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平衡中間物料實(shí)踐

2019-02-11 08:45朱勇強(qiáng)
銅業(yè)工程 2019年6期
關(guān)鍵詞:處理量電爐爐渣

朱勇強(qiáng)

(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

1 引言

熔煉車間共有PS 轉(zhuǎn)爐9 臺(tái),其中一系統(tǒng)6 臺(tái),規(guī)格尺寸為¢4×11.7m,設(shè)計(jì)冰銅處理量200t/爐次;二系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐3 臺(tái),規(guī)格尺寸為¢4.5×13.0m[1],設(shè)計(jì)冰銅處理量260t/爐次;在熔煉工序中,轉(zhuǎn)爐起著“承上啟下”的左右,在工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中,轉(zhuǎn)爐還承擔(dān)著貴溪冶煉廠(以下簡(jiǎn)稱貴冶)主要中間物料處理,粗雜銅處理的重任。轉(zhuǎn)爐在處理中間物料和粗雜銅時(shí)主要通過(guò)富氧自熱反應(yīng)[2],基本不需要額外能源,生產(chǎn)成本最優(yōu)。優(yōu)化轉(zhuǎn)爐操控模式,充分發(fā)揮轉(zhuǎn)爐內(nèi)部潛能,對(duì)于優(yōu)化工序生產(chǎn),降本增效均有著積極意義。

長(zhǎng)期以來(lái),轉(zhuǎn)爐基本操控模型一直沿用日本東予冶煉廠操作模式組織生產(chǎn),隨著近年來(lái)和東予交流,轉(zhuǎn)爐不論在經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和中間物料平衡等方面均存在著較大的差距[3],隨著工廠對(duì)標(biāo)工作的持續(xù)推進(jìn),車間技術(shù)人員通過(guò)理論分析和生產(chǎn)實(shí)踐,一致認(rèn)為當(dāng)前的操控模型已經(jīng)不再適應(yīng)現(xiàn)行生產(chǎn)形勢(shì)的需要,需要進(jìn)行優(yōu)化,以適應(yīng)銅行業(yè)新形勢(shì)。

隨著熔煉處理原料日趨復(fù)雜,車間生產(chǎn)組織需要轉(zhuǎn)爐提高對(duì)物料的適應(yīng)性,同時(shí)雜銅處理利潤(rùn)壓縮,在確保精礦處理量的大前提下,需要轉(zhuǎn)爐提高冰銅處理能力,在“降本增效”的大形勢(shì)前,需要轉(zhuǎn)爐充分發(fā)揮能耗低的特點(diǎn),更多的承擔(dān)中間物料處理任務(wù),降低生產(chǎn)成本;同時(shí)由于環(huán)保形勢(shì)日益嚴(yán)峻以及硫酸能力的不足,一直沿用的高風(fēng)量吹煉模式已經(jīng)不再適應(yīng)現(xiàn)行環(huán)保要求,送風(fēng)量被迫降低。送風(fēng)量的降低將直接影響轉(zhuǎn)爐吹煉節(jié)奏,降低了冰銅處理量。在工廠“環(huán)保優(yōu)先”的理念指導(dǎo)下,我們的整體思路是在確保環(huán)保前提下先選擇最佳送風(fēng)量,通過(guò)對(duì)冰銅裝入量,富氧量,熔劑配比,吹煉時(shí)間,冷料率,冷料粒度等指標(biāo)參數(shù)的不斷調(diào)整,綜合分析,建立當(dāng)前生產(chǎn)形勢(shì)下的最優(yōu)操控模型指導(dǎo)轉(zhuǎn)爐日常生產(chǎn)。

2 貴冶中間物料的分類及影響

2.1 中間物料的種類

貴冶熔煉車間處理的中間物料主要分熔煉系統(tǒng)內(nèi)及熔煉系統(tǒng)外兩大類。

細(xì)分為熔煉系統(tǒng)內(nèi)物料有:轉(zhuǎn)爐自產(chǎn)床下物、固體冰銅(俗稱錮鈹,以下簡(jiǎn)稱錮鈹)、渣包殼、粗銅包殼、氧化渣、蒸汽干燥回旋篩篩上物、陽(yáng)極爐廢銅、包底銅(閃速爐、轉(zhuǎn)爐 渣緩冷沉淀在包子底部的高含銅物料)[4-6]。

熔煉系統(tǒng)外物料有:濕法渣(濕法系統(tǒng)所產(chǎn)出的含有價(jià)金屬物料)、傾動(dòng)爐渣、備料篩上物、鉍渣、黑銅。

2.2 各類中間物料處理所占比例

貴冶熔煉車間處理各種中間物料占比分析,具體見(jiàn)圖1、2 所示。

圖1 熔煉系統(tǒng)內(nèi)各種中間物料處理比例

圖2 熔煉系統(tǒng)外各種中間物料處理比例

2.3 中間物料產(chǎn)出總量

近年來(lái),貴冶的中間物料產(chǎn)出總量如圖所示,由2010 年20.8 萬(wàn)t,到2017 年18.5 萬(wàn)t,除中間幾年略有波動(dòng)外,自2014 年后逐年呈下降趨勢(shì),具體如圖3 所示。

圖3 2010 年~2017 年貴冶中間物料產(chǎn)出總量

2.4 產(chǎn)生的影響

(1) 中間物料無(wú)法平衡,致使中間物料總量增加,意味著在制品庫(kù)存上升,導(dǎo)致資金積壓,不利于公司、工廠的良性運(yùn)作。

(2)中間物料無(wú)法平衡,增加現(xiàn)場(chǎng)管理難度,現(xiàn)場(chǎng)“3S”無(wú)法保障。

(3) 中間物料無(wú)法平衡,電爐將大批量處理錮鈹,能耗大幅上升[7]。

(4)中間物料無(wú)法平衡,轉(zhuǎn)爐也將優(yōu)先處理中間物料,擠占轉(zhuǎn)爐處理高含銅物料空間。

通過(guò)以上問(wèn)題分析,中間物料平衡是生產(chǎn)中的一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節(jié),其中錮鈹?shù)漠a(chǎn)、處平衡為關(guān)健點(diǎn)。如何充分利用轉(zhuǎn)爐吹煉化學(xué)反應(yīng)熱做好中間物料產(chǎn)、處平衡,是關(guān)系到中間物料庫(kù)存總量能否維持在2000t 以內(nèi);關(guān)系到能否取消電爐加錮鈹,降低能耗;關(guān)系到能否提高轉(zhuǎn)爐處理高含銅物料空間的核心問(wèn)題。

3 優(yōu)化中間物料處理流程

3.1 中間物料原處理流程

在介紹貴冶中間物料處理流程之前,先了解一下2014 年前貴冶錮鈹處理的方式,2010 年85%的錮鈹仍然由電爐處理,轉(zhuǎn)爐僅處理少量一部分。往后每年轉(zhuǎn)爐處理鈹鈹總量在逐年增加,即便如此,到2013 年仍有74%的錮鈹由電爐處理,電爐的平均小時(shí)電功率4000 ~5000kW/h,電耗非常高。具體數(shù)據(jù)詳見(jiàn)圖4、5 所示。

圖4 2010 年~2013 年電爐與轉(zhuǎn)爐錮鈹裝入量對(duì)比(t)

圖5 2010 年~2013 年電爐小時(shí)電功率對(duì)比(kW/h)

貴冶在中間物料處理流程上作出了重大改變,優(yōu)化中間物料處理流程,尤其是取消了電爐裝入錮鈹,為大幅降低電耗提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.2 優(yōu)化中間物料處理流程

3.2.1 中間物料處理流程一

取消電爐裝入錮鈹,5/8 的錮鈹改由轉(zhuǎn)爐通過(guò)熔劑系統(tǒng)S 期裝入;2/8 的錮鈹?shù)惯\(yùn)至廠房?jī)?nèi)由吊車通過(guò)船型料斗裝入到轉(zhuǎn)爐S 期。原蒸汽干燥機(jī)及備料篩上物集中倒運(yùn)到廠房?jī)?nèi)集中處理,優(yōu)化為配入到石英內(nèi)通過(guò)熔劑系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐S 期裝入。原氧化渣通過(guò)鑄渣機(jī)澆鑄返回轉(zhuǎn)爐處理,優(yōu)化為通過(guò)氧化渣盆澆鑄成錠配入至轉(zhuǎn)爐B 期冷料裝入,具體見(jiàn)圖6 所示。

圖6 篩上物、氧化渣及部分錮鈹處理流程

3.2.2 中間物料處理流程二

1/8 的錮鈹及轉(zhuǎn)爐渣包殼,通過(guò)吊車墊入冰銅包內(nèi),替代轉(zhuǎn)爐渣墊冰銅包包底,具體見(jiàn)圖7所示。

圖7 轉(zhuǎn)爐包殼及部分錮鈹處理流程

3.2.3 中間物料處理流程三

濕法渣配入到地方礦內(nèi),通過(guò)閃速爐處理,具體見(jiàn)圖8 所示。

圖8 濕法渣處理流程

3.2.4 中間物料處理流程四

充分發(fā)揮貴冶熔煉雙系統(tǒng)作業(yè)的優(yōu)勢(shì),中間物料可以在熔煉一二系統(tǒng)之間協(xié)調(diào)處理,具體見(jiàn)圖9 所示。

圖9 熔煉一二系統(tǒng)協(xié)調(diào)處理中間物料模式

4 減少中間物料產(chǎn)出的控制措施

4.1 棄用熱態(tài)轉(zhuǎn)爐渣墊冰銅包包底

貴冶原先采用熱態(tài)轉(zhuǎn)爐渣墊冰銅包包底,待熱態(tài)轉(zhuǎn)爐渣凝固后,以起到保護(hù)冰銅包底不被冰銅直接沖刷的目的,但此種墊包方式,將增加中間物料總量約20t/d,如圖10 所示。

圖10 熱態(tài)轉(zhuǎn)爐渣墊包底模式

為減少因熱態(tài)轉(zhuǎn)爐渣導(dǎo)致的中間物料增加問(wèn)題,改用錮鈹或者渣包殼墊包底的模式,這種模式能使渣包殼在系統(tǒng)內(nèi)有效循環(huán)利用,并可以使部分墊包底的錮鈹熔化在冰銅內(nèi),僅此一項(xiàng)減少總量中間物料35t/d,如圖11 所示。

4.2 冰銅包、渣包包嘴修復(fù)方式變更

原先包子包嘴燒損后采用直接堆焊的方式修復(fù),效果較差,重復(fù)修復(fù)次數(shù)多?,F(xiàn)直接將整個(gè)包嘴預(yù)先澆鑄好,然后將包嘴整體更換,效果相當(dāng)于更換一個(gè)新包子,包子不僅有效容積提升了,而且冰銅包與渣包可以互換使用,鑄完轉(zhuǎn)爐渣的渣包可以直接放冰銅,減少墊包底錮鈹10t/d,如圖12 所示。

圖11 循環(huán)利用固鈹及轉(zhuǎn)爐渣墊包底模式

圖12 包嘴整體更換

4.3 精準(zhǔn)控制粗銅終點(diǎn),減少氧化渣量

優(yōu)化SO2濃度分析儀,并整合相關(guān)參數(shù),研發(fā)了粗銅終點(diǎn)判斷儀,將粗銅終點(diǎn)精準(zhǔn)控制在大鼓泡銅,準(zhǔn)確率達(dá)91.1%,大幅減少了氧化渣量的產(chǎn)出,每天減少氧化渣量30t/d。

4.4 優(yōu)化轉(zhuǎn)爐操作參數(shù)

4.4.1 選擇合理的送風(fēng)量

貴冶兩個(gè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐的送風(fēng)量設(shè)計(jì)值分別 為36000,48000Nm3/h, 在 實(shí) 際 風(fēng) 量 控 制上,我們采取略低控制,其中一系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐控制在30000 ~33000Nm3/h, 二 系 統(tǒng) 轉(zhuǎn) 爐 控 制 在40000 ~44000Nm3/h。合理的送風(fēng)量能有效的控制轉(zhuǎn)爐吹煉噴濺,減少床下物產(chǎn)出,如圖13 所示。

圖13 轉(zhuǎn)爐吹煉送風(fēng)量

4.4.2 選擇最佳轉(zhuǎn)爐裝入量

貴冶在一系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐1-6#轉(zhuǎn)爐,分別做了不同爐裝入量吹煉的實(shí)驗(yàn),以選取最合適的爐裝入,通過(guò)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,總結(jié)出爐裝入量190t/爐是最佳爐裝入量,日作業(yè)爐次不僅得到提升,單爐日冰銅處理能力也得到提升,減少了冰銅冷卻時(shí)間,冰銅包殼也相應(yīng)減少,如圖14 所示。

圖14 轉(zhuǎn)爐單爐裝入量與吹煉時(shí)間、日冰銅處理量、日作業(yè)爐次的關(guān)系對(duì)比

4.4.3 選擇轉(zhuǎn)爐最佳富氧率

貴冶在2013-2017 年四年期間內(nèi),分別在一、二系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐做了不同富氧率工況下的S 期吹煉試驗(yàn),及冷料處理量之間的關(guān)系對(duì)比,如圖15 所示。

通過(guò)分析得出轉(zhuǎn)爐S 期吹煉的富氧率控制在25%為最佳值,此時(shí)S 期冷料率接近21%,中間物料處理量上升。若富氧率超過(guò)25%,在25.5%~26%之間,雖然S 期冷料率隨之提高,但爐內(nèi)氧化氣氛過(guò)于強(qiáng)烈,吹煉時(shí)噴濺大,不適用于現(xiàn)有吹煉模式。

圖15 轉(zhuǎn)爐S 期吹煉時(shí)富氧率、冷料率、吹煉噴濺關(guān)系對(duì)比

5 平衡中間物料成效

5.1 電爐能耗大幅下降

2014 年電爐取消裝入錮鈹后,電爐小時(shí)電功率大幅下降,如圖16 所示??梢钥闯鲭姞t小時(shí)電功 率 由2010 年4968kW/h,降 至2014 年 的2854 kW/h, 2017 年更低至2365 kW/h,電爐電耗降低至2010 年一半的水平,取得突破性進(jìn)展。

圖16 2010-2017 年電爐小時(shí)電功率

5.2 轉(zhuǎn)爐高含銅物料處理量上升

轉(zhuǎn)爐粗銅終點(diǎn)控制精準(zhǔn),避免過(guò)氧化,氧化渣量減少,釋放了氧化渣擠占轉(zhuǎn)爐造銅期處理高含銅物料的空間。雙系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐處理高含銅物料由2011年的146220t 提高到2017 年201450t,如圖17 所示。

圖17 2011 年~2017 年轉(zhuǎn)爐處理雜銅量及氧化渣產(chǎn)出量

5.3 優(yōu)化后中間物料產(chǎn)、處平衡

貴冶通過(guò)對(duì)中間物料處理流程的優(yōu)化,選取轉(zhuǎn)爐最有利于中間物料處理的吹煉參數(shù),并輔以中間物料產(chǎn)出控制措施,不僅使得中間物料產(chǎn)、處平衡,而且中間物料庫(kù)存量降至2000t 以內(nèi),取得良好成效,如圖18 所示。

圖18 2015-2017 年中間物料產(chǎn)、處量及庫(kù)存量

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