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膨脹顆粒污泥床反應器在中成藥廢水處理中的應用探析

2018-12-13 01:09張克勤彭望峰
機電信息 2018年35期
關鍵詞:生產(chǎn)廢水需氧量中成藥

張克勤 彭望峰

(江西濟民可信藥業(yè)有限公司,江西宜春336000)

0 引言

中成藥是我國歷代醫(yī)藥學家經(jīng)過千百年醫(yī)療實踐創(chuàng)造和不斷總結(jié)出來的有效方劑的精華。近些年來,我國醫(yī)藥體系發(fā)展已經(jīng)較為成熟,中成藥成為國家鼓勵發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)。與西藥相比,中成藥靶點多,產(chǎn)生的副作用比較小,不僅能起到治病的作用,還具有預防保健功能,因此,中成藥的市場發(fā)展前景廣闊,我國中成藥產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。

中成藥是以中草藥為原料,經(jīng)過加工制成不同劑型的中藥成品。在中成藥的生產(chǎn)提取過程中會產(chǎn)生大量廢水,常規(guī)的廢水處理技術效果不理想,對水體環(huán)境造成了污染。隨著中成藥生產(chǎn)技術的發(fā)展,中成藥的廢水處理問題也日益突出,制約了中成藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

1 廢水特點

我司是一家集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的大型醫(yī)藥企業(yè),公司生產(chǎn)經(jīng)營的主要品種有金水寶膠囊、婦炎平陰道泡騰片、小兒熱咳口服液、金水寶片、復方鮮竹瀝液、黃楊寧滴丸和清肝扶正膠囊等。中成藥產(chǎn)品的主要生產(chǎn)工藝有領料、凈選、清洗、切制、干燥、粉碎、榨汁、提取、濃縮、醇沉、回收乙醇、裝桶和混合。

我司的生產(chǎn)廢水主要來自于提取車間的煎煮廢水、部分提取液和制劑車間的濃縮廢水。廢水中含有生物堿、木質(zhì)素、蒽醌、色素等各種天然有機污染物,污染物成分復雜,色度高,水質(zhì)波動大,污染物濃度較高。其中,化學需氧量(COD)為4 500~6 000 mg/L,五日生化需氧量(BOD5)為1 000~2 500 mg/L,固體懸浮物(SS)為800~1 500 mg/L,B/C(BOD5/COD)約為0.4,廢水的可生化性能較好,屬于較難處理的高濃度有機廢水。

2 膨脹顆粒污泥床反應器

膨脹顆粒污泥床反應器(EGSB),是指由底部的污泥區(qū)和中上部的氣、液、固三相分離器組合為一體,通過回流和結(jié)構(gòu)設計使得廢水在反應器內(nèi)具有較高的上升流速,反應器內(nèi)部顆粒污泥處于膨脹狀態(tài)的有機物降解高塔式厭氧裝置設備[1]。EGSB是在上流式污泥床反應器(UASB)的基礎上開發(fā)出來的第三代高效厭氧反應器,它推動了厭氧處理技術在高濃度有機廢水處理中的進一步發(fā)展[2],采用3~8的高徑比,運用出水循環(huán)系統(tǒng),使上升流速達到7 m/h,可以使顆粒污泥在污泥床處于膨脹狀態(tài),廢水與顆粒污泥能夠充分接觸,并且布水均勻,傳質(zhì)效果好,解決了UASB所存的內(nèi)死角和短流問題,大大提高了有機污染物的去除率。

田文超等[3]利用膨脹顆粒污泥床反應器在中溫條件下處理阿維菌素廢水,容積負荷達到4.7 COD/(m3·d),化學需氧量去除率達到83%;李津[4]運用膨脹顆粒污泥床反應器處理啤酒廢水,運行184 d后,有機負荷達到10 COD/(m3·d),總的化學需氧量去除率達到85%以上。我司生產(chǎn)的廢水化學需氧量為4 500~6 000 mg/L,可生化性好,有機物濃度高,由于進水水質(zhì)波動特別大,膨脹顆粒污泥床反應器在進水濃度高時,通過出水循環(huán)稀釋來降低進水濃度。因此,選用膨脹顆粒污泥床反應器處理中成藥生產(chǎn)廢水最為適宜。

3 工藝參數(shù)的設置

我司污水站新建一個廢水處理設施,規(guī)格為φ8.0 m×20.0 m,膨脹顆粒污泥床反應器的有效容積為1 000 m3,三相分離器采用PP材質(zhì)制造,外循環(huán)泵采用變頻方式控制。罐體采用碳鋼材質(zhì)進行防腐,布水裝置、水封、沼氣火炬、取樣管采用304不銹鋼材質(zhì)進行防腐,罐體四周采用聚氨酯發(fā)泡保溫。在膨脹顆粒污泥床反應器前設置中間池,用于進水濃度和pH的調(diào)節(jié)。膨脹顆粒污泥床反應器進水的化學需氧量為6 000 mg/L,pH為6.5~8,采用中溫(30~35℃),進水水量為600 m3/d。

4 實際工程案例分析

以我司的中成藥生產(chǎn)廢水為例,選用膨脹顆粒污泥床反應器為工程廢水處理設備,反應器包括布水裝置、三相分離器、出水收集裝置、循環(huán)裝置、氣液分離器、排泥裝置和加熱保溫裝置。膨脹顆粒污泥床反應器構(gòu)造如圖1所示。

圖1 膨脹顆粒污泥床反應器構(gòu)造

現(xiàn)主要對膨脹顆粒污泥床反應器的調(diào)試運營進行探討,調(diào)試過程主要分為污泥接種、啟動階段和負荷提升階段。

4.1 污泥接種

所接種的污泥來自同類廢水某制藥廠的顆粒污泥,接種污泥濃度為20 kg/m3,總接種厭氧污泥量約為20 t,含水率按70%~80%計算,總需顆粒污泥量約為100 t。顆粒污泥的粒徑為0.5~2 mm,顆粒度大于50%,VSS(微生物)/TSS(總懸浮物)為0.7~0.75,沉降速度為50~100 m/h,污泥接種完成后,采用中溫,反應器內(nèi)的溫度約為35℃。

4.2 啟動階段

采用低進水負荷、高去除率的方式啟動,開始進水時控制化學需氧量濃度為800~1 000 mg/L,啟動負荷為0.3 kg/(m3·d),調(diào)節(jié)進水pH為7~8,啟動運行的第1~10 d,出水帶有少量黑色細小絮狀污泥,化學需氧量去除率在50%~60%。繼續(xù)馴化培養(yǎng),帶泥情況消失。在第15 d時,上升流速提高至1.5 m/h,當出水量在150 mg/L以下,化學需氧量去除率大于80%,馴化成功。

4.3 負荷提升階段

通過馴化,接種的顆粒污泥適應了中成藥生產(chǎn)廢水的水質(zhì)。此后的運行中,通過逐步提高進水化學需氧量濃度來提高進水負荷,每次提高量為0.5倍,在去除率達到80%以上時,穩(wěn)定運行3 d后提高進水負荷,經(jīng)過65 d的6次負荷提升,達到設計負荷目標。

當每天處理中成藥生產(chǎn)廢水量為600 t時,表明膨脹顆粒污泥床反應器運行成功,為后續(xù)的好氧處理提供了保障。

5 設備運行結(jié)果分析

5.1 容積負荷對反應器運行效果的影響

膨脹顆粒污泥床反應器從啟動到穩(wěn)定運行過程中,需要把容積負荷控制在一定范圍內(nèi)。在啟動初期,隨著容積負荷提高,化學需氧量去除率逐漸增大,由于進水量增加,上升流速增大,攪拌更劇烈,微生物與廢水的接觸更充分;在負荷提升期,當反應器的COD容積負荷為2.0 kg/(m3·d),污染物去除率從80%降至65%,主要是由于隨著進水量增大,廢水中的污染物與顆粒污泥接觸不充分,傳質(zhì)受限,通過增加回流,加強系統(tǒng)攪拌,污染物去除率上升至80%以上。當COD容積負荷為3.6 kg/(m3·d),上升流速為6.5 m/h時,出水量小于850 mg/L,污染物去除率達到85%以上,且運行穩(wěn)定。當反應器負荷繼續(xù)提升時,污染物去除效果明顯下降。因此,對于該中成藥生產(chǎn)廢水,EGSB的最大COD容積負荷在3.6 kg/(m3·d)。

5.2 進水pH對反應器運行效果的影響

膨脹顆粒污泥床反應器的進水pH為6.5~7.8時,是保證厭氧微生物生長的最佳pH。隨著微生物對中成藥生產(chǎn)廢水的適應性增加,微生物不斷繁殖增長,當反應器穩(wěn)定運行后,系統(tǒng)內(nèi)的堿性降低,會出現(xiàn)酸化現(xiàn)象,在pH低于6.5時,適當增大進水pH值,當pH維持在8左右時,EGSB達到設計負荷目標,適當增大pH不僅可以減少堿的大量使用,降低運行成本,還可以提高污染物的去除效率。

5.3 揮發(fā)性脂肪酸對反應器運行效果的影響

對于膨脹顆粒污泥床反應器,揮發(fā)性脂肪酸是非常重要的一個參數(shù),出水pH下降的主要原因就是揮發(fā)性脂肪酸濃度增高,當累積到一定程度,pH才會相應變化,對于厭氧反應器的運行來說,測定揮發(fā)性脂肪酸是非常必要的,通過確定反應器的厭氧微生物進行到產(chǎn)酸還是產(chǎn)甲烷階段,從而采取相對應的措施控制,以達到最佳反應條件,提高微生物對有機污染物的去除效果。

6 結(jié)語

本文介紹的膨脹顆粒污泥床反應器在處理中成藥廢水的實際運行中,需要優(yōu)化每個運行控制參數(shù),在進水化學需氧量為4 500~6 000 mg/L,上升流速為6.5 m/h,COD容積負荷達到3.6 kg/(m3·d),出水量為850 mg/L以下時,污染物去除率可達到85%以上,為企業(yè)中成藥廢水處理的設備選型提供了參考與借鑒。

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