曹 揚(yáng),王 榮,彭 輝,吳建標(biāo)
(1.江蘇方天電力技術(shù)有限公司,江蘇省南京市 211102;2.江蘇國信溧陽抽水蓄能發(fā)電有限公司,江蘇省溧陽市 213300)
抽水蓄能電站由于啟動快、運(yùn)行靈活,擔(dān)負(fù)電網(wǎng)的調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用等任務(wù)。機(jī)械制動系統(tǒng)是抽水蓄能機(jī)組重要輔助設(shè)備,在機(jī)組的啟、停機(jī)、工況轉(zhuǎn)換過程及機(jī)組蠕動檢測中起到重要作用[1]。抽水蓄能機(jī)組停機(jī)方式一般采用電氣與機(jī)械制動方式相結(jié)合。機(jī)組停機(jī)一般分為如下情況:
(1)正常情況下,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速小于50%額定轉(zhuǎn)速時,投入電制動,當(dāng)轉(zhuǎn)速小于5%額定轉(zhuǎn)速時,投入機(jī)械制動[2]。
(2)因緊急停機(jī)按鈕或觸發(fā)電氣事故停機(jī)、機(jī)械事故停機(jī)源導(dǎo)致電制動閉鎖,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速從額定轉(zhuǎn)速下降至20%額定轉(zhuǎn)速時,直接投入機(jī)械制動。
機(jī)械制動系統(tǒng)異常投退,甚至發(fā)生高速加閘,輕則導(dǎo)致閘瓦燒毀,重則導(dǎo)致制動器損壞,更有甚者會導(dǎo)致機(jī)組軸心偏移,加大機(jī)組振擺,損壞機(jī)組相關(guān)部件及電氣二次元件,同時也會產(chǎn)生大量的金屬粉末影響發(fā)電電動機(jī)的絕緣性能。本文根據(jù)某抽水蓄能電站發(fā)生過的故障進(jìn)行總結(jié),著重對機(jī)械制動反饋信號丟失及高速加閘2個典型故障進(jìn)行闡述分析,從提高抽水蓄能機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行方面給出防范措施及建議,對大型抽水蓄能機(jī)組機(jī)械制動控制的設(shè)計、調(diào)試和運(yùn)維有一定參考借鑒意義。
一般大型抽水蓄能電站每臺機(jī)組設(shè)置8套機(jī)械制動器裝置,如圖1所示。機(jī)械制動系統(tǒng)由下機(jī)架的8套風(fēng)閘和裝設(shè)在轉(zhuǎn)子上的制動環(huán)及相關(guān)管路組成,利用風(fēng)閘與制動環(huán)之間的摩擦力達(dá)到制動停車的效果,制動風(fēng)閘用氣取自低壓氣系統(tǒng),氣體壓力為5~8bar,其投入與撤出可通過電磁閥手動操作與自動操作,也可直接通過操作氣管路閥門進(jìn)行風(fēng)閘的投入與撤出。每臺機(jī)械制動器均配置1個制動位置、1個退出位置接觸式行程開關(guān),每個行程開關(guān)均取常開節(jié)點(diǎn)。這8個制動位置常開節(jié)點(diǎn)串聯(lián)作為機(jī)械制動投入位置反饋信號,8個復(fù)歸位置常開節(jié)點(diǎn)串聯(lián)作為機(jī)械制動退出位置反饋信號。當(dāng)機(jī)械制動投入操作時,任何一個制動器的投入位置行程開關(guān)無動作,系統(tǒng)則判定制動器投入失敗,反之,任何一個制動器的退出位置行程開關(guān)無動作,系統(tǒng)則判定制動器退出失敗[3]。
圖1 機(jī)械制動布置圖Figure 1 mechanical braking layout
2.2.1 自動投退機(jī)械制動
以該抽水蓄能電站為例,機(jī)組在正常停機(jī)或事故停機(jī),投電氣制動時,轉(zhuǎn)速小于5%額定轉(zhuǎn)速,機(jī)械制動自動投入;不投電氣制動時,轉(zhuǎn)速小于20%額定轉(zhuǎn)速,機(jī)械制動自動投入,直至機(jī)組轉(zhuǎn)速為零。電氣制動采用電氣制動開關(guān)與勵磁系統(tǒng)配合進(jìn)行制動,如圖2所示。
圖2 機(jī)組正常/機(jī)械事故/電氣事故停機(jī) 機(jī)械制動流程圖Figure 2 Mechanical brake flow chart of normal/mechanical/electrical accident shutdown of unit
表1 某抽水蓄能電站停機(jī)電制動投入表Table 1 Shut-down brake input table for a pumped storage power station
機(jī)組在停機(jī)備用時,若有蠕動信號,機(jī)械制動將會自動投入,電氣制動采用電氣制動開關(guān)與勵磁系統(tǒng)配合進(jìn)行制動[4]。
2.2.2 手動投機(jī)械制動
(1)檢查機(jī)組出口斷路器已分開、機(jī)組導(dǎo)葉、球閥已全關(guān)、機(jī)械制動柜氣源氣壓指示正常、機(jī)組轉(zhuǎn)速為零或降至允許投機(jī)械制動得轉(zhuǎn)速。
(2)按機(jī)械制動柜制動器上腔排氣按鈕,再按制動器下腔充氣按鈕。
(3)檢查機(jī)械制動柜制動閘投入氣壓指示正確,制動器投入信號燈點(diǎn)亮。
2.2.3 手動退機(jī)械制動
(1)檢查機(jī)械制動柜氣源氣壓指示正常,機(jī)械制動柜制動器投入信號燈點(diǎn)亮,機(jī)械剎車在投入狀態(tài)。
(2)按機(jī)械制動柜制動器下腔排氣、上腔充氣按鈕;檢查機(jī)械制動柜制動閘釋放氣壓指示正確,制動閘投入氣壓降為零,制動器釋放信號燈點(diǎn)亮。
(3)按機(jī)械制動柜制動器上腔排氣按鈕;檢查機(jī)械制動柜制動閘釋放氣壓降為零。
3.1.1 故障介紹
該抽水蓄能電站單機(jī)容量為250MW的混流可逆式水泵水輪電動發(fā)電機(jī)組,平均每年每臺機(jī)組啟停次數(shù)高達(dá)800多次,機(jī)組機(jī)械制動反饋信號丟失這類故障在電站機(jī)組投產(chǎn)以來,一直有發(fā)生。2017年5月,機(jī)組啟動前,發(fā)現(xiàn)機(jī)組預(yù)啟動條件不滿足,經(jīng)檢查,機(jī)組機(jī)械制動反饋信號未收到。信號的丟失,影響機(jī)組的正常啟停,不能及時滿足電網(wǎng)調(diào)度要求,從電站的長期安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的角度出發(fā),該問題必須重視。
3.1.2 故障分析
機(jī)械制動退出位置反饋信號丟失,一般有機(jī)械和電氣兩個方面的原因。
機(jī)械方面:檢查機(jī)械制動器的氣源壓力是否正常,檢查氣源管路有無泄漏情況;檢查制動器本體,是否發(fā)現(xiàn)異常情況;上述故障在機(jī)組停機(jī)時,現(xiàn)地手動投退機(jī)械制動器,投入制動器時,反饋信號正常,退出制動器時,未能收到制動器退出位置反饋信號,操作制動器上腔排氣,此時制動器屬于上、下腔均不帶壓狀態(tài),上、下腔壓力顯示均為0?,F(xiàn)地檢查制動器位置,發(fā)現(xiàn)個別制動器在頂起位置,并未下落[5]。
此類故障發(fā)生在電站機(jī)組檢修后,機(jī)組首次啟動檢查時。如果制動器氣缸下腔壓力無,在制動器上腔不帶壓的情況下,制動器也會根據(jù)自重進(jìn)行下落退出。經(jīng)過判斷可能機(jī)組檢修期間,制動器高壓油頂轉(zhuǎn)子時,在退出時,壓力油并未排盡且串有壓縮空氣,機(jī)械制動器油缸與氣缸之間的密封有問題[6]。
機(jī)械制動系統(tǒng)供氣控制管路圖如圖3所示。
圖3 機(jī)械制動系統(tǒng)供氣控制管路圖Figure 3 Air supply control pipeline diagram of mechanical braking system
電氣方面:機(jī)械制動的電磁閥動作是否正常;機(jī)械制動是否按照廠家設(shè)計順序控制流程,手/自動執(zhí)行邏輯是否正常。
3.1.3 暴露問題
該問題一般會發(fā)生在機(jī)組檢修過后或長時間停機(jī)再次啟動時需要進(jìn)行頂轉(zhuǎn)子操作。此類故障暴露出機(jī)械制動的氣缸與油缸之間的密封可能存在問題。
3.1.4 預(yù)防措施
對制動器高壓油頂轉(zhuǎn)子油管路手動閥打開,進(jìn)行泄壓,機(jī)械制動器則可以正常退出,且反饋信號有效。為了維持機(jī)組正常運(yùn)行,定期對機(jī)組的高壓油頂轉(zhuǎn)子油管路常閉閥門進(jìn)行打開泄壓,該故障會得到很好的解決,經(jīng)長時間觀察,機(jī)械制動器工作正常。
3.2.1 故障介紹
該抽水蓄能電站4號機(jī)組在調(diào)試運(yùn)行時,機(jī)組額定轉(zhuǎn)速為300r/min,在發(fā)電工況下自動停機(jī)時,當(dāng)轉(zhuǎn)速下降至140r/min左右時自動投入機(jī)械制動,主廠房發(fā)電機(jī)層的集電環(huán)室發(fā)出濃烈的燒焦氣味。待機(jī)組停機(jī)至穩(wěn)態(tài)后,對4號機(jī)組進(jìn)行隔離檢查,發(fā)現(xiàn)制動器閘皮部位磨損較為嚴(yán)重,造成發(fā)電機(jī)機(jī)坑內(nèi)定子、轉(zhuǎn)子表面粉塵吸附較多。
3.2.2 故障分析
機(jī)組測速裝置包括2路齒盤測速探頭和電氣PT殘壓測速兩個部分。測速裝置配置冗余邏輯,10%額定轉(zhuǎn)速下以齒盤測速為主用,10%額定轉(zhuǎn)速以上以PT測速為主用。
造成此次高速加閘的主要原因是,機(jī)組在檢查水導(dǎo)油盆之后,對齒盤測速探頭進(jìn)行回裝,未對測速探頭進(jìn)行位置調(diào)整,導(dǎo)致探頭與齒盤的間隙超出正常測量范圍之外,但是測速裝置因通道正常,并未報警。機(jī)組正常停機(jī)時,轉(zhuǎn)速降至50%額定轉(zhuǎn)速時候,自動投入電制動,PT殘壓測速信號丟失,轉(zhuǎn)速裝置默認(rèn)機(jī)組轉(zhuǎn)速為零,小于5%額定轉(zhuǎn)速繼電器節(jié)點(diǎn)閉合,滿足機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)順控流程,自動投入機(jī)械制動,導(dǎo)致高速加閘[7]。
3.2.3 暴露問題
測速裝置中齒盤測速2路和PT殘壓測速之間未做冗余,轉(zhuǎn)速測量數(shù)據(jù)誤差偏差過大沒有觸發(fā)報警信號,僅靠采樣通道斷線進(jìn)行報警,即便采樣數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確也沒有反饋報警信號。
3.2.4 預(yù)防措施
針對此類事件,對轉(zhuǎn)速裝置程序邏輯進(jìn)行部分冗余修改,新增邏輯判斷條件:在額定轉(zhuǎn)速下,“2路齒盤測速探頭”與“PT殘壓測速”誤差均超過5%額定轉(zhuǎn)速則開出“轉(zhuǎn)速裝置故障信號報警”。此時需要運(yùn)行人員確認(rèn)故障報警信號有效,在機(jī)組停機(jī)之前應(yīng)盡快手動關(guān)閉機(jī)械制動器的供氣閥門,防止機(jī)械制動器誤投入,待確認(rèn)機(jī)組轉(zhuǎn)速下降至5%額定轉(zhuǎn)速后方可打開機(jī)械制動器供氣閥門,防止高速加閘[8]。
按照上述邏輯條件更改之后,機(jī)組啟動且未到額定轉(zhuǎn)速下停機(jī),再出現(xiàn)2路齒盤測速信號同時丟失,邏輯判斷條件的保護(hù)是無效的,因而要求檢修人員定期對齒盤測速探頭進(jìn)行檢查,確保機(jī)組測速裝置的運(yùn)行可靠性。
由于機(jī)組機(jī)械制動系統(tǒng)故障,影響機(jī)組啟動成功率,為確保機(jī)組安全可靠經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合設(shè)備運(yùn)行經(jīng)驗[9],提出以下建議:
(1)關(guān)于機(jī)械制動器部位的投入/退出位置開關(guān)的設(shè)計,建議每個制動器設(shè)計兩個位置開關(guān),投入/退出位置開關(guān)均取常開節(jié)點(diǎn)。
(2)機(jī)械制動器退出位置信號反饋,必須要求是所有制動器退出位置開關(guān)信號串聯(lián)輸出,制動器投入位置信號反饋,取制動器所有投入位置開關(guān)串聯(lián)、任一投入位置開關(guān)均可[10]。
(3)機(jī)械制動器供氣管路控制電磁閥建議使用單繞組電磁閥,雙繞組電磁閥閥芯若串腔容易導(dǎo)致誤投制動。
(4)機(jī)組小修或者停機(jī)時間較長時,檢修人員應(yīng)對轉(zhuǎn)速裝置進(jìn)行校核,檢查繼電器動作可靠性,避免誤投制動。
(5)機(jī)組大修需及時檢查制動器閘皮磨損情況,拆卸制動器,檢查氣缸的密封情況。
抽水蓄能機(jī)組水頭高,機(jī)械制動系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性將直接影響機(jī)組啟動成功率及設(shè)備安全,本文選取了2個典型故障案例并進(jìn)行了分析并給出了防范措施及建議。電站運(yùn)行人員對現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行情況加強(qiáng)巡視,做好事故預(yù)想,防止高速加閘。檢修人員要定期檢查設(shè)備及輔助電氣元件,將缺陷的發(fā)生率減少到最低,共同保證機(jī)組的安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。