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抽油井采油時率制約與提效策略

2019-03-05 21:24:32王德松蔣健張強(qiáng)
科學(xué)與技術(shù) 2019年3期
關(guān)鍵詞:開采量油田

王德松 蔣健 張強(qiáng)

摘要:采油產(chǎn)量是油田資源開發(fā)的重點關(guān)注內(nèi)容,而在生產(chǎn)中,采油時率低是油田開發(fā)面臨的難題。提高油田開采量和抽油井采油時率是油田開發(fā)生產(chǎn)的重要任務(wù)。全面分析采油過程中抽油井所處各種環(huán)境以及環(huán)境變化對抽油井的影響,從采油時率影響因素分析,進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查,從采油過程中的地面流程、井下管柱、采油相關(guān)設(shè)備、油水井等技術(shù)和管理方面進(jìn)行研究并且提出解決方案,提升抽油井采油時率,保障產(chǎn)量平穩(wěn)運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:油田;開采量;抽油井;采油時率

在當(dāng)前低油價條件下,沒有新區(qū)產(chǎn)能補(bǔ)充,老區(qū)產(chǎn)量有逐年遞減趨勢,如何提高工作效率、施工質(zhì)量、管理水平以提高采油時率,進(jìn)而控制自然遞減是目前必須考慮的問題。采油時率是油井生產(chǎn)管理的重要指標(biāo),也是是否能完成產(chǎn)量的重要因素之一。采油時率準(zhǔn)確反映了抽油機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、運(yùn)轉(zhuǎn)時間,有助于分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,衡量管理區(qū)單井管理水平的高低。目前采油時率存在多方面影響因素,本文通過生產(chǎn)時率的影響因素深入研究,分析突出問題,提出相應(yīng)解決措施,并進(jìn)行了效果評價。

1影響采油時率因素分析

1.1 開發(fā)生產(chǎn)因素

1.1.1生產(chǎn)參數(shù)不合理。地面參數(shù)與泵掛、沉沒度等不匹配后造成影響,首先,沉沒度增加后油井泵入口壓力增加,液量上升,抽油桿長度增加變形,受井筒液柱壓力作用,油管也會伸縮變形,降低油井泵效。其次,沉沒度過小,泵入口壓力降低,泵內(nèi)液體充滿系數(shù)低,引起柱塞與液面發(fā)生液擊,泵內(nèi)產(chǎn)生沖擊應(yīng)力。因此生產(chǎn)時,要充分考慮采油過程中各種狀況,合理科學(xué)設(shè)計生產(chǎn)參數(shù),避免設(shè)備損害,降低生產(chǎn)周期。

1.1.2躺井增加,降低生產(chǎn)周期。生產(chǎn)層供液能力差,盡管地面采取小參數(shù)開抽,能量接替不足,功圖顯示嚴(yán)重不供液,泵效降低;泵掛不合理、井斜度大、參數(shù)過快、桿管老化以及機(jī)桿泵匹配不合理,造成桿管斷脫;油井受砂、蠟、水、氣等因素影響,出現(xiàn)砂卡、蠟卡、氣鎖等現(xiàn)象造成躺井增加,以上因素都會減少油井生產(chǎn)周期。

1.2 日常管理因素

1.2.1 巡檢不到位,錄取資料不規(guī)范,出現(xiàn)異常情況沒有及時發(fā)現(xiàn),如:回壓上升過快、光桿發(fā)黑、稠油井井口漏油嚴(yán)重等等都說明油井生產(chǎn)已經(jīng)不正常,影響原油產(chǎn)量。

1.2.2 抽油機(jī)設(shè)備問題。由于日常維修保養(yǎng)不及時,未按標(biāo)準(zhǔn)保養(yǎng),故抽油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不正常。比較常見故障包括:①曲柄銷子發(fā)出異常聲響,銷子與襯套配合不當(dāng)、冕形螺帽松動、曲柄軸承壞等。分別可采取擰緊冕形螺帽、換鍵、更換合適的襯套或銷子或更換軸承等操作。②連桿與橫梁松弛,造成原因有銷子扭動、定位螺絲脫落、拉緊螺絲松、潤滑不到位導(dǎo)致干磨等原因。采用更換銷子、軸套加注潤滑油、擰緊定位螺絲及調(diào)整游梁或重新校正中心等方法解決。③)連桿刮碰曲柄及平衡塊邊緣。由于抽油機(jī)游梁安裝不正,未能滿足技術(shù)質(zhì)量要求,或者沖程調(diào)試過程中操作不正確等原因,導(dǎo)致連桿與曲柄不平行,連桿與曲柄發(fā)生刮碰。平衡塊鑄件不規(guī)范,表面粗糙,平衡塊與連桿之間嚴(yán)重摩擦,出現(xiàn)這兩種現(xiàn)象時會產(chǎn)生較大響聲。通過調(diào)節(jié)游梁使連桿與曲柄回復(fù)平行,或打磨平衡塊凸出部分得到解決。④抽油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)震動劇烈。平衡度小、負(fù)荷過重、連接處的螺絲固定不到位或不匹配、抽油機(jī)底座與基礎(chǔ)安轉(zhuǎn)時沒填平整,出現(xiàn)懸空、減速器齒輪、曲柄鍵松動或損壞均可導(dǎo)致抽油機(jī)使用過程中震動。可以采取降低抽油機(jī)負(fù)荷、緊固各部位固定螺釘并做定期檢查、將底座與基礎(chǔ)墊平或檢查減速箱齒輪損壞狀況時更換等措施。

1.2.3 電機(jī)故障問題。

(1)電動機(jī)啟動故障。①電機(jī)無法正常啟動,沒有聲音。該情況主要是由于配電盤未供電、電機(jī)保險絲熔斷、配電盤工作異常等原因。檢查線路、變壓器等確定是否送電正常,或更換保險絲或檢查電源電壓是否過低、保護(hù)器是否復(fù)位、磁力起動器線圈是否燒毀、銜鐵是否卡住。②電機(jī)不能正常啟動,并伴隨很大的"嗡嗡"聲。(2)電動機(jī)啟動保險絲熔斷。具體原因包括:①保險絲參數(shù)選擇不當(dāng),應(yīng)更換熔斷電流為1.5~2.5倍電機(jī)額定電流的保險絲。②定子繞組部分短路或接地,應(yīng)對電機(jī)進(jìn)行拆卸檢查。③電機(jī)軸承損壞,應(yīng)更換電機(jī)軸承。④抽油機(jī)嚴(yán)重過載,如油稠、結(jié)蠟、卡泵、井口管線凍結(jié)、砂卡等,應(yīng)采取相應(yīng)措施,降低抽油機(jī)負(fù)載。⑤傳動皮帶過緊,應(yīng)選擇合適的傳動皮帶。

1.2.4 光桿問題。(1)光桿行至某一位置時,有碰擊聲。該狀況是由于抽油桿接箍和油管接箍或油管掛碰擊而發(fā)出的響聲,根據(jù)響聲的位置來判斷碰撞原因。若響聲在井口附近,說明撞擊的是總閘門的閘板或油管掛。若聲音出現(xiàn)在井筒中,說明撞擊的是油管接箍引起的。(2)光桿燙手,而且發(fā)黑。原因:①盤根盒太緊;②油井不出油。首先應(yīng)檢查是否由于盤根盒過緊;若盤根盒松緊度正常;則需檢查油井是否出油,并找出不出油的原因進(jìn)行解決。(3)抽油機(jī)正常生產(chǎn)過程中,光桿刮蹭盤根盒。根本原因為光桿不對中,此時應(yīng)及時處理,否則導(dǎo)致跑油事故的發(fā)生,通過光桿的偏磨方向及程度,確定調(diào)整方案,對偏心法蘭、游梁及抽油機(jī)進(jìn)行調(diào)節(jié)。

1.2.5 地面與流程原因。(1)回壓過高。通常由盤管爐火熄滅造成管線凍堵或計量房流程出現(xiàn)錯誤導(dǎo)致的。若爐火熄滅,則應(yīng)及時點燃爐火加熱管線,若是流程問題,則應(yīng)立即對流程進(jìn)行恢復(fù)操作。(2)回壓低于正常壓力。若集油管線壓力低于正常壓力值,說明管線存在破漏,應(yīng)及時采取措施。(3)集油管線壓力正常,但回壓趨近于零。當(dāng)抽油泵嚴(yán)重漏油或油井不出油,或井下存在斷脫情況時,會導(dǎo)致管線凍堵,集油壓力無法正確返回。

2 提高采油時率措施對策分析

2.1 優(yōu)化參數(shù)。全面分析采油過程中抽油井所處各種環(huán)境以及環(huán)境變化對抽油井的影響,根據(jù)實際情況科學(xué)設(shè)計生產(chǎn)參數(shù),對偏磨嚴(yán)重、供液不足、負(fù)荷過大、平衡度低、高耗能井等優(yōu)化參數(shù),實施后提高了泵效,減少偏磨、漏失、桿管疲勞等原因造成的躺井增加。實施參數(shù)優(yōu)化47口井,優(yōu)化后平均沉沒度保持在240米,平均單井泵效提6%~8%。同時合理匹配水井注水量,保持合理注采比,確保地層供液能力,避免因不供液或能量下降,造成脫氣后氣鎖躺井。

2.2 優(yōu)化管理,加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)。加強(qiáng)日常巡檢保養(yǎng),及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備的隱患并向上匯報,及時做出處理措施,減少計劃外故障停井。規(guī)范設(shè)備管理,特別是機(jī)電設(shè)備重點管理,將管理任務(wù)落實到個人,使管理人員明確管理內(nèi)容,加大管理力度。抽油機(jī)要做好日常養(yǎng)護(hù)工作,規(guī)定抽油機(jī)每連續(xù)工作2000小時就進(jìn)行一次一保,每連續(xù)工作8000小時,就進(jìn)行一次二保。定期對抽油機(jī)各項性能進(jìn)行檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題并解決。對設(shè)備線路進(jìn)行常規(guī)檢查,保證線路正常運(yùn)行。要根據(jù)設(shè)備的具體使用情況進(jìn)行靈活處理,在設(shè)備工作負(fù)荷大的時段,增大對設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)力度,增加對設(shè)備的性能檢查次數(shù),保證設(shè)備的完好率在97%以上,延長設(shè)備的使用壽命,減少設(shè)備發(fā)生故障的概率。

2.3 強(qiáng)化開井管理。通過專業(yè)抽油井故障診斷程序分析和計算桿柱應(yīng)力,優(yōu)化桿柱組合,使用耐腐設(shè)備治理腐蝕嚴(yán)重油井。為降低震動載荷對桿柱正常工作影響程度,采用大泵徑、淺泵掛、長沖程、慢沖次抽汲參數(shù)。強(qiáng)化作業(yè)井開井的管理,故障檢泵率降低到14.3%。

2.4改造地面管網(wǎng)。油井集輸涉及管道、線路多,情況復(fù)雜,要加強(qiáng)對管線的管理,及時更換老化、腐蝕的管線,定期對地面管網(wǎng)進(jìn)行改造和優(yōu)化,保證管道通暢、線路安全。改造后油井管線穿孔率比之前降低40%。

參考文獻(xiàn)

[1] 張秀民.優(yōu)化油井管理措施,提高開井時率[J].內(nèi)江科技,2016(02):227-228.

(作者單位:山東省德州市臨邑縣臨盤采油廠)

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