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火電廠小背壓機非供暖期運行改造應(yīng)用

2018-12-19 05:54:18高繼錄劉煥武陳曉利
東北電力技術(shù) 2018年9期
關(guān)鍵詞:廠用電背壓熱網(wǎng)

王 巖,高繼錄,張 敏,劉煥武,陳曉利

(1.遼寧東方發(fā)電有限公司,遼寧 撫順 113007;2.中電投東北節(jié)能技術(shù)有限公司,遼寧 沈陽 110179)

某發(fā)電廠在供熱改造項目中,熱網(wǎng)首站安裝了2臺6 000 kW小背壓汽輪機,熱網(wǎng)加熱蒸汽在進入熱網(wǎng)加熱器前經(jīng)過小背壓機組回收壓力勢能后并能滿足供熱要求。采用小背壓汽輪機供熱改造的實施,可以有效減少中低壓連通管抽汽的壓力損失,梯級利用高品質(zhì)蒸汽,提高供熱效率[1-4]。同時,高背壓小汽輪機拖動異步發(fā)電機,所發(fā)電量接入6 kV廠用電系統(tǒng),可以進一步增加上網(wǎng)電量和降低廠用電率,使全廠發(fā)電經(jīng)濟性進一步提高。但是在供暖期結(jié)束后背壓機組停止運行,為保證公司全年發(fā)電量及廠用電率等主要指標,充分挖掘背壓機組的運行潛能,提出熱網(wǎng)背壓機組非供暖期運行改造研究與應(yīng)用課題,研究非供暖期如何處置背壓機組的排汽,保證非供暖期連續(xù)運行[5-7]。

1 改造方案研究

1.1 非供暖期加熱外售熱水

通過改造,實現(xiàn)背壓機組非供暖期長期運行,同時出售熱水的方案,既可保持背壓機組發(fā)電降低廠用電率,又可實現(xiàn)外售熱水盈利的目的。小背壓機組設(shè)計參數(shù)如表1所示。

1.1.1 利用熱網(wǎng)加熱器改造加熱熱水

利用原有舊站1號加熱器作為熱水加熱器,斷開與原熱網(wǎng)循環(huán)水系統(tǒng)或關(guān)閉循環(huán)水隔離閥門。在隔離閥內(nèi)熱網(wǎng)入口處加裝1臺熱水加熱供水泵,出口接引至加熱器水側(cè)入口,加熱器出口接引至1號爐外側(cè)儲水箱。背壓機組非供暖期運行排汽加熱外售熱水方案如圖1所示。

表1 小背壓機組設(shè)計參數(shù)

圖1 非供暖期排汽加熱外售熱水方案示意圖

1.1.2 經(jīng)濟性分析

每天加熱熱水1 200 t,冷水溫度為20 ℃,加熱供水溫度為85 ℃,每天需要的熱量為326.6 GJ。如果利用四段抽汽進行加熱,抽汽量為4.25 t/h,背壓機組可以利用的有效焓降為368.83 kJ/kg,占總可用焓降2 992.4 kJ/kg的12.33%。背壓機組運行,加熱1 200 t/h水的抽汽量為4.85 t/h。小機的發(fā)電功率為434.3 kW,負荷率太低,不可行。

1.2 非供暖期加熱凝結(jié)水

1.2.1 排汽接至低加位置

從冷源損失理論分析,如果不充分利用背壓機組的排汽熱能,經(jīng)濟性較差。為了回收背壓機組排汽熱能,利用背壓機組排汽加熱凝結(jié)水,450 MW工況機組低壓加熱器設(shè)計及運行參數(shù)如表2所示。600 MW機組全年負荷率為70%左右,故以450 MW工況為基礎(chǔ)工況。由表2可見,6號低加進汽溫度205.91 ℃、進汽壓力0.1 MPa,與背壓機組排汽溫度180 ℃、排汽壓力0.15 MPa接近,所以將背壓機組排汽接到6號低加抽汽門后,當背壓機組運行時,關(guān)閉6號低加抽汽門,開啟背壓機組排汽門,實現(xiàn)小機運行。系統(tǒng)圖如圖2所示。

表2 低壓加熱器設(shè)計及運行參數(shù)

圖2 排汽加熱凝結(jié)水方案示意圖

1.2.2 凝結(jié)水出口水溫計算

小機進汽67 t/h,排汽溫度180 ℃,壓力0.15 MPa,其焓值2 832.891 kJ/kg,疏水溫度80 ℃,其焓值335.847 kJ/kg,6號加熱器實際利用熱量為167 301 948 kJ/h。450 MW工況6號低加入口凝結(jié)水入口溫度78.2 ℃,流量1 060.86 t/h,加熱后凝結(jié)水溫升為37.7 ℃。6號低加凝結(jié)水出口溫度為115.9 ℃,與額定工況時6號低加凝結(jié)水設(shè)計出口溫度接近。該方案只接引1條蒸汽管路至6號低加蒸汽門,并且不用考慮疏水問題。另外,從參數(shù)匹配上也吻合,因為背壓機組排汽溫度180 ℃,排汽壓力0.15 MPa,與6號低加進汽溫度205.51 ℃、進汽壓力0.1 MPa較接近,因此從技術(shù)上分析完全可行。

1.2.3 經(jīng)濟性分析

因為小背壓機組排汽熱量被凝結(jié)水吸收,代替6號低加本身就屬于回熱系統(tǒng),6號抽汽的汽源由機組的六抽改為四抽,四抽比六抽高出的焓值正好被背壓機組消耗,產(chǎn)生了額外電功率,從這個角度分析,對主機經(jīng)濟性影響不大。因此抽汽部分除了背壓機組消耗可利用的焓降12%外,其他熱能不在考慮損失之內(nèi);背壓機組效率為82%,低壓缸450 MW工況效率84.41%,下降2.41%,影響不大。

2 改造效果

小背壓機排汽接引至六段抽汽改造投運后,最大功率為5 000 kW,直接降低廠用電率0.8個百分點。如果非供暖期7個月全部運行,按4 000 kW計算時均功率,日節(jié)約廠用電9.6萬kWh,月節(jié)省廠用電288萬kWh,月創(chuàng)造經(jīng)濟效益103.68萬元(按0.36元/kWh計算),全年非供暖期帶來效益725.8萬元。

3 結(jié)論

a.小背壓機非供暖期運行改造以來,經(jīng)過幾個月統(tǒng)計觀察,主機系統(tǒng)6號低加引入小背壓機組排汽對汽輪機及凝結(jié)水系統(tǒng)沒有異常影響,小背壓機組運行的安全性及穩(wěn)定性均較好。

b.小背壓機改造投運后,最大功率為5 000 kW,直接降低廠用電率0.8個百分點。如果非供暖期7個月全部運行,全年非供暖期將帶來700萬元左右經(jīng)濟效益,為公司完成全年主要生產(chǎn)指標發(fā)揮巨大作用。

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