胡賢賢
(山西潞安煤基合成油有限公司,山西 長(zhǎng)治 046103)
魯奇氣化爐屬于固定床氣化爐的一種,是以煤炭為原料,以蒸汽和氧氣為氣化劑,進(jìn)行氣化反應(yīng),目前在各種氣化爐中實(shí)績(jī)較好[1-2]。為解決煤基合成油公司塊煤原料供應(yīng)緊張的問(wèn)題,拓寬塊煤來(lái)源,探索魯奇爐對(duì)不同煤種的適應(yīng)性,我公司先后進(jìn)行了三次蘭炭試燒。試燒過(guò)程中,我們通過(guò)不斷優(yōu)化氣化爐的汽氧比、氧負(fù)荷等工藝條件,試燒比例從剛開(kāi)始的30%蘭炭逐漸增加到100%蘭炭,最終得出蘭炭在氣化爐中試燒的各種數(shù)據(jù),為下一步持續(xù)運(yùn)行提供可靠的操作依據(jù)。
我公司氣化車(chē)間有魯奇氣化爐6臺(tái),分別為1#、2#、3#、4#、5#、6#氣化爐,通常生產(chǎn)情況下五開(kāi)一備。為確保試燒過(guò)程順利進(jìn)行和數(shù)據(jù)的多樣性、可靠性,我們選用工況較好的氣化爐進(jìn)行試燒,分別在2#和4#爐上進(jìn)行30%蘭炭摻燒,在6#爐上進(jìn)行30%過(guò)度到100%蘭炭試燒。
本次試燒煤種為蘭炭,它是利用神府煤田盛產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)侏羅精煤塊燒制而成的,作為一種新型的炭素材料,具有固定炭高、比電阻高、化學(xué)活性高、含灰份低、鋁低、硫低、磷低的特性。試燒前,公司對(duì)蘭炭進(jìn)行了工業(yè)分析,以便掌握煤質(zhì)情況對(duì)工藝調(diào)控做好指導(dǎo)。表1為蘭炭工業(yè)分析結(jié)果,可見(jiàn),蘭炭水分、灰分含量較高,灰熔點(diǎn)較高,有利于制氣[3]。
表1 蘭炭煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)
本次蘭炭試燒選擇4#氣化爐做為試燒對(duì)象,自2013年3月12日6:30分開(kāi)始,至2013年3月14日21:00分結(jié)束,前后經(jīng)歷了近62.5小時(shí),具體試燒情況說(shuō)明如下。
4#氣化爐燒地煤5 000 Nm3/h氧負(fù)荷、汽氧比6.15 kg/Nm3穩(wěn)定運(yùn)行情況下。4#煤倉(cāng)剩余料位約3.2 m、3.1 m,按試燒方案?jìng)涿洪_(kāi)始上約30%蘭炭。根據(jù)試燒蘭炭方案汽氧比提至6.55 kg/Nm3。隨后根據(jù)運(yùn)行情況,負(fù)荷提至6 500 Nm3/h,提負(fù)荷后汽氧比降至6.1 kg/Nm3,運(yùn)行至結(jié)束。
本次試燒從5月15日2:40分開(kāi)始至5月16日24:00結(jié)束,共計(jì)約46個(gè)小時(shí);1:30為試燒準(zhǔn)備,2#氣化爐負(fù)荷設(shè)定為5 000 Nm3/h,汽氧比6.0 kg/Nm3,工況較為穩(wěn)定;根據(jù)運(yùn)行情況,汽氧比最終降至6.15 kg/Nm3。隨后運(yùn)行過(guò)程中,工況運(yùn)行穩(wěn)定,運(yùn)行至試燒結(jié)束。
6#爐上進(jìn)行30%過(guò)度到100%蘭炭試燒,在運(yùn)行過(guò)程中與2#爐試燒基本一致。
表2為4#爐試燒所產(chǎn)粗煤氣的全分析,從表中可看出粗煤氣的有效成分為63.1%。
表2 4#爐產(chǎn)粗煤氣全分析
灰鎖溫度得到了有效控制,基本上在370 ℃左右維持運(yùn)行;出口溫度偶爾波動(dòng),最高波動(dòng)至645 ℃,但在可控范圍之內(nèi)。從運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看,產(chǎn)氣量有明顯提高,工況比較穩(wěn)定。負(fù)荷在6 500 Nm3/h時(shí),煤鎖打循環(huán)比之前運(yùn)行時(shí)多加3~4鎖,并且在缺煤的情況下法蘭溫度上漲較快。
表3為2#爐試燒所產(chǎn)粗煤氣的全分析,從表中可看出粗煤氣的有效成分為61.51%,與4#爐試燒所得結(jié)果相近,說(shuō)明了試燒數(shù)據(jù)的可靠性。試燒過(guò)程中,工況基本穩(wěn)定,各工藝指標(biāo)均在正常范圍,2#出口保持在490 ℃~550 ℃;相比上一次4#爐試燒蘭炭,本次2#爐試燒工況有明顯提高;相比上一次4#爐試燒蘭炭,從最后結(jié)果看,本次試燒汽氧比進(jìn)一步優(yōu)化,粗煤氣的其他有效成分有所改善。
表3 2#爐產(chǎn)粗煤氣全分析
表4為6#爐試燒所產(chǎn)粗煤氣的全分析,從表中可看出粗煤氣的有效成分為64.49%。相比公司之前所用的全地煤,有效成份產(chǎn)量略占優(yōu)勢(shì)。同時(shí)證明氣化爐在蘭炭100%條件下可以正常運(yùn)行,且蘭炭反應(yīng)活性高;蘭炭100%時(shí),粗煤氣CO含量較高;氣化爐夾套耗水量明顯降低;同負(fù)荷條件下,蘭炭耗煤量增加、灰中殘?zhí)苛炕境制健?/p>
表4 6#爐產(chǎn)粗煤氣全分析
從工藝運(yùn)行來(lái)看,無(wú)論是摻燒還是100%蘭炭都適應(yīng)魯奇爐用煤,且在氧負(fù)荷6 000 Nm3以下時(shí)工況基本穩(wěn)定,出口溫度基本穩(wěn)定保持在450 ℃~500 ℃,平均比燒常村煤氣化爐低70 ℃、夾套耗水量平均比燒常村煤氣化爐降低3.29 m3/h、甲烷含量降低、CO含量高,氫碳比更適宜費(fèi)托反應(yīng);但當(dāng)100%蘭炭氧負(fù)荷6 000 Nm3以上時(shí),因其固定碳含量低、灰分含量高造成加煤排灰次數(shù)頻繁,不易操作。
隨蘭炭比例增大,加煤排灰頻率也不斷增加,為了適應(yīng)目前高灰份煤質(zhì),氣化爐由原來(lái)的兩把刮刀,改為三把刮刀,以保證氣化爐的正常運(yùn)行。由于煤灰鎖加煤排灰過(guò)度頻繁,爐篦長(zhǎng)期持續(xù)高轉(zhuǎn)速運(yùn)行,各氣化爐均表現(xiàn)出設(shè)備損耗較大的問(wèn)題。
進(jìn)行不同蘭炭配比的情況,由于灰份較高,灰鎖溫度達(dá)到了有效控制,一般情況下控制在280 ℃~330 ℃,在燒倉(cāng)煤和地煤時(shí)灰鎖溫度350 ℃~400 ℃,灰鎖溫度達(dá)到了有效控制,延長(zhǎng)了灰鎖設(shè)備備件的使用壽命。
氧負(fù)荷在6 000 Nm3運(yùn)行時(shí)工況基本穩(wěn)定,出口溫度基本穩(wěn)定保持在450 ℃~500 ℃,平均比燒常村煤氣化爐低70 ℃,工況更容易控制,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
表5 不同比例煤灰鎖打循環(huán)情況
利用蘭炭在潞安煤基油合成公司氣化車(chē)間三臺(tái)魯奇氣化爐上進(jìn)行完全工業(yè)化試燒,所有數(shù)據(jù)采集階段運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定可靠,數(shù)據(jù)的重現(xiàn)性好。試燒證明,蘭炭用于魯奇氣化爐原料是可行的。試燒過(guò)程中發(fā)現(xiàn),氣化爐粗煤氣出口溫度低,同時(shí)灰鎖溫度得到了有效控制,且高負(fù)荷試燒中,氣化爐運(yùn)行較為平穩(wěn)。