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引增合一后引風機振動波動大的分析與對策

2018-12-19 03:18:28盧賓文朱道華張曉東
電力安全技術 2018年11期
關鍵詞:煙道導流電動機

盧賓文,朱道華,張曉東

(安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234000)

0 引言

某發(fā)電公司2臺630 MW超臨界火電機組于2016年進行了煙氣超低排放改造,但改造后鍋爐煙氣系統(tǒng)的阻力增加,引風機和增壓風機系統(tǒng)出現(xiàn)出力不足的現(xiàn)象,需要對引風機進行增容。由于增壓風機的設置,現(xiàn)有吸收塔入口煙道阻力損失較大,故考慮取消增壓風機,同時對煙道系統(tǒng)進行優(yōu)化,以降低系統(tǒng)阻力,減少風機電耗,降低煤耗。因此,該發(fā)電公司在超低排放改造中同步實施了引增合一改造,拆除了原有增壓風機及引風機,并將原有靜葉可調引風機更換為功率更大的動葉可調型風機(型號為HU26650-222G)。

1 A引風機改造后振動波動現(xiàn)象

1號爐A引風機自超低排放引增合一改造后,風機軸承箱水平、垂直方向原始振動幅值在0.4—0.5 mm,達到優(yōu)良水平。但在夜間降負荷過程中振動幅值波動明顯,在0.4—0.9 mm間變化。軸向振動為就地采集,在低負荷期間幅值波動較大,在3.3—7.0 mm間變化。

振動幅值波動增大均發(fā)生在機組負荷由460 MW降至300 MW過程中,就地檢查引風機出口煙道,振動幅值波動增大期間引風機出口煙道內氣流擾動聲音明顯。

2 原因分析

2.1 風機振動頻譜采集及分析

采用CX-7振動頻譜分析儀對風機振動穩(wěn)定及振動波動增大期間的頻譜進行采集,其軸向、垂直、水平方向振動頻譜如圖1—3所示。通過頻譜分析得知,頻譜中軸向、垂直、水平均以1X為主,伴有較小的2X幅值,且水平、垂直幅值較小,因此判斷葉輪不平衡不是引起振動增大的主要原因。因軸向振動偏大,故判斷引起軸向1X振動的主要原因為電動機磁力中心和電動機-風機聯(lián)軸器中心存在偏差,推斷引風機振動波動增大并非由A引風機自身制造或安裝原因引起的。

圖1 軸向振動頻譜

2.2 引風機出口煙道設計分析

引增合一改造對引風機進行換型后,引風機出口煙道水平段由原來的混凝土煙道改為鋼制煙道。引風機出口煙道原結構設計如圖4所示,分析圖4發(fā)現(xiàn),風機出口煙道設計存在豎直沖頂、直角翻轉、徑直對沖、紊流匯轉等不合理情況,判斷引風機在低負荷時煙氣流量偏小,煙氣在煙道中容易形成渦流,引起A引風機振動波動增大。

圖2 垂直方向振動頻譜

圖3 水平方向振動頻譜

圖4 引風機出口煙道示意

綜合以上分析可知,A引風機出口煙道設計不合理,低負荷時引風機出口煙道內煙氣擾動而形成渦流,導致風機振動波動增大。A引風機軸向振動原始值偏大,正常運行時幅值為3.0—3.5 mm;電動機在空試時軸向振動為2.7 μm;風機的磁力中心預拉量偏大1.5 mm等不良因素疊加造成該風機抗干擾能力差,是造成風機軸向振動超標的次要原因。

3 改造方案的制定

(1) 對引風機出口煙道內流場進行模擬實驗,在出口煙道內加裝導流板,優(yōu)化引風機出口煙道內流場,減少引風機出口煙氣渦流現(xiàn)象,從而消除引風機振動幅值波動。

(2) 空試電動機,測量電動機磁力中心線;更換引風機調整墊,保證磁力中心線在標準范圍內;同時對電動機-風機聯(lián)軸器中心偏差進行復查,確保風機聯(lián)軸器中心偏差在標準范圍內(電動機側聯(lián)軸器電動機側應上張口0.26±0.02 mm,風機側應下張口0.26±0.02 mm)。

4 改造方案的實施

2017-05-01,機組調停備用期間,在A,B引風機出口煙道內加裝了3組導流板,第1組加裝了2塊,第2組、第3組分別加裝了3塊,如圖5所示。對加裝導流板前后引風機出口煙道流場進行了模擬實驗;加裝導流前,引風機出口煙氣流較為紊亂,流場分布不均;加裝導流板后,改善較為明顯。加裝導流板前引風機出口擋板門速度不均勻分布系數(shù)為8.45 %,改造后引風機出口擋板門速度不均勻分布系數(shù)為7.44 %。改造后引風機出口煙道整體壓力損失減??;加裝導流板前引風機出口煙道整體壓力損失為146 Pa,優(yōu)化后引風機出口煙道整體壓力損失為119 Pa。綜上所述,加裝導流板后引風機出口煙道內流場不均勻度明顯降低,流場渦流現(xiàn)象改善較大。

圖5 加裝導流板的煙道結構

對引風機電動機磁力中心線進行了測量,與理論磁力中心線偏差1.5 mm;測量正在使用的聯(lián)軸器調整墊厚度為62 mm,更換為厚度63.5 mm的調整墊。同時,對電動機-風機聯(lián)軸器偏差進行檢查調整,電動機側上張口0.215 mm,風機側下張口0.24 mm,符合標準要求。

5 改造后的效果

(1) 對導流板加裝前后A引風機振動幅值波動現(xiàn)象進行對比,通過DCS查閱改造后A引風機低負荷期間振動情況,A引風機在低負荷期間振動穩(wěn)定,無明顯的振動波動現(xiàn)象,風機運行期間出口煙道氣流穩(wěn)定,無明顯擾動聲音,改善效果明顯。

(2) A引風機軸向振動幅值波動現(xiàn)象改善明顯,由修前最大值7.0 mm降低至4.3 mm。

6 結束語

綜上所述,該公司引風機振動幅值波動大的主要原因為:引風機出口煙道設計不合理,低負荷期間引風機煙道內部煙氣擾動較大,導致引風機出現(xiàn)振動增大。通過在引風機出口煙道內增加導流板,有效地消除了引風機出口煙氣渦流現(xiàn)象;同時,測量電動機運行期間的實際磁力中心線,對聯(lián)軸器調整墊進行了調整,消除了風機運行期間電磁中心不穩(wěn)的情況,增大了風機抗干擾能力,徹底消除了引增合一改造后A引風機振動幅值波動大的缺陷??傊D設備的振動不僅與設備本身的制造安裝有關,還與設備所在的系統(tǒng)有很大關系,在處理旋轉設備振動問題時要通過振動頻譜、就地檢查測量、振動歷史曲線記錄、系統(tǒng)排查等各種手段進行綜合分析,而后根據(jù)排查情況進行具體分析,從而提高異常振動診斷及處理的成功率。

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