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中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)排粉機(jī)電流異常波動(dòng)的研究

2019-01-09 02:01王瑞君
儀器儀表用戶 2019年2期
關(guān)鍵詞:風(fēng)溫磨煤機(jī)時(shí)間段

王瑞君

(華電國(guó)際十里泉發(fā)電廠,山東 棗莊 277100)

0 引言

華電國(guó)際十里泉發(fā)電廠330MW機(jī)組鍋爐采用了美國(guó)CE燃燒工程公司的引進(jìn)技術(shù)。鍋爐為亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)鍋爐,采用平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒技術(shù)、中儲(chǔ)式熱風(fēng)送粉系統(tǒng),燃料為煙煤。本廠采用的是中儲(chǔ)式熱風(fēng)送粉系統(tǒng),采用4臺(tái)350/600低速鋼球磨煤機(jī)。原煤由原煤倉(cāng)經(jīng)皮帶式給煤機(jī)送入球磨機(jī),經(jīng)空氣預(yù)熱器預(yù)熱后的熱空氣作為干燥劑送入磨煤機(jī),對(duì)煤進(jìn)行加熱干燥的同時(shí),排粉機(jī)將煤粉吸入粗粉分離器,并在粗粉分離器中將不合格的粗粉分離出來后,經(jīng)回粉管道送至磨煤機(jī)中重新研磨,而合格的細(xì)煤粉進(jìn)入細(xì)粉分離器,在細(xì)粉分離器中,依靠離心力分離的作用,把細(xì)粉直接送入其下方的煤粉倉(cāng)或經(jīng)輸粉機(jī)送到相鄰的煤粉倉(cāng)中去[1-3]。

運(yùn)行過程會(huì)出現(xiàn)排粉機(jī)電流異常波動(dòng)的現(xiàn)象,使得排粉機(jī)的振動(dòng)加劇,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行。為徹底解決排粉機(jī)電流異常波動(dòng)的問題,本文基于現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù),結(jié)合相關(guān)理論知識(shí),對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行了全面的定量和定性分析,確定了細(xì)分分離器的鎖氣器動(dòng)作,造成乏氣送粉濃度增加,進(jìn)而引發(fā)排粉機(jī)電流異常波動(dòng),通過調(diào)整鎖氣器重錘,增加鎖氣器動(dòng)作頻率,以此解決排粉機(jī)電流異常波動(dòng)的問題,保障了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行[4]。

1 排粉機(jī)電流異常波動(dòng)的描述

2018年1月~7月,正常運(yùn)行過程中,#7爐共發(fā)生4次B排粉機(jī)電流異動(dòng)的情況,第1次是機(jī)組正常運(yùn)行期間,沒有進(jìn)行任何操作的情況下,排風(fēng)機(jī)電流的峰值為80.83A;第2次是機(jī)組進(jìn)行了停止磨煤機(jī)后,倒風(fēng)過程中關(guān)小回風(fēng)門的操作,在3s內(nèi)排粉機(jī)電流波動(dòng)峰值為101.03A;第3次是機(jī)組正常運(yùn)行期間,略微開大磨煤機(jī)冷風(fēng)擋板的過程中,排風(fēng)機(jī)電流的峰值為66.11A;第4次是停止磨煤機(jī)的過程中,進(jìn)行了減少給煤量,關(guān)小系統(tǒng)風(fēng)熱風(fēng)擋板,開大系統(tǒng)風(fēng)冷風(fēng)擋板的操作,在2s內(nèi)排粉機(jī)電流異動(dòng)峰值為81.83A。

2 排粉機(jī)電流異動(dòng)的原因分析

本廠330MW機(jī)組排粉機(jī)采用離心風(fēng)機(jī),其工作原理為:葉輪隨轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)時(shí),葉片間的氣體也隨葉輪旋轉(zhuǎn)而獲得慣性離心力,并使氣體從葉片間的出口甩出,被甩出的氣體擠入機(jī)殼,于是機(jī)殼內(nèi)的氣體壓強(qiáng)增高,最后被導(dǎo)向出口排出。氣體被甩出后,葉輪中心部分的壓強(qiáng)降低,外界氣體就能從風(fēng)機(jī)的吸入口通過葉輪前盤中央的孔口吸入,源源不斷地輸送氣體[5,6]。

制粉系統(tǒng)正常運(yùn)行過程中,當(dāng)出現(xiàn)給煤機(jī)斷煤、磨煤機(jī)滿煤、粗粉分離器堵塞、細(xì)粉分離器堵塞、排粉機(jī)入口防爆門爆破時(shí),會(huì)造成排粉機(jī)電流異常波動(dòng),但是這4次排粉機(jī)電流為瞬間波動(dòng),持續(xù)時(shí)間很短,經(jīng)就地檢查,上述原因均已被排除[7]。

通過對(duì)制粉系統(tǒng)的工作原理分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的PI(實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)系統(tǒng))對(duì)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面采集,需要采集數(shù)據(jù)點(diǎn)有負(fù)荷、B排粉機(jī)入口乏氣流量、B粗粉分離器后負(fù)壓、B排粉機(jī)出口壓力、B排粉機(jī)入口溫度、B排粉機(jī)入口壓力、B排粉機(jī)出口溫度、B排粉機(jī)電流、B磨煤機(jī)出口溫度、B磨煤機(jī)出口壓力、B磨煤機(jī)出口差壓、B磨煤機(jī)入口負(fù)壓、B磨煤機(jī)入口風(fēng)溫、B磨煤機(jī)A電機(jī)電流、B磨煤機(jī)B電機(jī)電流、B給煤機(jī)給煤量、A粉倉(cāng)粉位I、A粉倉(cāng)粉位II、B排回風(fēng)門反饋、B排粉機(jī)熱風(fēng)擋板位置、B排粉機(jī)冷風(fēng)擋板位置、B磨煤機(jī)熱風(fēng)擋板位置、B磨煤機(jī)冷風(fēng)擋板位置、B磨煤機(jī)再循環(huán)風(fēng)擋板位置、B1給粉機(jī)轉(zhuǎn)速、B3給粉機(jī)轉(zhuǎn)速、C1給粉機(jī)轉(zhuǎn)速、C2給粉機(jī)轉(zhuǎn)速、C3給粉機(jī)轉(zhuǎn)速、C4給粉機(jī)轉(zhuǎn)速、B1一次風(fēng)速、B3一次風(fēng)速、C1一次風(fēng)速、C2一次風(fēng)速、C3一次風(fēng)速、C4一次風(fēng)速、B1一次風(fēng)煤粉濃度、B3一次風(fēng)煤粉濃度、C1一次風(fēng)煤粉濃度、C2一次風(fēng)煤粉濃度、C3一次風(fēng)煤粉濃度、C4一次風(fēng)煤粉濃度。

在排除上述常規(guī)分析原因后,結(jié)合采集的PI數(shù)據(jù),選擇排粉機(jī)電流異動(dòng)前后較短時(shí)間的數(shù)據(jù)分析,為了更好地進(jìn)行原因分析,現(xiàn)在采取對(duì)比分析的方式,選擇兩個(gè)數(shù)據(jù)段AB分別為2018/06/29 10:36:0至2018/06/29 10:40:59、2018/06/30 08:34:00至2018/06/30 08:38:59,數(shù)據(jù)采集精度為1秒鐘采集一次。

根據(jù)排粉機(jī)異步電動(dòng)機(jī)定子電流特性,其定子電流異常變大,說明此時(shí)異步電動(dòng)機(jī)輸出的軸功率變大,而異步電動(dòng)機(jī)輸出的軸功率用于排粉機(jī)有效做功和克服摩擦做功。因此,需要分析排粉機(jī)離心風(fēng)機(jī)的軸功率變化情況。

A時(shí)間段B排粉機(jī)入口風(fēng)溫最大值和最小值相差0.1949℃,B排粉機(jī)出口風(fēng)溫最大值和最小值相差0.0929℃,B磨煤機(jī)出口風(fēng)溫最大值和最小值相差0.2233℃,B磨煤機(jī)入口風(fēng)溫最大值和最小值相差6.4626℃。因此,可以排除B排粉機(jī)出、入口風(fēng)溫和B磨煤機(jī)出口風(fēng)溫的影響,同時(shí)需要考慮B磨煤機(jī)入口風(fēng)溫的影響。B時(shí)間段B排粉機(jī)入口風(fēng)溫最大值和最小值相差0.0787℃,B排粉機(jī)出口風(fēng)溫最大值和最小值相差0.0796℃,B磨煤機(jī)出口風(fēng)溫最大值和最小值相差0.1313℃,B磨煤機(jī)入口風(fēng)溫最大值和最小值相差8.2831℃。因此,可以排除B排粉機(jī)出、入口風(fēng)溫和B磨煤機(jī)出口風(fēng)溫的影響,同時(shí)需要考慮B磨煤機(jī)入口風(fēng)溫的影響。

A時(shí)間段為機(jī)組正常運(yùn)行期間,沒有任何操作,現(xiàn)在對(duì)該時(shí)間段B制粉系統(tǒng)各個(gè)風(fēng)門狀態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,只有B磨煤機(jī)再循環(huán)風(fēng)門有所動(dòng)作,其他風(fēng)門基本沒有變化。

一次風(fēng)速的變化如圖1所示,從A時(shí)間圖中可以看出,在150s附近,C1一次風(fēng)速瞬間下降,B1、C1和C2變化較小,B3、C3和C4瞬間風(fēng)速變大;從B時(shí)間圖中可以看出,在167s附近,6個(gè)一次風(fēng)管對(duì)應(yīng)的風(fēng)速異常增大。折算后的一次風(fēng)煤粉濃度差壓,如圖2所示。由于折算后的一次風(fēng)煤粉濃度差壓基本維持在0~0.35之間,所以一次風(fēng)煤粉濃度差壓在該區(qū)域處于線性區(qū),可以認(rèn)為代表一次風(fēng)煤粉濃度差壓,在拋棄排粉機(jī)溫度和一次風(fēng)速影響的因素下,在峰值附近發(fā)生了風(fēng)粉濃度的瞬時(shí)增大,同時(shí)考慮到給粉機(jī)轉(zhuǎn)速在該范圍內(nèi)下降,對(duì)應(yīng)的下粉量在下降,說明此時(shí)乏氣送粉的濃度增大。

B排粉機(jī)入口乏氣流量在峰值點(diǎn)附近,A時(shí)間段出現(xiàn)瞬間下降的趨勢(shì),B時(shí)間段出現(xiàn)小幅下降趨勢(shì)。排粉機(jī)全壓在峰值點(diǎn)附近,排風(fēng)機(jī)全壓瞬間增大,A時(shí)間段比B時(shí)間段的變化幅度更大??紤]到該時(shí)間段負(fù)荷變化很小,排粉機(jī)所帶給粉機(jī)的負(fù)荷應(yīng)該保持基本不變。綜合在峰值點(diǎn)附近,給粉機(jī)轉(zhuǎn)速下降,一次風(fēng)煤粉濃度增加,A時(shí)間段正常運(yùn)行,沒有操作的情況下,B排粉機(jī)入口乏氣流量瞬間減少,排粉機(jī)全壓瞬間增大。雖然排粉機(jī)所帶負(fù)載有效功率在該瞬間迅速增加,但全時(shí)間段觀察可以看出,其功率變化未異常超出合理范圍內(nèi),必然克服摩擦功率會(huì)大幅增加。因此,可以推斷出,在進(jìn)入排粉機(jī)的風(fēng)煤粉濃度存在瞬間增大的現(xiàn)象。

排粉機(jī)入、出口壓力在峰值點(diǎn)前后時(shí)間段內(nèi),基本呈現(xiàn)排粉機(jī)入口風(fēng)壓先減小再增大后減小的趨勢(shì),排粉機(jī)出口風(fēng)壓呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢(shì)。B粗粉分離器后負(fù)壓在峰值點(diǎn)前后時(shí)間段,B粗粉分離器后負(fù)壓呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢(shì)。

圖1 一次風(fēng)速的變化趨勢(shì)Fig.1 Change trend of wind speed

圖2 折算后的一次風(fēng)煤粉濃度差壓變化趨勢(shì)Fig.2 Percent variation trend of the differential pressure of a wind pulverized coal concentration after calculation

綜上分析,由于排粉機(jī)電流異動(dòng)為瞬間的,同時(shí)排除機(jī)械故障,各相關(guān)參數(shù)也是瞬間變化。因此,可以判定造成排粉機(jī)電流異動(dòng)的原因?yàn)榧?xì)粉分離器的鎖氣器在煤粉積累較多時(shí)瞬間動(dòng)作,造成乏氣送粉濃度增大,進(jìn)而造成排粉機(jī)出口風(fēng)壓增大,增大排風(fēng)機(jī)軸功率,為維持排粉機(jī)風(fēng)壓穩(wěn)定,促使B磨煤機(jī)再循環(huán)風(fēng)擋板瞬間動(dòng)作,進(jìn)而引發(fā)制粉系統(tǒng)其它參數(shù)的變化。

3 結(jié)論

本廠排粉機(jī)電流異常波動(dòng)時(shí)間短暫,為徹底解決排粉機(jī)電流異常波動(dòng),通過PI系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。為達(dá)到研究精度的要求,采樣時(shí)間選擇1s。結(jié)合相關(guān)理論知識(shí),對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行了全面的定量和定性分析,通過各要素間的關(guān)系分析,確定了細(xì)分分離器的鎖氣器動(dòng)作,造成乏氣送粉濃度增加,進(jìn)而引發(fā)排粉機(jī)電流異常波動(dòng),造成相關(guān)制粉系統(tǒng)參數(shù)的瞬間變化。通過調(diào)整鎖氣器重錘,增加鎖氣器動(dòng)作頻率,解決了排粉機(jī)電流異常波動(dòng)的問題,保障了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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