文/徐發(fā)濤 朱曉彥
燃煤鍋爐屬于壓力容器,且使用過程中能源浪費(fèi)嚴(yán)重,運(yùn)行費(fèi)用高,環(huán)保排放不達(dá)標(biāo),嚴(yán)重污染環(huán)境。根據(jù)項目所在地的環(huán)保政策,山東能源棗礦集團(tuán)滕東煤礦使用的燃煤鍋爐已于2017年停止使用。
為了解決滕東煤礦的地面建筑供暖、空調(diào),井筒防凍及洗浴熱水加熱的需求,根據(jù)滕東煤礦的具體特點(diǎn),滕東煤礦與相關(guān)科研單位研究礦井余熱(包括礦井回風(fēng)余熱、壓風(fēng)機(jī)余熱)的超高效回收利用技術(shù),替代原燃煤鍋爐供暖。所研究建立的礦井余熱超高效回收利用系統(tǒng)無壓力容器,安全性高,節(jié)能效果明顯,運(yùn)行費(fèi)用低,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目的。
1. 礦井回風(fēng)余熱間接利用技術(shù)
礦井回風(fēng)低溫余熱間接利用“礦井回風(fēng)源熱泵系統(tǒng)技術(shù)”,使用噴淋技術(shù)換熱,從礦井回風(fēng)中提取熱量到系統(tǒng)的換熱循環(huán)水中,冬季利用制冷空調(diào)機(jī)的反方向工作的原理(制熱),從18℃左右的礦井回風(fēng)中吸收熱量,制得45℃左右的熱水用于采暖供熱。夏季利用制冷空調(diào)機(jī)組的正向工作原理(制冷),向18℃左右的礦井回風(fēng)中排放熱量,制取7℃左右的冷凍水用于空調(diào)制冷降溫。該系統(tǒng)每消耗1KW的電能同時可以從礦井回風(fēng)中提取3~4KW的低品位的熱能,總共生產(chǎn)出4~5KW的供暖能力。
風(fēng)-風(fēng)換熱器
2. 礦井回風(fēng)余熱直接利用技術(shù)
根據(jù)煤礦企業(yè)冬季供熱負(fù)荷的特點(diǎn),井筒防凍熱負(fù)荷一般約占總熱負(fù)荷的50%左右。采用“礦井回風(fēng)源熱泵技術(shù)”間接利用礦井回風(fēng)低品位的余熱,必須損耗一部分高品位的電能,且需要大量投資機(jī)電設(shè)備及土建工程,后期運(yùn)行維護(hù)工作量也相對較大。因此,研究礦井回風(fēng)低溫余熱直接使用技術(shù)用于煤礦企業(yè)井筒防結(jié)冰,有重大的節(jié)能意義。
礦井回風(fēng)直接利用原理為:采用研發(fā)的“風(fēng)-風(fēng)換熱器”,利用18℃左右的礦井回風(fēng)直接加熱-10℃的新鮮冷空氣,將冷空氣加熱至13℃左右,由專用的輸送風(fēng)道送入進(jìn)風(fēng)井井口房。被新風(fēng)吸收熱量后礦井回風(fēng)溫度降為5℃左右排放。該系統(tǒng)在熱能置換環(huán)節(jié)無需消耗額外的能量,實(shí)現(xiàn)井筒防凍系統(tǒng)在冷風(fēng)加熱過程的運(yùn)行費(fèi)用為零。
3. 壓風(fēng)機(jī)余熱自除垢回收技術(shù)
利用閉式純凈循環(huán)水與螺桿壓風(fēng)機(jī)的壓縮機(jī)油換熱,純凈循環(huán)水被70℃的壓縮機(jī)油加熱至60℃左右,送入安裝于熱水箱下部的閉式自清洗彈簧式換熱器中,加熱水箱的自來水至45℃以上用于洗浴,徹底解決傳統(tǒng)的壓風(fēng)機(jī)余熱系統(tǒng)的水質(zhì)差、易結(jié)垢、系統(tǒng)復(fù)雜無法穩(wěn)定運(yùn)行等問題。進(jìn)入水箱的自來水與壓風(fēng)機(jī)的空氣冷卻器進(jìn)行換熱,將自來水預(yù)熱回收進(jìn)入水箱,進(jìn)一步提高系統(tǒng)的產(chǎn)水率。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)洗浴熱水加熱過程的運(yùn)行費(fèi)用為零。
滕東煤礦礦井排風(fēng)量為7000m3/min,冬季排風(fēng)溫度18℃左右,相對濕度85%。夏季排風(fēng)溫度28℃左右,相對濕度90%。安裝有空壓機(jī)6臺,單臺空壓機(jī)的功率為250kW,流量為41.8m3/min。為井下供氣的空壓機(jī)為4臺,2用2備。為選煤廠供氣的空壓機(jī)2臺,運(yùn)行時間為12:00-23:00。
采用“風(fēng)-水換熱技術(shù)”為熱泵機(jī)組提供熱源,提取礦井回風(fēng)中的熱能制取45℃的低溫?zé)崴糜诘V井4.1萬m2的地面行政福利建筑采暖。采用“風(fēng)-風(fēng)直接換熱技術(shù)”直接提取礦井回風(fēng)中的熱能,將7000m3/min的入井空氣加熱至13℃以上,并與進(jìn)風(fēng)井口部分未加熱的空氣混合進(jìn)入副井,用于井筒防凍。
回收礦井壓風(fēng)機(jī)余熱用于需要熱水加熱,同時并入一臺制熱量130kW的空氣源熱泵機(jī)組作為壓風(fēng)機(jī)不運(yùn)行時的輔助熱源。
1. 主要技術(shù)創(chuàng)新
滕東煤礦井下熱害嚴(yán)重,夏季礦井回風(fēng)不宜作為空調(diào)機(jī)組的冷源,回風(fēng)換熱系統(tǒng)需要具有夏季及春秋季節(jié)自動切換功能,以減少礦井通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行阻力。滕東煤礦主井兼作回風(fēng)井,礦井回風(fēng)內(nèi)的粉塵量較大,換熱系統(tǒng)具備一定的防粉塵污垢的能力。通風(fēng)機(jī)出口離副井的距離約130m,采用世界首創(chuàng)的“風(fēng)-風(fēng)直接換熱加熱系統(tǒng)”技術(shù),無參考的案例,設(shè)計制造難度大。
滕東煤礦通風(fēng)機(jī)出口場地小,無法安裝常規(guī)的風(fēng)水噴淋熱交換器,故研發(fā)使用了全新一代的無阻力模塊式礦井回風(fēng)“風(fēng)-水換熱熱交換器”。
由于水質(zhì)較差,用于洗浴熱水加熱的加熱器具有較強(qiáng)的防結(jié)垢功能。洗浴熱水加熱后放入水池,不同于鍋爐蒸汽加熱,研發(fā)使用自動恒溫系統(tǒng)。
綜上所述,結(jié)合滕東煤礦的具體特點(diǎn),該套礦井余熱超高效回收利用系統(tǒng)主要創(chuàng)新點(diǎn)有以下幾方面:
一是設(shè)計研發(fā)了全新一代的無阻力模塊式風(fēng)-水熱交換器;二是設(shè)計研發(fā)了洗浴熱水加熱用的盤管式自除垢水箱加熱器;三是設(shè)計研發(fā)了浴池水溫恒定加熱器;四是設(shè)計研發(fā)了礦井回風(fēng)進(jìn)入換熱系統(tǒng)的切換風(fēng)閥;五是設(shè)計研發(fā)了礦井回風(fēng)粉塵過濾系統(tǒng);六是設(shè)計研發(fā)了風(fēng)-風(fēng)直接換熱系統(tǒng)。
2. 實(shí)際應(yīng)用效果
風(fēng)-風(fēng)換熱系統(tǒng)每40kW電能可以產(chǎn)生2100kW熱量(冷風(fēng)加熱過程無能耗,僅新風(fēng)輸送風(fēng)機(jī)耗電40kW),能效比為50,熱泵機(jī)組單臺290kW電能可以產(chǎn)生1440kW熱量,能效比為4.96。空壓機(jī)余熱系統(tǒng)消耗11kW電能,生產(chǎn)375kW的熱量,能效比為34。礦井余熱利用系統(tǒng)綜合能效比達(dá)到29.7,即消耗1kW的電能可以得到29.7kW的熱能,目前常規(guī)系統(tǒng)的能效比為4,實(shí)現(xiàn)了礦井余熱的超高效回收利用。系統(tǒng)年減少用煤量6144噸,減少排放CO215974.4噸、SO252.2噸。與原燃煤系統(tǒng)比較,直接增加效益302.75萬元/年。
滕東煤礦采用礦井回風(fēng)余熱、壓風(fēng)機(jī)余熱等廢熱資源,成功實(shí)現(xiàn)了取消燃煤鍋爐目的。該系統(tǒng)滿足冬季供暖面積約41411m2,系統(tǒng)供水溫度45℃~50℃,回水溫度40℃~45℃。室內(nèi)溫度不低于24℃。副井筒進(jìn)風(fēng)溫度≥2℃。夏季供冷面積約29014m2,系統(tǒng)冷水進(jìn)水溫度7℃~12℃,回水溫度12℃~18℃,室內(nèi)溫度不高于26℃。洗浴熱水滿足600人次/天,浴池水溫不小于45℃,淋浴水溫不小于42℃。