(dǎo)致2017年全年布料器跳閘多達578次,嚴(yán)重影響上煤流量。
3.4 輸煤設(shè)備耗電量較高
細篩機篩分率較低,整體上煤流量偏低,且細碎機電流較高,導(dǎo)致輸煤上煤耗電量較高。
4 琴弦篩的改造后應(yīng)用效果
通過存在問題分析,我廠決定對細篩機篩面由原來的棒條篩面改造為琴弦式篩條篩面,通過琴弦篩篩條的改造,篩條由原來的直棒8mm粗篩條改為6mm波浪式篩條,大幅度增加了篩面的透篩率,增加了篩分效率,減少細篩機故障率,具體有以下幾方面使用情況:
4.1 我廠乙細篩機篩面于6月份改造完畢,篩面改為琴弦篩面后,篩面未發(fā)生過粘煤現(xiàn)象(詳見圖3),也不用人員每班清理,減少了人員勞動強度。
4.2 篩面改造完畢后篩分效率增加,減少了布料器跳閘問題
2017年7-12月份乙布料器跳閘共204次,乙細篩機篩面改造后2018年7-12月份乙布料器跳閘共2次,較去年同期減少202次,篩分效率提高,減少了細碎機進煤量及錘頭磨損,提升了布料器及細碎機運行可靠性。
4.3 提升了上煤流量,降低了輸煤系統(tǒng)耗電量
甲細碎改造前后電流及煤量對比,改造前電流50-110A,煤量350-550T/h,改造后電流45-65A,煤量600-750T/h。乙細碎改造前后電流及煤量對比,改造前電流50-110A,煤量450-750T/h,改造后電流35-55A,煤量670-750T/h。輸煤噸煤電耗雙機由2.81kWh/T降至2.46kWh/T,單機由3.21kWh/T降至2.71kWh/T,大幅減少了輸煤系統(tǒng)耗電量。
5 結(jié)束語
近年來循環(huán)流化床鍋爐煤泥摻燒比例增加,對輸煤系統(tǒng)的安全運行影響毋庸置疑,特別摻燒灰分較高膠狀煤泥時,一定要引起高度重視,避免因細篩機嚴(yán)重粘煤導(dǎo)致設(shè)備故障頻發(fā)。我公司通過對細篩機的琴弦篩面改造,不僅避免了細篩機篩面粘煤、布料器跳閘等問題,也降低了輸煤設(shè)備耗電量,并且再沒有因細篩機設(shè)備問題造成原煤倉煤位較低事件,確保了輸煤設(shè)備可靠性運行。
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