楊 鎮(zhèn)
(寶山鋼鐵股份有限公司能源環(huán)保部,上海 201900)
為充分利用能源,鋼鐵企業(yè)通常將煉焦、煉鐵以及煉鋼過程中的副產(chǎn)煤氣回收利用。在煤氣回收及輸配過程中需要用到一類重要設(shè)備——煤氣柜。煤氣柜有多種類型,其中用于轉(zhuǎn)爐煤氣的通常為威金斯型煤氣柜。
2010年至2011年期間,某鋼企的一個(gè)威金斯煤氣柜發(fā)生了多次煤氣泄漏故障。為降低設(shè)備運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn),避免此類故障再次發(fā)生,需要對(duì)煤氣泄漏原因進(jìn)行分析,從而找到恰當(dāng)?shù)姆佬孤┐胧?/p>
該煤氣柜為兩段橡膠膜密封的威金斯柜,容積為8萬(wàn)m3,儲(chǔ)氣壓力為3 kPa,柜直徑約55 m,柜體總高約48 m,投用于2006年。
2010年6月,該煤氣柜活塞上部斷續(xù)出現(xiàn)CO報(bào)警,量值(100~600)×10-6。8月入柜檢查橡膠膜固定螺栓的緊固情況,并對(duì)橡膠膜進(jìn)行捉漏。捉漏未發(fā)現(xiàn)橡膠膜漏點(diǎn),重新緊固螺栓后設(shè)備投用,投用后活塞上部仍有約200×10-6的CO濃度。半年后該濃度攀升至900×10-6,再度停柜捉漏,在橡膠外膜靠近T擋板連接槽鋼的兜底部位發(fā)現(xiàn)4條裂口和2處位于接縫的潛在脫膠點(diǎn)。裂口照片見圖1(a),開裂位置如圖2所示。缺陷修補(bǔ)后設(shè)備重新投用,煤氣泄漏情況消失。然而,一年后煤氣柜活塞上部再次檢測(cè)到CO泄漏,停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)9處漏點(diǎn),其中大部分漏點(diǎn)同樣位于橡膠外膜靠近T擋板連接槽鋼的兜底部位,性狀為裂口,見圖1(b)。對(duì)這些缺陷進(jìn)行橡膠貼補(bǔ),消除泄漏。但效果并未持續(xù)很久,2011年9月,活塞上部CO濃度從200×10-6攀升至1700×10-6,只能再次停機(jī)檢查。這一次發(fā)現(xiàn)了5個(gè)泄漏點(diǎn),其中2個(gè)點(diǎn)是上兩次修補(bǔ)脫膠,1個(gè)是新裂口,還有2個(gè)是老位置上的新裂口。裂口形貌見圖1(c)。各次泄漏點(diǎn)位置示意見圖2、圖3統(tǒng)計(jì)信息。
圖1 泄漏點(diǎn)形貌
圖2 密封橡膠外膜泄漏點(diǎn)立面示意圖
圖3 密封裝置泄漏點(diǎn)所在位置的平面示意圖
根據(jù)文獻(xiàn)記載和相關(guān)經(jīng)驗(yàn),與威金斯柜密封橡膠膜有關(guān)的泄漏原因主要有兩類:(1)螺栓緊固力不足,導(dǎo)致密封橡膠膜與柜體或與活塞的連接部位出現(xiàn)泄漏通道;(2)密封橡膠膜因?yàn)楦鞣N原因發(fā)生破損開裂,裂口成為泄漏通道。根據(jù)前述故障及處理信息來看,螺栓全面緊固后仍有泄漏現(xiàn)象,說明螺栓問題至少不是導(dǎo)致煤氣柜泄漏的主要原因。而幾次泄漏后的檢查均發(fā)現(xiàn)橡膠外膜出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,說明橡膠膜開裂才是導(dǎo)致煤氣泄漏的主要原因。
可能導(dǎo)致橡膠膜破損開裂的原因包括:橡膠膜本身質(zhì)量不佳,有薄弱點(diǎn);橡膠膜使用年限已到;安裝不當(dāng)使得橡膠膜在投用前就受損而留下隱患;煤氣柜使用過程中發(fā)生了撞擊、沖頂、活塞傾斜超標(biāo)等故障,使得橡膠膜因異常受力或受沖撞而產(chǎn)生撕裂;煤氣柜側(cè)板、波紋板等與橡膠膜接觸的構(gòu)件上有尖銳部位,橡膠膜在升降過程中反復(fù)與其碰擦而導(dǎo)致破損;橡膠外膜下垂部位較長(zhǎng),在T擋板著陸臺(tái)架時(shí)被卷夾在兩者間,反復(fù)多次被夾軋后出現(xiàn)破損。在這幾種可能原因中,橡膠膜壽命問題和質(zhì)量問題可以首先被排除。由于橡膠膜開裂情況多次重復(fù)出現(xiàn),并非偶然或一次性現(xiàn)象,表明因安裝不當(dāng)使得橡膠膜在投運(yùn)前就受損的可能性亦可排除。另外,煤氣柜使用記錄表明其運(yùn)行過程中并未發(fā)生過撞擊、沖頂、活塞嚴(yán)重傾斜等重大故障,側(cè)板和波紋板等與橡膠膜發(fā)生接觸的構(gòu)件上也沒有檢查到特別突出或尖銳的部位,因此也基本可排除由此導(dǎo)致橡膠膜破損的可能。如此,橡膠膜被夾壓以致開裂損傷成為最大的可疑情況。
如果橡膠外膜在T擋板著陸時(shí)被卷入T擋板與臺(tái)架間而因此受損,其受損部位一定會(huì)位于橡膠膜兜底部位,且傷口應(yīng)該沿膜的周向分布。由圖1及圖2可見,不同時(shí)期出現(xiàn)的裂口位置和性狀基本相似,且恰好與上述假設(shè)推理吻合,即:裂口基本均位于橡膠外膜靠近T擋板連接槽鋼的兜底部位;大部分開裂與橡膠接縫無關(guān),裂口長(zhǎng)邊方向基本與煤氣柜周向一致。由此可以推論:橡膠膜開裂應(yīng)與被夾壓有關(guān)。
這一推測(cè)在2011年11月的停柜檢查中得到證實(shí):柜內(nèi)多處橡膠外膜呈現(xiàn)被卷夾現(xiàn)象,如圖4所示。而且,被卷夾部位展開后大多存在開裂現(xiàn)象,即存在圖1所示那樣的裂口。這些裂口并非徹底裂開,而是有所粘連,說明開裂并非一次形成,是多次卷夾和碾軋的結(jié)果。
圖4 某立柱附近橡膠外膜被卷
由此,橡膠膜開裂的原因和過程已明確:在T擋板著陸時(shí)部分橡膠外膜兜底部位被卷入T擋板與其臺(tái)架間,隨著煤氣柜吞吐和活塞上下運(yùn)動(dòng),T擋板反復(fù)起升和著陸,該部位頻繁受到T擋板下落時(shí)的沖壓和碾軋作用,最終破損開裂,造成煤氣泄漏。
2.3.1 橡膠外膜尺寸分析
最容易聯(lián)想到的一條因果鏈為:橡膠外膜高度方向尺寸過長(zhǎng),導(dǎo)致其兜底部位有較長(zhǎng)的下垂,當(dāng)T擋板即將下落著陸在T擋板臺(tái)架上時(shí),該下垂兜底部位的橡膠膜將堆疊擱置在臺(tái)架的橫梁及斜撐上,并在柜內(nèi)煤氣壓力的推擠作用下卷入T擋板與臺(tái)架之間的空間里,造成被卷夾碾壓的后果。這一因果鏈暗示煤氣柜橡膠外膜的高度尺寸有偏大嫌疑。
要回答這一問題,需要關(guān)注兩個(gè)關(guān)鍵尺寸——橡膠外膜有效高度H外,以及外膜兩端安裝位置——即側(cè)板密封角鋼螺孔中心線所在平面與T擋板底部密封槽鋼上表面——之間的相對(duì)高差H。這兩者的差值(H外-H)代表了橡膠外膜安裝的張緊程度。差值越小,說明橡膠外膜越緊,其在煤氣柜運(yùn)行的大部分時(shí)間里將可能處于拉伸狀態(tài);差值越大,則橡膠外膜兜底部位下垂程度越大??紤]到橡膠外膜兩端安裝位置在直徑方向上存在一定距離,且橡膠膜在壓力作用下會(huì)發(fā)生一定變形,差值(H外-H)并非越大越好或者越小越好,而是應(yīng)該有一個(gè)合理的值。因此,要衡量橡膠外膜高度尺寸是否正常,實(shí)際上就是要分析H外和H的設(shè)計(jì)值是否合理。由煤氣柜設(shè)計(jì)圖紙可知,這兩個(gè)尺寸分別被設(shè)計(jì)為H外=10368 mm和H=9982+28=10010 mm。根據(jù)文獻(xiàn)[1]所述以及收集到的國(guó)內(nèi)同類煤氣柜相關(guān)數(shù)據(jù)來看,這一尺寸設(shè)計(jì)的應(yīng)用非常廣泛,對(duì)應(yīng)煤氣柜狀態(tài)基本良好,未見普遍出現(xiàn)橡膠被卷夾這一類故障的報(bào)道,說明這套設(shè)計(jì)已經(jīng)相當(dāng)成熟,應(yīng)可排除H外和H設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)南右伞?/p>
由上述分析判斷,橡膠外膜尺寸正常,與被卷夾碾壓及開裂無關(guān)。
2.3.2 煤氣柜運(yùn)行對(duì)橡膠外膜狀態(tài)的影響
既然分析認(rèn)為橡膠膜尺寸正常,那么進(jìn)一步分析一套正常的橡膠膜在煤氣柜升壓、升降、泄壓等一系列運(yùn)行過程中可能發(fā)生怎樣的形態(tài)變化。
當(dāng)煤氣柜內(nèi)尚未充入壓力氣體時(shí)——這種情況多發(fā)生在設(shè)備安裝或維修結(jié)束后而未投用前,橡膠內(nèi)外膜均處于不承受壓力的自由狀態(tài),T擋板也處于著陸位置,這時(shí)橡膠內(nèi)外膜的兜底部位略有下垂,見圖5(a)示意,外膜的下垂量大約等于H外與H差值的三分之一。當(dāng)測(cè)試用空氣或煤氣逐漸進(jìn)入柜內(nèi),橡膠內(nèi)外膜受到氣體壓力作用后會(huì)慢慢鼓起,并貼向波紋板一側(cè),這時(shí)內(nèi)外膜兜底部位的下垂會(huì)變成“闌尾”狀,下垂量基本不變,見圖5(b)。當(dāng)氣體壓力形成的力與活塞內(nèi)筒重力平衡后,第一級(jí)活塞(見圖2中的活塞板及活塞擋板)升起。在此過程中,橡膠內(nèi)膜會(huì)逐漸從貼向波紋板轉(zhuǎn)而貼向內(nèi)筒板,由于橡膠膜自身重力以及膜與波紋板之間摩擦力的作用,內(nèi)膜的“闌尾”會(huì)一直保持,直至第一級(jí)活塞升至與T擋板接觸的位置時(shí),由氣體壓力帶來的向上的提拉力將克服上述重力和摩擦力作用,使得整幅橡膠內(nèi)膜完全提拉展開,底部“闌尾”消失,轉(zhuǎn)變?yōu)轫敳抗某?。與此同時(shí),T擋板仍處于著陸位置,橡膠外膜的下垂“闌尾”仍舊存在且下垂量不變,見圖5(c)示意。當(dāng)氣體壓力形成的力與一二級(jí)活塞總重量相等時(shí),T擋板升起,橡膠內(nèi)膜保持不變,橡膠外膜逐漸從貼向波紋板轉(zhuǎn)而貼向柜體側(cè)板,類似地,由于橡膠膜自身重力以及膜與波紋板間的摩擦力作用,橡膠外膜兜底部位的下垂并不會(huì)消失,見圖5(d),直到活塞上升至接近最高位,膜與波紋板間的摩擦力被氣體壓力形成的向上的力克服,橡膠外膜得以充分伸展,底部下垂闌尾消失并轉(zhuǎn)化為半球形頂部,見圖5(e)。此后,無論活塞如何升降,只要柜內(nèi)壓力不降低,橡膠膜都將處于伸展?fàn)顟B(tài),見圖5(f),不會(huì)出現(xiàn)下垂“闌尾”。而當(dāng)柜內(nèi)壓力降低,即發(fā)生“泄壓”時(shí),橡膠膜與波紋板間的摩擦力會(huì)減小,膜會(huì)在重力作用下重新下垂,變回圖5(a)狀態(tài)。
由圖5示意的一系列過程可以設(shè)想,如果煤氣柜運(yùn)行過程中活塞沒有升至過最高位并達(dá)到5(e)狀態(tài),橡膠外膜就將一直以圖5(d)所示形態(tài)運(yùn)行,無法伸展至5(f)的狀態(tài)。這種情況下,外膜底部將始終帶有一個(gè)下垂。而這樣一個(gè)下垂,極有可能在T擋板著陸時(shí)在臺(tái)架上時(shí)被卷入碾軋,當(dāng)T擋板著陸頻率很高時(shí),橡膠外膜下垂兜底部位被卷入T擋板與臺(tái)架間就幾乎成了必然發(fā)生的事件。由此可知,在威金斯煤氣柜運(yùn)行操作中有一個(gè)不可缺少的重要步驟,即:在煤氣柜進(jìn)氣投運(yùn)時(shí),必須進(jìn)行一次接近沖頂?shù)纳癫僮?,使得橡膠外膜得以充分伸展、消除下垂褶皺,達(dá)到圖5(e)所示狀態(tài)。
圖5 氣柜運(yùn)行時(shí)橡膠內(nèi)外膜影響示意圖
至此,橡膠外膜被卷夾的原因已經(jīng)找到,整個(gè)失效事件的因果鏈也已清楚:由于設(shè)備投運(yùn)時(shí)未進(jìn)行橡膠膜拉伸操作,橡膠外膜兜底部位在煤氣柜運(yùn)行過程中始終存在一個(gè)下垂“闌尾”。當(dāng)煤氣柜在壓力變動(dòng)點(diǎn)附近運(yùn)行時(shí),第一級(jí)活塞與第二級(jí)活塞在結(jié)合或脫離間轉(zhuǎn)變,相應(yīng)地,二級(jí)活塞的組成件T擋板會(huì)發(fā)生起升或著陸運(yùn)動(dòng)。當(dāng)T擋板著陸在固定于柜底板上的T擋板臺(tái)架上時(shí),橡膠外膜兜底部位的下垂可能堆疊在臺(tái)架上,并在氣體壓力作用下被推擠入T擋板底部與臺(tái)架頂部的空間中,造成夾軋和損傷。由于煤氣柜在不斷納入和吐出煤氣,活塞升降頻率高,每天可能發(fā)生多次T擋板起升和著陸操作,橡膠外膜兜底部位被卷夾的可能性和頻度都較高,不斷積累的損傷最終導(dǎo)致橡膠膜開裂和煤氣泄漏。
需要強(qiáng)調(diào)的是,并非僅在煤氣柜首次投用時(shí)需要充分展開橡膠膜,在每次停柜檢修后重新投運(yùn)時(shí),橡膠外膜一開始都會(huì)處于不受壓的自由下垂?fàn)顟B(tài),其底部總會(huì)有一個(gè)下垂“闌尾”,需要利用上升沖頂來將其展開。實(shí)際上,只要煤氣柜進(jìn)行過泄壓操作,橡膠膜就會(huì)發(fā)生下垂,在重新投運(yùn)時(shí)就必須進(jìn)行一次高柜位的橡膠膜拉伸操作,否則橡膠外膜被卷夾的可能性將大為增加。
(1)該威金斯型轉(zhuǎn)爐煤氣柜發(fā)生多次CO超標(biāo)的直接原因是:橡膠外膜破損導(dǎo)致柜內(nèi)煤氣外泄。而橡膠外膜破損的直接原因是:外膜在T擋板著陸時(shí)多次被卷夾在T擋板底部與臺(tái)架間并被碾軋,最終破損開裂。
(2)橡膠外膜在T擋板著陸時(shí)被卷夾的原因?yàn)椋合鹉z膜未能充分展開,兜底部位留有下垂“闌尾”,當(dāng)T擋板著陸在臺(tái)架上時(shí),該下垂部位的橡膠膜會(huì)堆疊在臺(tái)架上,并在煤氣壓力作用下被推擠卷入T擋板與臺(tái)架之間的空間內(nèi),造成夾軋。
(3)除被卷夾的破損部位外,整個(gè)橡膠外膜狀態(tài)良好,而破損部位經(jīng)修補(bǔ)后也不影響使用,因此認(rèn)為該密封橡膠膜還可繼續(xù)使用,尚不必馬上考慮更換。本次檢修結(jié)束后,重新投運(yùn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行一次高柜位沖頂操作,目的是充分展開橡膠外膜,消除下垂“闌尾”,避免橡膠膜再次受損。
(4)在將來的煤氣柜運(yùn)行中,只要煤氣柜進(jìn)行過停柜檢修、更換橡膠膜或其他可能導(dǎo)致柜內(nèi)泄壓的操作,在其重新投運(yùn)時(shí)均需要進(jìn)行一次高柜位的橡膠膜展開操作。