關(guān)瑞中
(福建晉江天然氣發(fā)電有限公司,福建晉江 362251)
S109FA單軸燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組由美國(guó)GE公司設(shè)計(jì),哈爾濱動(dòng)力股份有限公司生產(chǎn)。汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的158型(GE設(shè)計(jì)的D10型改進(jìn)型)蒸汽輪機(jī),分為高中壓缸和低壓缸2部分,高中壓共用1根轉(zhuǎn)子和1個(gè)缸體,高壓端與燃?xì)廨啓C(jī)連接,中壓端與低壓轉(zhuǎn)子連接,低壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子連接。
某電廠安裝有4臺(tái)(/套)美國(guó)GE公司設(shè)計(jì)的S109FA單軸燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,配套蒸汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的158型(GE設(shè)計(jì)的D10型改進(jìn)型):形式為三壓、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、冷凝式汽輪機(jī);級(jí)數(shù)為高壓12級(jí)、中壓9級(jí)、低壓6*2級(jí);高壓缸進(jìn)汽壓力9.65 MPa、溫度565℃,中壓缸進(jìn)汽壓力2.18 MPa、溫度565℃,低壓缸進(jìn)汽壓力0.3 MPa、溫度300℃。
1#機(jī)組于2016年6月進(jìn)行B級(jí)檢修工作,主要檢修項(xiàng)目:更換燃?xì)廨啓C(jī)熱通道部件;汽機(jī)高中壓缸及低壓缸揭缸解體大修;高壓過(guò)熱器及再熱蒸汽減溫器內(nèi)外套管更換;發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子解體維修等。檢修后機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng),出現(xiàn)了汽輪機(jī)效率下降的現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查,明確了汽輪機(jī)效率下降的原因,并在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了處理,恢復(fù)了機(jī)組的正常運(yùn)行。
機(jī)組檢修工作于2016年9月1日結(jié)束,具備整套啟動(dòng)條件。9月2日,機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)帶負(fù)荷并進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行。機(jī)組運(yùn)行方式為兩班制運(yùn)行(每天起停一次),在機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)高壓主蒸汽(P1)壓力高出修前壓力0.95 MPa(修前壓力9.69 MPa,修后壓力10.64 MPa),而且汽機(jī)高中壓缸效率下降了3.54%(修前82.25%;修后78.71%)。為避免機(jī)組超壓運(yùn)行,在負(fù)荷350 MW、機(jī)側(cè)主蒸汽壓力達(dá)10.5 MPa時(shí),將主蒸汽旁路調(diào)節(jié)閥開(kāi)至7%;機(jī)組滿負(fù)荷時(shí)為避免高旁開(kāi)啟,手動(dòng)預(yù)選負(fù)荷 347 MW;機(jī)組投運(yùn) AGC(Automatic Generation Control,自動(dòng)發(fā)電控制)時(shí)將負(fù)荷上限下調(diào)為345 MW,機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行出現(xiàn)同樣現(xiàn)象。組修后高壓主蒸汽壓力存在超壓現(xiàn)象,壓力變化趨勢(shì)如圖1所示。
針對(duì)這一現(xiàn)象,對(duì)系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行檢查,包括高壓主汽閥濾網(wǎng)及再熱主氣閥1/2濾網(wǎng),發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)前有焊渣、金屬切削、焊絲等雜物;孔探檢查汽機(jī)高壓缸第七級(jí)靜葉片,發(fā)現(xiàn)葉片上有金屬顆粒(圖2)。因此,需要對(duì)高中壓缸解體進(jìn)行徹底檢查和處理。
汽機(jī)高中壓缸揭檢查及解體檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)部分隔板出汽邊變形,根據(jù)變形程度最終決定在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行矯正修復(fù)。當(dāng)年10月修復(fù)工作完畢,機(jī)組啟動(dòng)并帶至基本負(fù)荷,主汽壓力恢復(fù)至正常值,機(jī)組進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行階段。
圖1 1#機(jī)組修后歷次高壓主蒸汽壓力趨勢(shì)
圖2 高壓第7級(jí)靜葉上的金屬顆粒
汽輪機(jī)檢修前效率變化情況:滿負(fù)荷工況高壓缸效率約80%、負(fù)荷280 MW高壓缸效率約87%,280 MW至滿負(fù)荷升負(fù)荷過(guò)程高壓缸效率基本保持一致。
汽輪機(jī)檢修后效率變化情況:滿負(fù)荷工況高壓缸效率約78.5%、負(fù)荷280 MW高壓缸效率約85%,280 MW至滿負(fù)荷升負(fù)荷過(guò)程高壓缸效率變化約6.5%。
機(jī)組在啟動(dòng)過(guò)程中,汽輪機(jī)高壓旁路閥先開(kāi)啟,過(guò)熱蒸汽經(jīng)旁路進(jìn)入凝汽器。待汽輪機(jī)具備進(jìn)汽條件時(shí)開(kāi)啟高壓主汽閥、關(guān)閉高壓旁路閥,此后在開(kāi)啟高過(guò)減溫器減溫水控制閥來(lái)控制蒸汽溫度。機(jī)組運(yùn)行期間,汽輪機(jī)高壓過(guò)熱蒸汽壓力及高中壓缸效率見(jiàn)表1。
表1 1#機(jī)組修后高壓蒸汽壓力變化趨勢(shì)情況
根據(jù)運(yùn)行參數(shù)的變化和表1中數(shù)據(jù)的分析,問(wèn)題出在高中壓蒸汽系統(tǒng)和汽輪機(jī)本體,而重點(diǎn)應(yīng)放在本次檢修的設(shè)備上,主要有高中壓缸解體大修、高中壓主汽閥解體大修、高過(guò)及再熱減溫器內(nèi)外套筒更換等工作。首先對(duì)各汽水系統(tǒng)的檢查,再檢查高中低壓主蒸汽閥及濾網(wǎng),然后對(duì)高過(guò)及再熱減溫器檢修檢查;最后對(duì)高中壓缸進(jìn)行檢查,包括孔探檢查和揭缸解體檢查。
對(duì)汽水系統(tǒng)的檢查包括凝汽器熱井、凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)、凝結(jié)水除鐵器、鍋爐低壓汽包、中壓汽包、高壓汽包,根據(jù)系統(tǒng)檢查結(jié)果顯示,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)金屬顆粒的蹤跡,說(shuō)明在機(jī)組啟動(dòng)階段(汽機(jī)未進(jìn)汽、蒸汽走旁路的情況下),沒(méi)有金屬顆粒進(jìn)入蒸汽管道中。由于本次檢修減溫器內(nèi)外套筒進(jìn)行了更換、加工時(shí)進(jìn)行了噴砂處理,如果噴砂用鐵砂存留在內(nèi)外套管之間的夾縫內(nèi),就會(huì)隨著汽流進(jìn)入蒸汽管道中,通過(guò)高壓旁路閥進(jìn)入凝汽器(水系統(tǒng)之中)。這說(shuō)明減溫器內(nèi)外套管之間的夾縫沒(méi)有金屬顆粒存留。
高中低壓主蒸汽閥及濾網(wǎng)的檢查,閥門(mén)開(kāi)度為100%,現(xiàn)場(chǎng)與DCS(Distrbuted Control Systems,分散控制系統(tǒng))顯示一致,閥門(mén)開(kāi)度正常;檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)高壓及再熱主汽閥濾網(wǎng)前有焊渣、金屬切削、焊絲等雜物。
對(duì)高過(guò)及再熱減溫器檢查,包括內(nèi)外套筒夾縫、減溫水噴嘴等部位,通過(guò)孔探檢查內(nèi)外套筒之間清潔無(wú)異物,表面干凈;拆卸減溫水噴嘴檢查,發(fā)現(xiàn)1個(gè)高過(guò)減溫器減溫水噴嘴上夾有金屬顆粒(圖 3)。
根據(jù)系統(tǒng)檢查結(jié)果顯示,在高過(guò)減溫器減溫水噴嘴上和減溫水環(huán)管中都有發(fā)現(xiàn)金屬顆粒的蹤跡,而投減溫水時(shí)汽機(jī)高壓旁路閥處于關(guān)閉狀態(tài),高壓主氣閥處于開(kāi)啟狀態(tài),高過(guò)減溫器減溫水環(huán)管中存留的金屬顆粒隨減溫水進(jìn)入主蒸汽管道中,隨汽流進(jìn)入汽輪機(jī),造成汽機(jī)隔板靜葉的變形損壞。
進(jìn)一步對(duì)汽輪機(jī)高中壓缸進(jìn)行孔探檢查,發(fā)現(xiàn)汽機(jī)高壓缸第七級(jí)靜葉片上有金屬顆粒(圖2)。減溫水噴嘴上的金屬顆粒與汽機(jī)剛體內(nèi)的金屬顆粒一致,說(shuō)明汽機(jī)內(nèi)部的金屬顆粒來(lái)源于高過(guò)減溫器減溫水。
對(duì)汽機(jī)高中壓缸進(jìn)行揭缸解體檢查,進(jìn)一步驗(yàn)證了上述觀點(diǎn)。高壓隔板第一~第四級(jí)靜葉有嚴(yán)重被異物打擊變形的情況(圖4),其他級(jí)靜葉也有不同程度的損傷,動(dòng)葉片上也有被異物打擊的痕跡。
綜合以上對(duì)系統(tǒng)及汽輪機(jī)本體的檢查分析,造成汽機(jī)高壓主汽壓力超壓及汽機(jī)效率下降的原因如下:
(1)汽輪機(jī)高壓第一~第四級(jí)隔板靜葉出汽邊變形,導(dǎo)致汽流通流面積減小使汽輪機(jī)效率下降。
(2)高壓過(guò)熱蒸汽減溫器加工時(shí)殘留在減溫水環(huán)管中噴砂用的金屬顆粒,在運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)入汽輪機(jī)高壓缸造成高壓第一~第四級(jí)隔板靜葉出汽邊變形。
(3)機(jī)組在啟動(dòng)后,汽輪機(jī)高壓進(jìn)汽過(guò)程中,需要投入高過(guò)減溫器減溫水對(duì)高壓蒸汽進(jìn)行降溫,此時(shí),存留在減溫器減溫水環(huán)管中的金屬顆粒進(jìn)入高壓主蒸汽管道,隨汽流進(jìn)入汽輪機(jī)。汽機(jī)隔板靜葉在金屬顆粒的高速?zèng)_擊下變形,導(dǎo)致通流面積減小,出現(xiàn)高壓主汽超壓、汽機(jī)效率下降的現(xiàn)象。
圖3 高過(guò)減溫器噴嘴
隔板葉片的處理分為3種:①隔板葉片出汽邊損失較大的高壓第1,2級(jí)隔板上半中分面葉片根部及頂部缺肉部位進(jìn)行補(bǔ)焊處理,焊后打磨并進(jìn)行著色探傷;②對(duì)其他隔板葉片出汽邊損失較小的部位進(jìn)行校型處理;③對(duì)異物打擊較輕的動(dòng)葉片保持現(xiàn)有狀態(tài),不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理。
高壓第一、第二級(jí)隔板導(dǎo)葉進(jìn)出汽邊損傷補(bǔ)焊,補(bǔ)焊工藝如下:
(1)清理。打磨待補(bǔ)焊隔板上半中分面葉根、葉頂缺肉處呈金屬光澤,打磨后按《滲透探傷檢查方法及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(PT)》(Penetrant Testing,PT,滲透檢測(cè)又稱滲透探傷)進(jìn)行著色檢查,如果沒(méi)有缺陷,采用酒精或丙酮清理,補(bǔ)焊區(qū)域及周圍20 mm范圍不允許有油污等影響焊接的質(zhì)量污物存在;如果發(fā)現(xiàn)缺陷,打磨去除后重新檢查及清理。
(2)焊接。采用手工鎢極氬弧焊進(jìn)行補(bǔ)焊,焊前對(duì)補(bǔ)焊部位預(yù)熱(50~150)℃,焊絲為 ERNiCr-3,規(guī)格 Φ2 mm,直流正接,電流(90~140)A。導(dǎo)葉出汽邊進(jìn)行補(bǔ)焊,需在出汽邊待補(bǔ)焊位置下部墊紫銅板,之后采用氬弧焊補(bǔ)出葉片型線,待后續(xù)修磨。
(3)清磨。按設(shè)計(jì)要求對(duì)焊接處進(jìn)行打磨清理,與母材圓滑過(guò)渡,滿足PT(Penetrant Testing,滲透檢測(cè))探傷要求。
(4)鉗修。鉗工修磨進(jìn)出汽邊補(bǔ)焊處至與導(dǎo)葉型線相符。
(5)檢查。對(duì)補(bǔ)焊處進(jìn)行PT著色檢查,執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),要求不得有裂紋、未熔合、氣孔、夾鎢等缺陷存在。如果發(fā)現(xiàn)有超標(biāo)缺陷,按上述工藝進(jìn)行返修。
對(duì)于其他級(jí)出汽邊變形較輕的隔板葉片,使用銅錘對(duì)葉片進(jìn)行校型,校正后打磨圓滑過(guò)渡并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行著色探傷。
(1)整機(jī)性能及效率。隔板葉片處理后聯(lián)合循環(huán)效率、壓氣機(jī)效率、燃機(jī)效率不變,高壓缸效率比檢修后恢復(fù)約1.2%,比檢修前降低約2%。
(2)主蒸汽壓力。處理后高壓主蒸汽壓力較檢修后壓力下降約0.5 MPa,與檢修前同等工況一致。
(1)在機(jī)組檢修過(guò)程中要嚴(yán)把檢修質(zhì)量關(guān),建立質(zhì)量控制體系和控制流程,保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。特別是檢修現(xiàn)場(chǎng)管道內(nèi)部和外修加工設(shè)備內(nèi)部清潔度的清理、檢查和驗(yàn)收工作尤為重要。
(2)準(zhǔn)備隔板備件,最終恢復(fù)機(jī)組性能。由于第一、第二級(jí)隔板葉片損壞較嚴(yán)重,矯正變形部分葉片不能全部恢復(fù)機(jī)組性能。所以要準(zhǔn)備這2級(jí)隔板的備件,在條件允許時(shí)更換上去,最終恢復(fù)機(jī)組性能。
通過(guò)以上分析,確認(rèn)汽輪機(jī)效率下降原因,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)隔板葉片的補(bǔ)焊和校形處理,恢復(fù)了機(jī)組正常運(yùn)行。機(jī)組投運(yùn)后,效率雖然未能全部恢復(fù),但各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)及運(yùn)行參數(shù)正常,能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行。機(jī)組效率得到全部恢復(fù),還要進(jìn)行徹底修復(fù)或更換隔板。