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地鐵車輛空調(diào)高壓毛細管泄漏分析與改進

2019-02-22 00:54寧寶煥
設(shè)備管理與維修 2019年2期
關(guān)鍵詞:毛細管制冷系統(tǒng)制冷劑

寧寶煥

(中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司,江蘇南京 210031)

0 引言

近年來,隨著城市地鐵的開通,地鐵已成為城市市民出行的首要選擇,人們的出行也享受到了地鐵帶來的便利,但是隨著地鐵線路的不斷增加,地鐵車輛的需求量在逐步擴大,車輛故障也就越來越多。空調(diào)作為地鐵車輛主要部件,與乘客的乘車舒適性息息相關(guān)。隨著地鐵技術(shù)的不斷發(fā)展和乘客對乘車舒適性的要求不斷提高,乘客對空調(diào)的投訴越來越多,給各城市地鐵運營公司帶來不小壓力,而空調(diào)作為影響其舒適性的主要部件,故障會直接導(dǎo)致乘客不滿,同時也會影響列車的正常運營。分析正線運營車輛空調(diào)故障原因,并給出改進措施。

1 空調(diào)機組結(jié)構(gòu)及基本原理

目前地鐵列車空調(diào)系統(tǒng)構(gòu)造及原理大體相同,機組基本上采用單體式,安裝在地鐵車輛頂部,機組主要包括壓縮機,冷凝器、節(jié)流裝置、蒸發(fā)器、冷凝風機、送風機、干燥過濾器、溫度傳感器、風門和保護元件等。每個機組有2個獨立制冷系統(tǒng),可根據(jù)車內(nèi)負荷實現(xiàn)多級調(diào)節(jié)。本項目采用谷輪全封閉臥式渦旋壓縮機,并配有高、低壓保護開關(guān)以保護壓縮機,制冷劑采用環(huán)保型R407C制冷劑,采用膨脹閥作為節(jié)流元件,并在車內(nèi)配有獨立電氣控制柜、可實現(xiàn)系統(tǒng)手動控制,自動控制和集中控制。

2 故障現(xiàn)象及原因分析

2.1 故障現(xiàn)象

項目運營至今已發(fā)生多起空調(diào)系統(tǒng)低壓故障,導(dǎo)致各車廂內(nèi)溫度冷熱不均,車輛被迫下線。造成系統(tǒng)低壓故障原因有很多:制冷系統(tǒng)泄漏;溫度傳感器感溫故障;風量不足;蒸發(fā)器散熱片堵塞;排氣管段堵塞;低壓開關(guān)失效;電磁閥故障等。根據(jù)運營經(jīng)驗分析,制冷劑泄漏故障居多。定位泄漏點可以采用以下方法。

(1)外觀檢漏。制冷系統(tǒng)冷凍油隨制冷劑在內(nèi)部循環(huán),若某處有泄漏,冷凍油隨之漏出,因此從外觀上可看出油跡。也可用干凈的白紙擦拭檢查。

(2)壓力檢漏。充注干燥氮氣進行檢漏。主要是為了檢驗系統(tǒng)管路中存在的較大漏點及虛焊產(chǎn)生的漏點。如果在充壓過程中,制冷系統(tǒng)充注一定壓力后很快降壓,表明制冷系統(tǒng)有泄漏,必須進行具體的查找,以確定漏點位置。

(3)肥皂水檢漏。是一種最普通的檢漏方法,將肥皂水用毛筆或泡沫塑料涂于被檢處進行觀察,若有氣泡出現(xiàn)即表面該處有泄漏。這種泄漏的前提是空調(diào)機給內(nèi)有殘留制冷劑。

(4)檢漏儀檢漏。制冷系統(tǒng)內(nèi)部若仍有一定壓力的制冷劑而又有泄漏時,可用檢漏儀檢漏。鹵素檢漏儀是一種電子式檢漏儀器,適用于空調(diào)器的檢漏。當檢測到有制冷劑的泄漏時,儀器會發(fā)出蜂鳴報警。使用時,儀器的探口移動速度≤50 mm/s。被檢部位與探口的間離(3~5)mm。

因空調(diào)位于車廂頂部,出于可操作性考慮,采用準確度較高的檢漏儀檢漏。經(jīng)檢測,確定故障為壓縮機高壓開關(guān)處毛細管出現(xiàn)泄漏,見圖1。

2.2 原因分析

通過故障車輛空調(diào)與正常運營空調(diào)機組內(nèi)部結(jié)構(gòu)比較分析得出:高壓開關(guān)毛細管處泄漏主要是由于毛細管的安裝方式欠妥及工藝性欠缺而致,設(shè)計前期未存考慮到運營中車體振動以及機組自身內(nèi)部振動的影響。在機組運行過程中,壓縮機產(chǎn)生振動,帶動銅管振動,而高壓壓力開關(guān)位置固定,經(jīng)過機組長期運行,高壓開關(guān)本身的銅管接頭與開關(guān)本體的連接處產(chǎn)生松動,是產(chǎn)生泄漏的主要原因。圖2中標記1處毛細管直接和高壓開關(guān)相連,未采取減振措施;圖2中標記2處毛細管捆扎過度,無足夠自由度,車輛運行中毛細管振動較大,接口處直接受力,造成疲勞斷裂,制冷劑泄漏。

圖1 泄漏位置

圖2 泄漏分析

3 故障處理及建議

通過原因分析,對線路故障空調(diào)機組內(nèi)部高壓開關(guān)毛細管路進行改進。

(1)打開空調(diào)壓縮機室蓋板,松開毛細管固定。

(2)在毛細管連接固定處與銅管連接處分別扎上減振海綿(圖 3)。

(3)將毛細管向上迂回合適大小至減振海綿上,保證毛細管彎曲半徑≥12 mm,然后用扎帶扎緊(圖4)。

(4)松開高壓壓力開關(guān),將高壓開關(guān)與毛細管連接固定處采用相同方式扎上減振海綿并扎在一起(圖5)。

(5)在圖6所示空隙位置,將剩下的毛細管螺旋盤繞,使之與周圍器件的距離>15 mm,毛細管之間間距≥5 mm,毛細管彎曲圓弧應(yīng)盡量大。

在整理過程中注意防護毛細管,不能強制性的扳弄,迂回時注意接口位置不能受力,如遇不易整理的毛細管必須將壓力開關(guān)電纜線從接線盒拆除,整理合格后再將壓力開關(guān)固定好。

整改后,高壓開關(guān)毛細管連接處振動減弱,降低泄漏風險,整改前后對比(圖7),整改效果:更改毛細管纏繞路徑,在相關(guān)部位新增減振海綿,減小外界部件振動帶來的影響,避免毛細管振動過度系統(tǒng)泄漏,降低空調(diào)故障率,保證地鐵車輛服務(wù)質(zhì)量。對線路上低壓故障空調(diào)機組按上述更改措施處理后,運行情況良好,沒有出現(xiàn)此類故障。同時在檢修過程中對其他車輛空調(diào)相同部位進行檢查,并做好減振防護,有效預(yù)防機組泄漏做好。建議空調(diào)機組設(shè)計過程中考慮機組銅管走向,設(shè)計前期考慮相關(guān)避振措施,避免列車運行過程中出現(xiàn)故障而影響車輛運營。

圖3 毛細管與銅管連接處扎減振海綿

圖4 扎緊毛細管

圖5 高壓開關(guān)與毛細管連接處扎減振海綿

圖6 困扎毛細管

4 結(jié)語

空調(diào)是列車正常運行的主要部件之一,實際運用中故障還有機組不出風、出風風量小、冷凝風機不工作、機組不制冷或者制冷量不足、振動噪聲大、高壓故障、蒸發(fā)器結(jié)霜以及空調(diào)漏水等。在軌道列車空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計時,應(yīng)充分考慮實際應(yīng)用過程遇到的各種情況,結(jié)合實際應(yīng)用過程中的故障,使用更為有效和成熟的方案,避免由于設(shè)計問題誘發(fā)新的故障。并充分考慮空調(diào)系統(tǒng)對乘客舒適性的要求,保證機組的可維護性強,能方便快捷地應(yīng)用到軌道車輛上。同時,在車輛運用過程中,建議各地鐵公司相關(guān)部門通過對各類故障的分析總結(jié),通過不同類型故障分析,制定相應(yīng)的故障處理方案,同時按規(guī)程進行維護,做好預(yù)防檢查措施,強化空調(diào)機組的日常維修保養(yǎng)。另外,在軌道交通車輛空調(diào)設(shè)計過程中,供應(yīng)商應(yīng)加強與地鐵公司的溝通,找出空調(diào)各類故障的根源,從設(shè)計的源頭考慮,避免類似故障再次發(fā)生。通過一系列舉措的實施,才能有效降低空調(diào)系統(tǒng)的故障率及維修成本,保證地鐵車輛正常運營。

圖7 空調(diào)系統(tǒng)整改前后

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