截至2019年12月1日,中國石油川慶鉆探工程有限公司(以下簡稱川慶鉆探)威遠頁巖氣年產氣18.5×108m3,比2018年全年多產氣10×108m3;平均單井初期日產氣量25×104m3以上。
在中國石油天然氣集團有限公司頁巖氣風險作業(yè)創(chuàng)新實踐下,川慶鉆探經過5年探索和攻堅,找到了“勘探開發(fā)一體化、地質工程一體化、技術經濟一體化”緊密融合的中國頁巖氣井高產解決方案。三輪井的水平段長、儲層鉆遇率、測試產氣量、首年日產氣量和最終可采儲量等指標,一輪比一輪好。水平段長從1 500 m提高到1 739 m,主力儲層鉆遇率由68.8%提高到97.3%,井均測試日產氣量由14.3×104m3提高到29.1×104m3,效果最好的I類井比例由11.4%提高到61.5%。
“頁巖氣想要高產必須找準‘甜點’。三個一體化的核心是地質工程一體化,也是解決高產最大難題的關鍵?!贝☉c鉆探二級技術專家李茂森說。正是地質工程一體化的方法,形成了威遠“選好區(qū)、鉆長段、打準層、壓好井”的高產井培育模式。
通過地質工程一體化,川慶鉆探發(fā)現了威202、威204井區(qū)之間存在著沉積凹陷,優(yōu)質頁巖儲層厚度較大,確立了有利區(qū)。2018年7月17日,威202H13平臺開鉆。2018年年底,4口井測試日產氣量合計超過100×104m3,創(chuàng)威遠頁巖氣田平臺平均單井測試產氣量最高紀錄,5、6井均創(chuàng)威遠頁巖氣田單井測試產量最高紀錄,取得開發(fā)效果的重大突破。截至目前,半支測試日產氣量超過100×104m3的平臺達到7個。
高產不等同于效益開發(fā),這也是頁巖氣的非常規(guī)屬性之一。川慶鉆探頁巖氣項目經理部總經理張慶介紹,川慶鉆探高度重視威遠頁巖氣效益開發(fā),建立項目管理技術經濟一體化模式,內部收益率大幅提升。通過自建電網,川慶鉆探節(jié)約投資4 000萬元以上。探索平臺主體部署8口井,攤低鉆前單井投資,較之于只部署4口井,前者單井投資降低近百萬元。適度進行水平井分段,降低單段液量,單井壓裂成本明顯降低。及時替換10個平臺21口井測試流程,節(jié)約投資上千萬元。
(天工摘編自中國石油網)