趙晨曦,曾文欽,方 友,鄭港西
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
目前石油資源日益重質(zhì)化、劣質(zhì)化,而石油產(chǎn)品及煉油過程清潔化要求卻不斷提高,對煉油加工技術(shù)提出更高的要求[1]。加氫裂化技術(shù)集油品輕質(zhì)化與產(chǎn)品質(zhì)量升級、生產(chǎn)過程清潔化于一體,且具有原料適應性強、加工深度高、產(chǎn)品選擇性高等優(yōu)點,受到國內(nèi)外煉油和石化行業(yè)的廣泛關(guān)注[2-4],增加煉油廠加氫裂化加工能力已是煉油行業(yè)的主要發(fā)展趨勢[5]。
因此,本研究運用專業(yè)流程模擬軟件建立惠州石化4.0 Mta蠟油加氫裂化裝置分餾系統(tǒng)模型[6],對分餾系統(tǒng)展開綜合性、系統(tǒng)性分析與診斷,尋找其中不合理的或具有優(yōu)化空間的操作參數(shù),并進行優(yōu)化分析,提出優(yōu)化方案,實現(xiàn)分餾系統(tǒng)的操作優(yōu)化。
操作壓力是影響分餾塔汽化段汽化率的最直接因素,當塔頂操作壓力降低時,油品在分餾塔的汽化率和體系相對揮發(fā)度將隨壓力的降低而增加[7-8]。本裝置主分餾塔塔頂壓力為0.15 MPa,比其他煉油裝置如常減壓蒸餾裝置的常壓塔塔頂壓力高出不少,因而存在優(yōu)化操作的空間。在測算中發(fā)現(xiàn),即使將本裝置主分餾塔(C202)的塔頂壓力降低至0.1 MPa以下,仍然能滿足塔盤水力學與塔頂泵的操作要求,故本研究對主分餾塔進行降壓操作核算并提出以下2個優(yōu)化方案。
圖1 蠟油加氫裂化裝置分餾系統(tǒng)流程示意C201—硫化氫汽提塔; C202—主分餾塔; C203—噴氣燃料汽提塔; C204—柴油汽提塔;F201—分餾塔進料加熱爐; E201E202—分餾塔進料加熱爐前換熱器; E303—過汽化油循環(huán)再沸器; E304—柴油循環(huán)再沸器
優(yōu)化方案一:C202塔頂壓力由0.146 MPa降低至0.100 MPa后仍維持主分餾塔各側(cè)線產(chǎn)品控制指標基本不變,則可以把分餾塔進料加熱爐(F201)出口溫度降低4.5 ℃,使加熱爐有效熱負荷降低10.28 GJh。此方案下的主分餾塔詳細參數(shù)見表1。由表1可見,降低C202塔頂壓力和F201出口溫度后,塔底抽出溫度降低了6.8 ℃,但粗石腦油、噴氣燃料與柴油在控制指標不變的情況下抽出流量增加,說明主分餾塔產(chǎn)品分離效果變好,從而實現(xiàn)了產(chǎn)品收率增加。
優(yōu)化方案二:C202塔頂壓力由0.146 MPa降至0.100 MPa后不降低F201出口溫度,則可以進一步提高產(chǎn)品分離效果、減少尾油中的輕組分含量。此方案下的主分餾塔參數(shù)具體變化情況見表2。由表2可見,噴氣燃料的終餾點與柴油的95%餾出溫度降低,而對應的柴油與尾油10%餾出溫度卻升高,說明噴氣燃料柴油和柴油尾油的重疊度都降低了,提高了主分餾塔的切割分離效果,尤其是尾油5%餾出溫度增加了14.6 ℃,達到353.4 ℃,有效地減少了尾油中的輕組分的量。
表1 優(yōu)化方案一下的主分餾塔主要參數(shù)變化
注:優(yōu)化前的數(shù)據(jù)為建模擬合時的計算值。
表2 優(yōu)化方案二下的主分餾塔主要參數(shù)變化
基于上述兩種方案的對比,本研究最終決定在分餾加熱爐未達到最高負荷時采用優(yōu)化方案二,即降壓后維持F201出口溫度不變、最大化提高產(chǎn)品分離效果,只有在F201負荷過大時才適當降低F201出口溫度,即轉(zhuǎn)為優(yōu)化方案一。圖2為主分餾塔塔頂壓力優(yōu)化調(diào)整趨勢。從圖2可以看出,最終將主分餾塔塔頂壓力在指標范圍內(nèi)逐步降壓至0.135 MPa(2018年裝置大檢修后修改工藝卡片指標再進一步降壓至0.100 MPa),使主分餾塔塔頂壓力降低后,大幅度提高了全塔分離效果。
圖2 主分餾塔塔頂壓力調(diào)整趨勢
為了從分餾塔進料加熱爐取熱給噴氣燃料汽提塔(C203)和柴油汽提塔(C204)提供熱量,在SHELL工藝設(shè)計中采用尾油大量循環(huán)(設(shè)計值為125 th)回加熱爐入口的方案,導致不僅僅是增加提餾段的液相負荷、引起塔板效率降低,而且降低進料中輕組分的濃度、增加精餾段分離的難度、降低噴氣燃料和柴油餾分的收率,同時增加加熱爐的熱負荷,造成能耗增加。
圖3為尾油循環(huán)返回分餾塔進料加熱爐流量(尾油循環(huán)量)的優(yōu)化調(diào)整趨勢。改變操作工況,噴氣燃料汽提塔和柴油汽提塔不再需要尾油循環(huán)就可滿足其再沸器的熱量需求,即從工藝的角度完全可以撤掉尾油循環(huán)。因此,提出在維持機泵正常運行的前提下盡可能降低尾油循環(huán)量,如圖3所示,最終將尾油的循環(huán)量降低至40~50 th,從而降低汽提段液相負荷,減少尾油對輕組分的夾帶,同時使得加熱爐負荷得到有效利用。
圖3 尾油循環(huán)量調(diào)整趨勢
圖4為加熱爐出口溫度為350 ℃、主分餾塔塔頂壓力為150 kPa時,汽提蒸汽量對尾油中輕組分(不大于350 ℃餾分)含量及分餾塔泛點率的影響。經(jīng)核算發(fā)現(xiàn),當主分餾塔汽提蒸汽量按設(shè)計值1.0 th進行操作時,全塔泛點率偏低,只有73%(如圖4所示),不利于各塔板上的氣液分離,造成各塔板分離效率低下,產(chǎn)品無法清晰分離。由圖4可以看出,隨著汽提蒸汽量的增加,全塔的泛點率逐漸增大,提升了各塔板的分離效率,從而明顯提高噴氣燃料、柴油和尾油的初餾點,降低了各產(chǎn)品之間的重疊度。在操作優(yōu)化過程中,受汽提蒸汽管線管徑的限制最終將汽提蒸汽量提高至3.2 th。
圖4 汽提蒸汽量對尾油中輕組分含量和分餾塔泛點率的影響 ■—尾油中輕組分質(zhì)量分數(shù); ●—分餾塔泛點率
分餾塔進料加熱爐作為分餾系統(tǒng)與吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的唯一能量供給單位,一直以來都在裝置高負荷生產(chǎn)或者輕餾分產(chǎn)品收率高時面臨超負荷的難題,從而影響重石腦油、噴氣燃料產(chǎn)品抽出量且存在產(chǎn)品分離重疊度高的問題。因此,本研究提出對整個分餾系統(tǒng)實施能量利用的綜合優(yōu)化,對于主分餾塔各中段循環(huán)采取大流量、小溫差,盡可能地多提供高溫位熱量,對于吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的各塔則優(yōu)化進料溫度、降低再沸熱量需求。
首先,鑒于吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的穩(wěn)定塔采用了過汽化油循環(huán)(E303)與柴油循環(huán)(E304)雙再沸的模式,柴油循環(huán)的熱量最大限度地在此處利用,熱源不足部分再由過汽化油循環(huán)補充,將過汽化油的熱量最大限度地傳遞給分餾塔進料加熱爐前換熱器E201E202,使加熱爐入口溫度提高約2.5 ℃;其次,在保證尾油泵的正常運行情況下維持最小尾油循環(huán)量,從而降低加熱爐入口流量;最后,優(yōu)化加熱爐煙氣的氧含量、壓力、排煙溫度等,將加熱爐熱效率由91%左右提高至93%以上。從而,在加熱爐瓦斯消耗量略有降低的條件下將加熱爐出口溫度由348.0 ℃提高至349.5 ℃,即為加熱爐提供了降低爐出口溫度1.5 ℃的負荷余地,再加上分餾塔降壓使加熱爐具備降低出口溫度4.5 ℃的負荷余地,最終提供了加熱爐出口溫度降低6.0 ℃的負荷余地,破解了加熱爐負荷不足的瓶頸問題,降低了裝置能耗。
綜合實施降低分餾塔塔頂壓力、降低尾油循環(huán)量至40~50 th、提高汽提蒸汽量至3.2 th一系列優(yōu)化措施后,裝置產(chǎn)品切割分離更加清晰,大幅度減少了噴氣燃料與柴油、尾油與柴油的重疊度。圖5為優(yōu)化前后柴油中輕組分餾出溫度的變化趨勢。由圖5可知,在控制噴氣燃料終餾點不變的情況下,優(yōu)化后柴油的初餾點逐步提高約15 ℃、柴油5%餾出溫度與10%餾出溫度各提高約13 ℃,把柴油中的噴氣燃料餾分最大限度地分離出去。
圖5 優(yōu)化前后柴油中輕組分餾出溫度的變化 —噴氣燃料終餾點; —柴油5%餾出溫度; —柴油初餾點; —柴油10%餾出溫度
圖6為優(yōu)化前后尾油輕組分餾出溫度的變化趨勢。由圖6可知,在柴油95%餾出溫度基本不變的情況下,通過將尾油的初餾點由220 ℃提高至280 ℃(遠高于設(shè)計值205 ℃),尾油5%餾出溫度與10%餾出溫度均提高約25~30 ℃,解決了下游尾油加氫裝置因尾油原料輕組分過多占據(jù)原料處理空間、導致反應加熱爐負荷高而無法提高裝置負荷的瓶頸問題,使其反應器有效加工能力得到充分發(fā)揮,提高目的產(chǎn)品即基礎(chǔ)油收率,提升裝置的整體運行效益。
圖6 優(yōu)化前后尾油輕組分餾出溫度的變化情況 —柴油95%餾出溫度; —尾油初餾點; —尾油5%餾出溫度; —尾油10%餾出溫度
隨著產(chǎn)品切割清晰度提高,輕餾分產(chǎn)品收率增加,實現(xiàn)了主分餾塔的深拔。圖7為優(yōu)化前后分餾產(chǎn)品收率的變化趨勢。由圖7可知,優(yōu)化后重石腦油收率由21%提高至23%,噴氣燃料收率由25%提高至27%,高于其設(shè)計值(25.23%),柴油收率由28%降至26%,遠低于其設(shè)計值(29.18%)。
圖7 優(yōu)化前后分餾產(chǎn)品收率的變化 —重石腦油; —噴氣燃料; —柴油; —尾油
(2)實施優(yōu)化措施后,提高了主分餾塔的產(chǎn)品分離清晰度且實際應用效果明顯好于理論計算值,在各產(chǎn)品質(zhì)量控制指標不變的情況下,逐步將柴油的初餾點提高約15 ℃、5%餾出溫度和10%餾出溫度均提高約13 ℃,將尾油的初餾點由220 ℃提高至280 ℃,5%餾出溫度與10%餾出溫度均提高25~30 ℃,將重石腦油的收率由21%提高至23%,噴氣燃料的收率由25%提高至27%,柴油收率由28%降低至26%,從而增加了輕餾分、高附加值產(chǎn)品的收率,提高了裝置效益。
(3)通過分餾塔降壓操作與優(yōu)化熱量分配提高分餾加熱爐入口溫度,分別為加熱爐提供降低出口溫度4.5 ℃與1.5 ℃的負荷余地,克服了加熱爐負荷不足的瓶頸問題。