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提高金浮選回收率的改進工藝

2019-01-02 02:13:18王心金羅小溪
中國錳業(yè) 2018年6期
關(guān)鍵詞:選廠物相磨礦

王心金,羅小溪

(青海省有色地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局七隊,青海 西寧 810007)

青海省某金礦選廠建成于2000年,設(shè)計處理量為50 t/d。該廠地處3 800 m的高海拔高寒牧區(qū),常年平均氣溫低,采礦坑道水和尾水循環(huán)利用能夠滿足選廠生產(chǎn)用水。隨著采礦的不斷深入,原礦品位逐年下降,礦石性質(zhì)由硫化礦向氧化礦轉(zhuǎn)變,該廠金的浮選回收率呈下降趨勢,金回收率在75%左右,尾礦品位>0.7 g/t。這不僅浪費了寶貴的資源,而且也給企業(yè)的經(jīng)濟效益造成了不可彌補的損失[1-2]。因此,有必要對現(xiàn)工藝存在的問題進行剖析并做進一步的改進。

1 礦石性質(zhì)

該礦物屬微細粒浸染型硫化礦及部分氧化礦。主要金屬礦物為黃鐵礦、方鉛礦、黃銅礦、白鐵礦、毒砂、斑銅礦、黝銅礦、磁鐵礦、褐鐵礦、孔雀石、藍銅礦、銅藍、白鉛礦、閃鋅礦及自然金等;脈石礦物為石英、白云石、絹云母、長石、泥質(zhì)、鈣質(zhì)。原礦及尾礦金的物相分析結(jié)果見表1。

表1 金的物相分析

2 工藝流程

該廠的浮選工藝流程如圖1所示,為一段開路破碎,一段閉路磨礦,一粗二精三掃工藝流程。

圖1 原工藝流程

3 影響金浮選回收率的因素

3.1 外界因素

影響該選廠浮選回收率的外界因素主要是水質(zhì)、氣溫等。由于該廠地處海拔近4 000 m的高寒地帶,年平均氣溫在3℃左右,并且近500 m2的車間只有一臺采暖爐而無保溫設(shè)施,其次選礦用水來自采礦坑道,水溫低。因此無法滿足浮選對溫度的要求。水質(zhì)方面,來自坑道的水因未采取沉淀措施,致使大量泥漿進入選廠,并包裹在已經(jīng)單體解離的礦物表面,降低了可選性。

3.2 人為因素

流程設(shè)計必須是建立在進行了全面而充分地可行性論證基礎(chǔ)上,也必須經(jīng)歷由試驗到投產(chǎn)的流程調(diào)整及不斷完善的過程;設(shè)計的選廠應(yīng)能獲得最佳技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)和最大經(jīng)濟效益,而廠址的選擇應(yīng)當(dāng)滿足工藝要求[3]。根據(jù)該廠的外界環(huán)境和作業(yè)環(huán)境,其中諸多因素均不能滿足浮選最基本的條件,造成了實際各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)不佳。因此,設(shè)計必須立足于客觀而全面的考慮流程所要求的條件以及影響因素。

技術(shù)工人素質(zhì)也是重要的主觀因素之一。操作是生產(chǎn)中最基礎(chǔ)、最關(guān)鍵的環(huán)節(jié),任何合理、先進的工藝措施只有在操作中得到切實有效地實施,才能取得相應(yīng)的經(jīng)濟效益。如果生產(chǎn)中技術(shù)工人不能夠認真負責(zé)地、正確地進行操作,最佳技術(shù)指標(biāo)同樣無法實現(xiàn)。因此必須對技術(shù)工人進行經(jīng)常性的培訓(xùn),加強操作管理。

3.3 機械因素

隨著市場經(jīng)濟發(fā)展形勢變化,需要在原有基礎(chǔ)上,在進行少量資金投入的前提下擴產(chǎn)。該廠是由原來的25 t/d氰化工藝擴產(chǎn)為現(xiàn)有工藝,主要設(shè)備采用的是使用了近十年的舊設(shè)備,如球磨機、分級機、破碎機。實踐證明,破碎機的嚴重磨損使其破碎粒度嚴重不合格,從而直接影響磨礦機的生產(chǎn)能力和磨礦效率,以及分級機的返砂比,并導(dǎo)致浮選效果不佳,設(shè)備的運轉(zhuǎn)率過低同樣制約著選廠的生產(chǎn)能力。

4 提高金回收率的措施

4.1 設(shè)備投入

根據(jù)目前礦山的發(fā)展形勢和礦石品位逐年下降的現(xiàn)實,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上做大量的設(shè)備投入幾乎是不可能的。但是考慮到有效地提高金浮選回收率,使破碎粒度達到要求,為球磨機提供持續(xù)而均勻的給礦,提高磨機生產(chǎn)率,改善磨礦效果,購置了一臺新的高效的破碎機;新安裝了一臺溢流的旋流分級設(shè)備,對于螺旋分析機溢流產(chǎn)品,采用水力旋流器作控制分級,不合格產(chǎn)品返回球磨機進行再磨,保證礦石充分單體解離,為浮選作業(yè)提供合格的入選粒度。

4.2 工藝改進

4.2.1 磨礦細度

浮選的先決條件是有用礦物的單位解離,磨礦則是實現(xiàn)有用礦物單體解離與提供合適入選粒度的重要手段,是選廠的關(guān)鍵性工序,它直接影響著選別效果的好壞。通過對礦石進行物相分析,原礦中金的賦存狀態(tài)以裸露及半裸露金為主,占80%,包裹金占20%,且多為細粒金和顯微金,占70%。從表1可以看出,浮尾中流失的主要為礦物中的裸露及半裸露金部分,相和>0.6 g/t,若要充分回收這部分金,就有必要對破碎、磨礦乃至分級作業(yè)進行改進,使含有裸露及半裸露金的礦物充分單體解離,有利于資源的綜合利用和回收。

措施一:降低破碎粒度。通過添加破碎設(shè)備,將反擊式破碎機PF0504作為第二段破碎,使破碎粒度<20 mm,為磨礦作業(yè)提供均勻而且合格的入磨礦石。

措施二:增加了一臺GXX高效水力旋流器,對分級機溢流進行控制分級,既能控制不合格粒度的產(chǎn)品進入浮選作業(yè),又能使設(shè)備投入降至最低,而且對磨礦效率不會產(chǎn)生太大的影響,不會導(dǎo)致泥化現(xiàn)象的發(fā)生。

措施三:降低破碎粒度后,必須調(diào)整以往的裝球制度和初裝球球徑比例,補加球時應(yīng)用精確化裝球制度。

通過比較可以看出(表2),增加了一臺破碎機后,將一段破碎改為兩段破碎工藝,使入磨粒度達到磨礦要求,改善了磨礦條件,提高了磨礦效率,磨礦細度達到85%以上,使礦物單體充分解離。

表2 粒度比較

4.2.2 浮選效果

通過添加設(shè)備,改進破碎工藝,改善磨礦條件,在單體充分解離的基礎(chǔ)上,將粒度合格的礦漿送往浮選工藝,取得了良好的選別效果。

隨著開采的深入,原礦品位降低,礦石性質(zhì)由硫化礦向氧化礦轉(zhuǎn)變,該廠對以往的藥劑和添加制度作了調(diào)整,采用了湖南株洲浮選藥劑廠生產(chǎn)的11號黃油和黃藥,并針對浮選作業(yè)存在泡沫層過厚,嚴重影響金精礦質(zhì)量的實際情況,該廠對油和藥的用量作了嚴格的控制。因礦石品位變化較大,藥劑用量調(diào)整頻繁,故藥劑用量不再贅述。

4.2.3 效果比較

通過表3、表4可以看出,現(xiàn)兩段破碎和原一段破碎相比,在浮選指標(biāo)上有了明顯提高,回收率提高了10%,金精礦的質(zhì)量也得到了提高。而在對尾礦進行物相分析后發(fā)現(xiàn),對裸露及半裸露金的回收率提高了47%。

表3 浮選指標(biāo)比較

表4 尾礦中Au的物相分析結(jié)果 %

4.3 保溫措施

為改善車間的作業(yè)條件,滿足選礦對溫度的要求,在車間四周安裝保溫層,車間內(nèi)鋪設(shè)暖氣管道、安裝暖氣片,取得了較好的效果。

5 經(jīng)濟效益

5.1 購置設(shè)備費用

GXX水力旋流器:1萬元;

PF0504反擊式破碎機:4.5萬元;

配套費用:0.5萬元;

年成本費用:2萬元;

合計:8萬元。

5.2 經(jīng)濟效益計算

按年處理量5 000 t、黃金交易價格150元/g計算:

1)原工藝年產(chǎn)金量:11 742 g;

黃金價格系數(shù):79.2%;

年產(chǎn)值:11742×150×79.2%=139.5萬元。

2)改進后年產(chǎn)金量:13 318 g;

黃金價格系數(shù):81.9%;

年產(chǎn)值:13 318×150×81.9%=163.6萬元。

通過經(jīng)濟效益計算,采用兩段破碎后,不僅當(dāng)年的投入當(dāng)年可收回,而且平均每年可增加經(jīng)濟效益近20萬元。

6 結(jié) 語

1)通過對選廠各工藝存在的問題進行分析和研究,并從破碎和磨礦入手,改進工藝,改善磨礦條件,提高選礦回收率,增加經(jīng)濟效益。

2)通過采取兩段破碎工藝、控制分級和調(diào)整磨礦介質(zhì)比例、改進藥劑制度等措施,使磨礦細度達到了設(shè)計要求,礦物單體得以充分解離;選礦回收率提高了10%;對裸露及半裸露金取得了較好的選別效果。

3)通過工藝改進,為選廠以后處理氧化礦方面積累了經(jīng)驗。但也存在不足,如掃選流程過長,影響精礦質(zhì)量等。這需要在以后的實踐中加以改進。

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