張海 陳盛廣 王軍民
摘 要:某600MW機(jī)組前置泵入口管道在運(yùn)行過程中存在明顯的振動(dòng)現(xiàn)象,通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、管道模態(tài)分析,認(rèn)為管道振動(dòng)原因?yàn)榧ふ窳︻l率與其固有頻率一致引起管道共振所致。在管道模態(tài)分析、應(yīng)力校核計(jì)算的基礎(chǔ)上通過增加不同類型的減振裝置改變管道固有頻率的方法,避免管道產(chǎn)生共振,從而減小道振動(dòng)幅度。減振方案實(shí)施后管道振動(dòng)幅度明顯降低,管道應(yīng)力均合格。
關(guān)鍵詞:前置泵入口管道;振動(dòng);頻率;振動(dòng)治理
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.20.039
1 管道振動(dòng)概況
某600MW機(jī)組自投運(yùn)以來,前置泵入口管道存在振動(dòng)問題,尤其在特定工況及其相應(yīng)的介質(zhì)流量工況下,振動(dòng)更加明顯,曾造成前置泵地腳固定銷斷裂、阻尼器損壞,甚至造成停機(jī)事故,影響了該機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性及安全性。前置泵入口管道一端連接除氧器,另一端連接前置泵,管系上布置有1只閥門及5只彎頭,管系設(shè)計(jì)較“軟”,在水介質(zhì)流量、壓力等因素變化的情況下,管道中流場(chǎng)的變化會(huì)在閥門及彎頭處產(chǎn)生激振力,激振力可激起管道的振動(dòng)。在特定負(fù)荷及其相應(yīng)的介質(zhì)流量工況下,流體產(chǎn)生的激振力與管道的振動(dòng)相耦合,則管道在特定工況下振動(dòng)幅度較大。在同樣激振力的情況下,管下剛度越?。ㄋ椒较蚣s束不足),一般其相應(yīng)的振動(dòng)位移幅度越大[1]。為了機(jī)組的安全運(yùn)行,對(duì)前置泵入口管道振動(dòng)進(jìn)行原因分析及治理是必要的。
2 管道振動(dòng)原因分析
2.1 管道振動(dòng)特征測(cè)試
為了掌握前置泵入口管道的振動(dòng)特性及振動(dòng)原因,在管道振動(dòng)幅度相對(duì)較大時(shí)(機(jī)組負(fù)荷為600MW),選取測(cè)點(diǎn)(圖1#5支吊架位置)對(duì)管道振動(dòng)進(jìn)行了測(cè)試,管道振動(dòng)頻率及峰峰值如表1所示,由此可知,管道主要以水平方向振動(dòng)為主(X方向振動(dòng)較大),在垂直方向振動(dòng)幅度較小,振動(dòng)主頻率在1Hz至3Hz范圍內(nèi),振幅峰峰值達(dá)5.0mm,管道振動(dòng)總體特征是低頻高幅。
2.2 模態(tài)分析
引起管道振動(dòng)的原因較多,但從理論上來說都是由于激振力引起的。通過查閱原設(shè)計(jì)資料可知,該前置泵入口管道設(shè)計(jì)時(shí), 主要考慮了管道的一次、二次應(yīng)力是否合格,但忽略了管道振動(dòng)特征。當(dāng)不穩(wěn)定的介質(zhì)經(jīng)過閥門、彎頭時(shí)產(chǎn)生激振力,從而激起管道振動(dòng),尤其是激振力頻率與管道固有頻率接近將引起管道共振,危害更大。因此,有必要對(duì)管道的固有頻率進(jìn)行計(jì)算,從而判斷管道實(shí)測(cè)振動(dòng)頻率是否與其固有頻率一致。本文采用CAESARⅡ2011軟件對(duì)前置泵入口管道進(jìn)行模態(tài)分析,主要計(jì)算參數(shù)見表2,管道固有頻率計(jì)算結(jié)果見表3。
模態(tài)分析結(jié)果表明,計(jì)算得到管道第一階固有頻率為1.9Hz,管道的第一階頻率所對(duì)應(yīng)的第一階振型以水平X方向?yàn)橹?,振型見圖2;計(jì)算得到管道第二階固有頻率為2.0Hz,第二階固有頻率對(duì)應(yīng)為水平Y(jié)方向的為主,振型見圖3。模態(tài)分析得到第一階及第二階固有頻率及其對(duì)應(yīng)的振型與現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試得到的管道主振特征相吻合。這說明機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),激振力頻率與管道固有頻率一致產(chǎn)生了共振,從而導(dǎo)致管道振幅增加。
3 管道振動(dòng)治理方案
針對(duì)前置泵入口管道設(shè)計(jì)較“軟”及特定工況下共振的情況,簡(jiǎn)單且易實(shí)施的方案是增加不同類型的減振裝置。一方面增加水平方向的約束從而提高管系的剛度,增強(qiáng)管系抗振的能力;另一方面提高管系低階固有頻率(尤其是第一階及第二階固有頻率),使管系固有頻率“避開”激振力頻率中的低頻成部分,避免共振,從而降低管道振動(dòng)。
綜合現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)特征及模態(tài)分析結(jié)果制定如下振動(dòng)治理方案:(1)增加#2a X向減振裝置、#8aX向減振裝置;(2)增加#5a阻尼器、#6a阻尼器;(3)將#1導(dǎo)向支架的管部與根部間間隙整改至設(shè)計(jì)值;(4)將#2、#3彈簧支吊架的載荷調(diào)整至設(shè)計(jì)安裝載荷值。
模態(tài)分析結(jié)果表明:增加減振裝置后,前置泵入口管道的第1階固有頻率由1.9Hz升高為3.3Hz,第2階固有頻率由2.0Hz升高為4.6Hz(表4),管道的固有頻率得到了明顯升高,產(chǎn)生共振的第1、2階振型消失,管道振動(dòng)得到了有效控制。
4 安全性評(píng)價(jià)
4.1 應(yīng)力計(jì)算結(jié)果
增加減振裝置后,管道的應(yīng)力狀態(tài)隨之發(fā)生了改變,因此,還應(yīng)通過應(yīng)力校核計(jì)算驗(yàn)算減振方案實(shí)施后管道的一次應(yīng)力和二次應(yīng)力是否合格[2]。應(yīng)力計(jì)算結(jié)果表明:管道減振方案實(shí)施后,管道最大一次應(yīng)力及最大二次應(yīng)力分別為許用值的38.8%、12.6%,管道應(yīng)力合格,能滿足管道正常運(yùn)行的要求。
4.2 減振裝置對(duì)其生根地板的影響
前置泵入口管道振動(dòng)治理所增加的#5a、#6a阻尼器生根于混凝土地板上,因此,需要對(duì)管道振動(dòng)通過阻尼器傳遞到地板上的作用力進(jìn)行評(píng)價(jià)。基本思路是對(duì)管道振動(dòng)時(shí)阻尼器管部的加速度進(jìn)行測(cè)試,然后測(cè)算阻尼器對(duì)地板的作用力,結(jié)果如表6所示,由此可知,阻尼器對(duì)地板的的最大作用力為5760N/ m2(作用面積為0.81m2),混凝土地板設(shè)計(jì)允許作用力為10000N/m2,因此,阻尼器對(duì)其生根地板的作用力在其允許范圍之內(nèi)。
參考文獻(xiàn):
[1]倪振華.振動(dòng)力學(xué)[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,1989.
[2]電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院.火力發(fā)電廠汽水管道設(shè)計(jì)規(guī)范:DL/T 5054-2016[S].北京:中國(guó)計(jì)劃出版社,2016.
作者簡(jiǎn)介:張海(1974-),男,本科,中級(jí)工程師,總經(jīng)理助理/電力生產(chǎn)委員會(huì)主任,研究方向:電廠熱能動(dòng)力工程。