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管系布置對泵體振動超標的影響分析

2019-02-10 03:57:26馬尚國
關(guān)鍵詞:支架振動管道

馬尚國

中圖分類號:TM623 文獻標識:A 文章編號:1674-1145(2019)11-190-01

摘 要 本文從某核電站常規(guī)島主給水泵振動超標治理過程出發(fā),首先對采用整體式彈簧基礎(chǔ)直聯(lián)主給水泵進行介紹,然后對主給水泵振動治理過程中發(fā)現(xiàn)的泵與電機對中偏移、基礎(chǔ)臺板偏移、限位支架變形、管道異響等問題進行分析總結(jié),提出了管道布置、支架設(shè)置、閥門位置等方面對主給水泵振動超標的影響原因,并通過優(yōu)化措施和治理方法的實施,使得主給水泵振動值滿足標準要求。最后,結(jié)合監(jiān)理人員在圖紙審查、管道安裝過程監(jiān)理、調(diào)試先決條件前檢查等工作過程中存在的不足之處提出改進建議。

關(guān)鍵詞 主給水泵 管道 支架 系統(tǒng) 振動

HADS1950-87型電動主給水泵作為核電站二回路主給水系統(tǒng)的重要動力設(shè)備,該設(shè)備的運行穩(wěn)定性關(guān)系到整個核電站的安全運行。在主給水泵的調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)泵體首次啟動振動合格,再次啟動后振動超標,限位支架變形、泵體所在基礎(chǔ)臺板發(fā)生整體偏移的現(xiàn)象,主給水泵的振動治理工作一度成為影響機組熱試的主線。

一、主給水泵振動超標現(xiàn)象

(一)首次啟動振動值合格,再次啟動振動超標

某臺主給水泵首次啟動時,經(jīng)過兩個小時的跟蹤測量,主給水泵各測點振動數(shù)據(jù)滿足要求,第二次啟動后,運行半小時測量泵體非驅(qū)動端振動值超標,主控緊急停機,停機后復(fù)查電機與泵體對中數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)啟動后對中數(shù)據(jù)發(fā)生了較大變化,經(jīng)過主給水泵廠家服務(wù)人員的現(xiàn)場處理,提出對地腳螺栓力矩進行復(fù)核,復(fù)核結(jié)果滿足要求。設(shè)計院對系統(tǒng)支架狀態(tài)進行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)個別支架沒有達到設(shè)計狀態(tài),并對主要限位支架進行了設(shè)計澄清,由施工單位對系統(tǒng)支架進行完善施工。

通過計算得出在第二次停機后泵與電機的對中情況進行發(fā)生了較大變化,其中軸向左右偏差值變化最大。

(二)主給水泵多次啟動后,發(fā)生限位支架變形

在完成地腳螺栓力矩復(fù)核和完善限位支架狀態(tài)后,重新對泵體和電機進行找中心,準備工作完成后由設(shè)計院,主給水泵廠家對起泵前的先決條件進行了確認,再次起泵后,主給水泵振動超標的問題沒有解決,而且主給水泵出口的第一個橫向限位支架發(fā)生了變形,設(shè)計院組織主給水泵生產(chǎn)廠家,彈簧生產(chǎn)廠家,電機生產(chǎn)廠家,工藝專業(yè)設(shè)計所、土建專業(yè)設(shè)計所,各方重新確定的參數(shù)梳理受力接口資料,然而,沒有發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致問題產(chǎn)生的原因。

(三)主給水泵組基礎(chǔ)臺板發(fā)生偏移

在主給水泵振動處理過程中,發(fā)生了基礎(chǔ)臺板偏移的現(xiàn)象且在主給水泵停機后未能復(fù)位,后經(jīng)彈簧生產(chǎn)廠家更換性能更加優(yōu)良的彈簧后,在彈簧和基礎(chǔ)之間增加了摩擦力更大的墊板,此問題未能得到解決。主給水泵的振動超標問題遲遲不能有效解決,總包單位針對該問題進行了科研立項,邀請國內(nèi)先進的振動診斷與整治單位進行處理。

二、主給水泵震動超標原因

主給水泵振動治理工作初期,各方的關(guān)注重心集中在泵體的安裝質(zhì)量上,由于氣體的可壓縮特性和最小流量閥的多層孔板結(jié)構(gòu)特點,導(dǎo)致氣體無法快速通過最小流量閥而被壓縮,導(dǎo)致在起泵瞬間形成氣阻,形成的反沖力沿管道傳遞,造成水壓與管道拉力急劇波動,并最終作用于給水泵,造成給水泵所在彈簧支撐基礎(chǔ)產(chǎn)生位錯,進一步的影響了泵體和電機的對中,導(dǎo)致振動超標。

三、監(jiān)理工作的合理化建議

(一)在理解功能的前提下進行閱圖

監(jiān)理人員在工程開工前,應(yīng)仔細閱讀主給水系統(tǒng)設(shè)計文件,了解設(shè)計意圖、工程特點、技術(shù)難點,特殊的施工工藝要求,在具體物項施工前對施工圖做好對圖工作,并做好局部施工圖紙審閱,便于及時發(fā)現(xiàn)圖紙中的不足和錯誤,以便及時消除圖紙問題,減小后續(xù)施工實體中的質(zhì)量問題。

(二)過程控制有記錄

前道工序質(zhì)量檢查認可后,方允許下道工序開工,在實際操作中要進行三道工序檢查,即,檢查上道工序,保證本道工序,服務(wù)下道工序,以保證工序交接檢查質(zhì)量和效果,尤其在隱蔽驗收中,做好三道工序檢查可以有效杜絕質(zhì)量隱患存在,避免重大質(zhì)量問題的發(fā)生,為了提供已完成工序的客觀證據(jù),無論施工單位還是監(jiān)理單位均應(yīng)按照程序規(guī)定及時形成各種施工/監(jiān)理記錄。

(三)試車前整個系統(tǒng)需要達到設(shè)計狀態(tài)

主給水泵位于彈性基礎(chǔ)上,管道通過限位支架,彈性支架進行固定,整個主給水系統(tǒng)構(gòu)成了一個聯(lián)動的整體,由于在主給水泵初次啟動前,某些功能性支架沒有達到設(shè)計要求狀態(tài),每臺水泵啟動試驗,均會對整個主給水系統(tǒng)產(chǎn)生不同的影響,水平度、管嘴應(yīng)力等無法估計,在設(shè)備已經(jīng)處于非正常狀態(tài)下,繼續(xù)試驗,設(shè)備和管道必然繼續(xù)相互影響,達成新的力學(xué)平衡,因此在第一臺主給水泵啟動前,所有支架均應(yīng)達到設(shè)計狀態(tài),由于客觀條件限制采取臨時支架的位置,支架形式均應(yīng)由設(shè)計給出。

(四)泵及在線部件法蘭安裝質(zhì)量控制

因主給水泵轉(zhuǎn)速高,法蘭安裝偏差導(dǎo)致管系應(yīng)力會對主給水泵振動產(chǎn)生影響,應(yīng)嚴格按照設(shè)備廠家及設(shè)計文件要求完成法蘭力矩驗收,特別注意管道與主給水泵接口前,確認主給水泵具備連接條件,防止主給水泵調(diào)整后接口產(chǎn)生應(yīng)力。

(五)支架安裝及調(diào)整

主給水泵啟動前對主給水系統(tǒng)所有彈簧支架型號進行檢查無誤后進行釋放,并將彈簧調(diào)整至冷態(tài)位置,保證彈簧支架壓縮高度符合設(shè)計要求,熱位移自如,無卡澀現(xiàn)象;對滑動支架熱位移偏移裝置應(yīng)符合設(shè)計要求,管道能自由膨脹,滑動面接觸良好,無卡澀現(xiàn)象。

(六)管道安裝順序調(diào)整

為減少管道及緩裝在線部件安裝偏差對管系的影響,主給水泵就位后,優(yōu)先安裝與主給水泵接口管道,在遠離主給水泵位置設(shè)置調(diào)整段減少管道安裝偏差對系統(tǒng)產(chǎn)生影響。在線部件緩裝時,設(shè)置千分表監(jiān)測,及時調(diào)整焊接工藝,保證管系受力均衡。

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