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電壓互感器氣室SF6微水超標(biāo)分析與處理

2018-12-19 03:18袁曉霞邱湘琴
電力安全技術(shù) 2018年11期
關(guān)鍵詞:氣室互感器真空

賀 政,袁曉霞,邱湘琴

(國網(wǎng)甘肅省電力公司慶陽供電公司,甘肅 慶陽 745000)

0 引言

氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(gas insulated switchgear,GIS)是將變電站中的斷路器、隔離開關(guān)、互感器、避雷器、母線、進(jìn)出線套管等一次設(shè)備組成一個(gè)整體,統(tǒng)一布置安裝,并采用SF6氣體作為電器設(shè)備絕緣、滅弧介質(zhì)的高壓配電裝置。其各個(gè)電器元件(如斷路器、互感器、避雷器等)分別布置在不同的金屬容器(氣室)中,各氣室間采用盆式絕緣子隔開。按各元件屬性及氣室中SF6氣體是否聯(lián)通,盆式絕緣子分為通盆和隔盆2種,其中采用隔盆絕緣子將GIS裝置分隔成各個(gè)單獨(dú)的氣室運(yùn)行。

GIS裝置具有設(shè)計(jì)緊湊、占地面積小、運(yùn)行穩(wěn)定可靠性高、安全性能顯著、故障率低、檢修維護(hù)工作量小的優(yōu)點(diǎn),在電網(wǎng)系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。

1 GIS裝置SF6氣體微水超標(biāo)隱患

某供電公司某110 kV變電站采用ZF7A-126型三相共箱式GIS裝置,投運(yùn)于2001年10月,設(shè)計(jì)為2段母線,分別設(shè)置電壓互感器。

2002年10月,進(jìn)行投運(yùn)1年后的復(fù)試,微水含量與交接試驗(yàn)數(shù)據(jù)近似,未發(fā)現(xiàn)異常。隨后,納入狀態(tài)檢修周期管理,每5年復(fù)試1次。

2007年10月,試驗(yàn)數(shù)據(jù)正常,微水含量均小于 60 μL/L。

2012年9月,測試110 kV I段電壓互感器氣室SF6微水含量為113 μL/L,110 kV II段電壓互感器氣室SF6微水含量為139 μL/L,在合格范圍內(nèi),但較上次檢測數(shù)據(jù)有明顯上升。鑒于設(shè)備微水檢測值有上升趨勢,隨機(jī)評價(jià)設(shè)備狀態(tài)為“注意”狀態(tài),縮短試驗(yàn)周期。

2013年10月,測試110 kV I段電壓互感器氣室SF6微水含量為192 μL/L,110 kV II段電壓互感器氣室SF6微水含量為207μL/L,微水含量有明顯上升;隨后安排每年度進(jìn)行測試。

2014年4月,再次對GIS裝置電壓互感器氣室進(jìn)行SF6氣體例行檢測,發(fā)現(xiàn)其微水含量上升趨勢較為明顯。110 kV I段電壓互感器氣室SF6微水含量為337 μL/L,110 kV II段電壓互感器氣室SF6微水含量為330 μL/L,較上次檢測數(shù)據(jù)有明顯上升;而其他相鄰間隔氣室SF6微水含量為40—80 μL/L。

同年7月,在繼續(xù)跟蹤檢測中,發(fā)現(xiàn)微水含量急速上升,分別為110 kV I段電壓互感器氣室SF6微水含量為648 μL/L,110 kV II段電壓互感器氣室SF6微水含量為655 μL/L,均超出運(yùn)行中500 μL/L 的標(biāo)準(zhǔn) (參照 Q/GDW 1168—2013《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》中SF6微水含量標(biāo)準(zhǔn));其他相鄰間隔氣室SF6微水含量與投運(yùn)時(shí)檢測數(shù)據(jù)無顯明顯變化。

10月份再次進(jìn)行跟蹤檢測,I,II段電壓互感器氣室SF6微水有所下降,分別為355 μL/L,335 μL/L,跟蹤檢測情況如表1所示。

通過表1可以明顯看出,除I,II段電壓互感器氣室外,其他氣室SF6氣體微水含量均保持穩(wěn)定水平;而且電壓互感器氣室SF6微水含量隨季節(jié)、氣溫不同變化比較顯著,氣溫最高時(shí)微水含量超出500 μL/L的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。

表1 2014—2015年部分測試數(shù)據(jù) μL/L

2 SF6氣體微水超標(biāo)原因分析及危害

2.1 微水超標(biāo)原因分析

2.1.1 新氣微水超標(biāo)

氣室中的SF6微水超標(biāo)可能是充裝的SF6新氣含水量超標(biāo)導(dǎo)致。該變電站GIS裝置于2001年一次投運(yùn),投運(yùn)前補(bǔ)氣時(shí),所有SF6氣體均檢測合格,其他氣室SF6氣體微水含量運(yùn)行中也均在合格范圍內(nèi),且微水檢測數(shù)據(jù)與電壓互感器氣室相比顯著偏小,所以可排除新氣微水超標(biāo)的原因。

2.1.2 補(bǔ)氣微水超標(biāo)

自2001年投運(yùn)以來,I,II段電壓互感器氣室在運(yùn)行中無滲漏現(xiàn)象,未補(bǔ)充SF6氣體,可排除補(bǔ)氣帶進(jìn)水分的原因。

2.1.3 外部水蒸氣滲透導(dǎo)致微水超標(biāo)

該變電站GIS裝置為戶內(nèi)設(shè)備,110 kV高壓室兩側(cè)均設(shè)有通風(fēng)窗和排氣扇,同時(shí)變電站所處地區(qū)為干燥、少雨氣候,其他氣室在同等運(yùn)行條件下均未出現(xiàn)同類現(xiàn)象,所以外部水蒸氣滲透導(dǎo)致SF6氣體微水超標(biāo)的原因也不成立。

2.1.4 設(shè)備本身水分逸出導(dǎo)致微水超標(biāo)

當(dāng)環(huán)境度較高時(shí)(約高于30℃),氣室內(nèi)電壓互感器線圈的水分揮發(fā)至SF6氣體中,導(dǎo)致SF6氣體微水急劇上升。氣溫下降時(shí),氣室內(nèi)的水分部分凝結(jié)于氣室殼體和電壓互感器本體外殼,SF6氣體中的微水含量出現(xiàn)下降。根據(jù)SF6氣體的微水檢測理論,環(huán)境溫度升高會(huì)使GIS氣室中微水含量明顯增加,但不呈線性關(guān)系,故初步判斷該GIS裝置SF6氣體微水超標(biāo)原因?yàn)殡妷夯ジ衅骶€圈中水分處理不當(dāng)。

經(jīng)過和同類設(shè)備運(yùn)行單位多次確認(rèn),并聯(lián)系GIS整體組裝廠家和電壓互感器供貨廠家后,判斷該缺陷為電壓互感器線圈前期處理不當(dāng),線圈內(nèi)部未徹底清除的水分隨運(yùn)行時(shí)間增長緩慢揮發(fā)導(dǎo)致。

2.2 微水超標(biāo)帶來的危害

110 kV三相共箱式GIS裝置中各帶電導(dǎo)體間距離極近,為50—120 mm,SF6氣體微水超標(biāo)極易造成內(nèi)部絕緣子或其他絕緣件閃絡(luò)、放電,甚至造成內(nèi)部短路的嚴(yán)重事故?,F(xiàn)I,II段電壓互感器氣室SF6氣體微水值在夏季高溫時(shí)超過500 μL/L,嚴(yán)重時(shí)達(dá)到655 μL/L,超出運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)較多,必須進(jìn)行處理。

3 SF6氣體微水超標(biāo)處理方案及實(shí)施

3.1 處理方案

現(xiàn)運(yùn)行的電壓互感器為三相一體式,共裝于1個(gè)氣室內(nèi)部,且出廠前即完成整體封裝,現(xiàn)場解體、干燥線圈難度較大,技術(shù)條件不足,故不采用解體干燥的辦法處理。

通過分析討論,現(xiàn)場可采用將氣室SF6氣體回收、充注高純氮?dú)飧稍锘ジ衅骶€圈、加熱氣室以促進(jìn)水分逸出、抽真空排出水分的方法進(jìn)行處理。

3.2 重點(diǎn)技術(shù)措施

(1) SF6氣體回收過程中使用帶電磁截止閥的回收裝置,以防止回收氣體過程中突然停電,導(dǎo)致真空油返至氣室內(nèi)部。

(2) 回收的SF6氣體必須灌裝至氣瓶中,不得向大氣排放。

(3) 該GIS裝置為內(nèi)橋接線,與電壓互感器氣室相鄰的為主變出線分支氣室,兩氣室的SF6壓力均為0.5 MPa,正常運(yùn)行中處于壓力平衡狀態(tài)。抽真空處理時(shí),電壓互感器氣室真空度要達(dá)到133 Pa(1 Toor),即,而相鄰的主變出線分支氣室壓力為0.5 MPa,兩者之間壓差較大;且該GIS裝置已運(yùn)行15年以上,相關(guān)部件存在老化可能。

為了防止抽真空期間因兩氣室之間壓差過大導(dǎo)致氣室間盆式絕緣子損壞,所以需要采用分氣室逐步進(jìn)行回收和主變出線分支氣室減壓的方法。必須確保兩氣室間壓差不大于0.3 MPa,保證盆式絕緣子兩側(cè)承壓在控制范圍內(nèi),以杜絕盆式絕緣子損壞。GIS裝置氣室布置如圖1所示。

圖1 GIS裝置氣室布置示意

(4) 要保證氣室內(nèi)的真空度保持時(shí)間,真空達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)(1 Toor)后,應(yīng)繼續(xù)抽3—4 h,以保障水分持續(xù)被抽出氣室。

(5) 用于干燥的高純氮?dú)獗仨毐WC品質(zhì),防止再次帶入水分。

(6) 為促進(jìn)電壓互感器線圈內(nèi)部水分逸出,應(yīng)采用加熱氣室的方法。在整個(gè)處理過程中,不間斷地對氣室進(jìn)行加熱處理,使氣室溫度超出環(huán)境溫度,以加速水分逸出。

(7) 備用SF6新氣必須檢測合格,微水含量在30 μL/L以下。

(8) 充入SF6氣體時(shí),必須使用減壓閥減壓后充入;充氣應(yīng)緩慢進(jìn)行,以防止造成凝露,再次帶進(jìn)水分。

(9) 處理、充氣應(yīng)選擇晴好天氣進(jìn)行,避免陰雨天進(jìn)行上述操作。

3.3 現(xiàn)場處理實(shí)施

確定處理方案后,由于受停電時(shí)間限制,分別在2016年3月和10月對I段電壓互感器和II段電壓互感器進(jìn)行了處理?,F(xiàn)場處理流程如下。

(1) 辦理工作票,停運(yùn)設(shè)備。由于采用內(nèi)橋接線,電壓互感器隔離開關(guān)與主變出線分支為同一氣室布置,該氣室需做減壓處理。在主變出線分支氣室內(nèi)SF6氣壓降低后,絕緣強(qiáng)度降低,存在事故隱患,故停電范圍為該段母線、變壓器、電壓互感器、避雷器等設(shè)備。

(2) 加熱氣室促進(jìn)水分逸出。停運(yùn)設(shè)備后立即對需要處理的電壓互感器氣室加熱,現(xiàn)場采用電熱伴熱帶纏繞氣室、不間斷加熱的方式,保證氣室溫度高于環(huán)境溫度5—10 ℃,直至處理結(jié)束。

(3) SF6氣體回收。先將電壓互感器氣室內(nèi)SF6氣體回收至0.25 MPa后停止,隨后將需降壓的主變出線分支氣內(nèi)SF6氣體回收至0.25 MPa,最后再次回收電壓互感器氣室內(nèi)SF6氣體直至0。

(4) 設(shè)備抽真空。對電壓互感器氣室抽真空處理,抽至標(biāo)準(zhǔn)值(1 Toor)后,保持4 h。保持期間真空泵不停止工作,并應(yīng)有專人隨時(shí)監(jiān)測真空度。

(5) 充入高純氮?dú)庵?.3 MPa,干燥氣室,干燥時(shí)間4 h。

(6) 再次對設(shè)備抽真空,重復(fù)(4)和(5)2個(gè)環(huán)節(jié)。

(7) 干燥結(jié)束后,抽空干燥用的氮?dú)?,保持真空,不間斷抽4 h后,充裝SF6新氣,靜置24 h后試驗(yàn)。

(8) 對減壓處理的主變出線分支氣室補(bǔ)氣至額定值,處理結(jié)束。

4 處理結(jié)果分析

I,II段電壓互感器氣室處理結(jié)束后,繼續(xù)跟蹤監(jiān)測SF6氣體微水值,測試結(jié)果如表2所示。

表2 處理后電壓互感器氣室SF6氣體微水值 μL/L

由表2可看出,I,II段電壓互感器氣室經(jīng)真空、干燥處理后,3月的I段電壓互感器和4月的II段電壓互感器微水檢測數(shù)據(jù)均在運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),但I(xiàn)段氣室微水含量較II段偏高。分析原因?yàn)槭芟拊O(shè)備停電時(shí)間,I段氣室停電2天,故抽真空、干燥處理操作為2個(gè)循環(huán);而II段氣室停電3天,抽真空、干燥處理操作為3個(gè)循環(huán),故處理效果較好。

5 處理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

通過對I,II段電壓互感器氣室處理結(jié)果、處理流程分析對比后,對GIS氣室SF6氣體微水超標(biāo)處理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下。

(1) 處理過程中真空度的保持時(shí)間對處理效果有顯著影響,真空保持時(shí)間越長,處理效果越好。

(2) 溫度對處理效果影響較大,溫度越高,越有利于設(shè)備本身的水分逸出,利于氣體處理。

(3) 對氣室加熱使其溫度高于環(huán)境溫度,促進(jìn)水分逸出,是一種有效提高處理效果的手段。

(4) 真空-干燥-真空處理循環(huán)的次數(shù)對處理結(jié)果有決定性作用,循環(huán)的次數(shù)越多,處理效果越好。以表2數(shù)據(jù)對比估算,如僅循環(huán)處理1次,處理結(jié)果可能達(dá)不到運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),所以在同類故障處理時(shí),建議最少需做2次及以上循環(huán)。

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