趙大鵬
(江蘇索普(集團)電儀廠, 江蘇鎮(zhèn)江 212006)
現(xiàn)代煤化工多噴嘴對置水煤漿氣化技術是將水煤漿與空分送來的8.2 MPa高壓氧氣通過兩對對置工藝燒嘴進入氣化爐,進行部分氧化反應制得粗合成氣。反應后的粗煤氣和熔渣一起流經(jīng)氣化爐底部的激冷室激冷后,將氣體和固渣分開,激冷后的粗煤氣再經(jīng)混合器、旋風分離器和水洗塔三級洗滌除塵后,溫度約242 ℃,壓力6.2 MPa,經(jīng)管道輸送至變換及熱回收工段。水洗塔出口合成氣水汽比約為1∶4,含塵量小于1 mg/m3(標態(tài))。氣化爐投料的初始階段,水洗塔出口合成氣組分指標很難控制,特別是含汽、含塵、含灰指標通常較大。
氣化爐壓力在氣化裝置開車和停車時由合成氣放空調(diào)節(jié)閥自動調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)閥位于水洗塔頂合成氣出口放空到火炬的管線上。開車時通過調(diào)節(jié)閥逐步升高氣化爐壓力,當達到需要的最大壓力時,通過調(diào)節(jié)閥的氣體流速很大,高速氣體的氣蝕和其中灰渣顆粒的磨蝕危害很大。氣化爐升壓到向變換工段送氣時,閥門由幾乎全開到全關閉,閥前壓力逐漸升高,兩端壓差逐漸加大,全關時閥前壓力達到最高,即氣化爐正常操作壓力,此時要求閥門不能泄露[1]。當氣化爐系統(tǒng)超壓時,切斷閥緊急打開,放空閥進行壓力自動調(diào)節(jié)??刂葡到y(tǒng)流程圖見圖1。
合成氣壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)放空閥要求具有調(diào)節(jié)功能、關閉時間快、泄漏量低(VI 級密封)等特點。系統(tǒng)壓力控制要求儀表準確、可靠,閥門具有動作可靠、調(diào)節(jié)穩(wěn)定、調(diào)節(jié)性能高、流通能力大、泄漏量低和耐沖蝕等特性。系統(tǒng)壓力放空調(diào)節(jié)閥通常采用不同口徑的閥門進行分程調(diào)節(jié),以確保壓力調(diào)節(jié)的精度,維持系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定及避免系統(tǒng)超壓現(xiàn)象的發(fā)生,這樣也可延長閥門的使用壽命,降低造價。
圖1 合成氣壓力分程調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)圖
合成氣放空工況下,設計時主要考慮低噪音套筒閥。
梅索尼蘭4100系列合成氣放空調(diào)節(jié)閥是煤化工行業(yè)中放空閥的首選閥型。根據(jù)設計要求,該放空閥一般設為一大一小(18″和8″)兩個分程調(diào)節(jié)閥門,閥門類型為單座套筒閥。主要特點為內(nèi)件材質采用馬氏體硬質不銹鋼,承受大壓差,能抗擊高溫、含固顆粒、大氣流的沖刷。閥內(nèi)件的籠式結構有效地將放空造成的噪音降低到110 dB以下(降噪孔直徑不小于6 mm)。較好的等百分比和線性雙調(diào)節(jié)特性使系統(tǒng)在運行過程中壓力始終保持穩(wěn)定。
梅索尼蘭放空閥對氣化爐系統(tǒng)進行的升、降壓控制,非常穩(wěn)定可靠。特別是在氣化爐出現(xiàn)系統(tǒng)異常超壓時,放空閥能非常迅速地打開并自動進行壓力調(diào)節(jié),保證了系統(tǒng)的安全。
低噪音套筒閥在使用時存在一些問題,特別是常出現(xiàn)大閥振動及卡死現(xiàn)象[2]。拆卸閥芯后檢查發(fā)現(xiàn)套筒內(nèi)積滿了煤灰,降噪孔被大面積堵塞并凝結成硬塊,閥芯已不能動作[3],只能拆卸閥芯,取出套筒,用手槍鉆鉆孔清垢后,再用細砂紙打磨結垢。
遇到閥芯卡住的情況,目前可采用以下幾種方法來解決:
(1) 在氣化爐開車前,控制系統(tǒng)濁度在80 mg/L以下,保持放空的合成氣較潔凈,避免將閥芯降噪孔堵塞。
(2) 始終保持進碳洗塔上塔的低溫變化冷凝液量不少于40 m3/h。保證水量可以有效地清洗、濕潤放空的合成氣,使灰渣不易在閥芯結垢、結晶。
(3) 對閥門外套筒進行改造,在保證強度的前提下,在易堵塞的套筒上下部,將連續(xù)的幾個降噪孔打通,形成導流槽,可以增大閥芯的流通能力(見圖2),使較大顆粒能通過閥芯,基本不會再造成閥芯卡死。
圖2 改進的套筒閥閥芯
(4) 在放空調(diào)節(jié)閥前的放空切斷三偏心蝶閥上增加閥門定位器等調(diào)節(jié)氣路,增加調(diào)節(jié)性能,在放空閥卡住時通過蝶閥調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力,完成系統(tǒng)升壓,避免停車。卡住的放空閥在氣化爐退出運行后再檢修。
套筒式合成氣放空閥開車時容易被灰渣卡住,對裝置的運行有一定的影響,因此在該工況條件下,可選用其他種類的閥門。
(1) 偏心旋轉閥
2007年山東魯化采用上海大通自控設備有限公司的900LB偏心旋轉閥作為合成氣放空閥,一直運行得較好,無維修記錄。該偏心旋轉閥的主要特點為結構簡單,流道暢通,不會造成閥芯卡住[4](見圖3);大功率執(zhí)行機構及高強度的零件設計,閥芯采用燒結碳化鎢、閥桿采用Inconel 750材質,可保證閥門強度,克服大壓差工況;但需要降低一點噪音指數(shù)和密封性能。
圖3 偏心旋轉閥閥芯結構圖
(2) 閥桿雙導向型閥
河南心連心氣化項目選用Flowserve集團下的 Valtek 系列調(diào)解閥,如采用Make one型Globe閥。這種閥門的特點為閥芯與閥桿一體化整體鍛造設計,使用粗閥桿和不易損件的閥塞密封環(huán),閥桿上下雙導向,導向面積大、對中性好,適用于高溫、高壓差的工況 。Valtek取消了籠式導向,套筒開孔特別大(該閥類似于國內(nèi)的大套筒閥),這樣閥芯不會卡住。閥芯結構見圖4。與套筒閥相比,其調(diào)節(jié)性能和密封效果要差一些。
圖4 Valtek閥芯結構圖
(3) 流通能力較大的閥
采用流通能力較大的閥型,在閥門后面加降噪板。如果降噪板焊接在管道上,則不方便清理;如果降噪板是由法蘭連接在管道上,則增加泄露點。因此這種方案一般不采用。
在水煤漿加壓氣化工藝系統(tǒng)中,合成氣放空壓力調(diào)節(jié)閥起到了非常重要的調(diào)節(jié)功能。在幾種閥門的選型方案上,也各有利弊,要參考類似裝置中的選型狀況,項目具體的經(jīng)濟運行狀況,以往裝置中的使用經(jīng)驗[5],同時還要考慮各化工裝置采用的煤種、渣水運行的濁度控制水平等工藝參數(shù)的影響。