程彬彬,何慶生
(1.中國石化煉油事業(yè)部,北京 100728 2.中國石化煉化工程(集團)股份有限公司工程技術(shù)研發(fā)中心,河南洛陽 471003)
石油煉制企業(yè)生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量污水,包括含油污水、含鹽污水、污染雨水等,這些污水經(jīng)污水處理場處理后達標(biāo)排放或再經(jīng)深度處理后回用。隨著國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和污染物總量控制的日趨嚴(yán)格,企業(yè)排水量和污染物濃度指標(biāo)受到嚴(yán)格限制,京津冀及山東省等部分地區(qū)外排污水COD要求小于30 mg/L,氨氮小于2 mg/L。
現(xiàn)有曝氣生物濾池(簡稱BAF)單元容積負(fù)荷不夠,出水指標(biāo)經(jīng)常出現(xiàn)波動,不能穩(wěn)定達標(biāo)排放。國內(nèi)外曾嘗試采用膜生物工藝(Membrane Biological Reactor,即MBR)處理煉油污水,利用膜分離取代傳統(tǒng)生物處理工藝中二沉池[1,2],提高污水處理效率。本文采用平板膜好氧生化處理技術(shù)對BAF進水進行側(cè)線試驗,以此對膜生物工藝的運行特性進行初步研究。
某煉油企業(yè)綜合污水采用隔油、浮選、二級生化、BAF及活性炭吸附工藝來處理污水,處理達標(biāo)后排放。受原油品質(zhì)逐漸變差和加工深度不斷延長影響,污水處理場進水水質(zhì)也越來越差。本實驗為中試規(guī)模,針對經(jīng)過隔油、浮選、一級AO生化的污水進行。進BAF前的污水分析結(jié)果如表1所示。
表1 煉油污水水質(zhì)分析 mg/L
由表1可見煉油污水的BOD/COD為0.3左右,可生化性相對較好。該污水的氨氮也適合直接進行生化處理。
MBR進水選取煉油污水沉淀池出水(即BAF進水)及MBR出水水質(zhì)指標(biāo)如表2所示。
表2 MBR進出水水質(zhì)要求
該煉油廠現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)如圖1,主要包括均質(zhì)罐、隔油池、兩級浮選、兩級曝氣、兩級沉淀、BAF、活性炭過濾等工序。側(cè)線試驗工藝流程為紅色虛線方框內(nèi)流程。
MBR即膜生物反應(yīng)器裝置工藝流程如圖2所示。該工藝是將膜分離技術(shù)與生物處理單元相結(jié)合的水處理新技術(shù)。它以高效膜分離代替?zhèn)鹘y(tǒng)活性污泥法工藝中的二沉池,省去了傳統(tǒng)活性污泥法中二沉池濃縮后剩余污泥的回流。
圖1 工藝流程示意
圖2 MBR裝置流程示意
本MBR裝置只設(shè)置好氧區(qū),在好氧區(qū)內(nèi)主要實現(xiàn)有機物和氨氮的去除。在好氧的條件下,微生物對于有機物的去除主要分為吸附和穩(wěn)定兩個階段。在吸附階段,主要是將污水中的有機物轉(zhuǎn)移到活性污泥上去,這是由于活性污泥具有巨大的表面積,而表面上含有多糖類的粘性物質(zhì)所致。在穩(wěn)定階段,主要是轉(zhuǎn)移到活性污泥上的有機物被微生物利用的過程。一般吸附的過程很短,而穩(wěn)定階段較長。反應(yīng)區(qū)內(nèi)污泥濃度較高,去除有機物能力較強。本裝置自帶加藥裝置,可實現(xiàn)平板膜的自動反沖洗。
MBR裝置的主要組成部分包括:平板膜組件、曝氣系統(tǒng)、膜出水系統(tǒng)、膜清洗系統(tǒng)及控制系統(tǒng)。
膜組件是MBR的核心部分,如圖3所示,平板膜組件作為目前工程化應(yīng)用中采用最廣泛的膜組件,與中空纖維膜相比,具有水力學(xué)條件易于控制、通量高、抗污染能力強和清洗更換方便等特點,能夠在更高污泥濃度條件下保持高通量穩(wěn)定運行。
圖3 平板膜組件運行原理示意
3.1.1水力停留時間對COD處理效果的影響
通常情況下,停留時間越長,有機物被降解的比例越大,停留時間對COD去除有較大影響。在進水COD為236~267 mg/L,MBR溫度30 ℃左右,pH值為7左右,溶解氧(DO)為3.0 mg/L的操作條件下,考察水力停留時間對MBR內(nèi)COD去除效果的影響,如圖4。
圖4 停留時間對COD降解的影響
從圖4可以看出:當(dāng)MBR停留時間在8~12.5 h時,隨著停留時間延長,COD去除率呈現(xiàn)升高的趨勢,當(dāng)停留時間大于10 h時,COD去除率大于0.8。這是由于隨著停留時間延長,微生物反應(yīng)時間增加,COD去除率隨之增加。停留時間小于10 h,COD去除率低于0.8,反應(yīng)器處理效率低,綜合考慮,最佳停留時間為10 h。
3.1.2COD波動對其去除效果的影響
污水COD的波動可能會對微生物菌群穩(wěn)定性造成沖擊,從而影響處理效果。在進水COD為130~450 mg/L,MBR內(nèi)溫度30 ℃左右,pH值在7左右,水力停留時間為10 h,溶解氧(DO)為3.0 mg/L的操作條件下,考察進水COD波動對其去除效果的影響,如圖5。
圖5 進水COD波動對處理效果的影響
從圖5可以看出:當(dāng)進水COD在109~414 mg/L之間波動時,隨進水COD增大,COD出水呈現(xiàn)先升高后穩(wěn)定的趨勢,總體上進水COD的波動不會對MBR處理效果造成影響,表明MBR對COD波動有一定的抗沖擊能力。
3.2.1MBR反應(yīng)器COD處理效果
MBR連續(xù)好氧生化處理中試裝置從污泥馴化到連續(xù)運行至結(jié)束共歷時64天,進出水COD濃度檢測結(jié)果見圖6。從圖6可以看出,試驗初期,由于乙二醇生產(chǎn)裝置仍處于工藝參數(shù)優(yōu)化階段,導(dǎo)致MBR反應(yīng)器進水很不穩(wěn)定,同時此期間進水溫度也較高,故延長了污泥馴化周期;污泥馴化結(jié)束后連續(xù)進水,保持廢水停留時間為10 h、進水COD為100~450 mg/L左右時,出水平均COD為25 mg/L,去除率基本穩(wěn)定在90%左右。
圖6 MBR裝置進出水COD結(jié)果
3.2.2MBR反應(yīng)器氨氮處理效果
除了COD之外,同時還對生化進出水氨氮進行了檢測,結(jié)果如圖7所示:氨氮在20~90 mg/L之間波動時,平均出水氨氮低于6 mg/L,可滿足生化處理單元排水要求。
圖7 MBR裝置進出水氨氮濃度
由于MBR側(cè)線試驗裝置與現(xiàn)有BAF池進水相同,兩者的處理效果具有較好的可對比性,對兩種工藝運行參數(shù)對比如表3所示??梢夿AF工藝的水力停留時間為28 h,而MBR的水力停留時間為10 h,處理相同水量條件下,MBR可大大減小反應(yīng)器的體積,從而大大減小占地面積。同理,MBR的容積負(fù)荷也遠大于現(xiàn)有的BAF工藝。相同進水水質(zhì)條件下,MBR工藝出水的COD和氨氮值都小于BAF工藝。綜上所述,MBR工藝對此類廢水的處理效果明顯優(yōu)于BAF工藝。
側(cè)線試驗采用MBR好氧處理工藝對煉油污水進行處理,試驗結(jié)果證明,系統(tǒng)處理效果理想,抗負(fù)荷能力強,運行穩(wěn)定,出水波動性小。在進水COD為100~450 mg/L,氨氮20~90 mg/L,水力停留時間10 h的條件下,出水COD<40 mg/L,平均出水氨氮達到小于6 mg/L,達到了出水的要求。
表3 BAF與MBR工藝參數(shù)對比
另外,在相同進水水質(zhì)條件下,對MBR側(cè)線試驗裝置和現(xiàn)有BAF池處理污水的效果進行了對比。結(jié)果表明:MBR裝置的水力停留時間、出水指標(biāo)和容積負(fù)荷均優(yōu)于BAF池,其出水COD和氨氮能直接達標(biāo)排放,從而證明MBR的處理能力優(yōu)于現(xiàn)有BAF工藝。