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1000 MW機組末兩級低壓加熱器疏水不暢原因分析及處理

2019-01-22 02:19
山西電力 2018年6期
關(guān)鍵詞:抽汽立管凝汽器

施 力

(皖能銅陵發(fā)電有限公司,安徽 銅陵 244000)

0 引言

低壓加熱器是汽輪發(fā)電機組熱力系統(tǒng)中的重要設(shè)備。它充分利用了汽輪機抽汽加熱凝結(jié)水時所釋放的過熱熱量和汽化潛熱,其目的是提高凝結(jié)水溫度,從而提供機組熱經(jīng)濟性[1]。

對于火電廠末級和次末級低壓加熱器,由于其抽汽壓力小,疏水處于飽和水與飽和蒸汽臨界點附近,運行參數(shù)變化對疏水狀態(tài)影響大。在設(shè)計過程中,如因廠房位置所限造成管道走向變化大、急轉(zhuǎn)彎多、疏水匯合點選擇不合理等原因,極易造成疏水不暢、疏水管道振動[2]。

1 低壓加熱器疏水故障情況

皖能銅陵發(fā)電有限公司6號機組采用上海電氣集團生產(chǎn)的汽輪發(fā)電機組,回?zé)嵯到y(tǒng)配置為雙列高壓加熱器,1臺除氧器,采用5臺低壓加熱器,7號低壓加熱器疏水采用疏水泵,8號、9號低壓加熱器設(shè)置疏水冷卻器。正常運行時8號、9號低壓加熱器疏水匯合后流入疏水冷卻器,經(jīng)疏水冷卻器冷卻后流入疏水立管最終到達凝汽器。若疏水不暢將導(dǎo)致低壓加熱器水位上升,低壓加熱器解列。圖1為6號機組8號、9號低壓加熱器疏水圖。

圖1 低壓加熱器疏水示意圖(mm)

自機組運行以來,6號機組末兩級低壓加熱器存在以下問題。

a)6號機組末兩級低壓加熱器疏水至疏水冷卻器管道運行中管道振動。

b)6號機組末兩級低壓加熱器疏水不暢。

c) 末兩級低壓加熱器運行中無法隔離(設(shè)計疏水冷卻器汽側(cè)和凝汽器通過管道相連,無閥門隔離)。末兩級低壓加熱器退出運行后,導(dǎo)致前三級低壓加熱器長期過負荷運行,對加熱器安全構(gòu)成較大隱患,同時,末兩級低壓加熱器退出運行,影響供電煤耗約2 g/(kW·h)。因此,末兩級低壓加熱器對機組的安全、經(jīng)濟運行影響較大。

夏季運行9號低壓加熱器疏水溫度緩慢上升,最高77℃(此時9號抽汽口溫度61℃,說明8號低壓加熱器疏水倒流至9號低壓加熱器疏水管道造成疏水不暢),水位逐步上升至低壓加熱器滿水位,8號、9號低壓加熱器解列。當背壓下降后,低壓加熱器投運正常。因此,可確認9號低壓加熱器水位上升不是加熱器鋼管泄漏,是疏水不暢所致。

2 低壓加熱器疏水不暢原因分析

2.1 末兩級低壓加熱器至疏水冷卻器的匯合點位置設(shè)計不合理

忽略加熱器殼側(cè)壓降,將加熱器進汽壓力作為疏水出口壓力,從廠家提供的熱力數(shù)據(jù)中選取50%、75%、100%額定出力工況THA(turbine heat acceptance) 工況疏水的設(shè)計參數(shù)(壓力為絕對壓力),如表1所示。

表1 不同負荷下8號、9號低壓加熱器疏水壓差

從設(shè)計參數(shù)可知,隨著機組負荷增加,后兩級低壓加熱器之間的差壓增加[3]。在疏水冷卻器入口處均為飽和水,根據(jù)負荷對應(yīng)的壓差,9號低壓加熱器疏水管道水位應(yīng)該比8號低壓加熱器高2~4 m左右,一旦8號低壓加熱器疏水水位低于匯合點,則8號低壓加熱器疏水竄至9號低壓加熱器,導(dǎo)致9號低壓加熱器無法疏水。低壓加熱器解列前疏水溫度上升至77℃,而抽汽溫度只有64℃,證實9號低壓加熱器疏水不暢的原因應(yīng)該為8號低壓加熱器疏水倒流所致。9號低壓加熱器水位上升至一定位置后(一般滿水位5 h后),水位重力加上抽汽壓力,9號低壓加熱器水位瞬間降至-40 mm。

2.2 疏水冷卻器回疏水立管高度不夠

將8號、9號低壓加熱器和疏水冷卻器做為一個整體考慮,保證8號、9號低壓加熱器疏水管道有水位(高度差基本是8號、9號低壓加熱器的蒸汽壓差)、疏水冷卻器內(nèi)保證滿水位,避免水位低造成疏水冷卻器汽水兩相流,引起冷卻器內(nèi)熱交換管振動,導(dǎo)致疏水冷卻器換熱管道磨損、泄漏[4]。

表2 不同負荷下凝汽器疏水立管標高計算

比對不同工況、不同負荷下的水位高度,發(fā)現(xiàn)凝汽器疏水立管入口標高過低無法保證8號低壓加熱器疏水管道內(nèi)有水位,可能排擠9號低壓加熱器的疏水;同時疏水冷卻器及疏水冷卻器后疏水管道內(nèi)可能存在汽水兩相流,導(dǎo)致疏水不暢和冷卻器內(nèi)熱交換管振動的問題。

2.3 疏水立管排汽管徑過小

高負荷時,疏水流量明顯增加,同時由于疏水冷卻器回疏水立管高度不夠,8號低壓加熱器無法建立起穩(wěn)定水封,部分蒸汽經(jīng)過8號低壓加熱器疏水冷卻器直接竄入疏水立管,增加疏水立管熱負荷。疏水冷卻器排汽管道為φ89 mm×2.8 mm,高負荷時疏水、蒸汽過多,導(dǎo)致疏水立管內(nèi)阻力增加,8號、9號低壓加熱器疏水不暢[5]。

3 低壓加熱器疏水不暢的解決方法

a) 疏水立管排汽管徑加大,管道由φ89mm×4 mm改為φ273 mm×6 mm。

b) 6號機8號、9號低壓加熱器疏水至疏水冷卻器的匯合點位置下移至離地面300 mm處。

c) 疏水冷卻器標高下移600 mm,原來基礎(chǔ)(800 mm) 拆除,用16槽鋼做框架支撐。待調(diào)整安裝完畢灌漿處理。

d) 疏水立管φ530 mm×11 mm加高,上移量2.4 m??紤]8.2 m樓板孔徑加大。

e)疏水冷卻器出口管道至疏水立管接口高度由6 m升到9.02 m處(由管道內(nèi)徑下標高計算)。

f)疏水立管排汽管與凝汽器接口上移至標高11 m處。

低壓加熱器疏水管路具體改造方案如圖2所示。

圖2 低壓加熱器疏水改造示意圖(mm)

4 低壓加熱器疏水管路改造后運行情況及效果

在2017年12月皖能銅陵發(fā)電有限公司6號機組小修中對6號機組8號、9號低壓加熱器疏水系統(tǒng)進行了改造,通過近8個月的運行實踐檢驗,夏日工況機組帶1000 MW負荷運行時,低壓加熱器疏水正常,滿足了機組安全經(jīng)濟運行的需要,改造效果明顯。

5 結(jié)論

皖能銅陵發(fā)電有限公司1000 MW機組未兩級低壓加熱器疏水不暢的分析處理中,主要是依據(jù)8號、9號低壓加熱器的設(shè)計抽汽壓力,通過計算及改造經(jīng)驗對現(xiàn)場的管路進行降低疏水匯合點的改造,實現(xiàn)了低壓加熱器疏水正常。

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