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天鐵公司汽輪機(jī)真空度降低的原因分析

2019-01-16 10:54:21孫鵬程
天津冶金 2019年6期
關(guān)鍵詞:軸封凝汽器水井

孫鵬程

(天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司動力廠,河北056404)

0 引言

汽輪機(jī)是一種將蒸汽的熱能轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動機(jī)械能的驅(qū)動設(shè)備,在實(shí)際生產(chǎn)、生活中有著極其廣泛的應(yīng)用,是工業(yè)生產(chǎn)過程中能量轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵。在電力生產(chǎn)、冶金制造、化工生產(chǎn)、大型船舶動力等方面,汽輪機(jī)被應(yīng)用于驅(qū)動發(fā)電機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、螺旋槳等動力機(jī)械,而這些汽輪機(jī)組又絕大部分都是凝汽式汽輪機(jī)。凝汽式汽輪機(jī)系統(tǒng)的組成較為復(fù)雜,主要包括主蒸汽系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、給水回?zé)嵯到y(tǒng)等,其中真空系統(tǒng)是凝汽式汽輪機(jī)的最關(guān)鍵的系統(tǒng)之一。本文就我廠在實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于真空系統(tǒng)不嚴(yán)密導(dǎo)致真空下降的事例進(jìn)行分析探討。

1 排氣缸防爆門破損漏氣導(dǎo)致汽輪機(jī)真空降低

我廠一臺汽輪鼓風(fēng)機(jī)組,其中汽輪機(jī)是由上海汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn),型號為NE79/83/08,主蒸汽參數(shù)壓力為3.43 MPa,溫度435 ℃的中壓凝汽式汽輪機(jī)。由于之前進(jìn)入冬天環(huán)保限產(chǎn)量,隨著對應(yīng)的高爐休風(fēng)停機(jī)4 個(gè)多月,之后因?yàn)楦郀t復(fù)產(chǎn),準(zhǔn)備開機(jī)給高爐送風(fēng)。聯(lián)系自動化值班人員做開機(jī)實(shí)驗(yàn),各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)均正常,輔助設(shè)備啟動也正常,運(yùn)行值班人員隨即啟動盤車裝置,并且對調(diào)速系統(tǒng)、危急保安系統(tǒng)檢查正常,暖管,啟動凝汽系統(tǒng)抽真空,一切正常。當(dāng)真空抽到-65 kPa,開始低真空沖動轉(zhuǎn)子,暖機(jī),過臨界轉(zhuǎn)速,當(dāng)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在4 600 r/m時(shí),凝汽器真空為-75 kPa,對比之前開機(jī)轉(zhuǎn)速對應(yīng)真空數(shù)值,相對較低,故打開備用射水泵聯(lián)鎖(因備用射水泵聯(lián)鎖啟動值為真空低于-78 kPa),備用射水泵啟動正常,聯(lián)鎖好用,真空緩慢上漲,當(dāng)真空抽到-78 kPa 時(shí),真空停止上漲。真空無法抽上來:(1)首先懷疑是真空破壞門未完全關(guān)閉,于是運(yùn)行值班人員用勾扳子緊了緊真空破壞門,發(fā)現(xiàn)真空破壞門已經(jīng)關(guān)到位,且試驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)泄漏空氣,故排除真空破壞門不嚴(yán)的影響;(2)懷疑是熱水井水位過高造成熱水井滿水,進(jìn)而影響抽真空,檢查電腦上顯示的熱水井水位正常,查看熱水井就地磁性浮子式液位計(jì)顯示數(shù)值作對比,無明顯差異,數(shù)值基本一致,故排除熱水井滿水的影響;(3)檢查軸封汽壓力,電腦顯示為0.025 MPa,壓力正常,同時(shí)檢查軸封加熱器,發(fā)現(xiàn)排大氣管微冒蒸汽,故證明軸封汽投入正常,排除軸封汽壓力不足或斷供而導(dǎo)致真空抽不上來的影響;(4)檢查兩臺射水泵,射水泵電機(jī)電流正常,射水泵出口壓力電腦與就地壓力表顯示基本一致,故排除射水泵故障的影響,且射水箱水溫正常,射水抽氣器在開機(jī)前清理過,故排除射水抽氣系統(tǒng)故障引起真空抽不上來的原因;(5)懷疑是循環(huán)水壓力不足、斷供導(dǎo)致的,故檢查兩臺循環(huán)水泵,循環(huán)水溫度、壓力就地表顯與電腦上數(shù)據(jù)一致,均為正常范圍內(nèi),此時(shí)排除循環(huán)水水量不足或循環(huán)水水溫過高而導(dǎo)致真空降低的原因;(6)懷疑凝汽器銅管破損,于是聯(lián)系化學(xué)化驗(yàn)人員化驗(yàn)?zāi)Y(jié)水質(zhì)量,硬度正常、合格,而且多次化驗(yàn)結(jié)果均合格,且凝汽器熱水井水位也沒有明顯變化,故排除凝汽器銅管破損是造成銅管漏水,從而影響凝汽器真空的原因。

綜合以上分析結(jié)果,排除以上會造成真空無法抽上來的原因,基本確定了真空系統(tǒng)不嚴(yán)密是產(chǎn)生原因,而開機(jī)之前做過注水試驗(yàn),凝汽系統(tǒng)的閥門、管道以及凝汽器和射水抽氣系統(tǒng)的管道、閥門以及抽氣器均為發(fā)現(xiàn)明顯漏點(diǎn);且停機(jī)期間對凝汽器銅管進(jìn)行過清洗,也排除了凝汽器銅管結(jié)垢對真空的影響。懷疑是汽輪機(jī)本體不嚴(yán)密而漏入空氣,導(dǎo)致真空無法抽上來,隨即檢查排汽缸上下汽缸接合面,未發(fā)現(xiàn)明顯漏入空氣的現(xiàn)象,此時(shí)意識到排汽缸的防爆門還未檢查,在檢查排汽缸防爆門時(shí),發(fā)現(xiàn)有較為明顯的氣流聲,當(dāng)用手按住防爆門上防爆膜時(shí),氣流聲明顯變小,且計(jì)算機(jī)上顯示真空開始上漲,松開防爆膜真空開始下降,重復(fù)幾次試驗(yàn),最終確定了是排汽缸防爆門上防爆膜破損導(dǎo)致的真空無法抽上來。因?yàn)樵撈啓C(jī)上防爆膜為石棉板材質(zhì),優(yōu)點(diǎn)是密封效果較好且經(jīng)濟(jì)實(shí)用,性價(jià)比高,但缺點(diǎn)是易老化、破損。而且該機(jī)組在入冬前停機(jī)、開春開機(jī),溫度變化較大,更易加劇防爆膜老化,加大開裂的風(fēng)險(xiǎn)。隨后檢修人員立即更換同等規(guī)格的石棉板,并且保證整張石棉板完整,無破損老化,同時(shí)將防爆門法蘭結(jié)合面清理干凈,保證無殘留石棉板,無毛刺,且貫通法蘭溝槽,更換后,抽真空效果明顯,開機(jī)正常。

2 凝結(jié)水泵空氣門不嚴(yán),導(dǎo)致真空急劇下降

我廠一臺額定功率12 MW 的汽輪發(fā)電機(jī)組,其汽輪機(jī)是上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn),型號為33-12-1,蒸汽參數(shù)為壓力3.43 MPa,溫度435 ℃的中壓汽輪機(jī)。其配備兩臺型號為4N6 的單級單吸懸臂式離心冷凝泵。在一次機(jī)組運(yùn)行過程中,運(yùn)行值班人員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)1#凝結(jié)水泵3 瓦振動較大,且聲音發(fā)悶,于是倒2#凝結(jié)水泵運(yùn)行,并聯(lián)系檢修,同時(shí)聯(lián)系電氣值班員切斷1#凝結(jié)水泵電源,檢修人員辦理操作票,在具備檢修條件后,檢修人員首先懷疑引起振動的原因是聯(lián)軸器彈性膠塊老化、失去彈性、破損造成的,于是打開聯(lián)軸器安全護(hù)罩,更換同型號的彈性膠塊后,聯(lián)系電氣值班員檢測電機(jī)絕緣,合格后為電機(jī)送電。運(yùn)行值班人員在啟動1#凝結(jié)水泵后,傾聽內(nèi)部聲音還是發(fā)悶,且測3 瓦振動無明顯降低。于是決定將1#凝結(jié)水泵解體,進(jìn)一步檢查葉輪、軸承,觀察是否有破損需要更換,聯(lián)系運(yùn)行值班員,關(guān)閉凝結(jié)水泵出入口門、空氣門、盤根密封水門和過瓦冷卻水門,同時(shí)通知電氣值班人員停電。在具備檢修條件后,對1#凝結(jié)水泵解體檢查,約20 min 后,檢修人員將1#凝結(jié)水泵的泵體與泵殼拆開,準(zhǔn)備先檢查葉輪,這時(shí),運(yùn)行監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)機(jī)組真空開始下降,并且很快下降至-78 kPa,射水泵低真空聯(lián)鎖啟動,兩臺射水泵同時(shí)投入,以維持真空,同時(shí)甩負(fù)荷。真空急劇下降:(1)首先懷疑是循環(huán)水突然中斷,導(dǎo)致排汽無法充分冷卻,真空急劇下降,然而檢查循環(huán)水系統(tǒng),并未發(fā)現(xiàn)任何故障,故排除此原因;(2)考慮可能是抽氣系統(tǒng)故障導(dǎo)致真空急劇下降,遂立即檢查射水泵是否故障失壓,射水抽氣系統(tǒng)是否突然破裂,檢查兩臺射水泵出入口壓力均正常,且射水抽氣系統(tǒng)為發(fā)現(xiàn)明顯破裂痕跡,故排除;(3)懷疑是軸封汽突然中斷導(dǎo)致的真空急劇下降如果軸封汽中斷,大量空氣將會從軸封漏入到排汽缸,空氣中大量不凝結(jié)氣體也會導(dǎo)致真空急劇下降,檢查軸封供汽壓力,計(jì)算機(jī)顯示數(shù)值與就地壓力表顯示基本一致,均在正常范圍內(nèi),故排除軸封汽斷供的影響;(4)熱水井滿水,凝結(jié)水泵故障,凝汽器銅管破損或者運(yùn)行值班人員的誤操作,都會造成熱水井滿水,檢查現(xiàn)場熱水井磁性液位顯示計(jì)水位與計(jì)算機(jī)上水位顯示值一致,均在正常范圍內(nèi),聯(lián)系化學(xué)化驗(yàn)人員檢驗(yàn)水質(zhì)合格,故排除因熱水井滿水而造成凝汽器真空急劇下降。排除以上能造成真空急劇下降的原因,最有可能的就是真空系統(tǒng)不嚴(yán)密,由于某種原因,造成突然大量漏氣,大量空氣進(jìn)入凝汽器,進(jìn)而造成機(jī)組真空急劇下降。此時(shí),運(yùn)行值班人員意識到極有可能是檢修1#凝結(jié)水泵造成的,急忙去關(guān)緊進(jìn)口水門、空氣門,發(fā)現(xiàn)已關(guān)到位,而機(jī)組真空仍急劇下降致-65 kPa,由于接近-60 kPa 真空的停機(jī)值,且在1#凝結(jié)水泵解體前為發(fā)生真空急劇下降,故懷疑是空氣門關(guān)不嚴(yán)引起的,而在泵檢修前,泵內(nèi)有凝結(jié)水注入,泵殼與泵體相對密封,故不會有大量空氣漏入,而此次停泵檢修時(shí),泵解體,泵殼與泵體分離,空氣直接進(jìn)入泵殼,并通過空氣門進(jìn)入凝汽器,相當(dāng)于凝汽器直接與大氣連通,導(dǎo)致真空急劇下降。隨后檢修人員迅速恢復(fù)1#凝結(jié)水泵,在真空降到停機(jī)點(diǎn)前,將1#凝結(jié)水泵安裝好,并送電做為備泵使用。真空也迅速上漲到正常范圍。檢修人員在下次停機(jī)時(shí),處理1#凝結(jié)水泵,并更換空氣門。

綜上,機(jī)組在停運(yùn)較長時(shí)間,開機(jī)前,應(yīng)全面檢查真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性,并做嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn),或者用專用的檢漏儀器檢查,同時(shí)加強(qiáng)對后汽缸防爆膜這些容易的部位著重檢查,并及時(shí)消除漏點(diǎn),確保真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性。在凝結(jié)水泵檢修時(shí),一定要確保在剛停運(yùn)的泵內(nèi)真空值降為“0”,即確定管道、閥門嚴(yán)密后,才能檢修,否則立即停止檢修作業(yè),尋找原因。

3 結(jié)束語

本文對我廠在實(shí)際生產(chǎn)過程中遇到的由于真空系統(tǒng)不嚴(yán)密而導(dǎo)致的真空急劇下降進(jìn)行了分析和總結(jié)。真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性不僅影響汽輪機(jī)的效率和出力大小,更加關(guān)乎到整個(gè)汽輪發(fā)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。在今后的汽輪機(jī)運(yùn)行與檢修中,應(yīng)該加強(qiáng)人員技術(shù)培訓(xùn),提高人員技術(shù)水平,才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)真空降低的原因,節(jié)約時(shí)間,減少浪費(fèi),保障機(jī)組安全。

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