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套筒窯增加煤氣混合站的方案實施與研究

2019-02-18 00:51陳先才蘇小明李繼志
設(shè)備管理與維修 2019年12期
關(guān)鍵詞:白灰焦?fàn)t煤氣熱值

陳先才,蘇小明,李繼志

(首鋼京唐鋼鐵有限責(zé)任公司,河北唐山 063200)

0 引言

轉(zhuǎn)爐冶煉過程中產(chǎn)生煤氣主要可燃成分中CO 的比例呈丘型分布,回收過程中轉(zhuǎn)爐煤氣熱值不斷變換,如果送給用戶使用前未充分混合,熱值將出現(xiàn)波動,對于要求煤氣熱值穩(wěn)定性較高的用戶,將影響其正常生產(chǎn)。套筒窯增加煤氣混合站后,能解決現(xiàn)有的熱值低造成產(chǎn)品質(zhì)量不合,同時對煉鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的影響,為煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收提供條件。

1 方案背景

首鋼京唐公司現(xiàn)有5 座套筒窯,套筒窯燃料采用轉(zhuǎn)爐煤氣,正常情況下熱值為(1500~1650)×4.18 kJ/m3,窯前煤氣壓力16 kPa。每座套筒窯的煤氣用量(9896~12 370)m3/h;烘爐采用焦?fàn)t煤氣。

京唐公司煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收量為98.05 m3/t·鋼,與同行業(yè)比較,回收量偏低,且回收過程中轉(zhuǎn)爐煤氣中的CO 含量不斷變化,如使用前混合不均勻,將造成煤氣熱值波動,對下游用戶產(chǎn)生不利影響。

從實際運行情況分析,京唐公司3 座轉(zhuǎn)爐煤氣柜混合轉(zhuǎn)爐煤氣能力有限,導(dǎo)致送往套筒窯的轉(zhuǎn)爐煤氣熱值出現(xiàn)較大波動(1400~2200 kcal),超出套筒窯轉(zhuǎn)爐煤氣熱值(1700~1900 kcal)的要求,對套筒窯白灰質(zhì)量的提高造成影響。通過優(yōu)化工藝、運行方式等手段,實現(xiàn)除頭爐鋼等各爐次轉(zhuǎn)爐煤氣全部回收,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收只有通過降低轉(zhuǎn)爐CO 回收起始點實現(xiàn),降低轉(zhuǎn)爐CO 回收起始點轉(zhuǎn)爐煤氣的熱值波動將進(jìn)一步增大,難以保證套筒窯生產(chǎn)需要,套筒窯對轉(zhuǎn)爐煤氣熱值穩(wěn)定性要求較高成為提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收的主要瓶頸。

建立一座煤氣混合站,在供應(yīng)套筒窯的轉(zhuǎn)爐煤氣中混合一定量的焦?fàn)t煤氣,通過建立4 閥混合調(diào)節(jié)模式,煤氣混合站向轉(zhuǎn)爐煤氣中混入精制焦?fàn)t煤氣,來穩(wěn)定套筒窯燒制所需煤氣熱值,混合后的煤氣熱值穩(wěn)定在(2200±100)kcal 范圍內(nèi),以滿足套筒窯生產(chǎn)要求。

2 技術(shù)措施

2.1 轉(zhuǎn)爐煤氣回收量及焦?fàn)t煤氣摻混量(全三脫情況下)

全三脫情況下,不同CO 回收起始點情況下轉(zhuǎn)爐煤氣回收量的情況,在滿足氧含量低于1%的條件下,CO 回收起始點最低可至20%(現(xiàn)階段為35%),在用戶可使用情況,可通過降低CO 回收起始點提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收量?;厥掌鹗键c為20%時,噸鋼增加回收量8458.45 m3/t,平均熱值6893.11 kJ/m3,1646.71 kcal/m3;回收起始點為35%時,噸鋼增加回收量為0,平均熱值7251.88 kJ/m3,1732.41 kcal/m3。

2.2 焦?fàn)t煤氣混入量及管道管徑選擇

不同CO 回收起始點下,為保證現(xiàn)有套筒窯使用煤氣熱值不變,需混入的精制焦?fàn)t煤氣量,考慮套筒窯遠(yuǎn)期可能建6 座窯的可能,對6 座窯下混入量也進(jìn)行了計算,當(dāng)CO 回收起始點達(dá)到10%時,6 座窯需混入焦?fàn)t煤氣量為3154 m3/h,不同管徑下可允許流量(以流速10 m/s 計算),DN400 管道即可滿足此流量要求,考慮到計算是以混合后平均熱值進(jìn)行計算,實際熱值可能出現(xiàn)波動造成瞬時量增加,及未來考慮脫磷爐轉(zhuǎn)爐煤氣回收,建議采用DN600 管道。

2.3 套筒窯用煤氣熱值穩(wěn)定控制及質(zhì)量

套筒窯對熱值穩(wěn)定要求相對較高問題,從技術(shù)手段可以通過向轉(zhuǎn)爐煤氣混入焦?fàn)t煤氣進(jìn)行穩(wěn)定,4 閥混合站可控性良好且成熟,可滿足要求,燃?xì)鈪^(qū)熱軋混合站及合成轉(zhuǎn)爐煤氣混合站均采用4 閥系統(tǒng),配合MFA 控制系統(tǒng),可實現(xiàn)穩(wěn)定的熱值控制。

另外,套筒窯對煤氣中硫化氫含量要求較為嚴(yán)格,精制焦?fàn)t煤氣硫化氫現(xiàn)可穩(wěn)定控制20 mg/m3以下,與轉(zhuǎn)爐煤氣中硫化氫相當(dāng),可向轉(zhuǎn)爐煤氣混入精制焦?fàn)t煤氣,滿足套筒窯對煤氣品質(zhì)的要求。

2.4 混合站

采用經(jīng)典成熟的四閥混合站系統(tǒng)將精制焦?fàn)t煤氣管道與轉(zhuǎn)爐煤氣管道進(jìn)行聯(lián)通,以使焦?fàn)t煤氣與轉(zhuǎn)爐煤氣混合,保證工藝套筒窯煤氣熱值穩(wěn)定。

3 方案效益

該方案屬工藝改造,在產(chǎn)品質(zhì)量提升等技術(shù)指標(biāo)方面得到直接提高的同時,還增加了煤氣回收量,可取得較為可觀的直接經(jīng)濟效益。

套筒窯煤氣熱值穩(wěn)定在2000±100 kcal;煤氣波動頻率降低50%,波動幅度由1800±400 kcal 降低至2000±100 kcal,熱值提高200 kcal。有了較為穩(wěn)定的熱值后,套筒窯生產(chǎn)的灰石質(zhì)量得到提升,白灰質(zhì)量提高后,降低噸鋼白灰消耗,可節(jié)省成本353萬元人民幣。

當(dāng)CO 降至20%時,噸鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收量比現(xiàn)在增加8.45 m3/t,折算為7536 kJ/m3當(dāng)量煤氣量為4.02 m3/(t折合成熱值1800 kcal/m3的煤氣),以年鋼產(chǎn)量850 萬噸計算,年增加轉(zhuǎn)爐煤氣回收量7182.5 萬m3,轉(zhuǎn)爐煤氣以0.1 元人民幣/m3計算,年收益718.25 萬元人民幣,年節(jié)約標(biāo)煤8786.47 t。

4 結(jié)語

實施改造后,解決了套筒窯煤氣熱值低給生產(chǎn)帶來的不利影響,為套筒窯的正常灰石煅燒提供較好的煤氣,同時為煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收提供了先決條件。

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