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?4. 2m×13m水泥磨的技術(shù)改造

2019-02-26 03:24尚義華
水泥技術(shù) 2019年1期
關(guān)鍵詞:篩網(wǎng)電耗球磨機

尚義華

洛陽中聯(lián)水泥有限公司(以下簡稱“我公司”)水泥粉磨系統(tǒng)為輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng),輥壓機型號為CLF170-100;水泥磨為?4.2m×13m雙倉磨,第一倉有效長度3.5m,第二倉有效長度8.5m,一、二倉之間篩分雙層隔倉,一倉采用溝槽階梯襯板,二倉采用小波紋襯板,同時二倉設(shè)4圈活化環(huán)。

在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),由于雙層隔倉板的制約,球磨機二倉存在有效研磨空間浪費情況;同時水泥磨先后發(fā)生多次竄倉事故,每次竄倉均需進行倒倉篩球,不僅影響工藝系統(tǒng)的穩(wěn)定,而且嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常進行;建設(shè)時期設(shè)備選型大,磨機二倉使用鋼段,磨機運行電流高達220A,粉磨系統(tǒng)電耗偏高。

根據(jù)實際生產(chǎn)情況,為了提高磨機臺時產(chǎn)量,降低系統(tǒng)電耗,我公司組織技術(shù)人員對各項數(shù)據(jù)指標(biāo)進行了分析,同時邀請某高校粉磨專家進行會診,最終確定了水泥磨綜合技術(shù)改造升級方案,技改后的磨機工況及產(chǎn)質(zhì)量均得到較大幅度的改善和提高,P·C32.5R水泥電耗降低3.9kWh/t,P·O42.5水泥電耗降低 4.3kWh/t。

1 水泥磨系統(tǒng)工藝流程及配置

水泥粉磨系統(tǒng)為輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng),詳細工藝流程見圖1。水泥磨系統(tǒng)配置見表1。

2 水泥磨綜合技術(shù)改造升級

2.1 解決二倉有效研磨空間浪費的技改方案

2.1.1 球磨機二倉有限研磨空間浪費的原因分析

在球磨機前倉,物料進入雙層隔倉板,被揚料板提升到一定高度,形成高度差后,從中心卸入后倉。物料在揚料板和導(dǎo)料錐的作用下,具有一定的沖擊力,同時由于中心通風(fēng),使物料與風(fēng)混合,物料在下落過程中被中心風(fēng)帶落到二倉隔倉板后的一段距離,從而減少了球(段)料的有效研磨空間(見圖2)。

2.1.2 解決二倉有效研磨空間浪費的技改方案

表1 水泥磨系統(tǒng)主機配置情況

圖1 水泥粉磨系統(tǒng)工藝流程圖

圖2 磨機二倉研磨空間浪費情況

為提高球磨機二倉研磨空間,在雙層隔倉板二倉側(cè)增加導(dǎo)料錐,導(dǎo)料錐由一塊 ?1 400mm、厚300mm圓形鋼板,一塊?1 030mm、厚200mm圓形鋼板及一塊厚370mm環(huán)形封堵鋼板組成。在第二道厚300mm圓形鋼板及370mm環(huán)形鋼板上分別開12個140mm×150mm的孔洞,用于物料通過(見圖3)。風(fēng)從中心通過,物料從鋼板孔洞通過,物料和氣流不再相互混合,物料可直接到達隔倉板后的鋼球側(cè),確保研磨倉的長度被優(yōu)化使用,并取得最有效的研磨效果。

2.1.3 技改效果分析

技改前后P·O42.5水泥比表面積及電耗情況見表2。通過表2可以看出,技改前,出、入磨物料比表面積差96m2/g,技改后,出、入磨物料比表面積相差130m2/g,改造后的出、入磨物料比表面積差比改造前提高了34m2/g,磨機臺時產(chǎn)量提高了 5t,電耗降低了 0.7kWh/t,噸水泥成本降低了0.42元。

通過對水泥磨雙層隔倉板二倉側(cè)安裝導(dǎo)料錐,解決了球磨機二倉有效研磨空間浪費的問題,風(fēng)、料從各自的通道通過,研磨倉的長度被優(yōu)化使用,取得了最有效的研磨效果。

表2 技改前后P·O42.5水泥比表面積及電耗情況

圖3 二倉新增導(dǎo)料錐

2.2 解決球磨機鋼球竄倉技改方案

2.2.1 水泥磨竄倉原因分析

我公司水泥磨(?4.2m×13m)一倉裝球,規(guī)格分別為?20mm、?25mm、?30mm、?40mm;二倉原裝鋼段為 ?16mm×18mm、?14mm×16mm、?12mm×14mm、?10mm×12mm。水泥磨由雙層隔倉板之間的篩網(wǎng)板來確保不竄倉,但因雙層隔倉板一倉側(cè)篦板與篩網(wǎng)板之間有8mm的間距,鋼球能夠進入其中,鋼球一旦進入,不僅磨損篩網(wǎng)板,而且會卡進兩塊篩網(wǎng)板交接處,使篩網(wǎng)板翹起,造成鋼球或陶瓷球從篩網(wǎng)板磨損處及翹起處竄倉。

2.2.2 解決球磨機鋼球竄倉的技改方案

(1)確保鋼球不進入一倉篦板與篩網(wǎng)板之間,避免鋼球磨損篩網(wǎng)板或造成篩網(wǎng)板翹起。

(2)為保證鋼球不進入一倉篦板與篩網(wǎng)板之間,且不影響雙層隔倉板的通風(fēng)、過料能力,在一倉側(cè)篦板與固定中心篩網(wǎng)板最外側(cè)固定環(huán)之間,加焊?10mm的圓鋼,防止鋼球進入,同時因一倉最小鋼球?20mm,要使兩根圓鋼之間的縫隙在17mm左右,以確保鋼球不進入篦板與篩網(wǎng)板之間,避免磨損篩網(wǎng)板造成竄倉。

改造后的雙層隔倉板工藝布置見圖4。

圖4 改造后的雙層隔倉板工藝布置圖

2.2.3 技改效果分析

改造后,避免了鋼球磨損篩網(wǎng)板或卡進兩塊篩網(wǎng)板之間的情況,避免了竄倉事故的發(fā)生,同時延長了篩網(wǎng)板的使用壽命,改善了生產(chǎn)環(huán)境,避免了頻繁倒倉篩球,降低了工作強度,減少了備件損耗,降低了生產(chǎn)成本,確保了生產(chǎn)的順利進行。

2.3 解決球磨機運行電耗高的技改方案

2.3.1 球磨機電耗高的原因分析

我公司水泥粉磨系統(tǒng)因建設(shè)初期設(shè)備選型偏大,同時原水泥磨中裝載鋼球、鋼段共計244t,雖然P·C32.5R水泥產(chǎn)量達到255t/h,但粉磨系統(tǒng)電耗為28.5kWh/t,電耗成本較高。

2.3.2 解決球磨機電耗高的技改方案

為降低電耗成本,經(jīng)詳細論證,最終以利潤分成方式引入陶瓷球。考慮到陶瓷球質(zhì)量小、脆性大、韌性強,因水泥磨一倉以破碎為主,最終確定一倉仍然延續(xù)使用鋼球,二倉以研磨為主,符合陶瓷球特性,決定將二倉鋼段更換為陶瓷球。

經(jīng)我公司技術(shù)人員詳細論證,結(jié)合水泥磨配球原則,確定二倉使用的陶瓷球選用四級配球方案,分別選用?13mm、?15mm、?17mm、?20mm的陶瓷球。因陶瓷球質(zhì)量輕,為保證水泥臺時產(chǎn)量,決定使用高填充率裝載方法,分別按32%、35%、37%、40%的填充率添加陶瓷球,直至達到最佳運行狀態(tài)。此外,二倉在更換為陶瓷球之前,應(yīng)對隔倉板進行詳細檢查,避免更換陶瓷球后,一倉鋼球竄入二倉陶瓷球內(nèi),造成陶瓷球破損。

更換陶瓷球前后的磨機運行情況對比見表3。通過表3可以看出,水泥磨電流降低58A左右,水泥磨系統(tǒng)產(chǎn)量雖然降低了5t/d左右,但系統(tǒng)整體電耗有所降低,P·C32.5R水泥系統(tǒng)電耗降為24.6kWh/t。

更換陶瓷球前后水泥配料對比情況見表4。通過表4可以看出,更換陶瓷球前后配料方案無變化。

更換陶瓷球前后成品水泥性能對比情況見表5。通過表5可以看出,更換陶瓷球后成品水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量降低1.8%,水泥性能略有改善。

更換陶瓷球前后磨機做功情況(入、出磨物料分析)對比見表6。通過表6可以看出,更換陶瓷球前,入、出磨比表面積增加138m2/kg,更換陶瓷球后,入、出磨比表面積增加42m2/kg,說明磨機做功變差,主要原因是陶瓷球質(zhì)量輕,研磨能力不足。

因陶瓷球研磨能力不足,起初我公司粉磨系統(tǒng)臺時產(chǎn)量降低25t(P·C32.5R),為提高產(chǎn)量,適應(yīng)陶瓷球特性,我公司分別從降低入磨物料粒度、確定最佳裝載量和延長物料磨內(nèi)停留時間等方面進行改進,通過努力,更換為陶瓷球后,粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量最終只降低了5t/h左右。

表3 更換陶瓷球前后各主機參數(shù)對比表(P·C32.5R)

表4 更換陶瓷球前后水泥配料對比表(P·C32.5R),%

表5 更換陶瓷球前后水泥性能對比表(P·C32.5R)

表6 更換陶瓷球前后磨機做功情況對比表(P·C32.5R)

表7 更換陶瓷球前后輥壓機做功調(diào)整表

(1)調(diào)整輥壓機做功

為降低入磨物料粒度,我公司對輥壓機運行參數(shù)進行了調(diào)整(見表7),通過提高輥壓機做功,產(chǎn)生更細的細粉,以適用于陶瓷球。

(2)調(diào)整V型選粉機,提高選粉效率

我公司V型選粉機型號為VX8820V,帶有6組調(diào)風(fēng)葉片。使用鋼段時,為保證入磨物料量,增加打散距離,6組調(diào)風(fēng)葉片上部三塊全部關(guān)閉,同時V型選粉機補風(fēng)風(fēng)門開度60%。改用陶瓷球后,為適應(yīng)陶瓷球研磨能力不足的特點,將6組調(diào)風(fēng)葉片全部打開,V型選粉機補風(fēng)風(fēng)門開到100%,以便選出更細的細粉,降低入磨物料粒度。

另外,我公司還對入V型選粉機的溜子進行了改造,將溜子分為三部分,使V型選粉機內(nèi)形成了均勻的料幕,提高了V型選粉機的選粉效率,使V型選粉機能夠盡可能地將合格的細粉全部選出。

(3)確定最佳裝載量

我公司使用陶瓷球的經(jīng)驗較少,為確定最佳裝載量,分別按32%、35%、37%、40%的填充率添加陶瓷球,通過對比4種填充率發(fā)現(xiàn),在填充率為37%時,系統(tǒng)臺時電耗處于最佳狀態(tài)。填充率過低,研磨能力不足,臺時產(chǎn)量偏低;填充率超過37%后,臺時產(chǎn)量變化不大,但系統(tǒng)電耗有所提升,這主要是由于磨機填充率較正常生產(chǎn)偏高時,研磨體在磨內(nèi)的滯留效應(yīng)加大,陶瓷球的研磨能力弱化,系統(tǒng)臺時產(chǎn)量變化不大,但電耗卻有所回升。

(4)延長物料在磨內(nèi)的停留時間

水泥磨物料從磨頭走向磨尾,若要延長物料磨內(nèi)停留時間,磨尾通風(fēng)是一方面,另一方面在于物料在鋼球或陶瓷球之間的擴散。磨內(nèi)通風(fēng)需帶走磨內(nèi)熱量,因此不能一味地降低磨內(nèi)通風(fēng)量。為延長物料磨內(nèi)停留時間,提高二倉研磨效果,我公司在磨內(nèi)靠近磨尾兩道活化環(huán)下部空隙處,焊補了一塊高15cm的鋼板,以降低物料從磨頭向磨尾擴散的速度,達到延長物料在磨內(nèi)停留時間的目的,提高磨機研磨效果。改造后,出、入磨比表面積差比改造前增加了15m2/kg。2.3.3 技改效果分析

(1)由于陶瓷球自身體積密度小于鋼球,粉磨能力低于鋼球,磨機臺時產(chǎn)量有所下降;閉路生產(chǎn)P·C32.5R水泥產(chǎn)量降低約5t/h(1.9%)左右,生產(chǎn)P·O42.5水泥產(chǎn)量下降約7t/h(3.8%)左右。

(2)因陶瓷球質(zhì)量輕,雖然臺時產(chǎn)量有所降低,但系統(tǒng)電耗同時也有所下降;閉路生產(chǎn)P·C32.5R水泥電耗降低約3.9kWh/t左右,生產(chǎn)P·O42.5水泥電耗下降約4.3kWh/t左右。

(3)陶瓷球密度小,在磨內(nèi)傳遞的能量也小,粉磨易磨性好的水泥(P·C32.5)效果較好,臺時產(chǎn)量降低不是太大,但生產(chǎn)P·O42.5及以上水泥時,由于物料易磨性變差,臺時產(chǎn)量降低較多。

(4)使用陶瓷球后要適量提高水泥磨二倉填充率,以提高陶瓷球與物料的接觸面積,但填充率也不可一味提高,因為隨著研磨體的增加,磨機運行中,研磨體形成的滯留區(qū)會越來越大,做功少和不做功的研磨體也會越來越多,反而會導(dǎo)致磨機效率降低。根據(jù)我公司實際生產(chǎn)情況觀察,填充率保持在37%左右最佳。

3 結(jié)語

通過水泥磨綜合技術(shù)升級改造,我公司成功解決了球磨機二倉有效研磨空間浪費、球磨機鋼球竄倉、因設(shè)備選型大造成電耗高等問題,磨機工況及產(chǎn)質(zhì)量均得到較大幅度改善和提高。■

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