文 / 徐耀培 吳明明 魏堅
獨山子石化公司鐵路運輸公司機務段段屬機車中有2臺DF4DD型內(nèi)燃機車。 在2018年運用過程中,機車柴油機在上坡道運行時,差示壓力頻繁動作,影響到機車的正常運用。據(jù)當班乘務員反映,在柴油機高手柄運行時,差示壓力計U型管右側(cè)液面上升,液面淹沒管內(nèi)的兩根通電導線,導致差示壓力動作,迫使柴油機自動停機。
這種故障若不能及時發(fā)現(xiàn)處理,有可能造成大量燃氣竄入曲軸箱內(nèi),使曲軸箱內(nèi)壓力升高,當壓力超過安全值時,則會引起柴油機爆炸,造成較大事故。
差示壓力計裝在機車機械間的后壁上,它是測示柴油機曲軸箱壓力和曲軸箱壓力升高到一定限度時,使柴油機自動停機的一種安全裝置。
差示壓力計用有機玻璃制成,其內(nèi)部裝有U型管,在U型管內(nèi)裝有導電液(水)。U型管上部有兩個孔,左側(cè)的孔通過管接頭用銅管和曲軸箱相連通;右側(cè)的孔通過軟管通往車底與空氣相連通。U型管右側(cè)插有兩根導線,分別與控制電路的有關(guān)電路相連接。U型管兩側(cè)導電液面的高度差,反映出大氣與曲軸箱內(nèi)的壓力差。
在柴油機工作時,當曲軸箱內(nèi)的壓力增大時,氣壓壓向?qū)щ娨阂好?,使U型管右側(cè)液面升高。當曲軸箱內(nèi)壓力超過規(guī)定值時,右側(cè)液面上升使插入的兩根導線短路,聯(lián)合調(diào)節(jié)器上的電磁連鎖動作,迫使柴油機自動停機,起到保護柴油機的作用。
根據(jù)乘務員反饋的情況,組織檢修人員跟車觀察。在隨后的運行中,機車在滿負荷加載過程中,差示壓力計右側(cè)液面上升接通導線,造成差示壓力動作,迫使柴油機停機。入庫更換機車后進行故障查找:
(1)檢查油氣分離器。由于油氣分離器連通曲軸箱,并從油氣分離器上接一根管子通向差示壓力計U型管左側(cè)。將油氣分離器拆下進行檢查,各管路接口暢通無堵塞。由此可排除在柴油機加載過程中,存在著由于油氣分離器堵塞造成的瞬時壓力過高的可能。之后進行清洗安裝。
(2)測缸壓。如果氣缸向曲軸箱竄氣,那么測出的缸壓可能會偏低,所以檢修人員逐缸進行壓縮壓力的測試。但根據(jù)現(xiàn)有條件,只能在低手柄狀態(tài)下測試,測出來的壓力沒有太大的變化,所以檢查結(jié)果反映不出哪個缸存在竄氣。
(3)檢查電氣線路。對差示線路進行檢查,全部正常,排除電氣存在誤動作的可能。
表1
(4)檢查曲軸箱。打開曲軸箱檢查孔蓋,檢查濾網(wǎng)正常無雜質(zhì)(鎢金、碳渣),觀察各缸缸套無拉傷,連桿活動都正常,不存在拉缸的可能。
根據(jù)檢查結(jié)果判斷故障原因可能是:
(1)個別缸活塞環(huán)間隙增大或工作失效,致使與氣缸密封不嚴而竄氣。造成的原因主要是活塞環(huán)質(zhì)量不合格。因為不管是從運行公里數(shù)還是柴油機負荷,這種車型比其他車型運行時間都要短,但此臺車活塞環(huán)是目前唯一進行更換的;
(2)缸套與活塞磨耗嚴重,間隙超出正常值。
判斷出故障原因后,機務段安排檢修開始檢查處理。在相繼拔出5缸和9缸缸套并拆下活塞環(huán)后進行數(shù)據(jù)測量。測量數(shù)值如表1。
后將剩余各缸的活塞環(huán)進行了更換。拆下的各缸活塞環(huán),大部分磨損超限,四個缸的已斷裂至缸內(nèi)部。
更換活塞環(huán)后跟車觀察,在機車柴油機在運用過程中,差示壓力恢復正常。
預防措施:此故障屬隱蔽不可視故障,在機車靜態(tài)情況下是無法檢查到的,只有在動態(tài)的情況下發(fā)生。這就要求檢修人員要定期檢測氣缸的壓縮壓力;提醒乘務人員按操縱規(guī)程操縱機車,提回手柄應逐位進行,不能過急、過快;更換正規(guī)廠家生產(chǎn)的合格活塞環(huán)。