付 成
(甕福達州化工有限責任公司裝備部,四川達州 635000)
汽輪機組振動的大小直接關系到機組能否安全運行,當機組長期在振動超標下運行時,會導致機組運行壽命減短。汽輪機組振動超標是較為復雜的故障,由于機組的振動往往受多方面的影響,因此對汽輪機組振動進行測試和診斷,找準原因是解決汽輪機振動超標的關鍵。
抽汽背壓式蒸汽輪發(fā)電機組,CB25-3.43/1.6/0.6型汽輪機由青島捷能汽輪機有限公司生產,額定轉速3000 r/min;QF-25-2型發(fā)電機由四川東方電機有限公司生產,額定功率25 MW。由于生產過程中實際蒸汽量和汽輪機額定進汽量差距較大,使得汽輪機長期低負荷運行,發(fā)電效率低,汽耗率高。2017年8月青島捷能汽輪機有限公司對該機組進行了節(jié)能改造,將原機組改造為CB6.8-3.43/1.6/0.6。機組改造后啟動,汽輪機前軸相對軸振達到210 μm以上(報警值160 μm),并有持續(xù)增大趨勢。
通過負荷調整,在機組負荷6.8 MW,2 MW和0.5 MW時,分別測試汽輪機前后軸兩垂直方向(X向與Y向)上的相對軸振值,見表1、表2和表3;在負荷6.8 MW時還對汽輪機軸承座振動值進行了現場測量見表4,注:表中所有振幅為峰峰值(p-p)。
由上訴振動測試得知,該機存在的主要問題是機組在帶負荷6.8 MW時,汽輪機前軸X向相對軸振增大至214 μm,汽輪機前軸Y向相對軸振增大至155 μm。
振動增大主要表現在汽輪機前軸相對振動上,通過測試軸承座振動,汽輪機前軸承座振動也有很好的對應關系,這說明振動為真實振動,可以排除傳感器假信號的問題。其中振動增大成分為工頻振動(圖1),波形圖為正弦波(圖2),軸心軌跡為橢圓形(圖 3)。
表1 負荷6.8 MW時的汽輪機相對軸振值
表2 負荷 2MW時的汽輪機相對軸振值
表3 負荷0.5 MW時的汽輪機相對軸振值
表4 負荷6.8 MW時現場測量軸承座振動值
圖1 ch1振動頻譜
圖2 ch1振動波形
通過11月9日降負荷試驗得知,其振動跟負荷有直接對應關系(圖4),振動穩(wěn)定,且存在著明顯的時滯現象,經計算汽輪機前軸和汽輪機后軸相對振動熱變量相位基本相同,幅值來看汽輪機前軸相對振動是汽輪機后軸的2倍。由此可以推斷出,轉子發(fā)生了熱彎曲現象,且重點發(fā)生在汽輪機轉子的前半部分。汽輪機振動機理:當蒸汽流量增大后,轉子受熱增加,當在徑向方向膨脹系數或者溫度不一致時,一側膨脹大,一側膨脹小,即出現彎曲變形,這個彎曲變形由于離開了回轉中心線,所以造成振動直接疊加在原始振動上使其增加。由于這個現象是受熱狀態(tài)后改變,所以存在明顯的延時現象。這也是為什么加負荷后一段時間振動才開始增加,降負荷后一段時間振動才開始減小的原因(圖2)。
圖3 ch1軸心軌跡
停機揭開汽輪機前軸承座,檢查發(fā)現汽輪機前軸瓦嚴重損壞(圖5),驗證了汽輪機前軸振動的真實性。同時,檢查還發(fā)現主油泵葉輪套裝緊力不足(實測有60 μm的間隙),導致與軸配合松動的問題。
圖4 降負荷試驗中振幅變化情況
圖5 汽輪機前軸瓦損壞情況
(1)更換汽輪機前軸瓦。汽輪機前軸瓦主體材料為巴氏合金,更換軸瓦時,安排技術嫻熟經驗豐富的鉗工對軸瓦進行刮削,回裝時各部位間隙和配合嚴格滿足安裝說明書的要求。
(2)調整主油泵葉輪套裝緊力。通過對主油泵泵軸進行激光熔覆,然后上車床重新加工外圓,保證主油泵葉輪孔徑與軸徑有約30 μm的過盈配合量,重新銑鍵槽和加工鍵,并回裝到位。
(3)高速動平衡校正。轉子做高速動平衡校正,對轉子熱彎曲角度進行計算,通過在其對面加重一定的計算補償重量,來補償熱態(tài)下的轉子彎曲量。轉子經高速動平衡校正后,在3000 r/min轉速下實測數據為:進氣側振動烈度為0.247 mm/s,排氣側振動烈度為0.373 mm/s(圖6),低于允許振動烈度值1.5 mm/s,試驗合格。
圖6 轉子經高速動平衡校正后的振動烈度
通過上述處理后,汽輪機重新回裝開車,振動值明顯下降,其中汽輪機前軸相對振動值降到140 μm以下,故障解決。