張小康,董 潔
(江西省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)檢測研究院,江西南昌 330029)
天然氣由甲烷氣體和其他少量的非烴類氣體組成,其中甲烷氣體是天然氣最主要的成分,通常情況下不含灰分和水分。通過充分的燃燒,天然氣可以放出大量的熱,并燃燒產(chǎn)生水和二氧化碳,相比于煤炭而言,天然氣燃燒后只會(huì)產(chǎn)生非常少量的S02,S03,NOX等有害物質(zhì)。所以,將燃煤鍋爐改造成燃?xì)忮仩t后,不但能有效減少煤煙型煙塵的排放量,還能對工廠周圍的公司質(zhì)量有所改善,從而對環(huán)境起到更好的保護(hù)作用。
不同于燃煤鍋爐的是,燃?xì)忮仩t不需要大量的場地來儲(chǔ)存燃料,這樣就可以節(jié)省燃料運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,還能有效節(jié)省運(yùn)輸中需要的勞動(dòng)力和場地,減小工人的相對工作強(qiáng)度[1]。同時(shí)使用燃?xì)忮仩t,不需要例如上煤機(jī)、除渣機(jī)等大量的附加設(shè)備,大大減少了相關(guān)的資金投資,有效地降低運(yùn)行維護(hù)成本。相較于燃煤鍋爐,燃?xì)忮仩t有著巨大優(yōu)勢,例如系統(tǒng)啟動(dòng)速度快、熱傳遞效果優(yōu)秀、熱輻射能力強(qiáng)、排放的廢煙溫度更低,熱效率顯著提升。而且燃?xì)忮仩t的操作比之于燃煤鍋爐更加簡單方便,自動(dòng)控制更易于實(shí)現(xiàn),這就大大降低了生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)。
某公司總共擁有5臺(tái)燃煤鍋爐,3臺(tái)是位于周浦工廠的4 t DZL4-1.25燃煤鍋爐,其余2臺(tái)是位于康橋工廠的6 t DZL6-1.25燃煤鍋爐。位于周浦工廠的3臺(tái)燃煤鍋爐當(dāng)中有2臺(tái)是夏季間歇運(yùn)行,另外1臺(tái)一直處于備用狀態(tài),在其他3個(gè)季節(jié)中,有1臺(tái)燃煤鍋爐處于間歇運(yùn)行狀態(tài),另外2臺(tái)則處于備用狀態(tài)。位于康橋工廠的2臺(tái)燃煤鍋爐始終由1臺(tái)處于間歇運(yùn)行,另外1臺(tái)處于備用狀態(tài)。因?yàn)?個(gè)工廠的鍋爐容量偏大,存在容量冗余情況,再加上鍋爐并不是連續(xù)不斷運(yùn)行,有大量的時(shí)間處于保溫狀態(tài),因此需要消耗大量的能源用于維持鍋爐的溫度,這就造成了兩家工廠鍋爐的煤水比相當(dāng)之低。為了節(jié)約能源、減少廢物排放、提升經(jīng)濟(jì)效益,公司決定將這兩家工廠的燃煤鍋爐改造成性能更優(yōu)的燃?xì)忮仩t。
(1)周浦工廠。將原有的3臺(tái)4 t燃煤鍋爐替換為2臺(tái)2 t燃?xì)忮仩t。
(2)康橋工廠。將原有的2臺(tái)6 t燃煤鍋爐替換為1臺(tái)4 t燃?xì)忮仩t。
由于將燃煤鍋爐替換成了燃?xì)忮仩t,燃煤鍋爐的配套設(shè)備可以廢棄,因此周浦工廠鍋爐房周圍的煤棚和煤渣棚等相關(guān)建筑可以全部可以拆除,僅僅這一舉措便能極大改善鍋爐房周邊生態(tài)環(huán)境,而位于康橋工廠原有的軟水處理房、風(fēng)機(jī)房、煤棚和煤渣棚等建筑則可以另作他用[2]。由于設(shè)備減少,加上運(yùn)用自動(dòng)化控制技術(shù),工作人員的數(shù)量將大幅度減少,同時(shí)能達(dá)到節(jié)能減排及提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。
從表1可看出,通過對兩家工廠的燃煤鍋爐進(jìn)行改造后,可以有效節(jié)約燃料成本,尤其是康橋工廠,每年可節(jié)省上百萬元人民幣的燃料費(fèi)。從表2可看出,在進(jìn)行鍋爐改造后,康橋工廠每年可節(jié)省65萬元人民幣的運(yùn)行費(fèi)用,而周浦工廠則可節(jié)省67萬元人民幣的運(yùn)行費(fèi)用,另加工廠每年可節(jié)省的運(yùn)行費(fèi)用多達(dá)130余萬元人民幣,占原運(yùn)行費(fèi)用的79%。
通過表2可以看出,經(jīng)過對兩家工廠的鍋爐改造,各項(xiàng)投資共計(jì)343余萬元人民幣,但是綜合考慮其他費(fèi)用收益和政府在節(jié)能減排方面的補(bǔ)貼后,最終的投資費(fèi)用只有210萬元人民幣。但如果不改造燃?xì)忮仩t,就必須要斥巨資引入脫硫裝置來滿足國家對燃煤鍋爐在廢氣排放方面的要求。兩家工廠在投資方面回收年限的平均值為0.86 a,其中康橋工廠的投資回收年限是0.41 a,而周浦工廠的則是1.75 a。
(1)計(jì)算工廠中鍋爐的較核性熱力,并較核鍋爐的煙風(fēng)阻力和水循環(huán),還要對內(nèi)部結(jié)構(gòu)采取相應(yīng)的防腐措施[3]。
(2)對鍋爐的爐墻煙道進(jìn)行加強(qiáng),尤其要重視爐膛的位置。要求完成加強(qiáng)的爐墻具有一定程度的密封性和強(qiáng)度,在最大程度上符合天然氣在燃燒方面的要求。
(3)在鍋爐本體周圍設(shè)置面積>0.2 m2的重力式防爆門,減小其在危險(xiǎn)情況下對周圍環(huán)境等產(chǎn)生的危害。
表2 兩家工廠改造前后的成本對比 萬元人民幣
鍋爐的燃燒系統(tǒng)主要由空氣供應(yīng)、燃?xì)夤?yīng)、點(diǎn)火系統(tǒng)、主燃燒器、排煙系統(tǒng)和鍋爐組成。首先,在開始改造工作前,要將燃燒系統(tǒng)中的排灰設(shè)施和加煤系統(tǒng)進(jìn)行拆除。其次,燃燒器的選擇要恰當(dāng),通過對爐膛進(jìn)行改造后將燃燒器安裝在此處。最后,配置好空氣系統(tǒng)和燃?xì)庀到y(tǒng)[4-5]。
(1)對鍋爐房進(jìn)行改造,保證其達(dá)到燃?xì)忮仩t房在防爆和防火等方面的要求。
(2)按照本地區(qū)供氣網(wǎng)絡(luò)的實(shí)際情況來決定調(diào)壓系統(tǒng)和燃料氣儲(chǔ)備系統(tǒng)設(shè)置的必要性。
兩家工廠進(jìn)行的鍋爐改造,不但能有效削減工廠所消耗的能源,每年還能節(jié)省114萬元人民幣的燃料費(fèi)用。尤其是康橋工廠,每年可以節(jié)省上百萬元人民幣的燃料費(fèi)用。兩家工廠總投資回收年限的平均值是0.86 a,康橋工廠是0.41 a,周浦工廠是1.75 a,投資回報(bào)性非常好。兩家工廠每年節(jié)省燃料可折合2758 t標(biāo)準(zhǔn)煤,約占2008年整個(gè)公司總耗能的8.6%。同時(shí),還能減少6895 t的二氧化碳排放。還能有效避免含硫廢水和含硫煙氣的排放,有效改善了工廠周邊的環(huán)境,并且原有鍋爐的噪聲問題得到合理改善,不但提升了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,還有利于促進(jìn)社會(huì)和諧。