李鐵良
(潞安集團(tuán)安全儀器測(cè)試中心,長(zhǎng)治 襄垣 046204)
三水平東一皮帶通路探巷,是二水平向三水平延深階段的準(zhǔn)備巷道,巷道埋深680 m,沿12號(hào)煤底板掘進(jìn),靠近頂板1.0 m處有一層炭質(zhì)黏土巖夾矸。12號(hào)煤頂板以灰色粉砂巖為主,含砂不均顯帶狀構(gòu)造,有滑面,局部夾有灰白色高嶺土質(zhì)膠結(jié)的粗礫狀白色砂巖(俗稱白砂矸),具有遇水極易軟化膨脹,風(fēng)化成泥狀的特性。12號(hào)煤底板以灰色、深灰色砂質(zhì)頁巖為主,巖性致密堅(jiān)硬,含有化石碎屑和黃鐵礦,有大量裂隙發(fā)育,多為方解石填充。頂?shù)装鍘r性狀況詳見表1。
表1 煤層頂?shù)装鍘r性特性
三水平東一皮帶通路探巷圍巖巖性以粉砂巖為主,局部賦存粗礫狀白色砂巖,巷道埋深較大,圍巖應(yīng)力大,煤巖層裂隙、滑面發(fā)育,單軸抗壓強(qiáng)度較低,為不穩(wěn)定軟巖,巷道類別介于一般不穩(wěn)定Ⅳ類與不穩(wěn)定Ⅴ類之間。圍巖成分中含有遇水易軟化成泥的粗礫狀白色砂巖,黏土礦物含量高,使得圍巖強(qiáng)度低,自身承載能力差,見風(fēng)遇水后極易變軟膨脹,流變特性顯著,導(dǎo)致巷道開挖后變形破壞嚴(yán)重,支護(hù)極為困難。以上因素導(dǎo)致該巷道圍巖抗壓強(qiáng)度降低,整體穩(wěn)定性變差,在現(xiàn)有單一U型鋼支護(hù)體系下,巷道變形和破壞現(xiàn)象較為嚴(yán)重。通過分析現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的支護(hù)體系破壞狀況,可得出U型鋼破壞形式主要有整體收縮、局部彎曲斷裂等[1-3]。
根據(jù)強(qiáng)膨脹性軟巖巷道變形現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)結(jié)果可知,采用單一U型鋼支護(hù)方式并不能很好地控制該類軟巖巷道的變形破壞,因此,模擬采用U型鋼支護(hù)驗(yàn)證數(shù)值模擬與現(xiàn)場(chǎng)工程的符合程度,并采用U型鋼+噴漿、U型鋼+噴漿+注漿錨索支護(hù)巷道,對(duì)比分析后得出最佳支護(hù)方案[4]。
圖1為模型在三種支護(hù)方案下的巷道圍巖垂直位移分布云圖。
圖1 各支護(hù)方案圍巖垂直位移分布云圖
結(jié)合監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和圖1分析可知:
1) 在U型鋼、U型鋼+噴漿、U型鋼+噴漿+注漿錨索三種不同支護(hù)體系下,巷道的頂?shù)装庾冃瘟坎煌?,頂板的收斂變形量分別為574 mm、200 mm、123 mm,底板的收斂變形量分別為266 mm、250 mm、73.8 mm。
2) 由數(shù)據(jù)分析可知,巷道底板的變形破壞相對(duì)較小,不同的支護(hù)體系對(duì)頂板的穩(wěn)定性控制更加明顯。采用噴漿后,巷道頂板變形破壞減小了65%,底板的變形破壞減小了6%;采用噴漿+注漿錨素后,巷道頂板變形破壞減小了73%,底板的變形破壞減小了72%。說明采用噴漿+注漿錨索后,巷道圍巖的垂直位移明顯減小,特別是對(duì)巷道底鼓的控制效果較為明顯。分析認(rèn)為,對(duì)巷道兩幫及頂板注漿后改善了圍巖特別是頂板的受力環(huán)境,提高了頂板的承載能力和穩(wěn)定性,由此可得該支護(hù)方案效果最佳。
圖2為模擬在三種支護(hù)方案下的巷道圍巖水平位移分布云圖。
圖2 各支護(hù)方案圍巖水平位移分布云圖
三種不同的支護(hù)體系下巷道的變形破壞量如表2所列。
表2 各支護(hù)體系巷道變形數(shù)據(jù)匯總表
由圖2和表2析可得:
1) 在U型鋼、U型鋼+噴漿、U型鋼+噴漿+注漿錨索三種不同支護(hù)體系下,巷道的幫部變形破壞量不同,幫部收斂變形量分別為266 mm、250 mm、73.8 mm。
2) 由數(shù)據(jù)分析可知,當(dāng)巷道采用單一U型鋼支護(hù)方式時(shí),巷道左幫的變形破壞較大,采用噴漿及注漿錨索后,巷道左幫的變形量變小,得到了較好的控制。采用噴漿后,巷道幫部變形破壞減小了29%;采用噴漿+注漿錨索后,巷道幫部變形破壞減小了62%,說明后者對(duì)巷道幫部變形破壞的控制較為顯著。分析認(rèn)為,對(duì)巷道兩幫及底腳位置注漿后改善了圍巖強(qiáng)度,提高了圍巖的承載能力和穩(wěn)定性。
由表2可得,采用噴漿支護(hù)后巷道的變形量減小,巷道圍巖得到較好的控制,說明封閉圍巖阻止其繼續(xù)風(fēng)化和潮解后圍巖的強(qiáng)度明顯提高,巷道支護(hù)取得了較好的效果,再增加注漿錨索支護(hù)后巷道變形量進(jìn)一步減小,說明對(duì)巷道圍巖內(nèi)部注漿可以提高圍巖整體承載能力,加上U型鋼及噴漿支護(hù)后,支護(hù)效果最好。由數(shù)值模擬分析可知,架噴錨注耦合支護(hù)能通過噴漿的方式解決U型鋼架棚與圍巖壁未完全接觸而引起的受力不均的問題,通過注漿的方式提高圍巖強(qiáng)度,使架棚噴漿層-圍巖-注漿體形成一個(gè)共同承載的有效支護(hù)體系,從而可以有效控制巷道圍巖松動(dòng)圈的擴(kuò)大,進(jìn)而提高巷道整體的穩(wěn)定性。
不同支護(hù)方案下巷道圍巖塑性區(qū)分布范圍如表3所列。
表3 塑性區(qū)范圍
由表3可知,采用U型鋼+噴漿支護(hù)方式后,巷道圍巖破壞范圍頂板減小了55.9%、底板減小了50%,左幫減小了34.6%,右?guī)蜏p小了52.2%,而采用U型鋼+噴漿+注漿錨索的耦合支護(hù)方式后,巷道圍巖破壞范圍頂板減小了64.7%、底板減小了50%,左幫減小了42.3%,右?guī)蜏p小了60.9%,由此可知,采用架噴錨注耦合支護(hù)能更好地控制巷道圍巖的變形,減小圍巖塑性區(qū)的范圍,支護(hù)效果更佳。
基于三水平東一皮帶通路探巷的工程地質(zhì)條件、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)所得的巷道變形破壞規(guī)律及采用FLAC3D對(duì)不同支護(hù)方案的數(shù)值模擬分析,綜合分析提出最優(yōu)支護(hù)方案為架噴錨注耦合支護(hù)[4-5],見第190頁圖3。
3.1.1 U型鋼參數(shù)
根據(jù)三水平東一皮帶通路探巷現(xiàn)有工程條件及架噴錨注耦合支護(hù)作用機(jī)理,巷道的主體支護(hù)為U型鋼支護(hù),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用的支護(hù)材料,U型鋼仍然選用29U-13.36 m2可縮性金屬拱形支架,而U型鋼的支護(hù)參數(shù),需要通過科學(xué)的計(jì)算得到。
圖3 架噴錨注支護(hù)方案(單位:mm)
當(dāng)計(jì)算U型鋼支架支撐荷載時(shí),假設(shè)巷道頂板破壞范圍外能形成有效的承載結(jié)構(gòu),支護(hù)體主要承載為巷道頂板破壞范圍內(nèi)巖體的質(zhì)量,其計(jì)算見式(1)。
PZ=KAη2RmaxγZ
(1)
式中:PZ為支護(hù)體支護(hù)載荷,kN/m;KA為安全系數(shù),回采巷道取1.2、準(zhǔn)備巷道取1.5、開拓巷道取2.0,具體可根據(jù)巷道工程實(shí)際確定;η2為巷道穩(wěn)定狀況對(duì)支架的影響系數(shù);Rmax為巷道圍巖的破壞范圍,m;γz為道圍巖容重,kN/m3。
三水平東一皮帶通路探巷屬于準(zhǔn)備巷道,因此KA取1.5;巷道圍巖穩(wěn)定狀況為極不穩(wěn)定圍巖,因此η2取1.5,通過鉆孔電視探測(cè)可知,探巷圍巖的破壞范圍為3.2 m;巷道圍巖容重取25 kN/m3。通過公式(1)可得U型鋼支架支承荷載PZ為180 kN。
由于現(xiàn)場(chǎng)U型鋼支護(hù)過程中,支架與圍巖接觸不均勻,局部受力集中,使得U型鋼實(shí)際支撐能力達(dá)不到額定工作阻力,據(jù)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員反饋,在三水平東一皮帶通路探巷支護(hù)過程中,U型鋼實(shí)際支撐能力為90 kN,因此支架間距通過式(2)得到。
(2)
由公式(2)計(jì)算得支架間距為0.5 m,即,現(xiàn)場(chǎng)所用500 mm棚距。根據(jù)前一節(jié)對(duì)架噴錨注耦合支護(hù)機(jī)理的分析可知,當(dāng)采用該支護(hù)方案后可以通過噴漿的方式隔絕圍巖,降低圍巖風(fēng)化潮解的程度,且可以使U型鋼支架與圍巖緊密貼實(shí)組成完整的承載結(jié)構(gòu),通過注漿的方式提高深部圍巖承載能力,從經(jīng)濟(jì)及技術(shù)層面考慮,可以適當(dāng)增加U型鋼的棚距,因此,改支護(hù)方案中棚距設(shè)計(jì)為600 mm。
3.1.2 注漿錨索參數(shù)設(shè)計(jì)
根據(jù)室內(nèi)試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)可知,巷道圍巖以泥質(zhì)砂巖為主,主要成分為高嶺土、蒙脫石,遇水極易膨脹、軟化成泥,圍巖強(qiáng)度降低,使得巷道難以支護(hù)。根據(jù)漿液配比試驗(yàn)可知,采用注漿的方式可以較好地改善圍巖強(qiáng)度。因此,采用注漿錨索的補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)方式強(qiáng)化巷道支護(hù)。
注漿錨索支護(hù)參數(shù):采用22 mm中空注漿錨索,設(shè)計(jì)選用錨索長(zhǎng)度3 500 mm,外露長(zhǎng)度150 mm~250 mm??紤]到巷道兩幫底部移近量較大,在兩幫距離底板400 mm位置向底板與水平方向呈30°打第一根錨索,其余錨索間排距為1 200 mm×1 200 mm,每排布置7根錨索,每?jī)膳佩^索中間布置兩排U型鋼。
3.1.3 噴漿參數(shù)設(shè)計(jì)
現(xiàn)場(chǎng)噴漿材料選用硅酸鹽水泥、紅矸石粉、速凝劑、水。其中,水泥與紅矸石粉質(zhì)量比為1∶2.5。噴漿施工過程中,隨噴隨加入速凝劑,速凝劑須在噴漿機(jī)上料口均勻加入,加入量取水泥質(zhì)量的2%~4%。水泥采用P.O 42.5硅酸鹽水泥。
由于軟弱圍巖具有遇水軟化膨脹的特性,因此在巷道掘進(jìn)后及時(shí)噴漿封閉圍巖,防止圍巖風(fēng)化潮解,進(jìn)而提高圍巖強(qiáng)度。具體支護(hù)參數(shù)為:初噴30 mm,復(fù)噴70 mm。
3.2.1 支護(hù)效果監(jiān)測(cè)
三水平東一皮帶通路探巷現(xiàn)場(chǎng)施工架噴錨注耦合支護(hù)方案后,對(duì)該巷道采用十字布點(diǎn)的方式監(jiān)測(cè)巷道的頂?shù)装逡平考皟蓭鸵平浚O(jiān)測(cè)結(jié)果如圖4所示。
圖4 巷道圍巖移近量曲線圖
由圖4可得出,采用架噴錨注耦合支護(hù)方式后巷道的頂?shù)装逦灰坪蛢蓭臀灰齐S時(shí)間變化,其中,頂?shù)装逡平坷塾?jì)變形量為97 mm,其中在2 d~15 d監(jiān)測(cè)期間,變形速度較大;兩幫移近量累計(jì)為78 mm,在2 d~18 d內(nèi)變形速度較大,后趨于穩(wěn)定??v觀巷道變形量及變形速度,均能夠滿足巷道穩(wěn)定要求。
由于架噴錨注耦合支護(hù)可以較好地控制強(qiáng)膨脹性軟巖巷道的變形破壞,且可以實(shí)現(xiàn)一次成巷,避免了前掘后套的局面,因此,架噴錨注耦合支護(hù)技術(shù)應(yīng)用于三水平東一皮帶巷,具體支護(hù)效果如第191頁圖5所示。
3.2.2 支護(hù)效果分析
現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)結(jié)果顯示,三水平東一皮帶通路探巷采用架噴錨注耦合支護(hù)技術(shù)工藝開始至今巷道變形很小并保持穩(wěn)定狀態(tài),說明采用架噴錨注耦合支護(hù)技術(shù)工藝解決了U型鋼彎曲折斷等實(shí)際問題。經(jīng)觀測(cè)與分析具體支護(hù)效果如下:
圖5 架噴錨注耦合支護(hù)效果圖
1) 增強(qiáng)巷道圍巖的承載能力
軟弱圍巖注漿后,漿液將松散破碎的圍巖膠結(jié)成一個(gè)整體,從而大大提高了巷道圍巖自身承載能力。
2) 封閉圍巖裂隙,減少風(fēng)水侵蝕
通過噴漿封閉了圍巖,隔絕了外界空氣,有效地防止了圍巖風(fēng)化和水的侵蝕,防止了因水和風(fēng)化作用造成圍巖吸水膨脹,強(qiáng)度降低,圍巖破壞與剝落,從而提高了軟弱圍巖的穩(wěn)定性與牢固性。
3) 架噴錨注組合拱共同承載
U型鋼支架配合噴漿支護(hù)以及錨注加固軟弱圍巖,形成了一個(gè)極為有效的組合拱,從而提高了軟弱圍巖的完整性和自身承載能力。
強(qiáng)膨脹性軟巖巷道在單一U型鋼支護(hù)的情況下,巷道變形量較大,因此進(jìn)行了支護(hù)方案的優(yōu)化,即聯(lián)合支護(hù)方案的模擬研究,分別采用U型鋼+噴漿和U型鋼+噴漿+注漿錨索的耦合支護(hù)方案。
采用架噴錨注耦合支護(hù),無論是控制圍巖變形方面,還是減小圍巖塑性破壞方面,支護(hù)效果都較前兩種支護(hù)方案好,因此,采用U型鋼+噴漿+注漿錨索的耦合支護(hù)方案能有效改善強(qiáng)膨脹性軟巖巷道變形破壞嚴(yán)重的狀況。將架噴錨注耦合支護(hù)技術(shù)應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)施工,并進(jìn)行了支護(hù)效果監(jiān)測(cè)分析,最終得出該支護(hù)方案具有較好的工程適用效果。