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制氧預(yù)冷系統(tǒng)空氣溫度異常升高原因分析與處理

2018-11-29 01:20李和平李東彬田運輝
冶金動力 2018年12期
關(guān)鍵詞:制氧機預(yù)冷結(jié)垢

李和平,李東彬,田運輝

(1.湖南華菱漣源鋼鐵有限公司生產(chǎn)管理部;2.湖南華菱漣源鋼鐵有限公司能源中心;3.漣鋼福利企業(yè)公司,湖南婁底 417009)

1 概述

空氣預(yù)冷系統(tǒng)空氣溫度是整個制氧機組運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié),空氣預(yù)冷系統(tǒng)由空冷塔、水冷塔、常溫水泵、低溫水泵和冷水機組組成,運行過程中常因空氣溫度高問題嚴重影響生產(chǎn)。

影響空氣預(yù)冷系統(tǒng)空氣溫度主要因素是低溫結(jié)垢、填料堵塞、空冷塔常溫水溫度高等。2018年5月,某鋼廠30000 m3/h制氧機組空氣預(yù)冷系統(tǒng)空氣溫度達到21℃以上,嚴重威脅到機組的安全運行。該公司為解決預(yù)冷空氣溫度高的問題,通過實施在線清洗措施、控制常溫水溫度、提高低溫水溫度、改進冷卻水化學(xué)品實施方案,有效改善冷卻狀態(tài),滿足了生產(chǎn)的需要。

2 制氧機組(30000 m3/h)空氣預(yù)冷系統(tǒng)冷卻水系統(tǒng)概況

2.1 空氣預(yù)冷系統(tǒng)現(xiàn)狀

該機組在運行中每年出現(xiàn)過低溫水堵塞現(xiàn)象,2016年9月,該公司冷卻水化學(xué)品方案在冷卻水低溫水泵入口處采用加入部分阻垢劑方法(計量泵運行1 h+停3 h),其他藥劑根據(jù)在線檢測自動投加到常溫水系統(tǒng)水池。2017年4月大修,檢查發(fā)現(xiàn)空冷塔冷凍水噴頭、管道內(nèi)均有大量白色結(jié)晶物,大修期間對空冷塔冷凍水布水管道系統(tǒng)進行了化學(xué)清洗。大修后,低溫系統(tǒng)堵塞問題還是存在,沒有徹底解決,2018年3月低溫水流量還出現(xiàn)過顯著下降,閥門開度增大到50%。之后低溫水化學(xué)品方案改進,在常溫水進入水冷塔前采用加入部分阻垢劑+分散劑方法(計量泵運行30 min+停10 min),同時常溫水冷卻系統(tǒng)采用加酸方案。

2018年5月,空氣預(yù)冷系統(tǒng)空氣溫度達到21℃以上,出空冷塔空氣溫度與低溫水溫差8℃以上,嚴重影響機組的安全運行,預(yù)冷系統(tǒng)各運行參數(shù)變化見圖1~4所示。

2.2 預(yù)冷系統(tǒng)技術(shù)條件

空氣預(yù)冷系統(tǒng):常溫水32℃,420 m3/h;低溫水13 ℃,80 m3/h;

分子篩純化系統(tǒng)空氣溫度:≤18℃;

空冷塔內(nèi)進出口壓差:<15 kPa。

圖1 空氣預(yù)冷系統(tǒng)空氣溫度

圖2 空冷塔系統(tǒng)空氣壓差

圖3 空冷塔常溫水溫度

圖4 空冷塔低溫水溫度

冷卻水系統(tǒng)流程示意圖見圖5。

圖5 冷卻水系統(tǒng)流程示意圖

2.3 冷卻系統(tǒng)內(nèi)2017年大修取低溫垢樣化學(xué)成分分析

1#30000制氧機低溫系統(tǒng)內(nèi)垢樣分析結(jié)果:

3 系統(tǒng)分析

3.1 低溫結(jié)垢垢型分析

2017年大修對低溫系統(tǒng)垢樣化學(xué)成分分析表明低溫結(jié)垢為碳酸鹽水垢。

3.2 前期低溫水化學(xué)品方案阻止沉積的分散劑量不足

化學(xué)品方案整體考慮了防止高溫和低溫阻垢,常溫冷卻水整體濃縮倍數(shù)按2.5倍控制,藥劑投加中一部分阻垢劑在低溫泵處加入,其他阻垢劑、分散劑、緩蝕劑在冷卻塔下水池中加入。

水冷塔中常溫水與N2換熱,水中CO2析出,水中重碳酸鹽轉(zhuǎn)化成碳酸鹽,pH值升高,循環(huán)水更易結(jié)垢,雖然在系統(tǒng)中特別投加了適應(yīng)pH值范圍廣、鈣容忍度高的高效阻垢劑,但隨著水溫降低,結(jié)晶物在冷卻水管路、冷水機組蒸發(fā)器及水冷塔內(nèi)壁易析出,此處分散劑如劑量不足容易造成沉積。

3.3 常溫水冷卻塔風(fēng)機故障影響

2018年5月中旬空氣預(yù)冷系統(tǒng)空氣溫度21℃以上,水冷塔低溫水16℃,冷水機組后13℃,空氣與低溫水溫差達到8℃。查空冷塔低溫水溫度與流量可看出,低溫水系統(tǒng)運行正常,但常溫水水溫從給水溫度曲線可看出明顯異常升高,檢查發(fā)現(xiàn)常溫水系統(tǒng)二臺冷卻塔風(fēng)機的其中一臺出現(xiàn)故障。

3.4 空冷塔填料堵塞

該制氧機組2008年投入以來,預(yù)冷系統(tǒng)內(nèi)填料基本沒有進行過有效的檢查,2017年4月大修,也沒有仔細檢查,大修期間,發(fā)現(xiàn)空冷塔冷凍水噴頭、管道內(nèi)均有大量白色結(jié)晶物,可推斷空冷塔內(nèi)填料內(nèi)應(yīng)該積存有大量結(jié)垢、沉積物。同時,從空冷塔內(nèi)2018年5月份的空氣運行壓差增大分析可看出,空冷塔內(nèi)填料此時可能因偶然因素部分水垢脫落位移使堵塞增加,造成塔內(nèi)氣流偏流現(xiàn)象,空氣在常溫水冷卻段冷卻效率大大降低??绽渌?nèi)水液位控制正常,說明布水器基本正常。

4 改進措施與效果

4.1 化學(xué)品方案改進

2018年3月化學(xué)品方案中對水冷塔改進,考慮高效分散劑是防止沉積的有效手段,在常溫水進入水冷塔前采用加入阻垢劑+分散劑方法(計量泵運行30 min+停10 min),同時常溫水冷卻系統(tǒng)采用加酸方案,控制pH值8.5左右。2018年5月預(yù)冷空氣溫度異常時,空冷塔低溫水溫度控制正常,流量聯(lián)鎖閥門開度控制正常,說明此方案有效。預(yù)冷系統(tǒng)常溫水、低溫水水質(zhì)變化見表1。

表1 常溫水、低溫水水質(zhì)變化

4.2 在線清除空冷塔系統(tǒng)內(nèi)部填料結(jié)垢、沉積產(chǎn)物

由于生產(chǎn)需求,該制氧機組必需滿負荷運行,2018年5月14~20日對空冷塔實行在線清洗,清洗過程控制腐蝕率和泡沫的產(chǎn)生,清洗完成后,從現(xiàn)場參數(shù)可看出,分子篩純化系統(tǒng)空氣溫度16.3℃,低溫水14.2℃,空氣與低溫水溫差2℃,同時,空冷塔空氣運行壓差降低0.3 kPa,此次在線清洗方法有效,保證了制氧機組的安全、經(jīng)濟運行?,F(xiàn)場溫度控制見圖6~7。

圖6 空氣預(yù)冷系統(tǒng)空氣溫度

圖7 空冷塔低溫水溫度

4.3 冷卻系統(tǒng)設(shè)備維護

檢修故障的一臺冷卻塔風(fēng)機,系統(tǒng)冷卻恢復(fù)正常,常溫冷卻水溫差、常溫冷卻水給水溫度均恢復(fù)正常。

4.4 低溫水溫度控制

防止低溫水發(fā)生結(jié)晶堵塞管道、噴頭和冰機蒸發(fā)器管束,在滿足工藝要求條件下,適當提高低溫水溫度控制有助于減緩低溫結(jié)晶。分子篩純化系統(tǒng)空氣溫度≤17℃,控制低溫水溫度14℃左右,冰機與低溫水溫度聯(lián)鎖控制。

4.5 運行跟蹤管理

根據(jù)預(yù)冷系統(tǒng)運行特征,現(xiàn)場判斷空冷塔噴頭是否堵塞,根據(jù)低溫水流量值、閥門開度變化,判斷低溫結(jié)垢,低溫水進空冷塔前壓力變化來分析判斷空冷塔噴頭是否干凈,根據(jù)常溫水閥門開度和溫度變化,判斷常溫水系統(tǒng)是否異常,及時消除工藝、設(shè)備缺陷。跟蹤空冷塔內(nèi)空氣進出口壓差變化,判斷填料、布水器是否堵塞。

5 結(jié)束語

在采取以上綜合措施后,迅速解決了此次制氧機分子篩純化系統(tǒng)空氣溫度超標問題,同時,解決了低溫水結(jié)垢問題。

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