陳旭崗 衛(wèi)強(qiáng)強(qiáng)
(山西西山藍(lán)焰煤層氣有限公司,山西 030200)
排采是煤層氣生產(chǎn)中的重要一環(huán),在各項(xiàng)排采參數(shù)中,井底流壓不但能反映氣井的運(yùn)行狀況,而且也是指導(dǎo)制定排采制度的重要參數(shù)。井下壓力計(jì)可以準(zhǔn)確便捷地得到流壓數(shù)據(jù),但成本較高,不具備大批裝備的條件。因此在實(shí)際生產(chǎn)中,常用套壓與動(dòng)液面來估算流壓。前者可以通過井口壓力表輕易且準(zhǔn)確地讀取,后者需用儀器測得。因此,準(zhǔn)確的動(dòng)液面數(shù)據(jù)對指導(dǎo)煤層氣排采有重要意義。
測算動(dòng)液面的方法主要有:示功圖法、接箍法、聲速法和音標(biāo)法。示功圖法較復(fù)雜,不宜在基層班組大面積推廣,而且誤差也較大。另外三種是在回聲測試儀測得液面曲線后,三種不同的解釋方法。前人對測算原理和方法多有介紹。接箍法要求單根油管長度接近,實(shí)際生產(chǎn)中很難滿足,聲速法是首先通過大量生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)得到了若干種溫壓條件下,聲音在環(huán)空傳播的速度,然后將經(jīng)驗(yàn)值加以推廣應(yīng)用。但井內(nèi)的狀況較復(fù)雜,經(jīng)驗(yàn)值不一定適用,不同區(qū)塊間的差別更大,推廣價(jià)值不高。音標(biāo)法是通過特定深度的回音標(biāo)標(biāo)定聲速,誤差可控,應(yīng)用較為廣泛。
煤層氣井動(dòng)液面測算方法借鑒了油田的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),前人對誤差來源也進(jìn)行了分析,但著眼于煤層氣生產(chǎn)特殊性的研究較少,未能充分挖掘各項(xiàng)生產(chǎn)數(shù)據(jù),無法滿足精細(xì)化排采的要求。另一方面,在現(xiàn)有的工藝流程和測試方法的條件下,測液面作業(yè)效率較低,大量或頻繁更新動(dòng)液面數(shù)據(jù)時(shí),班組的作業(yè)強(qiáng)度較大。
結(jié)合現(xiàn)場作業(yè)經(jīng)驗(yàn)及煤層氣井的生產(chǎn)特點(diǎn),分析認(rèn)為動(dòng)液面測算誤差主要有以下幾種來源。
動(dòng)液面曲線是通過聲波記錄的,光桿和采油樹之間,油管和油桿之間強(qiáng)烈的摩擦碰撞,以及信號線的擺動(dòng)等因素,均會(huì)形成自激波。不但使得無法辨認(rèn)曲線上井口波的起點(diǎn),造成較大的誤差,而且所產(chǎn)生的干擾波也會(huì)使曲線雜亂,無法解釋。
解決方案:做好抽油機(jī)的維護(hù)保養(yǎng),及時(shí)解決存在的磕碰振動(dòng)問題,保持抽油機(jī)運(yùn)行狀況良好;若由于井身等原因,導(dǎo)致振動(dòng)無法消除,可在測試時(shí)暫時(shí)停抽,消除自激波產(chǎn)生的條件。
從測試原理中可以看到,音標(biāo)法是用聲波在井口到音標(biāo)間的傳播速度,來代替其在整個(gè)井筒中的傳播速度。而聲波在井內(nèi)不同溫度和壓力條件下的傳播速度不一樣,當(dāng)音標(biāo)與液面間距離過大時(shí),誤差也會(huì)增大。下泵時(shí)靜液面較高,通常將音標(biāo)放在第十個(gè)油管上。而之后的調(diào)整泵掛和修井作業(yè)中,大都沿用這一做法,使得隨著排采的進(jìn)行,液面下降,與音標(biāo)的距離越來越大,測試誤差也就越來越大。而當(dāng)音標(biāo)離井口近,而液面較低時(shí),還會(huì)出現(xiàn)音標(biāo)波多次反射的情況,給解釋曲線造成極大的困擾。
解決方案:根據(jù)井身實(shí)際情況,在避開射孔段的前提下,建議每隔一定距離下入一個(gè)音標(biāo),保證音標(biāo)與液面距離不會(huì)過大。在某雙音標(biāo)試驗(yàn)井中,音標(biāo)1和音標(biāo)2深度分別為202.7m和447.8m,實(shí)際液面深度634.6m。根據(jù)音標(biāo)1計(jì)算液面深度為641.4m,誤差6.8m,根據(jù)音標(biāo)2計(jì)算液面深度為635.7m,誤差1.1 m。提高了測試精度。
不同人對液面曲線的解釋時(shí),存在著個(gè)性化的解釋習(xí)慣。音標(biāo)波和液面波的時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該選擇開始轉(zhuǎn)折點(diǎn),極值起點(diǎn),極值中點(diǎn),極值終點(diǎn),還是轉(zhuǎn)折結(jié)束點(diǎn)?井口波應(yīng)不應(yīng)該選,應(yīng)該怎么選……這些不同的習(xí)慣在解釋同一條曲線時(shí),會(huì)產(chǎn)生不小的誤差,而在計(jì)算液面變化值時(shí),誤差更大。
解決方案:部門內(nèi)部統(tǒng)一解釋方法,確保相對值準(zhǔn)確。音標(biāo)波和液面波選擇開始轉(zhuǎn)折點(diǎn),當(dāng)井口波為斜線轉(zhuǎn)直線時(shí),選擇拐點(diǎn)為井口波,當(dāng)井口波不規(guī)則時(shí),不選擇井口波。
合層排采在煤層氣生產(chǎn)中很常見,不但給排采控制帶來很大困難,也加大了動(dòng)液面數(shù)據(jù)的誤差。當(dāng)排采進(jìn)行一段時(shí)間后,液面會(huì)降至上組煤和下組煤之間,使得上組煤裸露。首先,裸露出的上組煤射孔孔眼造成了環(huán)空空間的變化,會(huì)引起聲波的波動(dòng);其次,上組煤很有可能仍在產(chǎn)氣,則孔眼附近小范圍壓力的變化,會(huì)形成干擾波;第三,井下窺視時(shí)發(fā)現(xiàn)部分裸露煤層有滲水甚至流水的情況,這樣也會(huì)形成假液面波。
解決方案:當(dāng)某井泵掛位置較大,泵效正常,產(chǎn)水量正常,而動(dòng)液面解釋結(jié)果卻位于上組煤附近時(shí),則判定為假液面波,應(yīng)繼續(xù)往下尋找真實(shí)的液面波。
部分高產(chǎn)井由于氣體運(yùn)移速度快,導(dǎo)致油套環(huán)空液體密度減小,產(chǎn)生密度極小的泡沫狀段塞。聲波在泡沫段衰減嚴(yán)重,無法再繼續(xù)往下傳播,形成假液面波。這一現(xiàn)象在傳統(tǒng)油氣井和煤層氣井生產(chǎn)中都得到了證實(shí)。假液面波距真實(shí)液面距離不一,給液面解釋工作帶來極大干擾。
解決方案:泡沫段是動(dòng)液面測算中的難點(diǎn),長期以來只能根據(jù)井產(chǎn)水情況和示功圖進(jìn)行定性地判斷。若產(chǎn)水量低,功圖顯示供液不足,應(yīng)考慮液面較低,曲線中的液面波是泡沫段形成的假液面。陳超等根據(jù)關(guān)閉閥門后,套壓不再上升時(shí),測得的液面為不含泡沫段的真實(shí)液面值的原理,通過套壓-時(shí)間-動(dòng)液面之間的關(guān)系,定量地得出了適用于高氣油比的吐哈油田的動(dòng)液面計(jì)算公式,并進(jìn)行了工程驗(yàn)證,為解決泡沫段對動(dòng)液面的影響提供了新思路。
在現(xiàn)有的井場設(shè)備條件下,測動(dòng)液面操作工序較多,測試井?dāng)?shù)較少時(shí),勞動(dòng)強(qiáng)度不大。但生產(chǎn)工區(qū)一般要求每月更新所有井液面數(shù)據(jù),需重點(diǎn)觀測井測試頻率更高,極大地增加了勞動(dòng)強(qiáng)度。現(xiàn)有的繁瑣工序主要體現(xiàn)在裝卸考克、壓力表,并纏生料帶上。
通過保留原考克在安全和功能上的要求,結(jié)合測液面操作中的具體問題,重新設(shè)計(jì)便于操作的新型考克(如圖1所示)。
1—考克三通主體;2—壓力表部分;3—堵頭圖1 新型考克三視圖
它的結(jié)構(gòu)主要有以下三部分組成:①三通。采用一公兩母三個(gè)接扣,公扣連接井口,溝通環(huán)空,上方母扣連接壓力表,外側(cè)母扣連接堵頭,測試液面時(shí)連接信號發(fā)射槍,減少聲波入井前的反射次數(shù),降低能量損耗;②壓力表部分。保留原考克顯示套壓、錐形閥泄壓和旋塞檢查壓力表好壞的功能;③堵頭。位于三通外側(cè),包含圓形和菱形兩部分,同時(shí)滿足管鉗和扳手的使用要求。
測試時(shí),將原操作中的卸裝壓力表考克,簡化為卸裝絲堵,縮短作業(yè)時(shí)間,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。在需大范圍或跟蹤測液面時(shí),可大大提高作業(yè)效率。在生產(chǎn)現(xiàn)場的對比試驗(yàn)中,使用新型考克縮短了28.6%的作業(yè)時(shí)間。
(1)動(dòng)液面的指導(dǎo)煤層氣井排采的重要參數(shù),準(zhǔn)確的液面數(shù)據(jù)對排采有重大意義。另外,明確了測算誤差來源,可以使技術(shù)人員正確看待解釋結(jié)果,擺脫對其的盲目依賴,避免據(jù)此制定錯(cuò)誤的排采制度。
(2)煤層氣井動(dòng)液面測算誤差來源主要有自激波的干擾,回音標(biāo)過淺,解釋方法不一,上組煤的干擾和泡沫段的影響等五個(gè)方面。
(3)通過做好氣井維護(hù)或暫時(shí)停抽,消除自激波產(chǎn)生的根源;改變回音標(biāo)放在第十根油管的沉疴宿疾,根據(jù)實(shí)際情況靈活調(diào)整位置,而且可下入多個(gè)音標(biāo);統(tǒng)一解釋方法,避免因人為因素產(chǎn)生的誤差;結(jié)合上組煤深度數(shù)據(jù)、泵效和氣井產(chǎn)水情況,越過上組煤煤層段的干擾,往下尋找真實(shí)的液面波。泡沫段對液面數(shù)據(jù)影響較大,生產(chǎn)中可結(jié)合示功圖和產(chǎn)水情況進(jìn)行定性判斷有無,也可根據(jù)套壓-時(shí)間-液面之間的關(guān)系,定量計(jì)算。
(4)新型考克在保留原考克安全和功能方面要求的基礎(chǔ)上,大大提高了測液面作業(yè)的效率,有較大的推廣價(jià)值。