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脫硝供氨蒸發(fā)器運(yùn)行問(wèn)題分析及處理

2018-12-03 08:13徐建成劉海玲
山西電力 2018年5期
關(guān)鍵詞:液氨氨氣調(diào)節(jié)閥

徐建成,劉海玲,雷 波

(中電神頭發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 朔州 036011)

0 引言

煙氣脫硝是控制鍋爐煙氣氮氧化物排放的一種污染防治工藝。隨著新的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB13223—2011) 的實(shí)施,國(guó)家對(duì)火力發(fā)電廠煙氣中氮氧化物的排放限值更加嚴(yán)格,要求更多的火力發(fā)電機(jī)組安裝煙氣脫硝裝置。煙氣脫硝系統(tǒng)分:選擇性催化還原法SCR(selective catalytic reduction,SCR)、選擇性非催化還原法SNCR (selective non-catalytic reduction) 及 SNCR/SCR混合法煙氣脫硝系統(tǒng)。還原劑有液氨、氨水和尿素。目前,火力發(fā)電廠煙氣脫硝多采用選擇性催化還原法(SCR),以液氨為還原劑,系統(tǒng)包括煙氣反應(yīng)和儲(chǔ)存制備及其設(shè)備。在儲(chǔ)存制備系統(tǒng)中,其核心設(shè)備就是液氨蒸發(fā)器,它的可靠運(yùn)行會(huì)直接影響到煙氣反應(yīng)系統(tǒng)的穩(wěn)定,導(dǎo)致煙氣中氮氧化物的排放超標(biāo),給企業(yè)造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。本文通過(guò)對(duì)蒸發(fā)器及蒸發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行異狀實(shí)例進(jìn)行系統(tǒng)分析,為脫硝制備系統(tǒng)水源選用和蒸發(fā)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供依據(jù)。

1 脫硝供氨系統(tǒng)設(shè)備概述

中電神頭“上大壓小”2×600 MW超臨界間接空冷燃煤機(jī)組,鍋爐、汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)分別為北京巴布科克·威爾科克斯有限公司、北重阿爾斯通(北京)電氣裝備有限公司設(shè)計(jì)、制造。鍋爐型式為超臨界參數(shù)變壓直流爐、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、緊身封閉、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐,采用前后墻對(duì)沖燃燒方式。煙氣脫硝采用選擇性催化還原法(SCR),還原劑為液氨。1號(hào)、2號(hào)機(jī)組分別于2013年6月18日、2013年9月21日調(diào)試投產(chǎn),同期煙氣脫硝系統(tǒng)投入運(yùn)行。

脫硝系統(tǒng)分為SCR脫硝區(qū)和液氨存儲(chǔ)制備(供氨站)2個(gè)區(qū)域。SCR脫硝裝置直接布置在迴轉(zhuǎn)式空預(yù)器上方、鍋爐構(gòu)架內(nèi)。液氨存儲(chǔ)制備(供氨站)系統(tǒng)獨(dú)立設(shè)置,系統(tǒng)包括:煙氣反應(yīng)系統(tǒng)和還原劑儲(chǔ)存及制備系統(tǒng)及其相關(guān)設(shè)備,液氨儲(chǔ)存制備系統(tǒng)包括液氨卸料壓縮機(jī)、液氨儲(chǔ)罐、緊急泄氨器、液氨蒸發(fā)器、氨氣緩沖罐、廢水泵、廢水池、熱水泵、熱水槽等。液氨由液氨槽車(chē)運(yùn)送,利用液氨卸料壓縮機(jī)將液氨由槽車(chē)輸入液氨儲(chǔ)罐內(nèi),液氨儲(chǔ)罐的液氨通過(guò)直接自流或采用液氨泵輸送的方式將其輸送至蒸發(fā)器蒸發(fā)為氨氣,經(jīng)氨氣緩沖罐送達(dá)脫硝系統(tǒng)。液氨蒸發(fā)所需要的熱量采用蒸汽加熱的熱水槽的熱水來(lái)提供,熱水槽的熱水采用內(nèi)循環(huán)方式。系統(tǒng)排放的廢氨廢氣進(jìn)入廢水池中,經(jīng)水吸收后由廢水泵送至工業(yè)廢水進(jìn)行再處理。

1.1 液氨制備系統(tǒng)工藝流程及參數(shù)

1.1.1 工藝流程

汽車(chē)槽罐→儲(chǔ)氨罐→液氨輸送泵→液氨蒸發(fā)器→氨氣緩沖罐→氨氣混合器→SCR脫硝裝置。

1.1.2 工藝參數(shù)

供氨系統(tǒng)設(shè)備包括:2個(gè)液氨儲(chǔ)存罐(容積80×2 m3), 2 臺(tái)液氨輸送泵 (出力 0.8 m3/h)、2 臺(tái)液氨蒸發(fā)器(蒸發(fā)能力0.5 t/h)、2個(gè)氨氣緩沖罐(容積3 m3),輔助設(shè)備有2臺(tái)卸料壓縮機(jī)(排氣量50 m3/h)、2個(gè)熱水槽(熱水溫度不大于65℃)、1個(gè)廢液(氣) 吸收池(容積36 m3) 及附屬輸送水泵。

表1 液氨技術(shù)指標(biāo)的要求

1.2 蒸發(fā)器構(gòu)造與參數(shù)

蒸發(fā)器工藝參數(shù):結(jié)構(gòu)為管殼式(直列管);材質(zhì)為s30408(原材質(zhì)為普通碳鋼,后因內(nèi)漏分別于2014年10月和2016年4月更換為全不銹鋼);換熱面積20.6 m2;工作介質(zhì)為管程(夾套),熱水,殼程為液氨/氨氣;設(shè)計(jì)溫度為,管程60℃,殼程-30/50℃;設(shè)計(jì)壓力為,管程0.4 MPa,殼程2.16 MPa;液氨蒸發(fā)能力為0.5 t/h。氨氣緩沖罐: 容積 2×3 m3。

1.3 蒸發(fā)器運(yùn)行調(diào)控及保護(hù)

1.3.1 蒸發(fā)器供氨方式

液氨儲(chǔ)罐至蒸發(fā)器配備有2臺(tái)液氨輸送泵及旁路供氨閥。當(dāng)儲(chǔ)罐壓力能滿(mǎn)足蒸發(fā)器供氨需求時(shí),采取旁路供氨的方式;當(dāng)儲(chǔ)罐壓力低不能滿(mǎn)足供氨需求時(shí),由液氨輸送泵向蒸發(fā)器供氨。(因儲(chǔ)罐壓力能滿(mǎn)足供氨需求,至投產(chǎn)以來(lái)一直采取旁路供氨的方式)

1.3.2 蒸發(fā)器進(jìn)氨保護(hù)關(guān)斷閥(氣動(dòng)閥)

受蒸發(fā)器內(nèi)液氨液位和氨氣緩沖罐壓力2個(gè)條件控制。正常運(yùn)行時(shí),蒸發(fā)器內(nèi)液氨液位控制范圍100~250 mm(液位高度約為蒸發(fā)器殼程直徑的1/3,此值是咨詢(xún)?cè)O(shè)備廠家由調(diào)試組確定)。當(dāng)液位低于100 mm時(shí)(根據(jù)設(shè)備結(jié)構(gòu)100 mm對(duì)應(yīng)蒸發(fā)器的“零”刻度)關(guān)斷閥自動(dòng)打開(kāi),當(dāng)液位高于250 mm時(shí)關(guān)斷閥自動(dòng)關(guān)閉;氨氣緩沖罐壓力值不大于0.24 MPa(安全閥起座壓力值為0.25 MPa),當(dāng)壓力高于0.24 MPa時(shí)關(guān)斷閥自動(dòng)關(guān)閉,開(kāi)閥時(shí)由蒸發(fā)器液位控制。

1.3.3 蒸發(fā)器進(jìn)氨調(diào)節(jié)閥

受蒸發(fā)器氨氣出口壓力控制,壓力給定范圍0~0.6 MPa, 正常運(yùn)行定值為 0.20~0.25 MPa(由系統(tǒng)供氨壓力確定)。給定值后,調(diào)節(jié)閥跟蹤蒸發(fā)器氨氣出口壓力變化調(diào)節(jié)增減進(jìn)氨量。

1.3.4 蒸發(fā)器換熱水調(diào)節(jié)閥

根據(jù)蒸發(fā)器氨氣出口溫度和緩沖罐氨氣溫度調(diào)節(jié)熱水量。此值自投產(chǎn)至今未做調(diào)試設(shè)定,目前熱水槽控制水溫為≯65℃,緩沖罐氨氣溫度隨系統(tǒng)溫度。換熱水運(yùn)行方式為:蒸發(fā)器進(jìn)、出水手動(dòng)截止閥均全開(kāi)狀態(tài),調(diào)節(jié)閥一般不做調(diào)節(jié)(開(kāi)度100%),備用蒸發(fā)器熱水調(diào)節(jié)閥開(kāi)度5%~10%(目的是為保持熱備用狀態(tài),冬季水循環(huán)防凍措施)。

1.3.5 脫硝供氨方式

液氨經(jīng)蒸發(fā)器蒸發(fā)產(chǎn)生氨氣進(jìn)入氨氣緩沖罐(由于緩沖罐容積小緩沖能力差,現(xiàn)1號(hào)、2緩沖罐為并列運(yùn)行方式),由1號(hào)、2號(hào)緩沖罐出口匯入母管供向1號(hào)、2號(hào)機(jī)組煙氣脫硝噴氨系統(tǒng)。在SCR區(qū)進(jìn)混合器前設(shè)置有調(diào)節(jié)閥和保護(hù)開(kāi)關(guān)閥,當(dāng)供氨氣壓力低于0.08 MPa時(shí)保護(hù)開(kāi)關(guān)閥自動(dòng)關(guān)閉(脫硝退出)。機(jī)組煙氣脫硝噴氨系統(tǒng)正常為自動(dòng)調(diào)控,根據(jù)脫硝出口煙氣NOx含量由調(diào)節(jié)閥調(diào)控增減供氨量。

2 供氨蒸發(fā)器運(yùn)行存在問(wèn)題及處置

2.1 液氨蒸發(fā)器換熱效率下降

2.1.1 現(xiàn)狀

2013年6月18 日1號(hào)機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行,同期供氨站、機(jī)組煙氣脫硝系統(tǒng)同步投入運(yùn)行,期間運(yùn)行工況變動(dòng)較大(邊調(diào)試、邊生產(chǎn)),至2013年11月份供氨系統(tǒng)運(yùn)行在滿(mǎn)足雙機(jī)供氨需求下(達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)),相對(duì)趨于穩(wěn)定狀態(tài)。

隨著運(yùn)行時(shí)間遞增,2014年3月份始,供氨設(shè)備1、2號(hào)蒸發(fā)器相繼出現(xiàn)蒸發(fā)能力下降的現(xiàn)象,將蒸發(fā)器換熱水水溫由60~65℃提高至80~90℃仍不能滿(mǎn)足脫硝供氨的需求。

2.1.2 原因分析

針對(duì)上述異狀,化學(xué)部成立技術(shù)公關(guān)組,組織開(kāi)展針對(duì)性的專(zhuān)題分析。通過(guò)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行控制參數(shù)比對(duì)和結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)維工況實(shí)際,排除了蒸發(fā)器換熱水溫和液氨品質(zhì)的影響因素,判斷為蒸發(fā)器換熱管表面存在積垢現(xiàn)象導(dǎo)致?lián)Q熱效率差。造成這一癥狀的主要原因是換熱水水質(zhì)差(系統(tǒng)設(shè)計(jì)使用輔機(jī)循環(huán)水的排污水作為補(bǔ)水源)。

輔機(jī)循環(huán)水補(bǔ)水主水源是將黃河水經(jīng)混凝澄清沉淀處理后的澄清水,輔助水源為經(jīng)處理后的工業(yè)廢水和廠區(qū)雨排水回收水,水質(zhì)變化較大,水中雜質(zhì)含量較高。用其作為蒸發(fā)器的換熱水源,在循環(huán)過(guò)程中經(jīng)再蒸濃,析出的鹽類(lèi)和水中固體微類(lèi)隨著運(yùn)行時(shí)間增加在水流通的管壁附著形成水垢。

2.1.3 采取措施

a) 物理清洗。2014年4月份開(kāi)始,由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭,化學(xué)部、汽機(jī)檢修部配合,有計(jì)劃地對(duì)1號(hào)、2號(hào)蒸發(fā)器進(jìn)行解體檢查和積垢清洗(垢樣為松軟泥性附著物)。見(jiàn)圖1—圖3。

圖1 清洗前蒸發(fā)器熱水管板積垢

圖2 蒸發(fā)器水系統(tǒng)清洗圖片圖

圖3 蒸發(fā)器清洗后的管板及管壁

b) 改良水源。通過(guò)圖1和圖2看出,蒸發(fā)器水側(cè)污堵較嚴(yán)重,換熱管表面形成的附著物和水的流通量縮減,制約了蒸發(fā)器的換熱效率,對(duì)此,于2014年5月底將換熱水源改造為化學(xué)軟化水,并對(duì)熱水系統(tǒng)進(jìn)行徹底清洗。

2.1.4 效果評(píng)估

經(jīng)對(duì)蒸發(fā)器換熱水源改造和熱水系統(tǒng)的物理清洗后,蒸發(fā)器運(yùn)行換熱效率明顯提升(換熱水溫度降低至55±5℃),蒸發(fā)器運(yùn)行供氨壓力平穩(wěn),單臺(tái)蒸發(fā)器滿(mǎn)足雙機(jī)脫硝供氨的需求。后期,對(duì)蒸發(fā)器3次檢修跟蹤察看,蒸發(fā)器管板和管壁光滑無(wú)附著物,換熱效率低的隱患徹底消除,有效保障了脫硝系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

2.2 液氨蒸發(fā)器進(jìn)氨管閥頻發(fā)污堵

2.2.1 現(xiàn)狀

2015年6 月下旬,供氨站頻繁出現(xiàn)蒸發(fā)器運(yùn)行不穩(wěn),脫硝供氨壓力波動(dòng)較大的現(xiàn)象,主要表現(xiàn):蒸發(fā)器氨氣出口壓力、供脫硝氨氣壓力持續(xù)降低;蒸發(fā)器供氨調(diào)節(jié)閥開(kāi)度逐漸增大,蒸發(fā)器內(nèi)液氨液位無(wú)明顯增長(zhǎng)。

通過(guò)運(yùn)行分析及檢修維護(hù)檢查,發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器進(jìn)氨調(diào)節(jié)閥的閥芯和調(diào)節(jié)閥至蒸發(fā)器進(jìn)氨管存在不同程度的堵塞現(xiàn)象,見(jiàn)圖4—圖7。

圖4 調(diào)節(jié)閥閥芯堵塞圖片

圖5 調(diào)節(jié)閥閥后短管積垢圖片

圖6 蒸發(fā)器進(jìn)氨調(diào)節(jié)閥座

圖7 蒸發(fā)器液位計(jì)連通管積垢及清洗

針對(duì)上述異狀,采取措施:增加蒸發(fā)器運(yùn)行排污次數(shù),減少蒸發(fā)器淤積不蒸物含量;根據(jù)運(yùn)行參數(shù)變化,及時(shí)檢查和清除蒸發(fā)器供氨調(diào)節(jié)閥積垢;每季度對(duì)蒸發(fā)器氨側(cè)水清洗1次(包括蒸發(fā)器本體、蒸發(fā)器進(jìn)氨管閥、液位計(jì)連通管、氨側(cè)排污管)的處置措施,促進(jìn)蒸發(fā)系統(tǒng)趨于相對(duì)穩(wěn)定,并向公司建議,于2015年底分別對(duì)液氨儲(chǔ)罐及管路進(jìn)行清洗。

通過(guò)采取增加排污次數(shù)和定期水清洗措施,蒸發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行周期趨于穩(wěn)定,供氨管道及調(diào)節(jié)閥積垢現(xiàn)象明顯緩減,達(dá)到長(zhǎng)周期運(yùn)行目的。

從2017年7月初,氨站蒸發(fā)器運(yùn)行不穩(wěn)定現(xiàn)象突然加劇,蒸發(fā)器的運(yùn)行清洗間隔周期達(dá)到每周1次,而異狀未得到緩減。經(jīng)對(duì)蒸發(fā)器進(jìn)氨調(diào)節(jié)閥解體檢查,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥的閥座、閥瓣和調(diào)節(jié)閥出口至蒸發(fā)器進(jìn)氨管壁存在不同程度的乳白色晶體沉積物(與空氣接觸短時(shí)間內(nèi)變?yōu)楹稚?;檢查蒸發(fā)器液位計(jì)底部排空口排液,排出氨液呈油性墨藍(lán)色粘稠物。污堵及清洗統(tǒng)計(jì)見(jiàn)圖8—圖9、表2。

圖8 調(diào)節(jié)閥污堵情況

圖9 液位計(jì)清洗排液

表2 蒸發(fā)器檢修維護(hù)統(tǒng)計(jì)

2.2.2 原因分析

液氨蒸發(fā)器穩(wěn)定性的影響因素有:蒸發(fā)器換熱水溫和換熱面積決定了蒸發(fā)器的蒸發(fā)效率;蒸發(fā)器內(nèi)液氨的液位取決于氣、液分界面的控制,在換熱溫度、換熱面積一定情況下,液位越高其蒸發(fā)能力越強(qiáng),在一定的條件下,液氨的液態(tài)和氣態(tài)轉(zhuǎn)換會(huì)達(dá)到相對(duì)平衡,此平衡受換熱水溫度、蒸發(fā)器氨氣壓力和氨氣輸出量影響;液氨的純度,純度太低,蒸發(fā)器內(nèi)殘留的不蒸物隨著運(yùn)行時(shí)間會(huì)遞增,使蒸發(fā)器內(nèi)液氨的有效體積減少,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響脫硝供氨壓力(見(jiàn)表3)。

表3 液氨壓力和溫度對(duì)照表

續(xù)表3

2.2.2.1 影響蒸發(fā)器運(yùn)行穩(wěn)定因素

a) 垢樣分析(化學(xué)部化驗(yàn)室分析) :采集的垢樣見(jiàn)圖10。

b)外觀:顏色,外層土黃色,內(nèi)層銹棕色;質(zhì)地,疏松;呈水溶性。c)化學(xué)分析見(jiàn)表4。

d)垢樣灼燒前:外狀,土灰色;質(zhì)地,疏松;氣味,有明顯氨氣味。見(jiàn)圖11。

表4 液氨蒸發(fā)器調(diào)節(jié)閥及進(jìn)氨管道附著沉積物分析結(jié)果

圖11 灼燒前垢樣

e) 垢樣灼燒后:外狀,銹棕色;質(zhì)地,疏松;氣味,無(wú)明顯氣味。見(jiàn)圖12。

圖12 灼燒后垢樣

2.2.2.2系統(tǒng)分析

液氨存儲(chǔ)罐及管道材質(zhì)為20號(hào)碳鋼。在設(shè)備調(diào)試投運(yùn)初起,儲(chǔ)罐和管道內(nèi)鐵銹(三氧化二鐵)鐵渣、焊渣未吹掃清洗干凈,加之液氨在合成時(shí)混合有微量雜質(zhì),蒸發(fā)器運(yùn)行中雜質(zhì)蒸濃沉積滯留到蒸發(fā)器氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥的閥座內(nèi),導(dǎo)致液氨流通量減小。

2.2.2.3 液氨品質(zhì)(純度)

液氨原液含溶解雜質(zhì)量增加(受合成工藝條件等影響),液氨罐車(chē)在充裝前混有雜質(zhì)。目前存在不足:對(duì)液氨合成工藝條件掌握不清(如添加劑等);對(duì)液氨原液缺失檢測(cè)手段,運(yùn)來(lái)液氨品質(zhì)不能及時(shí)化驗(yàn)分析。

2.2.2.4 運(yùn)維調(diào)控不當(dāng)

a) 檢修維護(hù):蒸發(fā)器清洗過(guò)程中操作方法不當(dāng)、清洗時(shí)間不足、不徹底等;清洗水源攜帶雜質(zhì),清洗時(shí)殘留在蒸發(fā)器內(nèi)。

b) 運(yùn)行維護(hù):蒸發(fā)器運(yùn)行排污時(shí)間不足,殘余雜質(zhì)多;蒸發(fā)器排污次數(shù)不夠,排污間隔時(shí)間不合理。

綜合上述影響因素,通過(guò)排除法分析判斷,造成頻繁污堵的主要原因是液氨品質(zhì)(純度)差,攜帶雜質(zhì)含量高,經(jīng)蒸發(fā)器蒸濃后析出沉積;其次,由于液氨原液純度為99.6%,含有0.4%的雜質(zhì),加之容器及管路在清洗后殘留微量鐵銹產(chǎn)物,日積月累在液氨流通管路水平安裝較低部位沉積。

2.2.3 采取措施

a)形成分析報(bào)告上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)技術(shù)部,公司相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)液氨供應(yīng)廠家保證液氨原液品質(zhì)。同時(shí),咨詢(xún)有資質(zhì)和化驗(yàn)條件的單位對(duì)液氨原液品質(zhì)、蒸發(fā)器沉積垢樣進(jìn)行技術(shù)簽定分析。

b)運(yùn)行值班加強(qiáng)系統(tǒng)參數(shù)監(jiān)控,改進(jìn)蒸發(fā)器運(yùn)行排污操作,增加排污次數(shù)。即:?jiǎn)螜C(jī)運(yùn)行,每8 h進(jìn)行1次排污操作;雙機(jī)運(yùn)行,每5 h排污1次。排污操作時(shí)有專(zhuān)人就地監(jiān)護(hù)觀察,排污時(shí)間可根據(jù)蒸發(fā)器供氨壓力和蒸發(fā)器液位明顯下降控制,盡可能減少蒸發(fā)器內(nèi)不蒸物的殘留量。

b)結(jié)合蒸發(fā)器構(gòu)造,優(yōu)化清洗方式。確保清洗水源潔凈,提升清洗水水溫,清洗操作時(shí)人為加大水流的擾動(dòng)性,控制水流沖刷攜帶器內(nèi)及管壁附著沉積物。

2.2.4 效果評(píng)估

a) 生產(chǎn)技術(shù)部、物資供應(yīng)部協(xié)調(diào)液氨供應(yīng)廠家了解液氨生產(chǎn)工藝,并嚴(yán)格要求液氨供貨廠家確保液氨原液品質(zhì)。同時(shí),委托西安熱工院對(duì)液氨原液和垢樣技術(shù)簽定。

由簽定結(jié)果看出,垢樣中非晶相Fe(OH)3成分約99%,其余物相微量。鑒于上述分析結(jié)果,生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃在液氨儲(chǔ)罐進(jìn)口管道上加裝微濾(過(guò)濾精度為5 μm),以消除因液氨中雜質(zhì)在供氨管道及調(diào)節(jié)閥中積存造成堵塞問(wèn)題。

c) 通過(guò)上述措施和運(yùn)檢協(xié)力,強(qiáng)化排污操作和改進(jìn)清洗方式,蒸發(fā)器運(yùn)行穩(wěn)定性相應(yīng)提升,清洗周期明顯延長(zhǎng),有效保障了脫硝系統(tǒng)的穩(wěn)定和機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

3 結(jié)論

通過(guò)對(duì)蒸發(fā)器換熱水源改造,換熱水溫控制在55±5℃完全滿(mǎn)足脫硝供氨需求,蒸發(fā)器的換熱效率得到有效保障;改進(jìn)蒸發(fā)器氨側(cè)排污方式,減少了蒸發(fā)器內(nèi)不蒸物的殘留量,確保了蒸發(fā)器內(nèi)液氨的有效體積,促進(jìn)運(yùn)行供氨穩(wěn)定;保障液氨純度,延長(zhǎng)了蒸發(fā)器的運(yùn)行周期,降低了運(yùn)維強(qiáng)度,蒸發(fā)器的清洗頻次由每周1次延長(zhǎng)至每季度1次。在后期跟蹤檢查蒸發(fā)器的熱水循環(huán)系統(tǒng)的管壁、水側(cè)進(jìn)出口端管板均光滑無(wú)附著物;蒸發(fā)器供氨管壁、調(diào)節(jié)閥及閥芯等無(wú)明顯的結(jié)晶沉積物。

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