■ 范可歆,朱曙光,姚曉明
澆注系統(tǒng)是鑄型中液態(tài)金屬注入型腔的通道之總稱,是鑄造工藝設計中的一個重要內容。一般鑄件的澆注系統(tǒng)由以下4部分(單元)構成:外澆口(澆口盆、澆口杯)、直澆道、橫澆道、內澆道。澆注系統(tǒng)設計的合理與否對鑄件質量影響很大,鑄件廢品約30%是由于澆注系統(tǒng)設計不當引起的。
大型鑄鋼件由于重量大、澆注壓頭高,常采用底返式澆注系統(tǒng),以防止鋼液噴濺、氧化,保證鋼液平穩(wěn)、無沖擊地進入型腔。在澆注過程中鋼液通過澆道由下而上充滿型腔,最后到冒口,完成整個澆注過程,致使冒口里的鋼液溫度低于型腔里的鋼液溫度,形成下高上低的倒掛式溫度梯度,影響冒口的補縮效果。導致鑄件超聲波無損檢測不合格、返修量大、成本增加,同時交貨期難以保證,不利于市場開發(fā)。因此,生產中不得不采用增設補澆裝置、加大冒口直徑和高度,以增加澆注鋼液的富余量等措施來保證鑄件質量。隨著技術進步,階梯式澆注系統(tǒng)得到了廣泛應用,采用階梯式澆注系統(tǒng),雖然溫度梯度有所改善,但澆注后期的高溫鋼液和鋼渣仍會從底部進入鑄件本體,澆口端UT檢測缺陷減輕但不能根除。采用堵截式澆注系統(tǒng),可以降低操作難度及生產成本,同時保證鑄件質量。
堵截式澆注系統(tǒng)適用于大型鑄鋼件的澆注,其原理是:在澆注過程中,完成本體澆注后迅速滾入鋼球,阻止下層澆口進鋼,使后期澆注的高溫鋼液通過上層澆口平穩(wěn)進入冒口,提高冒口補縮效率,保證鑄件的順序凝固;同時避免澆注后期本體進渣,保證型腔鋼液純凈。采用小規(guī)格的冒口和更低的澆高就可以生產出內部質量合格的鑄件,降低生產成本。堵截式澆注系統(tǒng)設計主要包括滑道設計、磚管設計、堵截鋼球設計,同時把握好鋼球釋放時機。
滑道是用于放置堵截鋼球及鋼球滾入的通道,設計時應注意以下幾點:
(1)滑道長約1500mm,采用U形槽或V形槽(可用鋼筋焊接而成),滑道要平直無焊渣、殘砂等雜物。
(2)滑道的放置位置要充分考慮澆注時澆包底部與直澆口的距離,避免滑道與澆包底部距離過近,影響鋼球滾入澆口杯。
(3)滑道要與水平面有一定的夾角(5°左右),釋放后保證鋼球可以平緩滾入澆口杯,避免角度過大,鋼球滾入速度過快撞裂澆口杯而導致“鉆鋼”。
根據澆包澆口的大小來確定最下層澆注系統(tǒng)直澆道的直徑,與單層澆注系統(tǒng)的設計相似,堵截式澆注系統(tǒng)中的每層澆注系統(tǒng)單獨相對于澆包澆口都要確保有足夠大的開放度,從而避免與該層澆注系統(tǒng)相鄰的上層澆注系統(tǒng)過早進鋼。堵截式澆注系統(tǒng)磚管選用高鋁磚,依次為澆口杯、兩通磚管、變徑磚管及三通磚管,澆注系統(tǒng)設計為上下兩層,上下層接口處用變徑磚管作為過渡連接,如圖1所示。
圖1 堵截式澆注系統(tǒng)
鋼球用于封堵下層澆口,設計時應考慮鑄件的成分不受其影響,同時考慮方便生產及節(jié)約成本,鋼球材質通常采用ZG230-450、ZG270-500。
設計鋼球尺寸時要保證鋼球能從直澆道上口滾入,同時能夠堵截在預定變徑過渡磚管部位,而不進入下部直澆道。因此,鋼球的直徑選擇比下部磚管內徑大5mm,圓度要控制在3mm內,直徑偏差控制在±2mm以內,以防因鋼球直徑過大或過小,導致堵截式澆注系統(tǒng)失效。
首先,在澆口杯處按上述滑道設計注意事項設置好滑道,澆注前將鋼球放置于滑道上,鋼球前要有物體阻擋,以免鋼球過早滾入澆口杯,如圖2所示。在澆注過程中,觀察液面上升情況,當鋼液上升至分型面時,釋放加熱好的鋼球,鋼球途經滑道進入澆口杯,經兩通管至變徑磚管處,堵住下層澆口,使后期澆注的高溫鋼液通過上層澆道平穩(wěn)進入冒口。
圖2 澆注前鋼球的準備
我公司通過對堵截式澆注系統(tǒng)的研究、設計,并通過MAGMA溫度場模擬對比分析、試驗跟蹤及不斷改進,最終在磨輥體、齒圈、輪帶等大型鑄鋼件上成功應用。經生產驗證統(tǒng)計,采用堵截式澆注系統(tǒng)后,生產的鑄件UT檢測合格率有顯著提高,且鋼液利用率提高3%左右,輪帶的工藝出品率平均提高2.46%,齒圈的工藝出品率平均提高3.9%。堵截式澆注系統(tǒng)的應用,在提高鋼液收得率、降低成本的同時也可以更好地保證了鑄件質量。圖3是我公司生產的大型鑄鋼件落砂后的堵截式澆注系統(tǒng)的實際情況。
圖3 落砂后的堵截式澆注系統(tǒng)
堵截式澆注系統(tǒng)不僅充分發(fā)揮了傳統(tǒng)澆注系統(tǒng)的優(yōu)點,而且通過對上下層澆道進鋼時機進行有效控制,避免了傳統(tǒng)澆注系統(tǒng)溫度梯度倒置問題,實現了鑄件的順序凝固,提高了冒口補縮效率,保證了鑄件內部質量。我公司通過對采用堵截式澆注系統(tǒng)的齒圈、輪帶、磨輥體等大型鑄鋼件的跟蹤,并不斷改進,使堵截式澆注技術最終取得圓滿成功,各工藝參數滿足生產需要,使用效果良好,達到了預期目的,有效解決了大型鑄鋼件澆口端的UT無損檢測合格率低的問題,提高了鑄件質量和鋼液利用率,降低了生產成本。